提高羰基合成反应混合丁醛收率策略探讨
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提高羰基合成反应混合丁醛收率策略探
讨
摘要:以丙烯和合成气为原料,在铑、三苯基膦催化剂的作用下,应用低压
羰基合成LP Oxo SM SELECTOR SM 10液体循环技术,生产2-乙基己醇(俗称辛醇)
和正丁醇产品的丁辛醇装置,核心反应为羰基合成反应,生成混合丁醛,混合丁
醛收率的高低直接影响着产品产量,本文经过数据收集和分析,探讨提高羰基合
成反应混合丁醛收率的策略,以此提高装置的生产效率,达到平稳高效生产目的。
关键词:羰基合成混合丁醛反应收率
1 装置流程简介
净化后的合成气,丙烯进入羰基合成反应系统,在铑和三苯基膦催化剂的作
用下生成混合丁醛,混合丁醛与催化剂分离后,去气提塔和稳定塔脱除溶解的轻
组分后,稳定丁醛送入丁醛异构物塔,塔底的正丁醛进入缩合系统,生成辛烯醛,辛烯醛蒸发后进入辛醇加氢反应器同H2反应生成粗辛醇。
粗辛醇经过辛醇预精馏
塔和精馏塔脱除轻、重组分后得到产品辛醇,送入贮罐。
丁醛异构物塔顶部的混
合丁醛直接送入丁醇异构物塔,塔顶分离出的异丁醛直接外送,塔底的正丁醛与
H2反应生成粗正丁醇,粗正丁醇经预精馏塔和精馏塔精制,脱除轻、重组分后得
到产品正丁醇。
2 羰基合成反应
丁醛是由丙烯与一氧化碳和氢气反应生成的,主要的产物是直链的正丁醛,
同时也生成了少量的异丁醛、丙烷和丁醛的各种自缩合物。
这些反应的压力为
1.8-1.9 MPa(a),温度为84-110℃,在均相铑基催化剂存在的条件下进行。
主
要反应如下:
A、主反应:羰基合成的主反应是生成正丁醛。
B、副反应:
a 羰基合成的平行副反应是异丁醛的生成和原料烃的加氢。
这两个反应是衡量催化剂选择性好坏的重要标志。
b 羰基合成的主要连串副反应是醛加氢生成醇。
醇的生成是影响醛产率的重要副反应,若羰基合成的目的产物是丁醇,则此反应并不影响产物醇的收率。
c 其它连串副反应还有醛醛缩合生成烯醛,烯醛加氢生成饱和醛。
3提高羰基合成反应混合丁醛收率策略3.1数据分析
3.1.1反应器排放驰放气组成调查分析
对OXO反应器排放的尾气组成进行跟踪分析,分析结果表明:排放的尾气中
含有28%的原料丙烯,若通过技术攻关,降低排放废气中的丙烯含量,使之转换
成产品,就能够达到提高收率的目的。
3.1.2 反应器驰放气排
放量调查分析
对OXO反应器尾气的排
放量进行跟踪分析,分析结
果表明:排放的尾气量达到了17.9吨/天,尾气中含有大量的丙烯,若通过技术
攻关,减少丙烯排放量,使之转换成产品,就能够达到提高收率的目的。
3.2提高混合丁醛收率措施讨论
通过对废气排放量、废气的组成分析调查可知,若采取有效控制措施,完全
能够达到提高混合丁醛收率的目的。
通过日常生产中积累的经验,查阅历史资料,并通过化验分析数据,从人、机、料、法、环、测等五个方面进行分析,归纳出
影响OXO反应器废气排放量和成份的因素26个,并绘制出因果图:
确定导致混合丁醛收率低的主要因素共有4个,分别为手动调节反应器配比、合成气进料调节阀波动大,CO在线分析仪故障、1501加热温度波动大。
3.2.1 增设反应器配比自动调节软件
手动调节羰基合成反应器投料配比时,由于系统投料量大,工艺复杂等原因,反应器反应波动较大,造成OXO反应器驰放气排放量较大,同时会造成反应器内
贵重催化剂受到损害,增加驰放气内丙烯含量,造成丙烯浪费。
增加反应器配比
自动调节后,可以根据反应器运行情况自动调节反应器投料配比,大大提高了反
应器运行平稳率,减少了驰放气排放量,提高了催化剂的使用效果,有效避免了
有效组份损失。
3.2.2 更新合成气进料调节阀
羰基合成反应器合成气进料调节阀,由于该阀已连续使用多年,加上合成气
压力较高,该阀调节能力较差,合成气流量波动大,直接影响反应器配比,造成
反应器波动较大,尾气排放量大,将大量未反应的原料丙烯排放掉,影响丁醛收率。
更换合成气进料调节阀后,合成气流量控制稳定,既保证上游装置运行平稳,又避免了丙烯的浪费。
3.2.3提高CO在线分析仪运行平稳率
反应器投料配比情况是通过其出口处的CO在线分析仪来测定的,主操作人
员主要依据其指示值来判断反应器运行效果,但该表引压管线内容易积累液相物料,指示经常出现偏差,造成反应器操作波动。
采取提高CO在线分析仪伴热温
度和增加分液罐的措施,避免液相物料在管线内积聚,提高了CO在线分析仪的
运行平稳率,为反应器提供稳定的操作依据。
3.2.4丙烯加热器1501加热温度波动大
1501的作用是为羰基合成原料丙烯预热,使其能够达到净化剂要求的温度,
保证丙烯内杂质的脱除效果,同时为丙烯气化提供稳定的热源。
但由于该加热器
使用的是0.25MPa蒸汽,蒸汽与凝液管线压差小,1501经常出现水击现象,影响
丙烯的加热效果,造成丙烯流量波动,影响反应器配比。
为保证冷凝液排放顺畅,保证丙烯预热效果,避免损坏设备,将冷凝液改去11#线。
4 结语
通过技术攻关等措施,降低羰基合成反应驰放气中丙烯含量,同时采取有效
措施减少OXO反应器驰放气排放量,将废气中的丙烯最大限度地转化成产品,通
过不懈努力,混合丁醛收率已经提高了0.8个百分点,创造了较高的经济效益,
为降低装置物耗、能耗奠定了基础。
1。