高炉炉缸堆积的预防及处理

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3.大约1400℃可能是滴落的温度下限。在风口区以下,因焦 炭及喷吹燃料燃烧后,灰分进入炉渣,滴落的炉渣成分改 变,熔化温度会有变化,
4.从高炉末渣分析,低于1400℃,炉渣难以在炉芯焦中,自 由流动。
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图2,软融带温度分布 〔用测温片测定〕[8]
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当风口区以下的炉芯焦温度低于1400℃,炉渣或铁水不能顺 利流动,不断停滞在炉芯焦中,使后续滴落的铁渣不能顺利的 穿过、下落,这个区域是不活泼区。
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3,处理
3. 1,提高焦炭质量 3. 2 利用上下部调剂,处理炉缸堆积 2 .3 减少慢风、停风及漏水 3. 4 严重堆积,用锰矿洗炉 3. 5 改善渣铁流动性
4,预防措施
参考文献
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高炉炉缸是高炉生产的“发动机〞,焦炭及燃料在这里燃烧, 产生上升的复原气体,使含铁矿物复原成金属;而焦炭燃烧产 生的空间,为炉料下降,创造了条件。炉缸工作,非常重要, 一旦失常,必给生产带来严重影响。
渣铁仅在温度较高的区域正常通过,此时,炉缸透液性较差。 如透液性较差区域扩大,就形成炉缸堆积。所以,炉缸堆积与 炉冷不同,与炉缸冻结,是两回事。
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炉缸堆积,是炉缸局部透液性不佳的结果,当然,透液性不 好,煤气也较难穿过。日本一座高炉通过风口测温、取样,在 炉缸活泼或堆积的情况下,
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2,征兆 2.1 压、量关系及料速
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炉缸堆积,首先反映在风量、风压上:出铁堵口后,风量逐 渐降低、风压逐渐升高;翻开铁口后,风量逐渐增加,风压逐 渐下降。周而复始,形成周期性波动。
下料速度,和风量波动同步,出铁时,料速快,堵口后,料 速渐慢。高炉越小,表现越明显。
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沙钢1号高炉〔380 m3〕,“ 出铁前发生憋压现象,出铁后 风压下降,铁前料慢,铁后料快〞[1]。马钢2500 m3高炉, “铁前风压易突升。炉缸工作正常时,风量为4000m3/min,
流出。随着铁水的流出炉缸,炉芯焦下沉。所以炉芯焦因出铁影响,
不断升降。铁水和炉渣能顺利的穿过炉芯焦,是铁渣流出炉缸的保证
[6][7]。
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图1,炉缸工作示意图
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1. 2,炉缸堆积的本质 2.高炉解剖证明,矿石大约在900℃左右开始软化,1000℃ 左右开始软融,1400-1500℃开始滴下〔图2〕。由于矿石 成分不同,滴下温度也不相同,
在高炉日常生产过程中,炉缸失常经常发生的就是炉缸堆积。 堆积初期,对生产影响较小,往往被忽略,一旦影响生产,堆 积已较严重,如再延误,必将给高炉生产带来严重损失,我国 很多炼铁厂有过惨痛的教训[1-5][10-16]。
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1,炉缸堆积的实质 1.1,炉芯带特点
图1是炉缸工作示高意图炉。解剖说明,高炉软融带以下,主要是固体焦炭及滴落的铁和
C,保持高炉稳定顺行,做到炉料质量与风量相适应。
广钢4#高渣炉用,萤因石洗主炉处要理处炉缸于堆积炉,从缸20中04年心7月区23,日开所始,以每叫批炉炉料(芯矿石带批重。85也00k有g)加人人1叫00k滴g萤落石,带洗炉。持风续到口10月中旬。 [从12高] 莫炉朝末前兴渣•分柳是析钢,盘30低0旋于m13区4高0炉0。℃炉,墙焦炉结渣炭瘤难和及以炉在缸喷炉堆芯吹积焦的燃中处,理料自•重由在庆流钢这动铁。里高等燃专科烧学,校学大报,量19焦97,炭2:从11-盘14。旋区上方进 中保心持堆 适积当入,的风煤,口气前流补容分充易布涌。燃渣,烧严的重时炭因灌,渣而而烧中坏吹部管的,时焦有发炭生,。 长期以来,人们认为是不动的, 本钢得到所经验以, “过加锰去矿习洗炉惯,适叫当“地把死握[料Si]是柱重要〞的。。 通过多年的研究,已经明白中部的焦炭、 CD,炉保况持失高从常炉风,稳高定口炉顺不行以接,下受做风到到量炉。料炉质底量与,风量缓相缓适应地。进入盘旋区,有机械运动,也有化学反响, 0用9锰7 ,矿以洗维对炉持,足反十够分响的有鼓进效风。动程能,,吹目透中前心尚〞[1未3]。完全清楚。“走〞完这段路程,大约需要一周 [1] 余城德到•沙一钢1个#高月炉(3,80m虽3)炉然缸从堆积炉处理底•江到冶金风. 口氧化区最远不过几公尺。图1是炉缸工作 2首月钢1一日高中示炉班2锰意0矿世图下纪达70。,年炉代软况,融改由善于带,炉风料以量恶增下劣加,是,风风口炉口大逐芯量渐烧带捅坏开,。。严炉重时芯每月带烧充坏40满多个固。体焦炭,这局部焦炭叫 由风于口锰 大矿量炉中破金损芯属,至M焦nI一月。半30进炉日入,芯铁高水炉带,坏降的风低口空铁到水1隙7粘个度度[3;]。大约在43—50%之间。空隙中有局部滴落的 E,强化设铁备和维修渣,全,力向减少下非方流案动休风。。 风口区燃烧形成的煤气,穿过炉芯焦向上运动。 从萤2石0洗04炉年铁取7月得水2一3日定和开效炉始果,,渣每批在炉下料(矿边石会批重聚850,0kg铁)加水人10局0kg部萤石沉,到洗炉炉一直底持,续到将10月炉中芯旬。带的焦炭浮起来。 图A 1控,制炉铁缸局水工部含作M示下n意1—图降1. 的铁、渣,存于炉芯焦中,出铁或放渣时,铁渣穿过炉芯焦
得到图4、图3 的结果。从中可以看出,炉缸堆积的本质。
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图3,高炉利用系数与焦芯带焦炭温度的关系[9]
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图4,炉芯带焦炭温度与下料指数的关系[9]
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从图中看到,当炉芯焦温度低于1450℃,高炉利用系数下 降,从炉芯焦的样品中发现粘稠的渣、铁熔融物,流动性极 差,炉芯带的透气性及透液性因此遭到破坏[9]。
高炉炉缸堆积的预防及处理
刘云彩 〔原 首钢总公司总工办〕
1,炉缸堆积的实质 1.1,炉芯带特点 1.2,炉缸堆积的本质
2,征兆 2.1 压、3, 炉底、炉缸温度下降
2. 4, 煤气分布特点 2. 5, 风口工作及风口破损
2. 6, 高炉顺行较差
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