CAST工艺在污水处理厂提标升级中的应用

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CAST工艺在污水处理厂提标升级中的应用
摘要:本人通过工程实例,介绍了盐城市城南污水处理厂二期扩能升级的工艺应用情况,该工程总规模15.0万m3/d,二期新增规模5.0万m3/d。

工程主导采用降低CAST设计负荷,优化运行技术,在强化CAST生物脱氮除磷基础上,增加深度处理工艺,出水水质稳定达到一级A排放标准。

关键词:提标CAST深度处理一级A
盐城市城南污水处理厂是淮河流域水污染防治规划重点项目之一。

项目设计总规模15.0万m3/d,分远期建设,一期工程5.0万m3/d,于2006年11月建成投产。

一期部分建(构)筑物按总规模15万m3/d一次建成,出水水质按照国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的污水一级B 排放标准执行。

随着流域水环境治理的不断深入,扩大污水处理能力,降低污水厂能耗,提高污水厂出水水质标准,已成为行业发展的必然趋势。

依据环保部门对二期工程项目要求,城南污水处理厂二期工程出水应按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A排放标准执行,同时尽快落实一期工程尾水提标。

1.工程建设规模和设计进出水水质
二期工程建设规模5.0万m3/d,深度处理单元部分建构筑物按土建按远期15.0万m3/d布置。

二期工程进水参照一期运营多年实际进水水质为依据,以累计频率90%作为二期工程的设计进水水质,设计进出水水质如下表。

2 二级生物处理工艺方案
城南污水处理厂一期工程采用的是CAST工艺,CAST工艺是传统SBR工艺的改进型。

CAST既保留了传统SBR静态沉
表1盐城市城南污水处理厂水质
淀、出水SS低的优点,又构造了专门厌氧区(预反应区只设搅拌),使除磷效果稳定可靠;通过对鼓风量的限制,从而造成了同步硝化与反硝化,不仅使脱氮得到保证,而且氧的利用率也显著提高。

一期工程已设CAST池为4组,单池设计容积为8700m³,单组反应周期时长:4h,周期数:6次/天,污泥龄:10d。

二期工程建设时即要满足新的出水水质要求,又要通盘考虑原有厂区工艺的协调、总图布局、生产运营管及未来厂区一期提标和远期扩能的整体布局。

选择CAST工艺为二期扩建工程处理工艺,另外,针对CAST工艺能否使TN去除达标的问题,设计考虑降低生化池负荷,延长生化池污泥龄。

增加生化池反应时段,并在进水时段增加搅拌,来增加CAST池内反硝化时段。

另外在后续处理单元预留因碳源不足造成反硝化效率不高的情况,如通过投加碳源(甲醇)等措施进一步增强反硝化效果。

3 深度处理方案
从处理工艺稳定可靠、运行成本低、管理方便等方面来考虑污水深度处理单元的选择,最终选择“絮凝沉淀+过滤”组合作为本工程污水深度处理工艺。

絮凝沉淀采用网格絮凝斜管沉淀,过滤工艺选取纤维转盘过滤形式,工艺流程见下图。

在絮凝沉淀前端设置药剂投加点,采用后沉析工艺实现化学处除磷。

另,为增加工程运行时的灵活性,以应付不同的水质情况,在CAST也设置一个加药点,在CAST池内进行同步絮凝、沉析除磷,药剂采用液体Al2O3。

图1盐城市城南污水处理厂工艺图
4 主要处理构筑物工程措施
4.1预处理系统
4.1.1粗格栅及进水泵房
原一期工程进水泵房与粗格栅间合建,土建已按15.0万m3/d规模一次建成。

二期工程新增两台大泵Q=2875m3/h,H=12.1m,N=160kw(一用一备,并于一期工程水泵互为备用)。

远期再将一台小泵更换成大泵。

4.1.2细格栅及旋流沉砂池
一期工程已建细格栅间1座按5.0万m3/d实施,二期工程细格栅及旋流沉砂池土建按规模10万m3/d一次建成。

主要设计参数细格栅,栅前水深1.00m,过栅流速0.75m/s,安装角度35°;旋流式沉砂池设计水力表面负荷155m3/(m2.h),有效水深 1.5m,最高水力停留时间为55s,设计旋流沉砂池池径Φ=4870mm。

主要设备:①2台转鼓细格栅,渠宽1600mm,间隙4mm,安装角度35°,功率1.5kW;②旋流式沉砂器一套,功率1.5kW,配套管配件及搅拌设备;③砂水分离机1套,处理量2.6m3…/h,功率0.37kW;④气提风机,格栅冲洗水泵,螺旋输送机各一套。

4.1.3配水井
新建配水井一座,将水均匀分配到CAST池的各格,配水缓冲区两侧双排布置出水井,每侧有5格,分别对应CAST生化池的每格,二期安装一侧,远期安装另一侧。

主要设计参数土建按10.0万m3/d一次建成,设备分期安装,二期工程设备安装规模5.0万m³/d。

配水井由进水缓冲区、配水区、出水井等组成,配水区至出水井间安装电动调节堰门,保证配水的均匀性。

主要设备①电动调节堰门1200x500,共5块,功率3.75kW;②手动调节堰门1200x500,共5块。

4.2生化处理系统
二期工程再新建5格反应池,并预留远期5.0万m3/d(5格)及一期工程提标改造(1格)的用地。

每格反应沉淀池共分为三个区域。

第一个区域为生物选择区,设推进器一台,水力停留时间约为0.5h。

第二个区域为缺氧区,缺氧区水力停留时间约为1.5h。

第三个区域为主曝气沉淀区,在该区装设潜水搅拌器。

曝气前赠送搅拌时序1h,在搅拌器的作用下,使来水与沉淀污泥充分汇合,沉淀后污泥中的剩余的硝态氮充分利用来水营养物质,进一步增强脱氮效果,这就等于增加了反硝化时间;在每格曝气区设混合液回流装置。

主要设计参二期工程共设置5组,单组有效水深:5.5m,单组反应周期时长:5h,周期数:4.8次/天。

污泥龄:15d,污泥负荷:0.058kgBOD5/kgMLSS•d,最高水位污泥浓度:4.5g/L,最低水位污泥浓度:6.5 g/L,滗水深度:1.62m
主要设备选型(二期新增)
①旋转滗水器5台,每池一台,单台滗水器滗水流量Q=2500m3/h,功率
1.5kw;②选择器设水下搅拌器5台,每池1台,叶轮直径370mm,转速326min-1,每台功率
2.5Kw;③污泥回流泵6台,每池设1台,一台仓库备用,流量400m³/h,扬程6.0m,功率为9kW;④剩余污泥泵6台,每池设1台,一台仓库备用,流量103m³/h,扬程4.7m,功率为4.7kW;⑤主反应区搅拌器20台,每池4台,叶轮直径580mm,每台功率 5.5kW;⑥膜管式曝气器Φ91x1000mm,共3270根;
4.3深度处理单元
4.3.1中间提升泵房
主要设计参数土建规模15.0万m3/d,设备5.0万m3/d安装,总变化系数1.38。

主要设备选型采用潜水污水泵,二期设三台水泵,泵流量Q=1440m³/h,扬程H=7.5m,功率37kW,
4.3.1网格絮凝沉淀池
1)絮凝沉淀池
共设3座,每座处理规模为5.0万m³/d,二期实施1座,预留远期及一期工程提标改造用地。

主要设计参数一池分两组,每组池处理水量2.5万m3/d ,池中共设35格竖井,其内有29层不锈钢网格,每格竖井流速为0.12 m/s,每格尺寸为1.70×1.70m。

总絮凝时间15.5分钟,絮凝池分成三段。

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