离心冷水机组喘震现象的原因及避免方法

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离心冷水机组喘震现象的原因及避免方法
喘震概念:离心式压缩机出口的气体从冷凝器倒流返回叶轮,高温气
体来回倒流产生撞击现象。

喘震危害:造成周期性地增大噪声和震动,高温气体来回倒流还引起壳体和轴承温度的升温。

损坏压缩机甚至整套制冷装置。

产生喘震的原因:
冷凝压力过高或吸气压力过低。

负荷过小时,也会产生喘震,这就需要反喘震调节,旁通调节法是一种措施。

从压缩机的出口引出一部分气体,不经过冷凝器直接流入压缩机的戏入管,这样,可减少蒸发器的制冷剂流量,以减少制冷量,又不会使压缩机的排气量过小,从而防止喘震的发生。

机组运行时,一般冷负荷不低于满负荷的25%,就能避免喘震。

离心式冷水机组发生喘震的原因根据我自己运行情况来看主要因为:1、冷凝器结垢严重,或冷却水处理不好,细菌藻类滋生等造成冷凝
器换热效果严重不好,,造成冷凝压力过高。

2、吸气压力过低。

3、机组运行时负荷小,
避免方法:
1、清洗冷却水系统,特别是注意冷却水的杀菌灭藻以及系统中的粘泥,一般细菌藻类和粘泥的导热系数较GaCO3大很多,是造成系统换
热效果差的罪魁祸首。

2、调节机组负荷,减小冷凝器的冷却负荷,减少排气量,让其运行
时避开喘震点
3、如果采用变频调速,那就很好了,但系统运行重在维护。

有利于降低喘振发生点的设计方法:
1。

尽量降低叶轮设计转速,三元CFD流场分析设计,尽量降低气体脱流发生点。

特灵的三级压缩用于空调工况就是基于这种思想。

2。

采用可变宽度扩压器,从而在流量减少时增大进入扩压器的起始速度,增大升压程度。

日立的离心机就采用了和导叶连动的可变宽度扩压器。

3。

后级叶轮出口采用叶片角度可调扩压器,从而在流量减少时延长扩压器长度,增大升压程度。

特灵的后两级叶轮采用了和导叶连动的叶片角度可调扩压器,其他厂家多级压缩机也是如此。

4。

采用变频调速,部分负荷降低叶轮转速。

目前约克在大力推广这种方法,但是价格贵。

5。

热气旁通,变相增大叶轮压缩流量。

开利采用这种方法比较多,其他厂家也都有这种选项。

6。

卸载预防性控制,当冷却水温比较高时,检测实际的压比并与喘振预测曲线进行比较,在需要时卸载压缩机,减少排气量,减少冷凝器的冷却负荷,并通过和水泵及冷却塔的连锁,提高冷却能力。

CVHF/E/G、CDGH:使用R123,直接驱动,三级叶轮(CVHF 为2级),满液式。

CVGF:使用R134A,增速驱动,二级叶轮,降膜式。

R123机组不能直接灌成R134A,可能不完全的原因如下:
1)R123为负压工质,R134A为正压工质,换热器和压缩机的承压强度不够;
2)R123使用矿物油,R134A要求使用合成油(如POE油),轴承需要重新设计;
3)R123在从压缩开始到终了的比容始终是R134A的5倍左右,叶轮流道尺寸(包括从入口到出口)以及扩压器流道都需要重新设计;4)不确切。

据我所知,R123的电机绝缘漆与R134A的不相容;5)R123多使用氯丁橡胶,与R134A不相容需要更换。

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