烧结工艺参数控

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南京钢铁联合有限公司炼铁新厂
作业文件
烧结工艺参数控制标准
文件编码:
管理部门:技术质量部
版本:试行
控制状态:
发放编号:
拟制:
审核:
批准:
2005年3月31日发布 2005年4月1日实施
1.工艺概述
1.1 概述∶现有一台180 ㎡带式抽风烧结机,配置一台228 ㎡环式强制鼓风冷却机进
行机外冷却,于2004年6月建成投产,年设计生产能力203.8万吨(其中高炉槽下返矿率7 %),利用系数为1.3 t/㎡.h,年设备作业率90.4 %。

1.2 工艺过程:使用混匀料,添加熔剂和燃料,按预先确定的配料比配料,获得的混合
料进行混合制粒后,在混合料槽进行蒸汽预热,经铺底料铺底和混合料布料到烧结机上点火抽风烧结,得到的烧结矿经单辊破碎后进人环冷机鼓风冷却,随后进行整粒筛分,筛出<5 mm的粒级作为返矿重新参加配料,分出的lO~18 mm粒级一部分作为铺底料,另一部分同5~10 mm和>18㎜粒级一起作为成品烧结矿送往高炉矿槽供高炉使用。

烧结机机头烟气采用260 m2电除尘器除尘,并对环冷机高温废气进行余热回收利用。

2. 工艺流程
见炼铁新厂烧结车间工艺流程图。

3.控制标准
3.1 烧结矿质量标准
3.1.1 冶金行业标准,见表-1、表-2。

表-1 优质铁烧结矿YB/T 006-91
注:①R
为1.5~2.5。

2
②RDI为烧结矿低温还原粉化指标;RI为还原度指标。

③TFe、R2分别为烧结矿指标品位和二元碱度指标。

3.1.2 内控标准,见表-3。

表-3 内控标准
3.2 工艺参数控制标准见表-4
4.工艺参数控制
4.1 原燃料控制
4.1.1 原燃料质量标准(公司QJ/NGN104-2004)
4.1.1.1混匀料,见表-5
注:A、B分别为混匀料全铁和二氧化硅指标。

4.1.1.2 熔剂,见表-6
注:活性度测定条件为4mol/ml、40±1℃、10min。

4.1.1.3燃料,见表-7
4.1.1.4严格按原燃料标准进行验收把关,确保来料质量符合要求并保持稳定。

4.1.2 槽位管理
4.1.2.1槽位基准,见表-8
4.1.2.2槽位掌握
4.1.2.3槽位管理
4.1.3 “两粉”破碎粒度管理
4.1.3.1“两粉”破碎粒度基准:石灰石≤3㎜≥85%的稳定率≥85%,(≤3㎜≮75%)
燃料≤3㎜≥75%的稳定率≥75%,(≤3㎜≮65%)
或燃料平均粒度=配合原料平均粒度×0.5~0.6
4.1.3.2调整基准:
(1)沿破碎设备长度方向要均匀分布,同时给料应保持连续均匀,初给料不宜过大,一般不允许超负荷运转。

(2)弹簧的松紧应调整均匀,不得错辊,确保破碎粒度,双光辊粗碎后粒度达≤10~15mm,四辊细碎后粒度为≤3mm≥75%稳定率75%以上,根据辊皮磨损情况,及时更换对辊
及车削四辊皮(周期为15~20天),以保持辊皮平整,确保燃料破碎粒度。

(3)随时检查锤头磨损情况,发现磨损严重及时调向;经常检查筛下产品粒度是否达到石灰石≤3㎜≥85%的稳定率≥85%要求,检查筛子的运动轨迹和弹簧,及时更换和
调整,确保筛分效率。

4.2 烧结矿质量控制
4.2.1 烧结矿R
2
管理
4.2.1.1 烧结矿R
2
基准:目标值C±0.10(一级品为目标值±0.05)
C为高炉入炉比例决定。

4.2.1.2 调整基准:
(1)调整计算公式
a-b
δ=×d×调整量
c
式中:δ—调整百分配料比;a—碱度目标值;b—平均碱度值;c—石灰石CaO%;
d—平均SiO
2
(实绩);调整量—1/2、1/3、1/4
(2)调整情况
第一种情况第二种情况
↓↓
≥目标值+0.05 ≥目标值+0.03
1点 1点
≤目标值-0.05 ≤目标值-0.03
↓↓
以本点样与目标值为依据以本点样与目标值为依据
进行计算,作“1/2”调整进行计算,作“1/2”调整

本点最难调,下一班要作好调
第二个样的分析,必要时予以补正
第三种情况第四种情况
↓↓
≥目标值+0.02 目标值单侧连续4点
连续3点↓
≤目标值-0.02 以本4点C/S值的平均值与目标值为依↓据进行计算,作“1/3”或“1/4”调整以本3点C/S值的平均值与目标值
为依据进行计算,作“1/3”调整
(3)无论当班或下一班均需计算与观察调整后的第一点与第二点;看第一点主要是看是否调上了半个样或完全未赶上样,看第二点主要是看调整效果;不许重复调整。

4.2.1.3生石灰待料时配比变更
(1)石灰石配比变更量
每1%生石灰折合石灰石配比,约相当于1.36%。

CaO
生-SiO
2生
×R
2烧
①每1%生石灰折合石灰石配比=×100%
CaO
灰-SiO
2灰
×R
2烧
②举例
已知:生石灰CaO74%、SiO
22.5%;石灰石CaO53%、SiO
2
1%
烧结矿R
2
1.85
带入即:每1%生石灰折合石灰石配比=1.36%
(2)焦粉配比变更量
每1%生石灰以1.36%石灰石替换,需补充分解热,增加焦粉。

举例:已知石灰石发热值为425大卡/㎏,焦粉发热值为6794大卡/㎏(28.4MJ/㎏)
425大卡/㎏
即:1.36%×=0.085%(相当于焦粉的量)
6794大卡/㎏
4.2.2 FeO管理
4.2.2.1FeO基准:目标值D±0.5%
D为7.5%。

4.2.2.2调整:
连续5点≥目标值目标值+0.3~0.5%
或≤目标值连续3点中2点
↓或-0.3~+0.5%
粉焦配比-0.02% ↓
或+0.02% 粉焦配比-0.03%
↓或+0.02% ≥目标值+0.5% ↓
1点≥目标值+0.8%
或≤目标值-0.5% 1点
↓或≤目标值-0.8%
粉焦配比-0.03% ↓
或+0.03% 粉焦配比-0.05%
或+0.05%
4.2.2.3FeO—粉焦量相关方程:FeO=4.468×粉焦配比-7.32
即粉焦配比+0.1%→FeO+0.45%
4.2.2.4调整效果周期:3小时左右,见分析数据周期4小时左右。

4.2.2.5要充分考虑焦粉调整后对返矿、转鼓T1、含粉(-5㎜)、RDI等指标的影响,在
调整前需综合分析。

4.2.3 转鼓指数(TI)管理
4.2.3.1 TI基准:≥78%(≮75%)
4.2.3.2调整基准:
(1)焦粉配比↑(↓),烧结矿TI↑(↓)。

(2) COG↑(↓),烧结矿TI↑(↓)。

(确保燃料完全的基础上)
(3)提高料层厚度有利于改善TI。

Y=62.2280+0.02247X,式中Y—TI,%;X—料层,mm 。

(4)料层刮料板压下厚度↑(↓),TI↓(↑)。

(5)台车速度↑(↓),TI↓(↑)(Y=89.93-0.49X,式中Y—TI,%;X—生产率,t/m2.d) 。

4.2.4 低温还原粉化率(RDI)管理
4.2.4.1 RDI
基准:≥65%(≮60%)
+3.15
4.2.4.2调整基准:
(1) RDI出现异常时要结合混匀矿配比、焦粉量、FeO、碱度、SiO2、MgO、TI、点火强度等因素进行综合分析和判断。

(2)决定调整时要充分注意到烧结过程的热量水平、TI指数、烧结矿的化学成分。

降含量,RDI升高。

低FeO和SiO
2
(3)坚持按要求喷洒DS-1低氯离子固体烧结助剂,以改善烧结矿RDI指标。

4.2.5 各种操作条件对烧结矿理化特性的影响
料层厚度
机速(ps)
粒度(M.S)、含粉率
生产率
转鼓指数(TI)混合料水分
低温还原粉化率(RDI)焦粉配比
FeO
点火温度
混合料粒度
4.2.
5.1料层厚度↑,M.S↑、含粉率↓、TI↑、RDI↓。

4.2.
5.2机速(P.S)↑, M.S↓、含粉率↑、TI↓。

4.2.
5.3生产率↑, M.S↓、含粉率↑、TI↓。

4.2.
5.4混合料水分(选择适宜的水分),过大、过小都不利TI、 M.S 、RDI。

4.2.
5.5焦粉配比↑, FeO↑、TI↑、RDI↓。

4.2.
5.6点火温度↑, TI↑。

4.2.
5.7混合料粒度↑, RDI↑。

4.3 混合料水分控制
4.3.1 混合料水分基准:目标值E±0.5%(混合)、目标值F±0.4%(制粒)
E为6.0%、F为6.5%。

4.3.2 调整基准:
4.3.2.1混合料水分由红外线自动检测并控制调节,混匀料换堆时人工检测对照,及时发
现偏差进行校对。

4.3.2.2混合料水分判断依据
(1)水分适宜时,混合料握于手中可成团,而手松开后,稍微抖动,则可散开成小块,点火时火焰喷射声有力,机尾断面均匀。

(2)若水分过大时,点火器火焰向外喷,料面有浮灰,总管负压升高,机尾出现“花脸”烧不透的现象,烧结矿孔小、发松疏散。

(3)水分过大时,圆辊给料机下料不畅,料层会自动减薄,布料机后面出现鳞片状,点火器火焰向外喷,点火器有黑点,负压略有升高,机尾烧结矿层红火层变暗,
强度变差。

4.3.2.3水分失常时应立即通知主控工调整水分,并相应降低台车速度,使烧结矿烧得好,
尽量减少返矿。

4.4 烧结控制
4.4.1 台车料层厚度管理
4.4.1.1厚度基准:铺底料40㎜(≮20㎜)、台车料层≥600㎜(含铺底料,≮550㎜)。

4.4.1.2调整基准:
(1)铺底料厚度通过调整扇形阀和摆动漏斗位置来控制其厚度。

(2)台车料层通过调节圆辊给料机(变频)转速及平料装置位置来控制布料高度,要求沿台车布料均匀,料面要平整,松紧适度不拉沟,无空洞,不得无故跑空台车。

(3)根据混合料粒度、水分、抽风负压等情况适当下降台车料层。

4.4.1.3提高料层厚度与降低能耗的关系
料层厚度↑,固体燃料消耗↓、焦炉煤气单耗↓,电力单耗↓。

4.4.2 点火温度管理
4.4.2.1 点火温度基准:目标值G±50℃
G为1100℃。

4.4.2.2 调整基准
(1)点火装置隔热板调到距料面50㎜。

采用焦炉煤气微负压点火,一般点火表面熔融物不要超过1/3,点火温度控制在1100±50 ℃
(2)点火燃烧判断依据
①点火温度过高时,表面产生过熔形成薄壁大孔结构;点火温度过低时,表面发黄,
产生浮灰。

②煤气与空气比例适当,燃烧时火焰白色发亮;煤气大,而空气不足,燃烧时火焰
暗绿色;空气大,煤气不足,燃烧时火焰暗红色。

(3)特殊情况下,若混合料水分低,含碳量大,可适当降低点火温度;若混合料水分高,含碳量小,可适当提高点火温度,但不得超过1200℃。

4.4.3 终点管理
4.4.3.1 终点基准:终点位置为19#~20#风箱(≮17#风箱)、终点温度≥280℃(≮250℃)。

4.4.3.2调整基准:
(1)烧结终点判断依据:
①仪表反映的主管废气温度、负压,机尾三个风箱的温度和负压。

终点温度最高,负
压最低。

②机尾断面均匀整齐,赤红部分小于三分之一断面高,粉尘少,不冒灰。

③烧结矿与返矿的残碳量(<0.5%)。

(2)主控室调出微机画面看曲线,了解掌握参考数据,经常观察机尾断面,同时台车炉篦条不能烧红,确保烧好烧透。

(3)当终点变化时调整:
①当混合料透气性变化不大时,以稳定料层厚度、调整机速来控制终点。

机速调整幅
度不宜过大,一般控制在0.05~0.1m/min, 机速调整间隔应大于20min。

②当透气性发生很大变化时,仅靠调节机速难以控制终点,并影响烧结正常点火,
应调整料层厚度:料层厚度降低,BTP前进;料层厚度增加,BTP后退。

再注意机
速的适应,以正确控制终点。

③采取机速、层厚不变,用控制主抽风机风门开度来控制风量,用风量控制来改变垂
直烧结速度,从而控制BTP在适当位置:风量增加时, BTP前进;风量减少时, BTP
后退。

④改善料层透气性(轻装入等),BTP前进;重装入(增加压料),BTP后退。

(4)总管废气温度控制在120~160℃(≮100℃),适时打开冷风阀。

①废气温度达160℃以上(无短时停机),注意温度上升速度,通知烧结工检查是否
有粘大块现象,到180℃时立即调知主抽工关小主抽风门并全开冷风阀(注意先
开风门后开冷风阀,顺序搞反将适得其反),待废气温度降低160℃以下时再关闭
冷风阀。

也可不打开冷风阀而加快机速(负压在16.5 kPa以下)。

②废气温度变低到120℃时,可打开主抽风门或提高机速,以防≮100℃。

4.5 主抽控制
4.5.1 主抽基准:风门开度60~100%、风机进口负压15.0~16.5kPa(≯17.0 kPa)。

4.5.2 调整基准:
4.5.2.1 废气温度变低到120℃时,要看负压,如负压低于16kPa,可开风门5~10%,视负
压上升情况而定,也可直接提高机速来解决。

废气温度上升到150℃时,如负压
在15kPa以上,可立即关风门5~10%,其调整后的反应有滞后现象。

4.5.2.2风门开度的调整需考虑废气温度(<180℃)、轴温与轴振动、电流变化(<400A)等,
同时注意临界区间(喘振现象)的操作。

4.5.2.3风机进口负压与混合料粒度组成与水分、配炭、台车料层高度、布料状况、机速
与终点位置等有关系,需认真分析后再调整,控制好进口负压15.0~16.5kPa,
注意≯17.0 kPa,否则易造成振动与负荷过大而调闸。

4.5.2.4风门开度的每次调整量为开3%~5%,关风门可一次性关到15~20%,30min内仅能调
整一次,使烧结生产保持正常。

4.6 环冷控制
4.6.1 环冷基准:台车料层厚度1400±100㎜、冷却卸矿温度<150℃(≮50℃)
4.6.2 调整基准:
4.6.2.1环冷机运转速度必须与烧结机运转速度相适应,以保证环冷机台车料层厚度1400
±100㎜,要求布料均匀、料面平整,不跑空台车。

4.6.2.2正常情况下冷却风机有3台工作,当只有两台风机运行(其中1#与2#必须有一台
工作)时,烧结矿应减产以维持生产,确保卸矿温度<150℃。

同时便于成品系统
喷洒DS-1低氯离子固体烧结助剂,环冷卸矿温度≮50℃。

4.6.2.3适时调整板式给料机的机速以控制环冷机贮仓仓位,力保出矿流量稳定,同时尽
力减少其落差对烧结矿摔落的不利影响。

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