发动机机油消耗量大的故障分析及采取的措施
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工业 出版社 2 0 . o8 6
【J 2 丰田汽车公司饩 车维修基础[ 北京: Ml 高等教育
出版社 2 o 1 o& n
【 陈越 汽车故障诊 断与检测技术 北京 : 3 】 科学出
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责 任编辑 : 杨丽荣
一
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椭圆量比较大其 范围在 02 06 之间, . ~. 5 0 0 而且不可 理解的是每个缸筒共 1 个点的平均数值 不但没 2 有有磨损反而 比 3 0 0 小进可靠性试车前还要小
0 0 ~ . 9毫米, . 情况 ,只是数 量级略小一些其值为 0 0—. 8 . 3 0 0 毫米这里可自有计量误差或者是缸体 0 0 苣 永久京戏形在里面或许有我们暂时还没有认识到 步探讨和研究, 由于 发动机缸筒利用呈坐标 ( 中心计量站 详细i 亍 ) 了 2 余个截面的计量应 该说有一定的可信度, 0 发动 机横截面位置, 沿轴向方向 磨损。2 2活塞环组密 . 2 封性能的衰减和结构尺寸的磨损程度对 发动机的 的, 因此对 这些指标的测定 , 包括讲师结果的认真整理分析 , 对找出故障原因 也是极其必要的。在对发动机可 靠性试车前后的微分测量表记录的数据, 进行整理 分析时发现 , 一道环的轴 向 向没有测到磨损部 方 位, 其结果相差 0 以上' 向厚度因积碳的影响也 . 1 径 , 没有测准 经过重新汁量发现差别还是 比较大的, 通过对缸体、 活塞、 活塞环 3 0小时后表特征的仔 0 细观察 , 活塞环磨损 比较严重 , 整个截面的形状发 生明 显变化 ; 活塞的磨损量在 0 0 ~ . 毫米, . 50 1 0 0 这 个数量级是比较正常的 , 臣 而 从活塞裙部表面的摩
施。 l 比试验 对
发动机润滑油消耗 的主要途径是活塞环组、 气门油封、 曲轴前 油封, 以及油底壳 、 气门室罩、 机 油泵壳体的结合面等等, 为了准确判定机油消耗这 么大 , 究竟是哪个零件失效造成的, 利用故障发动 机首先对活塞环进行对 比试验, 其装机状态是将活 塞环全部更换成新件, 其他状态与可靠性度车时完 全相同, 通过 6 小时机油耗的测定 , 机油消耗量仅 为 5 g从这一结果不难看出 , 6, 该发动机 的油耗这 么大就是由于活塞环组失效造成的。 这为故障攻关 提供了方向。 2 性能参数、 结构尺寸试车 后对比 i 21 能指标 性 通过发动机可靠性{ 车前后l能指标的详细 i 生 对比,对我们了解发动机的状况是非常必要的, 通 过对比试验发现, 试验后功率、 扭距、 缸压不仅没有 降低反而有所增加, 机油消耗量和活塞漏气量明显 增加。 2 相关零部件的尺寸。 .1 . 2 2 .通过发动机气缸 2 体 30 | 0 /进可靠性试车前后微分测量结果的统计 ' , 整理. 包拼 0 用三坐标补充测量的结 发现缸筒的
6 本结 论 基
通过以 所作的工作, 基本明确该活塞环严重 失效的主要原因是 活塞环外圆表面镀铬层结合强 度不足掼疲劳能力羞衰觋在裂纹和剥落 低耐 啵 磨性不足还有缸筒形状公差偏大周 围环境沙尘颗 粒进到磨擦表面; 以及发动机长时间在比较低的温 度下运转等等。 目前 贯彻 以上改 进 措施 的发 动机整 个状 态都 非 常好. 消耗 量均正 常范 围之内, 机油 活塞环 组气 缸 体括塞的磨损状态良 从此没有类似故障再现艘 好, 得这一故障彻底克服. 这说明前一段时间故障分析 的思路和方法是对的原 因分析是符合实际的采取 的措施是有效的。 参考文献 [ 罗富坤. 1 】 汽车故障诊断与排除 实 ^. 训l 北京: 机械
关 键 词 : 塞 环 ; 油 消耗 量 ; 损 活 机 磨
某型号有两台发动机在 30小时可靠性试车 0 过程中, 均发生了曲轴箱通气孔 、 排气管冒蓝烟 , 这 是比较典型的晓 机油现象 , 通过做 6 小时饥油砂试 验也证实 了机油消耗量特别大 , 其数值分别为 3 3 glO g 19 、 2 应该说这是—个不小的数量级, 4 以往 其他发动机这种情况也是不多见的。因此, 针对发 动机故 障原因进行了细化分析 ,并指出了相应措
3 理 化分析结 论 。从 破坏 相对 比皎严重 的一 . 4 道貌岸然环和油环的工作表面损伤形貌看邀 两道 环的工作表面损伤 陛质, 实际 匕 是磨粒磨损与疲劳 磨损的复合 时 而营油环的损伤更偏重于疲劳磨 损。 4 机油消耗高的原因分析 综观这两台发动机发 动机的整个工作状态和 活塞环的磨损情况以及—道活塞环' 油环工作表面 镀铬层裂纹剥 落的明显特征都说明了活塞环的严 重失效基 本原因有以下 n 介方面: 4 l由于发动机研制期 间的故障相对多一些, 在可靠性试车过程中有意无意的降低了发动机的 热负荷将 回水温度和机油温度调整的比较低这对 建立有效的油膜 证这对磨擦良好润滑以及低温 状态润滑油中的硫酸对缸筒的腐蚀都是非常不利 的 哥_ 方面的理论分析和试验结论已有不少资 这 料进行论述。 4 2细小的沙尘在在气中漂浮. 被吸人发动机
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4 发动机缸筒的几何形状( - 3 椭圆雒 度) 误差一 直 比铰大 实现良好的密封l 生和相关零件的耐 久性 常不利的特别是锥度过尢活塞环的径 向运动的幅度大, 当活塞环处在压缩和作功行程的 时候. 高压气体的作用下环 的下表面与环槽表面 在 紧紧贴合这 时f 之间再有径向相对运动, 门 不仅环 的下表面磨损要加剧, 而且活塞环的外圆工作表面 的瞎擦力要比正 常状态大许多这也就是下化报告 中提到有大的磨擦力的来源, 应该说这是活塞环严 重磨损的原因之一。 4 - 4由于多方 面原 因, 有对缸 筒表 面进 行必 没 要的理化分析括塞环磨损得这么严重. 缸筒变化不 大提否由于缸筒表面存在特别坚硬的硬化相 硬 度 可达 HV 00以— 还有缸筒 表面有 没有 砌 乐 10 } 蚀 的情况等等可 以说这是本次故障攻关的缺憾。 5 取的 魄 采 5 装用国产安庆活塞环。 . 1 5 试车过程中必须安装空气滤清器。 . 2 5 3整个可靠性试车过程中回水温度不得低于 在 8℃ 。 0
是很容易的为 了证明这—推断将发动机用过的空 气滤清器滤芯上的灰尘进行清洗和分离鲒 果发现 了白, 黑三种颜色( 竟 重复使用次数不同) 尺寸大都 在 01 . 毫米左右的沙粒 据有关资料介绍的试验结 0 果表明沙尘尺寸过大和太小对活塞环和缸筒的磨 损并不是很重萁 尺寸在 0 0 ~ .1 0 . 5 0 毫米范围内的 0 磨损最重 ,这也是活塞环磨损 比较严重的原因之
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王
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发动机机油消耗量大的故障分析及采取的措施
(、 1 牡丹江白酒厂有限公司, 黑龙江 牡丹江 17 0 2 黑龙 江 商 业 职 业 学 院 , 龙 江 牡 丹 江 17 1 ) 501 、 黑 5 0 1
摘 要: 某型号发动机在可靠性试 车过程 中, 机油消耗量特别大 , 故障的基本特征和设计机理这 两个方 面进行 了比较详细的分析 , 从 进而找 出 故 障原 因并采取 了相应措 施 , 得该故 障得 以克服 。 使
擦接触痕迹来看也是良 好的 ; 缸筒的情况 比 较特 殊, 不仅没有磨损反而变小了, 这有待进一步研究。 既然活塞环的失效情况最为严重, 那就对活塞环进 行重点分析, 请冶金 部门进行详细的理化分析。 3理化分析及结论 从活塞环的表面特征很容易看出, 各道活塞 环都有不同程度的非正常磨损 , 但是这些磨损究竟 是 由什么原因造成的, 冶金部门的理化分析比较好 的回答了这些问题。 3 硬度和表面处理。 量化故障分析报告给 . 1 出的测量结果来看, 一道环基体的硬度 I . 8, W0 4 5 2 镀铬层硬度 HV 2 0 二道环基体 的硬度 HV . 0 7 ̄ O 20, 30 油环的基体的硬度 Hv 2 ' o 4 3 镀铬层硬度 8 H 0 6, V.9 2 与测绘样件进行比较, 一首环和油环表面 镀层的硬度大约小 HV 2 0 , 0 10 应该说这是活塞环 表面不够耐磨的—个原因之一。 3 2金相组织。第一道活塞环和油环的外表面 都实施镀铬处理 以 提高该表面的耐磨性为 了 获得 铬层表面的储油能力。 往往都在电镀方法上采取相 应措施进 行电流反拔来实现一定数量而且有比较 细浅的网纹从理化报告提供的情况来看网 纹粗壮 有的伴随开裂特征觞层 比饺薄的部位裂纹 已 延伸 到基体并出现了一定数量沿网纹剥落损伤形貌 这 些裂纹和剥落现象由疲劳产生的可能性 比 较大, 也 不排除电流反拔参数不 保证铬层的可靠性来讲都是非常致命的。 3 3磨粒磨损。在显微镜下观察三道环的外贺 工作表面. 包括理化报告提供的照片都能看到不 同 程度的轴向划痕从这些划痕的起始点不难看出是 外来颗粒造成的, 由于这两台发动机都没有安装空 气滤清器, 来沙尘很容易被吸人 , 了验证沙尘 夕 卜 为 的来源将 发动机长试过程中使用的空气滤清器滤 芯上的粉 尘进行了清洗分离结果发现数量较多颜 色分白黄黑尺 寸在 0 0 — .1 毫米范围的沙粒。 . 80 2 0 0
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【 陈越 汽车故障诊 断与检测技术 北京 : 3 】 科学出
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责 任编辑 : 杨丽荣
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椭圆量比较大其 范围在 02 06 之间, . ~. 5 0 0 而且不可 理解的是每个缸筒共 1 个点的平均数值 不但没 2 有有磨损反而 比 3 0 0 小进可靠性试车前还要小
0 0 ~ . 9毫米, . 情况 ,只是数 量级略小一些其值为 0 0—. 8 . 3 0 0 毫米这里可自有计量误差或者是缸体 0 0 苣 永久京戏形在里面或许有我们暂时还没有认识到 步探讨和研究, 由于 发动机缸筒利用呈坐标 ( 中心计量站 详细i 亍 ) 了 2 余个截面的计量应 该说有一定的可信度, 0 发动 机横截面位置, 沿轴向方向 磨损。2 2活塞环组密 . 2 封性能的衰减和结构尺寸的磨损程度对 发动机的 的, 因此对 这些指标的测定 , 包括讲师结果的认真整理分析 , 对找出故障原因 也是极其必要的。在对发动机可 靠性试车前后的微分测量表记录的数据, 进行整理 分析时发现 , 一道环的轴 向 向没有测到磨损部 方 位, 其结果相差 0 以上' 向厚度因积碳的影响也 . 1 径 , 没有测准 经过重新汁量发现差别还是 比较大的, 通过对缸体、 活塞、 活塞环 3 0小时后表特征的仔 0 细观察 , 活塞环磨损 比较严重 , 整个截面的形状发 生明 显变化 ; 活塞的磨损量在 0 0 ~ . 毫米, . 50 1 0 0 这 个数量级是比较正常的 , 臣 而 从活塞裙部表面的摩
施。 l 比试验 对
发动机润滑油消耗 的主要途径是活塞环组、 气门油封、 曲轴前 油封, 以及油底壳 、 气门室罩、 机 油泵壳体的结合面等等, 为了准确判定机油消耗这 么大 , 究竟是哪个零件失效造成的, 利用故障发动 机首先对活塞环进行对 比试验, 其装机状态是将活 塞环全部更换成新件, 其他状态与可靠性度车时完 全相同, 通过 6 小时机油耗的测定 , 机油消耗量仅 为 5 g从这一结果不难看出 , 6, 该发动机 的油耗这 么大就是由于活塞环组失效造成的。 这为故障攻关 提供了方向。 2 性能参数、 结构尺寸试车 后对比 i 21 能指标 性 通过发动机可靠性{ 车前后l能指标的详细 i 生 对比,对我们了解发动机的状况是非常必要的, 通 过对比试验发现, 试验后功率、 扭距、 缸压不仅没有 降低反而有所增加, 机油消耗量和活塞漏气量明显 增加。 2 相关零部件的尺寸。 .1 . 2 2 .通过发动机气缸 2 体 30 | 0 /进可靠性试车前后微分测量结果的统计 ' , 整理. 包拼 0 用三坐标补充测量的结 发现缸筒的
6 本结 论 基
通过以 所作的工作, 基本明确该活塞环严重 失效的主要原因是 活塞环外圆表面镀铬层结合强 度不足掼疲劳能力羞衰觋在裂纹和剥落 低耐 啵 磨性不足还有缸筒形状公差偏大周 围环境沙尘颗 粒进到磨擦表面; 以及发动机长时间在比较低的温 度下运转等等。 目前 贯彻 以上改 进 措施 的发 动机整 个状 态都 非 常好. 消耗 量均正 常范 围之内, 机油 活塞环 组气 缸 体括塞的磨损状态良 从此没有类似故障再现艘 好, 得这一故障彻底克服. 这说明前一段时间故障分析 的思路和方法是对的原 因分析是符合实际的采取 的措施是有效的。 参考文献 [ 罗富坤. 1 】 汽车故障诊断与排除 实 ^. 训l 北京: 机械
关 键 词 : 塞 环 ; 油 消耗 量 ; 损 活 机 磨
某型号有两台发动机在 30小时可靠性试车 0 过程中, 均发生了曲轴箱通气孔 、 排气管冒蓝烟 , 这 是比较典型的晓 机油现象 , 通过做 6 小时饥油砂试 验也证实 了机油消耗量特别大 , 其数值分别为 3 3 glO g 19 、 2 应该说这是—个不小的数量级, 4 以往 其他发动机这种情况也是不多见的。因此, 针对发 动机故 障原因进行了细化分析 ,并指出了相应措
3 理 化分析结 论 。从 破坏 相对 比皎严重 的一 . 4 道貌岸然环和油环的工作表面损伤形貌看邀 两道 环的工作表面损伤 陛质, 实际 匕 是磨粒磨损与疲劳 磨损的复合 时 而营油环的损伤更偏重于疲劳磨 损。 4 机油消耗高的原因分析 综观这两台发动机发 动机的整个工作状态和 活塞环的磨损情况以及—道活塞环' 油环工作表面 镀铬层裂纹剥 落的明显特征都说明了活塞环的严 重失效基 本原因有以下 n 介方面: 4 l由于发动机研制期 间的故障相对多一些, 在可靠性试车过程中有意无意的降低了发动机的 热负荷将 回水温度和机油温度调整的比较低这对 建立有效的油膜 证这对磨擦良好润滑以及低温 状态润滑油中的硫酸对缸筒的腐蚀都是非常不利 的 哥_ 方面的理论分析和试验结论已有不少资 这 料进行论述。 4 2细小的沙尘在在气中漂浮. 被吸人发动机
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4 发动机缸筒的几何形状( - 3 椭圆雒 度) 误差一 直 比铰大 实现良好的密封l 生和相关零件的耐 久性 常不利的特别是锥度过尢活塞环的径 向运动的幅度大, 当活塞环处在压缩和作功行程的 时候. 高压气体的作用下环 的下表面与环槽表面 在 紧紧贴合这 时f 之间再有径向相对运动, 门 不仅环 的下表面磨损要加剧, 而且活塞环的外圆工作表面 的瞎擦力要比正 常状态大许多这也就是下化报告 中提到有大的磨擦力的来源, 应该说这是活塞环严 重磨损的原因之一。 4 - 4由于多方 面原 因, 有对缸 筒表 面进 行必 没 要的理化分析括塞环磨损得这么严重. 缸筒变化不 大提否由于缸筒表面存在特别坚硬的硬化相 硬 度 可达 HV 00以— 还有缸筒 表面有 没有 砌 乐 10 } 蚀 的情况等等可 以说这是本次故障攻关的缺憾。 5 取的 魄 采 5 装用国产安庆活塞环。 . 1 5 试车过程中必须安装空气滤清器。 . 2 5 3整个可靠性试车过程中回水温度不得低于 在 8℃ 。 0
是很容易的为 了证明这—推断将发动机用过的空 气滤清器滤芯上的灰尘进行清洗和分离鲒 果发现 了白, 黑三种颜色( 竟 重复使用次数不同) 尺寸大都 在 01 . 毫米左右的沙粒 据有关资料介绍的试验结 0 果表明沙尘尺寸过大和太小对活塞环和缸筒的磨 损并不是很重萁 尺寸在 0 0 ~ .1 0 . 5 0 毫米范围内的 0 磨损最重 ,这也是活塞环磨损 比较严重的原因之
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发动机机油消耗量大的故障分析及采取的措施
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摘 要: 某型号发动机在可靠性试 车过程 中, 机油消耗量特别大 , 故障的基本特征和设计机理这 两个方 面进行 了比较详细的分析 , 从 进而找 出 故 障原 因并采取 了相应措 施 , 得该故 障得 以克服 。 使
擦接触痕迹来看也是良 好的 ; 缸筒的情况 比 较特 殊, 不仅没有磨损反而变小了, 这有待进一步研究。 既然活塞环的失效情况最为严重, 那就对活塞环进 行重点分析, 请冶金 部门进行详细的理化分析。 3理化分析及结论 从活塞环的表面特征很容易看出, 各道活塞 环都有不同程度的非正常磨损 , 但是这些磨损究竟 是 由什么原因造成的, 冶金部门的理化分析比较好 的回答了这些问题。 3 硬度和表面处理。 量化故障分析报告给 . 1 出的测量结果来看, 一道环基体的硬度 I . 8, W0 4 5 2 镀铬层硬度 HV 2 0 二道环基体 的硬度 HV . 0 7 ̄ O 20, 30 油环的基体的硬度 Hv 2 ' o 4 3 镀铬层硬度 8 H 0 6, V.9 2 与测绘样件进行比较, 一首环和油环表面 镀层的硬度大约小 HV 2 0 , 0 10 应该说这是活塞环 表面不够耐磨的—个原因之一。 3 2金相组织。第一道活塞环和油环的外表面 都实施镀铬处理 以 提高该表面的耐磨性为 了 获得 铬层表面的储油能力。 往往都在电镀方法上采取相 应措施进 行电流反拔来实现一定数量而且有比较 细浅的网纹从理化报告提供的情况来看网 纹粗壮 有的伴随开裂特征觞层 比饺薄的部位裂纹 已 延伸 到基体并出现了一定数量沿网纹剥落损伤形貌 这 些裂纹和剥落现象由疲劳产生的可能性 比 较大, 也 不排除电流反拔参数不 保证铬层的可靠性来讲都是非常致命的。 3 3磨粒磨损。在显微镜下观察三道环的外贺 工作表面. 包括理化报告提供的照片都能看到不 同 程度的轴向划痕从这些划痕的起始点不难看出是 外来颗粒造成的, 由于这两台发动机都没有安装空 气滤清器, 来沙尘很容易被吸人 , 了验证沙尘 夕 卜 为 的来源将 发动机长试过程中使用的空气滤清器滤 芯上的粉 尘进行了清洗分离结果发现数量较多颜 色分白黄黑尺 寸在 0 0 — .1 毫米范围的沙粒。 . 80 2 0 0