尿素合成塔爆炸原因和对尿塔制造中新规定的讨论

尿素合成塔爆炸原因和对尿塔制造中新规定的讨论
尿素合成塔爆炸原因和对尿塔制造中新规定的讨论

对尿塔制造中新规定的讨论和尿塔爆炸初探

前言

水溶液全循环法中型尿素装置的尿塔塔径(内径)为Φ1400 mm,高压筒体由15 MnVR多层钢板卷制而成。当时由南京化机厂及金州重型机械厂制造。在1986年后众多小尿素厂兴建,小尿塔塔径为Φ1200 mm,制造厂家扩展了,有南京二化机、西南化机厂、广州重型机械厂、兰州重型机械厂等,尿塔设计单位是原化四院,笔者意思是由化工机械专业的技术专家设计,高压容器在化工行业使用,另有化工行业本身的安全特性要求。

近年来由于中型尿素厂河北迁安化肥厂Φ1400 mm塔爆炸,以及去年山东鲁西集团的平阴化肥厂Φ1400 mm塔爆炸,爆炸后外观表象及其相似,而该两塔均系南京化机厂制造,迁安的爆炸是什么性质的爆炸,没有得出最后的结论。据迁安厂认为,爆炸后裂开的筒体焊缝处发现有夹渣,最近鲁西集团尿塔爆炸后,引起众多尿素生产厂家的高度重视,要求必须分析清楚,以吸取经验教训,防范第三次爆炸再度发生,但化工权威系统没有组织讨论,只是在全国化肥信息总站的半官方组织分析,邀请了南京化机厂的技术领导等参加。因时间有限没能充分的分析讨论,也没有得出引起爆炸的真正原因,有部分生产厂家与会代表着重质疑两塔的制造厂都是南京化机厂,从设备制造各个环节上有何值得研讨的疑点。

最近据悉由国家质检总局为主分析讨论尿塔的爆炸的原因,并在其发出给各制造单位造尿塔时,明令尿塔出料管不伸入塔内,只在大盖底面截止,从这个决定中,可明显看出,设备制造系统,认为两尿塔的爆炸是化学爆炸引起,所以在制造中要取消出料管伸入塔内后的气相缓冲层。

在本文中笔者因没有确实的爆炸现场的实际材料,以及缺少高压设备方面的机械知识,不能分析是什么性质的爆炸,现先对制造尿塔的新规定从生产工艺方面来判断应该说是极不正确的,期望现在化工权威部门终止这个新规定。最后据笔者的经验试分析探讨一下尿塔爆炸的起因,期望得出一个正确的结论。

1. 出料管伸入塔内的目的

水溶液全循环法尿塔结构是沿用1966年引进技术时结构型式,出料管是伸入塔内一段长度,目的是使在塔顶上部有一个气相缓冲层,易于控制合成塔的操作压力平稳,出料瞬时流量稳定,从而也使一、二段循环系统的压力稳定。

出料管伸入长度,是会影响合成塔的有效反应容积,在中型尿塔一般都伸入500 mm,即有500 mm的气相层;小尿塔开始时为800 mm,是考虑到小尿素厂当时的操作技术水平,放大气相层避免出现合成塔超压恶性事故,后来在生产中逐步缩短出料管伸入长度,小尿塔也改为500 mm,有的厂缩短到250 mm;因此从目前实际工况出发,既照顾到合成塔增加生产强度的需要,又必须有一定的操作安全因素,笔者认为250 mm的气相层是必须的。

2. 气相层在尿素装置高压段其它设备中的应用

合成塔内顶部设置气相层是保证合成塔在加减生产负荷时,不易发生超压现象,并保持合成塔出料量平稳和压力平稳,是循环一、二段压力稳定的前提条件,若无气相层,则在上述的工况时,液体极易超压;液体超压的危险程度是极大的,如尿塔设备本身强度还足够的话(一般安全系数为100%),大盖目前使用齿形垫及上下接管的法兰垫子都承受不了的,就会嗤开,而且泄漏不会因压力下降而停止,因为密封面被破坏后,塔内物料会继续泄出至完而停止。

液体的瞬时超压,极易超过合成塔设计的强度值,塔体会裂的可能。

高压氨泵入口缓冲罐引进立式高压氨泵与甲铵泵出口也有缓冲罐;国内自制高压甲铵泵入口初期也有缓冲罐,后在泵入口设置一段放大管径1 m长距离,作溶液流动时的缓冲

作用,如泵在加转时,入口液体易被抽空,则极易挥发的液氨及甲铵液极易气化,使泵出口压力不稳,或使某一缸体不作功,而在泵缸体出的气击现象会造成极高的瞬时压力,引起泵缸体的开裂,高压出口缓冲罐的作用,也保持出口压力平衡和入塔物料量的稳定,不因局部压力有变化时引起的系统压力不稳定和物流量的变化。

3. 出料管不伸入塔内从上述的原因分析,是极不正确的措施

江苏某厂要上第二套尿素装置,订制尿塔时,制造厂已接到上级的正式明文指令,即出料管不伸入塔内,使该厂十分为难,把问题提给全国化肥信息总站“尿素技术咨询网”后,转告笔者,笔者用电话告知该厂总工,绝不能接受无出料管伸入塔内的尿塔。该厂已与制造厂协商权衡之计,伸入长度10 mm,以便生产厂自己焊接一段管子伸入塔内。我当即表示,塔内管子上的焊缝受双面腐蚀,像塔内塔板及勾头螺栓一样,年腐蚀量是很大的,由其出料管内的气液混合物的冲刷腐蚀是极严重的,不像纯单相物体的磨损还少些。所以自行焊接一段是不可行的,一旦管路上焊缝蚀穿后,塔内就没有了气相层,同样会发生可怕的后果。

因此合成塔出料管不伸入塔内的举措,此问题的严重性,不亚于两个合成塔的爆炸,期望从事尿素工艺技术的设计,研究和生产单位,极力呼吁有关部门,阻止这种错误的作法。

4. 这种类型的尿塔,在水溶液全循环法尿素生产工艺装置中运行历史已有40年

4.1 在中尿装置生产初期,由于对可爆性气体在尾气系统内发生爆炸的客规条件掌握不够,所以有1/4工段曾在不同部位发生过化学爆炸,大部份在惰性气洗涤器部位,有的在氨冷凝器,有的在尾吸塔内,以及在检修碳铵液槽时因动火制度执行不严使碳铵槽发生爆炸。仅有东北和西北的两个厂在冬季当合成塔短停后的开车过程中,开启塔顶出口截止阀时,发生出料管中的爆炸,一厂把合成塔的基础螺栓拨出使尿塔倾斜,一厂只是出料管阀门连结件爆开。这种爆炸发生的原因,笔者分析,因设计中,塔顶高压截止阀安装在出料管后一段管路中,当短停时,出料管中的氨因冬季大气温度底而逐步冷凝回流至塔中了,管中存留的都是可爆性气体和氧气,当高压截止阀一开启时,由于气流的节流效应发生静电磨擦而引爆了可爆性气体;一段惰洗器的爆炸,也是由于一段超压时开启一段压力调节阀的付线阀时,发生磨擦静电位而引爆。在笔者工作的湘江氮肥厂早就修改了出口高压截止阀的安装位置,直接装在合成塔出口,取消了这一段出料管弯管,以及笔者指导过的尿素工厂都把此能肇事的设计修改了。

在以后的生产中以及众多的小尿素装置投产过程中,吸取了中型厂的修改和操作上防爆的方法,都没有发生过任何的爆炸,说明基本掌握了爆炸的客观规律性。

为确保安全起见,在大尿素装置上早已使用脱除原料CO2气中氢气,用铂钯或铂铑催化剂,在兰州物化研究所在80年代初期已研制成功,在甘肃刘家峡化肥厂试用,近年湖北化学研究所也研制成功,因该催化剂易受H2S的中毒,以煤头气化的工厂很难推广,因H2S含量高,CO2气须先精脱硫H2S含量<1 ppm,在用过程中,CO2气需提前预热至高温反应的温度,反应后又需冷却气体至CO2压缩机的三段入口;催化剂的价格又昂贵,精脱硫和脱氢工艺的复杂,提高了操作费用,在当时的中型厂及现在大多数中、小型厂因提高生产成本是无法承担的。

因此脱氢技术要大面积的推广,现有的高温高压工况下的脱氢技术,可能在以气头的工厂中,因原料CO2中H2S低微,可以使用该技术,对大多数以煤为原料的工厂,渴求研制出低压低温不需要精脱硫的催化剂。

4.2 合成塔防腐用氧,对尾气发生爆炸的影响

合成塔防腐原始设计使用纯氧,因使尾气中氧含量上升,氧是助爆剂,可使爆炸性气体的爆炸范围扩大,查看爆炸相图知道,当尾气中氧含量小于4%时,是可落在爆炸区域之外,后因几个中型厂的爆炸之后,改用空气代氧防腐,目的使尾气中增加氮气成份,以降

低可爆性气体浓度,但尾气中还有10%的氧,所以尾气一旦发生极微的能量,即可发生爆炸。

近年来有些厂使用双氧水防腐,对提高合成塔转化率是较好的措施之一,液体中有ppm级的微量氧就可起到防腐作用。但笔者未了解到在尾气中氧含氧能否减到4%以下,又因一分加处需用二次空气防腐,难以达到4%以下,但可大力推广合成塔用双氧水防腐,既可提高合成塔的转化率,又可减少尾气防爆的问题。

5.尿塔先有物理性爆炸的可能性

5.1 笔者在了解尿塔使用过程中可能会发生物理性爆炸的几种因素。

(1)会存在制造上缺陷所引起

笔者经历过制造尿塔的过程,是专门委派有经验的机械工程师到制造厂进行全过程的质量监控。制造厂也法定需有第二厂派来的专职监控制造质量。但据我们了解的实情,第二厂人员不是全过程的在现场监控,只是到场几次而已,可能是查看一下阶段性的测检报告。因此也可能发生漏检的情况。据笔者了解,大量小尿素厂新建时,尿塔使用厂从未到制造厂去实地监督的,设备到厂时,不少也没有专门进行测漏和检查等工作。

又因制造厂没有执行全过程的质量管理工作,某制造厂可以获得制造尿塔的金质奖章,但有到现场的设备用目测会发现存在不少问题,特别是在Φ1200 mm小塔中,因为笔者在1986年后没有机会看到新制的Φ1400 mm尿塔的质量概况。

(2)生产厂在使用中存在的问题

使用厂在设计单位的指导下,蒸汽检漏槽中不通蒸汽,以免冲刷塔体和衬里(其实有挡板保护的),间断使用蒸汽查漏。但一旦有衬里焊缝泄漏(焊缝有微小气孔,当表皮被蚀后,小气孔就会泄漏),检漏环槽中堵塞,蒸汽也通不进去了,而且时刻腐蚀着筒体,当强度不够时就会爆裂。

使用厂检漏蒸汽中Cl- 含量超标,会引起衬里背面及筒体的晶间腐蚀而发生龟裂,笔者见到有的厂检漏管已堵五、六根的仍在继续使用,是极其危险的,这种堵塞可能是机械堵塞,但必须清理干净后使用。

使用厂对尿塔防腐蚀的管理不严,缺氧或H2S超标继续使用,有的厂领导认为为此而停车损失大;腐蚀了买个新尿塔还合算。有的工艺控制指标不严,合成塔顶常有超温出现;短期停车经常超过24 h而不排放。

在早班运行中,操作人员的疏忽,或许会引起超压运行而导致爆裂。

(3)去年在笔者工作过的湘江氮肥厂1台27.5 m3的尿塔,使用期有15年,拆筒体保温层检查时,在筒体焊处发现多处较长较深的开裂点。筒体是25 MnVR多层钢板卷制而成的,具体原因还不太清楚。只据现在的尿素分厂厂长在电话中告知一、二;请制造厂和国家技术监督总局去诊查过,分析是检漏蒸汽在Cl- 根含量高,发生应力腐蚀而引起的,在其他厂也发生过这些问题。但湘氮厂自有5.0 MPa等级的锅炉,蒸汽作发电用后抽汽供全厂及周围工厂使用,化学软水(小尿素厂称脱盐水)的处理要求是很高的,笔者也询问过蒸汽中氯根含量在0.3 ppm(指标<0.5 ppm),所以使用厂对这个结论有质疑,是筒体材质问题,还是设备制造中的隐患所致,如不开拆保温层检查,也就会使用下去,就会发生爆裂的危险。

第一塔就被当地安全质检部门禁止使用,第二塔目前全厂大修正准备拆检。

5.2 笔者了解到,近年来筒体爆炸的两个厂,都是在运行过程中爆的。而曾有两个中型厂是在短停后开车过程中发生的小爆炸,这是否可以认为合成塔气相层中的氢量没有这么大的威力,造成开裂式大爆炸。而最近迁安和鲁西集团两塔爆炸发生现象基本相同,塔支座由于猛烈的爆炸冲击波使混凝土基座下陷地面以下2 m。笔者认为这两厂的爆炸是先发生了物理性爆炸,大量空气进入后,在高温氛围中发生氨的这么大威力的化学爆炸。

这种分析笔者也是根据经历过的事实为依据,一是高压泵房从液氨缓冲槽下来的液

氨管,起初用的碳钢管,因管焊缝腐蚀后,强度不够破裂,然后发生氨的爆炸和着火,火种分析来自泵房电机的开关箱,其中有继电器接触的小星火点,把泵房所有电缆线烧完。后来液氨管换成不锈钢材质。第二次是高压液氨泵的缸体垫子刺开后泄出大量氨,然后也是爆炸着火,也是把泵房所以电缆线烧坏了。

至于首先的物理性爆炸,是什么原因产生的,如笔者的上述可能性外还有什么因素,以及笔者的先物理性爆炸,然后继大量氨的化学爆炸,这种分析请大家讨论指正,能得出一个符合实际的尿塔爆炸原因,才能从各方面工作,以杜绝此类事故的再将发生。

笔者通过早期两个中型厂合成塔出料管处的爆炸分析,气相层中氢不是有很大的爆炸威力的。而且可以更换出口高压截止阀的安装位置可以解决,所以取消气相层的方法是有害而无利的。所以应从后两厂的爆炸中找出物理性爆炸的原因来,况且是在运行中爆炸的,则不可能是前两厂发生爆炸的原因而引起爆炸的。

尿素合成塔爆炸原因浅析

众所周知,水溶液全循环工艺尿素装置的合成塔,原料气CO2、液氨和甲铵液从塔底进入塔内,尿素合成的化工过程是在气液两相流状态下完成的,尿塔从下到上均存在H2、O2、N2、H2O、CO2、CH4、NH3等混合气体。

尿液出口位于塔的顶部,出料管为可以更换的插入式结构,出料管穿过顶盖的外套管伸入塔内,通过外套管连接法兰与切断阀相连通。

尿塔正常运行时,出料管进口被液面封住,出料管内是以尿液为主连续流动的气液混合物。顶盖下方、液面上方、出料管外面的塔内空间,人们称为气相空间。显而易见,在气相空间中的H2、O2等混合气体浓度为最高。

混合气体的化学爆炸,始破于能量最集中的部位。

在何种情况下,H2、O2等混合气体有可能达到爆炸极限?火源是如何产生的?

1 出料管内发生的爆炸

1.1 爆炸案例

A厂爆炸当日14:30分,因净化变电所故障,尿素系统被迫停车。当日19:15分,尿素系统准备开车投料,发现出料管线结晶堵塞。经提高冲洗水压力(30 MPa)冲洗后,管线畅通,但同时听到尿素合成塔内一声巨响,塔体及附近循环楼有震感,出料管的第一切断阀填料发生泄漏;出料管塔内部分从顶盖底部(背面)齐茬断裂,断裂部分炸成37块碎片,散落在上层塔板上。

B厂尿素装置的合成塔发生过两次爆炸。

第一次爆炸的前一天,尿素装置因合成氨库存较低而短停。次日,循环岗位操作工到合成塔上冲洗出料管(此时已短停3 h),当合成塔出料管线第一切断阀开一圈多时,塔内一声巨响,出料管插入部分被炸碎,同时塔顶出料管连接法兰刺开并喷出一团火,随即塔内物料喷出。

第二次爆炸的前一天,由于二段分解塔加热器上封头刺开,系统短停。次日,循环岗位操作工到合成塔上冲洗出料管(此时已短停22 h),当操作工将第一切断阀开一圈半时,第一切断阀阀门部位发生爆炸,填料被打出。

1.2 爆炸原因

尿塔正常运行时,出料管进口被液面封住,出料管内是以尿液为主连续流动的气液混合物,不会形成达到爆炸极限的混合气团。

短停时切断阀处于关闭状态,H2、O2、CO2、CH4、NH3等气体不断地从液相中逸出,液面下降,出料管线内充满气体。停车时间较长或工况不正常,塔内气相空间和出料管至切断阀的管线内,H2、O2等混合气体就有可能达到爆炸极限。由于出料管和切断阀相连,因而出料管线内达到爆炸极限的混合气团,有可能高于顶盖,即至第一切断阀的距离更近。

当短停后开启切断阀且管线畅通时,高速气流冲击阀体,产生的静电火花成为点火源,造成出料管内达到爆炸极限的H2、O2等混合气体发生化学爆炸,形成以阵面形式传播的爆炸波。短停开车、畅通的出料管内发生爆炸,人们也习惯地称为“气相空间爆炸”。

1.3 对爆炸的分析

(1)当停车时间较短,开车时,例如,A厂短停为4小时45分;B厂第一次爆炸时,短停为3 小时,H2、O2等达到爆炸极限的混合气体,尚位于出料管内。“塔内一声巨响”,实质上是出料管爆炸,造成顶盖下方的出料管破坏。塔内的物料跟随爆炸波沿出料管线冲出塔外,出料管内混合气体的爆炸能量较小,且在敞口的出料管内爆炸波不具备反射条件,不能形成叠加波,没有达到壳体爆破的压力,故壳体没有破坏。

(2)当停车时间较长,开车时,例如B厂第二次爆炸,短停为22 小时,出料管

线中的H2、O2等达到爆炸极限的混合气体位置已高于顶盖,距切断阀更近,故在塔体外面,第一切断阀部位的管线爆炸,塔体更不可能损坏。

短停开车出料管内发生爆炸,虽然没有找到新的化学物质,但“塔顶出料管连接法兰刺开并喷出一团火”,这是化学爆炸的证据。

2 气相空间发生爆炸

2.1 爆炸事故

C厂爆炸当日大夜班,接班时生产负荷正常,为0.48 MPa。凌晨3:00氨泵出现故障,至4:40,负荷减到0.24 MPa,4:55高泵厂房氨气弥漫,紧急停车,5时许φ1.4 m 尿素合成塔发生爆炸。一道闪光,瞬间巨响,冲天大火。有人看到“一个桔红色的光柱”。塔体炸成三段,下段为一节筒节和下封头部件;上段为八节筒节和上封头部件;中段为二节筒节,纵向炸开,反向折叠,尿素级不锈钢内筒体的内表面朝外。

D厂爆炸前CO2压缩机岗位的记录:19:00 1#机0.38MPa、2#机0.37MPa;20:00 1#机0.30MPa、2#机0.32MPa;此时尿素系统负荷波动已达17.3%。当天的压力自动记录曲线显示:爆炸前二个多小时,操作压力已有变化;爆炸前半个多小时,操作压力突然发生剧烈变化,升幅较大。当日21:26分,φ1.4 m尿素合成塔突然发生爆炸并起火。有人看到“火球”。塔体也是炸成三段,下段为一节筒节和下封头部件;上段为八节筒节和上封头部件;中段为一节筒节,纵向炸开,反向折叠,即材料为尿素级不锈钢内筒体的内表面朝外。

C厂尿塔的检漏管是焊接连接,D厂尿塔的检漏管是螺纹连接。然而二台工作压力、温度、介质几乎一样,均为水溶液全循环法工艺生产尿素的φ1.4 m尿素合成塔,在十年间相继发生了爆炸。始破处的位置为什么如此相近?爆炸的形态为什么如此相同?显而易见,属于重复性事故,必然存在规律性,爆炸原因的相同性,爆炸模型的共同性。

具有压力容器破裂常识者均认同:塔体炸成三段,纵向断口为始爆口。

2.2 爆炸原因

2.2.1 生产工况显著不正常

尿塔正常运行时,出料管的进口被液面封住,出料管内是以尿液为主连续流动的气液混合物。气相空间为出料管进口上方、顶盖下方、出料管外面的塔体内。

当生产工况显著不正常时,一方面气相空间H2、O2、CO2、CH4等气体的含量增加;另一方面液面会相应降低。不正常生产的时间越长,气相空间中H2、O2等气体含量越高,越有可能达到H2、O2等混合气体的爆炸极限,分布于不同的气相层面上。甚至,液面也越有可能下降到出料管进口的下方。

2.2.2 火源

(1)静电火花

紧急停车、关闭出料管切断阀过程中,介质流速变化产生的静电火花,能够成为点火源。

C厂紧急停车关闭切断阀。在短暂的数分钟时间内,不同密度的气体自重对流的速度缓慢,虽然出料管内也会有混合气体,但是停车时间太短,达不到爆炸极限。只有在出料管外面的气相空间,才有可能发生化学爆炸。

(2)润滑油的闪燃或自燃

闪燃是火花能量引燃的一种方式,主要决定于液体表层的蒸气挥发量。自燃是一种蓄热的过程,越是密度大、多孔性的物质,就越容易自燃。

尿素生产装置中,氨泵、甲铵泵、CO2压缩机等动设备通常采用油润滑。在高温、高压,非正常态合成混合气、高氧氛围下,油的闪点、自燃点降低很多,有可能成为点火源。

D厂爆炸前2小时尿素系统负荷波动已达17.3%,证明塔内工况显著不正常。CO2压缩机使用的13号机油,在常压下的闪点为215℃。尿塔爆炸前半个多小时,操作压力升幅较大,且持续至尿塔爆炸。在上述情况下,13号机油的闪点必然比常压下的数值明显降低,

油的闪点降低至实际操作温度时,也能成为点火源。

2.2.3 爆炸原因

尿塔紧急停车或运行状况显著不正常时,静电火花或润滑油闪燃、自燃等成为火源,引起塔内出料管外面的气相空间中,达到爆炸极限的混合气体发生化学爆炸,形成爆炸波。产生于出料管外面气相空间的爆炸波,以球面形式向上、向下传播,经过上、下球形封头的反射成为叠加波。波阵面的瞬时高压达到壳体的爆破压力时,在能量最集中的塔体部位发生纵向裂破。

由于二台尿塔均为水溶液全循环法工艺,塔体的内径相等,长度相近,气相空间的高度相当,冲击波的传播速度基本相同,故二台塔体均在相近位置纵向炸开。因此,始于化学爆炸是C厂和D厂尿塔的始爆点位置相近、爆炸形态相同的根本原因。

2.3 尿塔爆炸相关部位的情况

(1)爆炸冲击压力超过了设计压力的3倍

D厂塔座周围物料管系统看到四只压力表,一只表的量程是60 MPa;三只表的量程是40 MPa。一只40 MPa量程的表无指针,其他三只表的指针均显著地超过了量程的极限。

压力表指针的位置表明:表内的元件已发生塑性变形,丧失了恢复原位的能力;塔体的爆破压力比指针的数值还要大。尿塔的设计压力为21.57MPa,显而易见,塔体的爆破压力超过了设计压力的3倍。

(2)爆炸残骸的环向断口层板断面区域布满径向裂缝

D厂尿塔爆炸,中段的下断口全部在环焊缝上侧的热影响区;中段的上断口,部分在环焊缝两侧的热影响区,其余在环焊缝上。上段、中段和下段的环向断口,凡是位于环焊缝热影响区层板断面区域的,均存在不同间距的径向裂缝;上段环向断口与层板相连的焊缝区域仅有少量的径向裂缝;上段、中段和下段的尿素级奥氏体不锈钢内筒体的环向断面,均无径向裂缝。

φ1.4 m尿素合成塔不锈钢内筒体的设计内径为1384mm。在上段,环向断口处不锈钢内筒体的内径约1403mm,即爆炸后增大19mm;至环向断口500mm处的直径约增大10mm。

在中段环向断口,层板环向厚度存在明显的变化,环向两端为最薄,环向中部为最厚。名义厚度为8mm的层板,最薄处与最厚处相差约2mm。

中段纵向断口,其中的一个纵向断面完整、均呈约45°斜口、平直,既没有分叉裂纹,也没有尿液腐蚀物。另一个纵向断面的最下部是一个缺口,与热电偶孔下方的缺口相连通,这是爆炸碎块飞出造成的。

压力冲击断裂壳体的形貌状态,颇似因部件存在缺陷而产生的脆性断裂。断面一般没有或只有很薄的一层剪切唇,断口是平直的。

环向断口层板断面区域径向裂缝如何产生的?

低合金钢材料的焊缝热影响区,尤其是其中的过热区,是金相组织的粗晶区,为塑性和冲击韧性的薄弱区。而尿素级奥氏体不锈钢的冲击韧性远优于低合金钢。

中段塔体内发生叠加波爆炸时,中段塔体内的瞬时冲击压力为最高,超过了塔体的爆破压力,纵向炸开,即始裂破于能量最集中的部位。同一瞬间,在爆炸冲击压力作用下,与纵向裂破筒节相连的环焊缝热影响区,产生数量众多、不同间距、不同长度的纵向裂缝。中段区域:纵向塔体为腰鼓形的残余变形;环向塔壁为眉弯月似的残余变形。由于尿素级奥氏体不锈钢具有优良的冲击韧性,故没有产生纵向裂纹。塔体在环焊缝及其热影响区域环向炸断后,环焊缝热影响区域的纵向裂缝转化为环向断面的径向裂缝。

依据材料复验数据,计算塔体的爆破压力约为72 MPa。因选取的相关数据而异,计算值会有一定的偏差。显而易见,塔内爆炸的瞬时冲击压力超过了塔体的爆破压力,这既是残骸中段的纵向断口和中段相连的环焊缝热影响区域纵向裂缝(环向断开、转化为环向断面的

径向裂缝)产生的原因,又是物料管系统压力表指针超过了量程的原因。

3 分析与结论

(1)短停后开车时,畅通的出料管内发生爆炸证实:水溶液全循环法工艺生产尿素的合成塔,存在化学爆炸的可能。

(2)C厂爆炸前NH3泵出了问题,高泵厂房氨气弥漫,紧急停车约五分钟发生爆炸;D厂记录显示:爆炸前尿素系统负荷波动大,操作压力也升高较多、且持续至爆炸等,正巧为气相空间发生化学爆炸创造了充分、必要的条件。

(3)D厂尿塔环向爆炸断口层板断面区域布满径向裂缝等,是爆炸的冲击压力超过了塔体的爆破压力而产生的;塔底座周围物料管系统中,量程60 MPa的压力表指针,显著地超过了量程的极限,均证明发生爆炸时,尿塔壳体仍是完好的。

(4)闪光、光柱、巨响及紧密相连的大火、火球等,是化学爆炸的典型特征。

(5)C厂和D厂φ1.4 m尿素合成塔,虽然检漏管的结构不同,但均为水溶液全循环法工艺,始破处的位置相近,爆炸的形态相同,属于重复性事故,爆炸的共同原因是始于化学爆炸破坏。

粗浅之见,抛砖引玉。若有谬误,欢迎指正。群策群力,查明真相。

只有查清尿塔爆炸的真正原因,采取行之有效的防范措施,才有可能避免同类事故的重复发生。

尿素合成塔安全运行管理示范文本

尿素合成塔安全运行管理 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

尿素合成塔安全运行管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 20xx年3月21日晚21时,鲁西化工集团第三化肥厂 尿素合成塔又出现恶性事故,虽然事故原因有待调查,但 事故发生之后,各尿素生产企业引起了高度重视,强化了 尿素塔的安全运行管理,以期避免类似事故的再度发生。 笔者结合临泉化工股份有限公司6万t/a尿素合成装置谈一 下尿素合成塔安全运行管理。 一、设备结构与参数 1.水溶液全循环法尿素合成工艺中尿素合成塔是6万 t/a尿素的关键设备,经过改造已突破15万t,该设备内衬 是由公称尺寸8mm厚的316L尿素级不锈钢材料制成,外 壁是一高压筒体保护承压,其内有3块旋流板及多孔板或 球帽型塔盘若干分成反应区,原料液氨、二氧化碳和氨基

甲酸铵从塔底进入,由于它在高温、高压和强腐蚀介质的条件下使用,如使用不当,极易损坏衬里,造成泄漏。 2主要技术参数 设计压力:21.56MPa 工作压力:19.6 MPa 试验压力:26.95 MPa 容器类别:Ⅲ 设计温度:190℃ 工作温度:188±2℃ 容积:23m3 公称尺寸:φ1200mm×21565mm 二、安全运行管理 小氮肥行业尿素装置大都在“七五”前后建设起来的,尿素合成塔运行周期在10年左右,有的已经运行15年,在安全运行管理方面也积累摸索了一些经验(也可以

尿素合成塔 安全生产使用要点 - 制度大全

尿素合成塔安全生产使用要点-制度大全 尿素合成塔安全生产使用要点之相关制度和职责,3月21日,山东省济南市平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司一台尿素合成塔发生爆炸,造成4人死亡,1人重伤和重大财产损失。为了防止类似事故再次发生,保障人民生命财产安全,经研究,现就进一步加强... 3月21日,山东省济南市平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司一台尿素合成塔发生爆炸,造成4人死亡,1人重伤和重大财产损失。为了防止类似事故再次发生,保障人民生命财产安全,经研究,现就进一步加强尿素合成塔生产使用检验工作通知如下: 一、关于尿素合成塔的制造 (一)结构方面。 1.目前生产的尿素合成塔普遍采用单个筒节多层包扎后再焊接环焊缝的深环焊缝结构,因结构所致不能进行焊后热处理,环焊缝部位存在较大的应力集中,且焊接缺陷不易检测。鉴此原因,尿素合成塔应当尽可能避免采用深环焊缝结构,而宜选用其他结构形式。对直径小于等于1800mm的尿素合成塔,逐步采用整体多层包扎结构,具体要求可参照化工行业标准《整体多层夹紧式高压容器》(HG3129),其层板间的环焊缝和纵焊缝应分别相互错开,相邻层板两条环焊缝间轴向距离不得小于100mm(封头与筒体的环焊缝除外)。 2.检漏孔与盲层(板)或内筒的连接方式应当采用焊接结构,且焊接部分深度不得小于筒体承压壁厚部分的三分之一,以防止介质进入包扎层。结构详见下图。 检漏孔与盲层(板)的连接方式(示意图)(略) 3.尿素合成塔顶部合成物料出口插入管的管端应与塔顶内壁齐平,避免形成气相空间死区。 (二)材料方面。 采用多层包扎结构的尿素合成塔,其层板不得选用15MnVR钢板,应当选用强度等级相对较低的16MnR、20R等材料,且每层层板厚度不得小于8mm。 (三)检验方面。 尿素合成塔制造单位进行泄漏检验时,应当采用不具有腐蚀性的介质作为检漏介质,不得采用氨渗漏法进行检漏。 二、关于在用尿素合成塔的安全管理 (一)定期检验。 山东平阴“3.21”事故发生后,山东、安徽等省质量技术监督局对在用的尿素合成塔及近年来的尿素合成塔检验报告进行了重点检验和查阅,通过检验和查阅检验报告发现,近三分之一的尿素合成塔存在裂纹等严重缺陷,大部分中、小化肥生产企业普遍存在“以修代检”现象。因此,各使用单位应当加强尿素合成塔的安全管理工作。对安全状况等级为1至2级的,每3年至少进行一次全面检验;对于安全状况等级为3级的,在每个停车检修周期检修时,须进行全面检验,且周期不得超过18个月。在进行全面检验时,应认真检查尿素合成塔的运行记录特别是开停车记录,同时应将合成塔的外保温层全部拆除,采取有效的检验检测方法,对内、外表面进行严格检验。对外层板检验发现裂纹的,应当剥开已发现裂纹的层板,继续检查下一层板。需更换层板的,应当由具备相应压力容器制造资格或维修资格的单位进行。 (二)在线检漏。 目前大多数化肥生产企业采用蒸汽对尿素合成塔进行日常检漏,在检修时采用氨渗漏法对内表面进行检漏。采用此种检漏方法,当蒸汽冷凝后形成氨水时,由于一些设备检漏孔结构原

3 21尿素合成塔爆炸事故调查报告

“3 21”尿素合成塔爆炸事故调查报告 2005年3月21日21时20分左右,平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司发生尿素合成塔爆炸事故。本次事故共造成4人死亡,32人受伤,截至3月28日直接经济损失约780万元。 3月22日济南市人民政府成立了由济南市安监局牵头,市质监局、监察局、总工会、公安局、平阴县人民政府等部门参加的平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司“321”尿素合成塔爆炸事故调查组,并邀请山东省安泰化工压力容器检验中心、济南石油化工设计院和明水化肥厂等单位有关专家参与事故调查。 事故发生经过 2005年3月21日,中班接班后生产稳定,合成氨生产能力17.5机,尿素正常负荷0.75MPa。21时20分左右,尿素合成塔突然发生爆炸并起火。整个尿素车间主框架燃起大火,由十个筒节组成的尿塔塔体断为三段,由上而下第十节在原地与基础连接,第九节向西南方向打入框架二楼楼梯方向,第一节至八节整体向东北方向飞出约86m,落至造气车间前,将外管架上的部分蒸汽、软水、提氢等管道砸断,坠入地下七、八米深。爆炸产生的强烈冲击波使尿素车间主框架遭到严重破坏,并且摧毁了生产厂区内的大部分门窗玻璃。当班调度员在铜洗岗位听到爆炸声后,意识到发生了事故,启动应急救援预案,用对讲机向值班长下达了紧急停车指令。并赶到大压缩机岗位,要求停压缩机时不准开近路和放空,防止发生意外事故。在确认压缩机全部停机后,又通知总配电室电工拉闸停罗茨鼓风机。此时,供气值班长汇报造气炉均已安全停炉,并封死了气柜进出口水封,断开尿素配电室的电源。在全厂停车结束后,平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司领导组织人员到尿素车间主框架进行救援和灭火。21时50分左右,尿素车间主框架火势得到控制。22时左右,厂防化连协助消防队将大火彻底熄灭,由于平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司制订了事故应急救援预案,并在日常定期演练,事故发生时充分发挥应急救援预案的作用,避免了事故的扩大。 事故调查情况 1.现场勘查情况 爆炸使塔体断为三部分,第一部分是基座,沿第十筒节环焊缝上侧环向断裂,在原地与基础连接,基座严重变形向南偏西45。方向倾斜与地面形成约80。的夹角,混凝土破损钢筋裸露。断口位于环焊缝上部,整个断口平齐,东北方向断面更为平坦,且多纵向裂口,该位置内数4层钢板为全平断口,全断面均能看到剪切方向向外的剪切唇,其中西南方向断口剪切较大,内衬不锈钢板外翻成喇叭型。内衬表面焊缝及封头堆焊层为白亮色,内衬表面为棕褐色,托架检查未见明显减薄。 第二部分是第九个筒节,向南偏西45。斜上方向飞出约12.5m,斜拍在厂西南的控制楼二楼,并反转纵向开裂,开裂面通过安装热电偶位置,除内衬板外的所有层板纵向断裂面的热电偶孔附近及以下区域皆为脆性平断口(总高度为80~100cm),且主断裂面附近可看到有大量纵向张口裂纹,纵向主断裂面的上半部分为韧性的斜断口,断口附近各层板上没有其他裂纹。内衬表面为灰黑色,经擦拭可见金属本色。 第三部分是第八筒节以上部分,该部分重约100吨,整体向北偏东30埃?飞出?86m。该部分断口断面主要部分位于环焊缝上侧。整个断面以斜断口为主,断面向外张成喇叭形,外边向外卷曲。断口东北方向部位断面外层主要位于环焊缝的下部,内层(不计内衬板)有三块钢板断于环焊缝的上部;由东北向西南方,断裂面逐渐由焊缝的下部过渡到环焊缝的上部,并最终在西南方向部位进入上一筒节母材且在母材中形成三角形的撕开口。观察内衬表面为棕褐色,焊缝为白亮色,托架检查未见明显减薄。 爆炸后,第一部分和第三部分塔内焊在内衬上的筛板支架大都发生变形,变形方向全都指向断裂面。塔内塔盘除最顶部第一层留在第三部分塔内顶部外,其它均飞出塔外。

尿素合成塔的主要破坏形式及预防措施示范文本

尿素合成塔的主要破坏形式及预防措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

尿素合成塔的主要破坏形式及预防措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 尿素合成塔的爆破事故在国内已经发生了多起,事故 现场触目惊心,给人民生命和国家财产造成的损失,应引 起尿素生产企业的高度重视。 一、尿素合成塔的主要破坏形式 水溶液全循环法尿素合成塔是用不锈钢和低合金钢制 造的多层包扎式高压容器,塔体由多个筒节与上、下封头 焊接而成。多层包扎式厚壁圆筒由内筒、盲层与层板3部 分组成,内筒采用超低碳奥氏不锈钢板材,在高压状态下 要求严密不漏,并具有抵抗介质腐蚀的能力。层板则采用 一定的方法使之很好地贴合在内筒上,且与内筒形成一个 整体筒节,塔体质量的好坏往往取决于层板间的贴合程度

和环焊缝装配及焊接的质量。多层包扎式圆筒在包扎层板时,靠钢丝索拉紧与焊接的收缩作用使各层间存在有预应力,内层受到压紧力,当筒体承受内压时,由于预应力的作用可以抵消部分拉应力,使筒壁内应力较相同条件下的单层筒体分布均匀,可以提高筒体的弹性承载能力。从理论上讲多层包扎厚壁圆筒的壁厚应比相同条件下的单层筒体薄,但因预应力的大小与层板纵焊缝宽度、每层层板上纵焊缝数量、焊接规范、焊接材料、包扎的松紧程度等许多因素有关,在设计时尚无法定量计算。另外,多层包扎式筒体的纵焊缝沿壁厚方向是非连续的,对筒体强度的削弱也较单层筒体小。所以,在设计时仍采用单层厚壁圆筒强度计算公式进行应力计算。 尿素合成塔在使用过程中产生的主要破坏形式有2种,一是内筒泄漏引起的破坏;二是筒节层板和环焊缝发生应力腐蚀断裂而引起的破坏。

最新事故案例分析

危险化学品 典型事故案例分析 二00七年三月

目录 危险化学品生产环节典型事故分析 (1) 危险化学品运输环节典型事故分析 (12) 附录: 国家总局和省局下发的相关事故通报和文件: 关于近期危险化学品事故情况的通报(安委办明电[2006]9号) (17) 关于江苏省盐城市射阳县盐城氟源化工有限公司临海分公司 “7.28”爆炸事故的通报(安委办[2006]30号) (22) 认真汲取近期几起事故教训切实加强危险化学品安全监管 工作的通知(鲁安监发[2006]47号) (26) 转发国家安监总局、公安部、交通部关于加强危险化学品道路 运输安全管理的紧急通知(鲁安监发[2006]95号) (29) 转发国务院安全生产委员会办公室关于新疆独山子在建原油储罐“10.28”特大爆炸事故的通报(鲁安办发[2006]31号) (38) 关于进一步加强危险化学品道路运输安全监管工作的通知 (鲁安办明电[2007]2号) (43) 2004~2006年我省发生的危险化学品事故 (45)

危险化学品生产环节典型事故分析 一、事故基本情况 (一)聊城市莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 2002年7月8日凌晨0点20分,一辆车号为鲁P-01568的20吨液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,押运员谢甲文在关闭灌装阀门过程中,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。驾驶员王伦芝吩咐押运员谢甲文立即关闭灌装区西侧约64米处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装臵采取关闭措施(后经鉴定该装臵失灵),一边与厂值班人员联系并电话报警。2时09分,莘县公安局接到报警,立即出警,迅速组织抢险和群众疏散。聊城市及相邻县的公安消防部门也迅速调集警力,赶赴现场参加救援。现场救护队员组成了救人、堵漏、器材供应、供水、救援保障和现场警戒六个小组,展开抢险救援工作。搜救工作一直持续到6时30分,共解救遇险人员102人,疏散群众2000余人。这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成15人死亡(其中当时死亡13人,后经抢救无效死亡2人),重度中毒22人,直接经济损失约72万元。 液相连接导管突然破裂是造成事故的直接原因,液氨罐车上的紧急切断装臵失灵是事故扩大的主要原因,企业安全管理制度和责任不落实是发生事故的重要原因。 (二)山东峄山化工集团有限公司金乡尿素厂“9.15”液氨泄漏事故 山东峄化集团金乡尿素厂尿素车间五楼氨冷凝器的下液管至缓冲槽之间的法兰短管(Φ108*4,短管长度为110毫米)曾于2002年7月31日、8月22日两次出现漏点,发生泄漏,均组织人员 3 3

山东平阴鲁西化工第三化肥公司尿素合成塔爆炸事故

山东平阴鲁西化工第三化肥公司尿素合成塔爆炸事故 1.事故概况 2005年3月21日21:26,山东省平阴县鲁西化工第三化肥公司尿素合成塔发生爆炸事故,死亡4人,重伤1人,经济损失惨重。 1)事故设备的基本情况。该公司的尿素合成塔是南京化工工业集团公司化工机械厂1999年的产品,2000年投入使用。设计工作压力21.57MPa,设计温度195℃,实验压力27.26MPa,公称容积37.5m3,工作介质为尿素溶液和氨基甲酸铵。尿素合成塔由10节筒节和上下封头组成。筒节内径1400mm,壁厚110mm,总长26210mm。筒节为多层包扎结构,层板为15MnVR,及16MnR,内衬为8mm的尿素级不锈钢;顶部为20MnMo球形锻件,衬里为堆焊大于8mm的尿素级不锈钢;底部为19Mn6球形封头,衬里为堆焊大于8mm的尿素级不锈钢;端部法兰与顶盖采用双头螺栓连接,密封形式为平面齿形垫结构。 2)事故概况。尿素合成塔塔身爆炸成3节,事故第一现场残存塔基、下封头和第10节整体向西南倾斜15°,合成塔南侧5m处6层主厂房坍塌;西北侧20m处2层厂房坍塌;北侧、东北侧装置受合成塔爆炸影响,外隔热层脱落;东侧2个碱洗塔隔热层全部脱落;冷却排管系统全部损坏。合成塔第9筒节落入南侧主厂房三层一个房间内。筒体两端的多层包扎板局部变为平板,层与层之间分离;筒节环缝处多数层板上有明显的纵向裂纹,爆破口多处呈不规则的裂纹状。第8节以上至上封头,向东北方向飞过一排厂房,上封头朝下斜插入土,距塔基

91m。在第8节筒节环焊缝处的筒板上纵向撕裂350mm长;长约850mm的多层板分层,断裂处焊缝呈不规则状。 2.事故分析 1)引发尿素合成塔爆炸的直接原因是塔体材料(包括焊缝)的应力腐蚀开裂。应力腐蚀开裂导致塔体承载截面严重减少,尤其是发生在爆炸筒节处环焊缝上侧的应力腐蚀开裂使得该处的承载截面急剧下降,最终产生快速断裂,引起塔内介质迅速泄漏,引发塔内介质爆沸和筒节爆炸。 2)塔体在制造过程中,改变了衬里蒸汽捡漏孔的原设计。采取了在盲板上 锥螺纹后再将检漏管拧入连接,这一改变导致氨渗漏检测介质和检漏蒸汽渗漏到多层层板的缝隙中,从而引起塔体层板材料严重应力腐蚀。 3)引起塔体材料的应力腐蚀另一诱因是在制造过程,盲板材料为Q235-A的纵向焊缝未焊满,采取了连接点焊所代替,进一步加剧了氨渗漏检测介质和检漏蒸汽向塔体多层层板间渗漏与扩散。 简评此次事故的直接原因是制造过程中改变原设计,导致氨渗漏检测介质和检漏蒸汽渗漏到塔体多层层板间,造成塔体应力腐蚀开裂。1995年河北迁安 化工厂曾发生了我国首例多层包扎尿素合成塔爆炸事故,其合成塔的结构形式与本次事故的合成塔完全一样,而且是同一制造厂家。同一厂家的同一产品,一而再发生事故,值得深思!1995年的迁安合成塔爆炸事故一些相关职能机构未能作出恰当的结论与处理,在锅炉局的锅炉压力容器事故档中连一纸记录都没有保存。

尿素合成塔3201-D衬里修复方案

XX公司尿素3201-D衬里检修施工技术方案 编制: 审核: 批准: XX公司 2014年11月25日

目录 1、工程概况——————————————————————————3 2、工程施工内容及技术要求——————————————————3-4 3、工程施工组织措施和步骤——————————————————4-5 4、工程施工进度计划——————————————————————5 5、工程施工组织结构——————————————————————6 6、工程施工所需机器具及消化材料———————————————6-7 7、职业健康安全及环境管理措施————————————————7-8

施工技术方案 1工程概况 1.1概述 尿素合成塔(3201-D)由德国莱茵钢厂设计制造,该设备由上、下封头、筒体和内件构成,设备规格为Φ2800×102,设备高度34100mm。筒体段由6个碳钢筒节组成,筒体总长度为5000×6=30000米,筒体采用层板包扎结构,壁厚为13×6.7+4+11=102mm,层板的材料牌号为BH54M,承压厚度为13×6.7=87.1mm;上、下封头为单层球形封头结构,其材料牌号为BH47W,图纸名义厚度为δmin=75mm。筒体的内表面衬有厚度为11mm的不锈钢衬里,上、下封头和人孔内表面衬有厚度为8mm的不锈钢衬里,筒体段衬里材质均为316L(Mod)。塔内现安装11层Casale塔盘(最下面的一层为一块分布板),塔盘间距约2200~2600mm。设计温度193℃,设计压力16.35MPa。根据股份公司设备部“2015年度尿素3201-D衬里检修内容及技术”编制施工方案。 1.2工程施工执行标准 此工程施工过程中所标准如下: 1.2.1、GB150.1~GB150.4-2011《压力容器》; 1.2.2、TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》; 1.2.3、GB/T9842 -2004《尿素合成塔技术条件》; 1.2.4、JB/T4730-2005《承压设备无损检测》; 1.2.5、1.2.6 HG25718-93《尿素合成塔维护检修规程》 1.3.6、14-A32S-95《尿素厂X2CrNiMo25.2 2.2不锈钢的材料要求》; 上述标准和技术要求等均执行最新版本,如有冲突,按要求严格者执行。 2工程施工内容及技术要求 2.1工程施工内容 吊装机具就位,拆除有关保温层;拆下吊开人孔盖;拆、装存在缺陷焊缝部位的塔盘或其它内件;衬里纵、横焊缝; 1至6段筒节衬里(腐蚀严重部位)的纵横焊缝打磨、盖面焊,长度约35米,具体数量根据实际检查情况现场定;上下瓜皮焊缝,检查、消缺处理。合成塔内件(溢流管、塔盘、塔盘支耳),检查、消缺处理;人孔及人孔大盖检查、消缺处理。 2.2施工技术要求: 2.2.1设置施工组织机构,把此项目作为专项进行检修管理。施工人员应具备相应的合格资质。 2.2.2焊接材料要求:焊接材料采用SANDVIK R25-22-2LMn焊丝,焊材应有合格证。 2.2.3;焊接工艺要求:塔内不锈钢衬里的所有焊接均应采用氩弧焊,焊接电流不益过大,应严格控制焊接电流在(70~80A)。焊接益采用分段焊、快速焊,严格控制焊接的热输入量。焊接应使焊缝及其热影响区圆滑过渡,表面成形好。 2.2.4打磨方式要求:打磨用砂轮片应采用不锈钢钢玉砂轮片,避免对焊缝表面造成污染,铁素体不合格。其次,打磨应以圆滑过渡为原则,消除焊缝表面疏松层或针孔后,如焊缝高于母材可不补焊。 2.2.5禁止铁器、油污等物质对衬里的污染。 2.2.6氨渗漏试验合格 2.3施工质量要求: 2.3.1着色检测所有焊接部位按JB/T4730.5-2005 Ⅰ级验收合格。 2.3.2铁素体所有焊接部位的铁素体含量FT≤0.6%。 2.3.4酸洗钝化所有焊接、打磨部位均应进行酸洗钝化处理。 3.工程施工组织措施和步骤 3.1.施工前准备:a.检修前应制定完善的技术方案;b.参加检修人员必须了解设备图样及有关技术资料,熟悉其技术要求和注意事项;c.进塔施焊修理的焊工,必须持有相应的焊工合格证,并经过专门的技术培训和考试;d.参加检修的人员施工前应对使用机具、备品备件、材料的型号、规格、数量、质量等进行检查、核实,使其符合技术要求;e.交付检修的设备应按照操作规程泄压降温,清洗置换合格,符合有关安

事故分析

一、某火电公司“ 4.25灼烫事故事故原因: 1?本次事故的直接原因是高温高压蒸汽的灼烫; 2?该火电公司对吹管工作的危险性认识不足,重视不够; 3?吹扫的临时管线在设计上存在缺陷,放空口伸出室外过长且未加固; 4?对现场人员的管理组织不力,吹管工作和现场检查沟通衔接不好; 5?调试人员严重不足。事故性质:本次事故定性为责任事故。 事故教训及预防措施 本次灼烫事故,造成三人不同程度的灼伤,事故的教训是深刻的。希望通过此次灼烫事 故引起各单位领导对试车安全工作的高度重视,要求各装置人员对试车工作严格把关,做好各方面的安全防护和安全措施,确保人员和设备的安全,确保试车工作的顺利进行。 制定措施如下: 1?加强员工安全知识教育,提高全员安全意识; 2?消除所有临时吹扫管线、包括正常生产管线的隐患和缺陷,对放空管线进行加固; 3?加强安全管理,及时联系沟通,确保信息畅通; 4?加强调试力量,增加调试人员。 二、辽阳石化分公司聚乙烯装置爆炸事故事故原因分析 第一采购环节存在严重问题;第二工程施工管理混乱;第三工艺、生产管理不严肃第四工程设计和设计管理方面不规范;第五劳动纪律松散,员工责任心不强,用工管理 不严,技术培训有差距 三、广西?广维化工股份有限公司有机厂“8.26 ”爆炸事故事故原因分析 1、直接原因 基于爆炸事故波及范围广、过火面积大、破坏惨重,当班操作记录及主要设备、装置等关键物证被烧毁或损坏,罐区2名当班操作工及其他可能了解当时现场情况的当班人员遇 难,事故调查取证艰难。 截止10月20日,事故调查组尚未对直接原因达成一致意见。争论焦点的“点火源”,仅是各种可能或假设,缺乏证据支持,暂无定论。 2、间接原因: 1、CC-601A?E储存反应液的5台100m3储罐并联使用。若1台发生事故,将殃及其余4 台。导致:泄漏量f,事故后果f。 2、罐区、罐组平面布置及安全设施,不符合现行标准、规范的要求 ①罐组内的储罐为3排(现要求:不应超过2 排) ②料泵设置在防火堤内(现要求:应设置在防火堤外,且满足相应防火间距) ③罐区无可燃气体检测报警设施(现要求:应在可能泄漏甲类气(液)体场所内设置) ④防火堤排水口未设置隔断阀(现要求:污水和雨水,出堤排出口均应安装隔离阀) 3、设备安全管理混乱 ①今年4?5月大修期间,扩建需要而更换罐区至精馏工段2台反应液泵。未同时更换 进出管。采用大小头与原管连接。流量f,扬程f会带来流速f,静电危害f,认识不足,也无对策。② 罐区原设置的泡沫灭火系统,1982年后因缺乏维护已无法使用,1999年擅自 将其拆除。 ③ 罐区操作规程无储罐物料温度控制要求,液位控制指标不明确。 ④CC-601系列罐尾气冷凝器的凝液,从距底板6.65m高的管口直接泻入罐内,冲击液面产生静电点火源,缺乏认识!

尿素合成塔安全生产使用要点(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 尿素合成塔安全生产使用要点 (通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

尿素合成塔安全生产使用要点(通用版) 3月21日,山东省济南市平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司一台尿素合成塔发生爆炸,造成4人死亡,1人重伤和重大财产损失。为了防止类似事故再次发生,保障人民生命财产安全,经研究,现就进一步加强尿素合成塔生产使用检验工作通知如下: 一、关于尿素合成塔的制造 (一)结构方面。 1.目前生产的尿素合成塔普遍采用单个筒节多层包扎后再焊接环焊缝的深环焊缝结构,因结构所致不能进行焊后热处理,环焊缝部位存在较大的应力集中,且焊接缺陷不易检测。鉴此原因,尿素合成塔应当尽可能避免采用深环焊缝结构,而宜选用其他结构形式。对直径小于等于1800mm的尿素合成塔,逐步采用整体多层包扎结构,具体要求可参照化工行业标准《整体多层夹紧式高压容器》(HG3129),其层板间的环焊缝和纵焊缝应分别相互错开,相邻层板

两条环焊缝间轴向距离不得小于100mm(封头与筒体的环焊缝除外)。 2.检漏孔与盲层(板)或内筒的连接方式应当采用焊接结构,且焊接部分深度不得小于筒体承压壁厚部分的三分之一,以防止介质进入包扎层。结构详见下图。 检漏孔与盲层(板)的连接方式(示意图)(略) 3.尿素合成塔顶部合成物料出口插入管的管端应与塔顶内壁齐平,避免形成气相空间死区。 (二)材料方面。 采用多层包扎结构的尿素合成塔,其层板不得选用15MnVR钢板,应当选用强度等级相对较低的16MnR、20R等材料,且每层层板厚度不得小于8mm。 (三)检验方面。 尿素合成塔制造单位进行泄漏检验时,应当采用不具有腐蚀性的介质作为检漏介质,不得采用氨渗漏法进行检漏。 二、关于在用尿素合成塔的安全管理 (一)定期检验。

尿素合成塔安全运行管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 尿素合成塔安全运行管理 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3638-37 尿素合成塔安全运行管理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 20xx年3月21日晚21时,鲁西化工集团第三化肥厂尿素合成塔又出现恶性事故,虽然事故原因有待调查,但事故发生之后,各尿素生产企业引起了高度重视,强化了尿素塔的安全运行管理,以期避免类似事故的再度发生。笔者结合临泉化工股份有限公司6万t/a尿素合成装置谈一下尿素合成塔安全运行管理。 一、设备结构与参数 1.水溶液全循环法尿素合成工艺中尿素合成塔是 6万t/a尿素的关键设备,经过改造已突破15万t,该设备内衬是由公称尺寸8mm厚的316L尿素级不锈钢材料制成,外壁是一高压筒体保护承压,其内有3块旋流板及多孔板或球帽型塔盘若干分成反应区,原料液氨、二氧化碳和氨基甲酸铵从塔底进入,由于它在高温、高压和强腐蚀介质的条件下使用,如使用不

尿素合成塔结构及技术要求

图6-27尿素合成塔的结构示意图 6.3.1结构及技术要求 尿素(Urea)的分子式为CO(NH 2)2,分子量为60.06。尿素为最主要的氮肥。尿素是一种中性速效肥料,含氮量在46﹪(质量)以上,综合肥效高,易贮藏,运输,正因为尿素作为肥料具有诸多优点,目前全世界尿素产量占氮肥总产量的1/3以上,跃居首位,且具有继续上升的趋势。尿素在工业上的用途也很广泛,尿素产量10﹪的以上用作工业原料,主要工业用途是作为高聚物合成原料。尿素合成塔是尿素生产装置中的关键设备之一,它在尿素生产流程中占有重要的地位。可以说尿素工业的发展与尿素合成塔的设计制造技术的发展是紧密相连的。 由于尿素反应介质的强腐蚀性,虽然1870年就提出了氨基甲酸胺脱水法合成尿素的工艺,但一直到二十世纪五十多年以后才实现工业化。直到廿十世纪五十年代,荷兰斯太米卡邦研究出在尿素合成反应器中加入氧气的办法,使不锈钢得到连续钝化,才使尿素合成塔内筒采用比较廉价的奥氏体CrNiMo 不锈钢。目前,尿素合成塔内筒所用的材料越来越多,其中有316L 型不锈钢,铬-钼-氮双相不锈钢等,但目前大量使用的还是以316L 和25-22-2铬镍钼氮型为主的奥氏体不锈钢为主。 一九七五年以后,我国从国外开始引进13套年产48~52万吨的大型尿素生产装置,尿素合成塔的内径为φ2100mm~φ2800mm 不等,从一九八三年开始,我国也开始自行设计和制造大型尿素合成塔,并对原有的中小型尿素合成塔进行改造,目前我国制造的尿素合成塔规格十分繁多,而且操作压力不同工艺也不尽相同,在工作压力上主要有21Mpa 和16Mpa 两种系列,操作温度均小于200℃。 目前,我国生产的尿素合成塔的最大直径已达φ2800mm ,高度36000mm ,容积达200m 3,生产能力达到1740吨/天。 本节简要介绍φ1850mm 尿素合成塔的制造过程。 该设备工作压力15.5Mpa ,设计压力:16.7Mpa ;操作温度188℃,设计温度:210℃,水压试验压力21.71Mpa 。 6.3.1.1总体结构 尿素合成塔的如图6-27所示, 主要包括:人孔、上封头、筒体、 下封头、物料接管等。 ⑴封头结构 高压容器封头常采用的结构有:半球形封头、球曲封头或半椭圆形封头。

尿素合成塔主要零部件的制造工艺流程设计-

主要零部件的制造 ㈠筒体的制造 如前所述,筒体是整个尿素合成塔的主要部分。筒体由许多筒节组焊成,就拿φ2.8m×36m尿素合成塔(多层包扎式)为例,筒体共分11节,其中10节长2980mm,1个筒节1800mm,总长度31600mm。每一个筒节都是由外层层板、盲层和衬里内筒组成,它们的制造工艺过程简要叙述如下: 1)内筒 内筒的制造工艺过程是: ⑴原料检验(包括腐蚀试验和机械性能试验)→⑵按内筒展开周长划线、留有切割量和卷圆带头直边量→⑶标志移植。将材料牌号、炉批号、板号或其本厂代号,用不含氯离子或金属养料的记号笔(可防水而不褪色)抄写到将要下料的板面上→⑷剪切下料→⑸在卷板机上卷圆,当两头弯曲圆度达到要求后取下。注意:卷板机应专用,上辊不能有焊渣、焊瘤,最好在上辊套一不锈钢套筒。避免衬里内筒卷制过程中压出麻点或划伤以及铁离子污染。→⑹在专用的夹具上切除两端直边余料并刨出纵焊缝坡口→⑺纵向焊缝坡口表面着色探伤。不得有裂纹或夹层现象。→⑻重新放在卷板机上进一步卷圆,使纵缝合拢→⑼在卷板机上将纵缝点焊固定。应采用评定合格的焊条,注意不能将焊渣掉到上辊表面。→⑽从卷板机上取下,由于筒体直径较大,厚度(一般6~8mm)较薄,刚度不足,容易变形,因此内筒必须用支撑件撑圆固定。→⑾将筒体放在专用的夹具上进行纵焊缝焊接(带焊接试板)→⑿焊缝铁素体测定。要求每一根焊条焊接长度上测一点(铁素体≤0.6%)以防止用错了焊条或偏离焊接规范。→⒀焊缝表面着色探伤,不得有夹渣、裂纹和气孔→⒁纵焊缝X光探伤检查。由于衬里的内筒主要是起耐腐蚀作用,焊缝是薄弱环节,微小的孔洞将造成严重的危害。因此X光探伤的验收标准不同于一般受压容器的标准。除按JB4730的I级片外,还不允许有柱状小气孔出现。→⒂焊接试

山东省危化企业 生产事故案例分析

危险化学品生产环节事故分析 一、事故基本情况 (一)聊城市莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 2002年7月8日凌晨0点20分,一辆车号为鲁P-01568的20吨液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,押运员谢甲文在关闭灌装阀门过程中,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。驾驶员王伦芝吩咐押运员谢甲文立即关闭灌装区西侧约64米处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装置采取关闭措施(后经鉴定该装置失灵),一边与厂值班人员联系并电话报警。2时09分,莘县公安局接到报警,立即出警,迅速组织抢险和群众疏散。聊城市及相邻县的公安消防部门也迅速调集警力,赶赴现场参加救援。现场救护队员组成了救人、堵漏、器材供应、供水、救援保障和现场警戒六个小组,展开抢险救援工作。搜救工作一直持续到6时30分,共解救遇险人员102人,疏散群众2000余人。这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成15人死亡(其中当时死亡13人,后经抢救无效死亡2人),重度中毒22人,直接经济损失约72万元。 液相连接导管突然破裂是造成事故的直接原因,液氨罐车上的紧急切断装置失灵是事故扩大的主要原因,企业安全管理制度和责任不落实是发生事故的重要原因。 (二)山东峄山化工集团有限公司金乡尿素厂“9.15”液氨泄漏事故 山东峄化集团金乡尿素厂尿素车间五楼氨冷凝器的下液管至缓冲槽之间的法兰短管(Φ108*4,短管长度为110毫米)曾于2002年7月31日、8月22日两次出现漏点,发生泄漏,均组织人员进行了“注胶堵漏”处理。9月13日,发现该漏点又发生泄漏,经反复研究,于 9月15日7点多钟开始实施堵漏,由于现场液氨泄漏较重,抢修人员均带滤毒罐式防毒面具,穿皮衩裤、橡胶靴、雨衣。9时许,发生液氨泄漏。作业现场五人徐新立、李志奎、张建国、李忠良、张福全被紧急送往金乡县第一人民医院。徐新立、李志奎、张建国当日经抢救无效死亡。9月18日,李忠良抢救无效死亡。10月12日,张福全抢救无效死亡。现场5人全部死亡。 山东峄山化工集团有限公司于1999年1月租赁经营原金乡化工股份有限公司,

尿素合成塔安全生产使用要点

编号:SM-ZD-15722 尿素合成塔安全生产使用 要点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

尿素合成塔安全生产使用要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 3月21日,山东省济南市平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司一台尿素合成塔发生爆炸,造成4人死亡,1人重伤和重大财产损失。为了防止类似事故再次发生,保障人民生命财产安全,经研究,现就进一步加强尿素合成塔生产使用检验工作通知如下: 一、关于尿素合成塔的制造 (一)结构方面。 1.目前生产的尿素合成塔普遍采用单个筒节多层包扎后再焊接环焊缝的深环焊缝结构,因结构所致不能进行焊后热处理,环焊缝部位存在较大的应力集中,且焊接缺陷不易检测。鉴此原因,尿素合成塔应当尽可能避免采用深环焊缝结构,而宜选用其他结构形式。对直径小于等于1800mm的尿素合成塔,逐步采用整体多层包扎结构,具体要求可参照化工行业标准《整体多层夹紧式高压容器》(HG3129),其层

尿素合成塔的腐蚀与防护

尿素合成塔的腐蚀与防护 [摘要]:根据尿素合成塔的使用和维护情况,系统的介绍尿素合成塔不同状况下的腐蚀特点和引起腐蚀的原因,并针对不同状况下如何减缓尿素合成塔的腐蚀问题,提出相应的预防措施和注意事项。 [关键词]:尿素合成塔;腐蚀;保护;预防措施 Corrosion and prevention measure of urea reactor [ Abstract ]: according the conditions faced in practical use and maintenance ,the paper systematically discuss the behavious and causes for urea reactor corrosion in different operation conditions ,followed by prevention and control measures during operating and in shutdown and repair period . [ Key words]: urea reactor; corrosion; protection; prevention measures 前言:尿素是人工合成的第一个有机物,广泛存在与自然界中。目前尿素工业生产主要以液氨和二氧化碳为原料,其反应分两步进行。 第一步,液氨与二氧化碳气体作用生成氨基甲酸铵 2NH3+CO2﹦NH4COONH2+Q1 第二步,甲铵脱水转变成尿素 NH4COONH2﹦(NH2)2CO+H2O-Q2 第一步反应为放热反应,速度快,在平衡状态下,CO2转化成甲铵液的程度高。第二步反应是个微吸热的反应,速度较慢,平衡状态下甲铵液也不能全部转化为尿素,一般转化率在60%~70%,未转化的甲酸铵必须从已转化的尿素中分离出来加以回收利用,如果将未转化的甲酸铵全部回收用以制造尿素,其方法成为全循环法,现在工业中采用的基本上都是全循环法流程。除了上述主反应外,尿素合成塔内还存在副反应。在有水存在的条件下,NH3与CO2会形成铵的各种碳酸盐。尿素可以发生水解生成甲铵,甲铵进一步与水反应生成碳酸氢铵,反应如下: (NH2)2CO+H2O=NH4COONH2 NH4COONH2+H2O=(NH4)2CO3 尿素水溶液在150~160℃高温条件下会发生缩合反应,生成缩二脲和氨 2(NH2)2CO=NH2CONHCONH2+NH3 在一定温度下,尿素还可以进行同分异构化反应,生成中间产物氰酸铵和氰酸,氰酸再与尿素缩合可生成缩二脲 (NH2)2CO=NH4CNO=HCNO+NH3

3.21”尿素合成塔爆炸事故分析

3.21”尿素合成塔爆炸事故分析 2005年3月21日21时20分左右,平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司发生尿素合成塔爆炸事故。本次事故共造成4人死亡,32人受伤,截至3月28日直接经济损失约780万元。 一,事故基本情况 2005年3月21日,中班接班后生产稳定,合成氨生产能力17.5机,尿素正常负荷 0.75MPa。21时20分左右,尿素合成塔突然发生爆炸并起火。整个尿素车间主框架燃起大火,由十个筒节组成的尿塔塔体断为三段,由上而下第十节在原地与基础连接,第九节向西南方向打入框架二楼楼梯方向,第一节至八节整体向东北方向飞出约86m,落至造气车间前,将外管架上的部分蒸汽、软水、提氢等管道砸断,坠入地下七、八米深。爆炸产生的强烈冲击波使尿素车间主框架遭到严重破坏,并且摧毁了生产厂区内的大部分门窗玻璃。当班调度员在铜洗岗位听到爆炸声后,意识到发生了事故,启动应急救援预案,用对讲机向值班长下达了紧急停车指令。并赶到大压缩机岗位,要求停压缩机时不准开近路和放空,防止发生意外事故。在确认压缩机全部停机后,又通知总配电室电工拉闸停罗茨鼓风机。此时,供气值班长汇报造气炉均已安全停炉,并封死了气柜进出口水封,断开尿素配电室的电源。在全厂停车结束后,平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司领导组织人员到尿素车间主框架进行救援和灭火。21时50分左右,尿素车间主框架火势得到控制。22时左右,厂防化连协助消防队将大火彻底熄灭,由于平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司制订了事故应急救援预案,并在日常定期演练,事故发生时充分发挥应急救援预案的作用,避免了事故的扩大。 二,现场勘查情况 爆炸使塔体断为三部分,第一部分是基座,沿第十筒节环焊缝上侧环向断裂,在原地与基础连接,基座严重变形向南偏西45°方向倾斜与地面形成约80°的夹角,混凝土破损钢筋裸露。断口位于环焊缝上部,整个断口平齐,东北方向断面更为平坦,且多纵向裂口,该位置内数4层钢板为全平断口,全断面均能看到剪切方向向外的剪切唇,其中西南方向断口

尿素装置及尿素合成塔的安全生产

尿素装置及尿素合成塔的安全生产 ×××股份有限公司 据不完全统计,在尿素运行装置中仅尿素合成塔爆炸事故在世界范围內至今已发生四起:美国路易斯安南州Aradian公司尿素合成塔、1995“10.7”河北迁安化肥厂?1.4米多层承压筒体尿素合成塔、2004“7.30”緬甸?1.3米单层承压筒体尿素合成塔、2005“3.21”山東平阴化肥厂?1.4米多层承压筒体尿素合成塔。由于尿素生产工艺的未知因素对尿塔設計、制造、使用、維护、捡修过程中产生的问题目前还不能完全解决,特别是通过调查发现国内为数不少的氮肥企业对设备本质安全的重视程度比较肤浅,在安全生产的先进技术装备、资金投入和科学管理等方面离防患于未然还相差甚远,所以解决企业管理者认识上的误区 加强尿素合成塔的安全生产管理很有必要。 1.浅谈在役尿素合成塔故障、缺陷与事故 1.1在役尿素合成塔结构特点 目前在役的尿素合成塔承压筒体结构可分为单层和多层板包扎卷制两种型式,都是内衬不锈钢(或钛材)衬里。单层承压筒体结构因各种因素相对较少;而多层承压筒体结构又分为以下几种型式: ⑴ 单个筒节多层包扎再焊接成筒体的深环焊缝结构,内衬8~11mm不锈钢衬里。国内在用尿素合成塔大部份都是这种型式,例如七十年代国家引进的美荷型化肥装置?2800mm尿塔也就是这类结构,此后国产化尿塔制造大都属此例。 ⑵ 多层热套筒体结构。三层40mm厚的筒体热套加工,内衬不锈钢衬里,目前国内约3台均为进口设备。 ⑶ 碳钢内筒导衬包扎结构。12mm厚衬筒包扎焊接6层卷板,借助焊接热收缩力加强包扎强度,例如日本型大化肥装置的尿塔属于这类结构。 ⑷ 整体多层夹紧式包扎结构。不锈钢内衬筒与两端封头连接成型后再夹紧卷板多层包扎,筒体不存在深环焊缝;目前这种结构的?2100mm尿塔是从德国AEX公司购买的二手设备;最大的?2500mm尿塔目前还在制造过程中。 从尿素合成塔结构特点分析: 单层承压筒体结构的尿塔要考虑制造热处理能力、检测检验能力和较高的制造成本;随着化工工艺技术的发展,目前尿素合成塔操作压力和温度已经不是在很高的范围,降低到了多层包扎筒体结构强度的允许范畴,所以选择高成本的单层筒体结构塔就比较少。 多层包扎筒体结构尿素合成塔在国内外应用较为广泛,也有比较成熟的制造工艺和技术。例如在尿塔筒体制造过程中对层板质量的?射线无损探伤检验、消除层板表面损伤缺陷和卷制机械应力工序、筒体检漏孔采用先堆焊后钻孔等加工工艺,逐步解决不锈钢衬里泄漏后生产介质进入多层卷板之间的腐蚀应力问题。 整体多层夹紧式包扎结构尿塔的使用有十多年的历史,要广泛应用可能有许多工作要做,还

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