MB10指点标天线国产替换分析
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如图中的有源振子工作在谐振状态 , 其阻抗 为纯电阻。 反射器则用长度比有振子长 5 -2 %- %, 1 而呈现感 陛。设反射器与有源振子相距 ,。 4从天
利用 西 门子 8 0 4 D改造 数控 龙 门铣
丛 盈 玫
( 尔滨汽轮机厂有 限责任公 司, 哈 黑龙江 哈 尔滨 10 4 ) 5 0 6
万美元 。
反射器效
! 1
引向罄效
l 2
有酥摊子数
1 1
方向性系数
6~ 8d B 7~ 10 dB
再比较两种天线的工作参数
大蠛 肜式 鳅 翠 输^ 翠 瞄抗 电 驻赧 比
为节省费用 , 我们考虑用国产天线代替进 口 天线。 经联系国内各厂都是四单元八木天线 , 跟原 厂不—致 。 下面分析 , 天线的原理及三单元 、 四 单元天线的异同。 八木天线 , 就是在有源振子的后面 上反射 I 1 器。 前面加上引向器 , 就构成多元振子天线 , 引向 振子,反射振子与有源振子加起来的数 目就是天 线的单元数。 多元振子天线的后方波瓣消失 , 前方 灵敏度大大提高。 原理如下: l 反射器对前方 P 点和后 方 Q点来的信号
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科苑 论谈 『 J』
科 信 技
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黑 龙 江— —
总
MB 点标天线 国产 替换 分析 I O指
历 成 波
( 黑龙 江机场集 团公司飞行 区管理部 , 黑龙 江 哈 尔滨 1 00 ) 5 0 0
摘 要: LO WIC X公 司生产的 MB O型中指 点信标机 因元 器件老化导致冬季工作 不稳 定。对 国产天线的可替换性 进行初 步分析 。 I 线前方的 P 点来的电 磁波先到达有源振子 , 并使 之产生感应电势 e, l感应电流 I, l电磁波再经过 V 4的途经才到达反射器 ,并使之产生感应电势 e 2 和感应电流 I。由于反射器与有源振子在空上相 2 差 , 4的路程, 以 e 所 2比 e 落后 9  ̄而 I l 0 , 2又由 于反射器呈现感性而 比 e 2落后 9  ̄ 0 ,故 I e 2比 l 落后 10, 8  ̄反射器电流 I 2产生的辐射场到达有源 振子形成的磁场 H 2又比 I 2落后 9  ̄即 H2比 e 0, l 落后 2 0。根据电磁感应定律 , 2在有源振子里 7 ̄ H 产生的感应电势 e- 比 H 落后 9  ̄ l2 2 0,结果 e - l2 比e 落后 3 0 l 6 %也就是说反射器在有源振子所产 生的感应电势 e - 和原振子的感应电势 e 是 同 2 l l 相的, 天线输出电压是等于 e 与 e- 之和 。 l l2 可见 反射器使天线接收前方信号的灵敏度提高了. 根据 类似的推导可知:反射器对后方 Q点来的信号有 抵消输出的作用。 2引向器的作用 引向器 比有源振子短 5 -0 %- %,其阻抗呈 电 - 1 容陛,假设引向器与有源振子间的距离也是 ,, 4 用同样 的方法可以推导出下述结论 :引向器对前 方来的信号起着增强天线输出信号作用。 同样原理 , 八木天线在发射信号时 , 反射器 和引向器起的作用和接收信号时相同。 综上所 述, 反射器起着消除天线方向图后瓣的作用 , 反射 器和引向器都 其 增强天线前方灵敏度的作用。 下表是两种天线 的对照表 , 通过下表的数据 可以看到,四单元八木天线的增益高于三单元天
线:
天线形式
三单 元八 术 四单 元八 木
关 键词 : 点 标 ; 线 ; 换 指 天 替
M I 中指点信标 天线是三单元八木天线 , BO 哈尔滨机场的指点标存在如下问题:冬季天气降 到零下 2  ̄时 , 0C 天线驻波 比增大到 l 5以上 , 严重 影响设备的正常运行; 当温度回升后, 驻波 比又恢 复正常。经与厂家联系, 建议更换天线, 需费用 l 5
的作用
j
三单 元八 术 四单元八 术
7M 5
5 姆 0欧 5 姆 0欧
小于 15 , 小于 L 5
l 辫
#广一
——— .
通过以上两组数据可 以看出, 国产天线方向 性高于进 口天线 ,这就导致天线发射的信号波束 较窄。 要达到信号指标 : 即在航道 E 的信号宽度为 204 0米, 0 -0 就需要较大的输入信号, 这就需要发 射机提供更高的输出功率才能满足需要。经查阅 M I 设备使用手册得知 , BO 发射机最大输 出 功率为 2 瓦,能够满足四单元八木天线的功率需要 , 6 所 以我们决定使用国产天线。 在导航设备飞行校验前 , 我们完成了设备天 线的采购和安装工作, 购买天线 的费用为 60 00元 人民币。经过飞行校验 , 设备满足要求 , 信号宽度 3l , 5 米 设备输出功率 l , 5瓦 完全符合我们 的分 析。 经过去年冬季的低温寒冷天气考验 , 电压驻波 比 也稳定在 1 。 . 设备运行完全正常。 1 至此 , B O M I 指点标更换国产天线 。 即节省 了 经费又节约了时间, 获得圆满成功 。
摘 要 : 尔滨汽轮机厂有限责任 公司的 2 一 O P O N 哈 0 IF S O K数控龙 门铣 , 18 系 9 7年从德 国利堡 公司引进 的大型龙 门架移动式加 工设备 。由于数 控 系统的更新换代 , 原机床上所配的数控 系统 8 MC已停产 , 系统的备件 相 当昂贵, 为此公 司决定对数控 系统及驱动装置进行 改造 。 关 键 词 : 门子 80 数 控 成 门铣 ; L 西 4 D; PC 哈 尔滨 汽 轮 机 厂 有 限 责 任 公 司 的 加 一 高档数控系统 ,因为与之匹配的驱动及电机也都 1F SO K数控龙门铣 ,系 18 0PON 9 7年从德国利堡 是数字的, 所以驱动及电机也必须更换。 考虑到西 公司引进的大型龙门架移动式加工设备。基于当 门子 8 0 4 D系统是数控系统的发展方向, 有很大发 时的技术能力 , 该机床数控系统配置的是 , 西门子 展潜力 , 因此公司选用西门子 8 0 4 D系统。 . 1 2驱动 8 MC系统 ,L 用 S — 3W D 驱动 采用 直流 调 电机及 P C选择。 P C采 5 15 , L 公司选择的驱动是西门子 6 1 lD 速, 主轴采用西门子 V 7进给轴采用 V 。随着时 数字驱动 , 5, 3 以保证其良好的驱动特性。 进给电机选 间进入 2 世纪 , 1 我国大部分在 2 0世纪 8 0年代引 用 1 r F 6系列 ,主轴选用 1 H P 7系列,L P C选用西 进的大型数控镗铣床都已进人大修时期 ,由于数 门子 S — o 73 o系列 。 控系统的更新换代 ,原机床上所 配的数控 系统 2 软硬 件 构 成 及特 点 。21SN ME K . I U RI 8 MC已停产 , 系统的备件相当昂贵, 为此公司决定 8 0 。 4 D 西门子 9 0年代后期最新产品, 模块化结构; 对数控系统及驱动装置进行改造。 配有 O 0 2 21 P 1 1. 寸液晶彩色显示屏 ;C 5,! P U0 一 P 1 数控改造方案的选择 。1 数控系统的选 13 , n o s T界面 , . 1 3 3Wid w N 图形显示, 动态模 拟 ,N CC 择。 数控系统有两种 , —种是西门子 80 4 C系统 , 该 程序 网络传输接 口, S U B接 口; C 5 2 四轴联 N U 7_ 3 系统 是西 门子公司在九十年代初推 出的高档系 动 , AMD K - ,. R M, 6 205 A 系统软件; M 西门子标准 统, 功能强大 , 使用灵活, 直流驱动及电机 可不更 机 床控 制面 板 ;L P C采用 内置 式 s -0 ,1 — 7 3 o3 5 换 。另一种选择即选用西门子 8 0 4 D系统, 该系统 2 P 9 K RA 可扩展 砌 模块 , D ,6 M; 数字或模拟量, 是西门子公司九十年代中期推出的一款纯数字的 多功能模块 ,导轨安装 ,模块结构,体积小。2 2 1T 全数字交流伺服电机。西门子 9 F6 0年代后期 产品, 专门用于高精度和高动态特性场合 , 如数控 机床: 高动态特性; 6 I 5防护等级 ( P 风扇 i5 )自 P4, 带风扇, 内装编码器和 P C T 。体积小; 鼠笼式电机 , 无炭刷和换 向器, 免维护 。2 lD伺服系统。西 36 1 门子 9 年代后期产品 , 0 与西门子数字电机配套使 用, 模块化结构 , 配置灵活, 功能先进强大 , 分单轴 和双轴型 , 由功率电源模块和插入单元模块组成。 便 于使 用和 维护 。 3改造结果 。 改造前该机床的故障率很高, 且 维修费用大。 经过改造 , 使得该机床的电气故障率 大大降低, 维修费用明显降{ 。 氐 使一台濒于停机的 机床重新投入生产之 中,而且可以作为一台主力 机台使用 。 因为公司数控系统采用西门子 80 4 D数 控系统 , 使得