现代化再沸器换热管腐蚀失效分析
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现代化再沸器换热管腐蚀失效分析
摘要通过对换热管的失效件进行宏观分析,成分测试,硬度测试,金相分析,扫描电镜和能谱分析,结果显示再沸器换热管的腐蚀产物中含有Cl、S等元素,而Cl-、S2-是引起奥氏体不锈钢应力腐蚀开裂的敏感介质离子,其失效属于典型的应力腐蚀,其原因与换热器所处的交变、高温、含氯工作环境有关。
关键词再沸器;腐蚀;换热管;失效分析;不锈钢
1 基本情况
某单位脱烃塔再沸器,运行参数为壳程运行压力0.40MPa,运行温度200℃,介质为低压蒸汽;管程运行压力0.30MPa ,运行温度100~150℃,介质为高沸物(含SiHCl3、SiCl4、SiH2Cl2、HCl等),使用过程中经常出现换热管泄露问题,需频繁更换设备以保证连续运行的需要,其更换情况为:原换热管用Q345R,4个月换2台设备,后来换热管材质改用白钢,6个月腐蚀透。
使用单位委托我单位分析换热管的腐蚀原因,经查询相关文献[1-5],结合设备使用实际,对典型换热管取样分析如下[1]。
2 宏观形貌检查
本次送检换热管试样,具体形貌如图1所示:试样内外表面均严重腐蚀,出现大片的腐蚀坑。
3 化学成分检测
对换热管取样,进行常规5元素(C,Si,Mn,S,P)及Cr,Ni,Mo的化学分析。
结果如表2所示。
根据GB/T 20878-2007,该成份对应不锈钢牌号为022Cr17Ni12Mo2,即美国牌号316L不锈钢。
4 硬度检查
对换热管进行硬度测试,结果如下表所示:
参照相关规定,316L不锈钢(对应国内牌号022Cr17Ni12Mo2)的硬度应≤200HV。
硬度测试结果如上表所示,平均值约为160.91HV,满足要求[2]。
5 金相组织检查
换热管线切割后,经打磨、抛光,并经王水腐蚀,结果如图所示。
图2为抛光后未经腐蚀情况,图3为换热管表面情况,图4为腐蚀后金相组织。
其基体组
织为奥氏体。
从图2、图3、图4可以看出,换热管腐蚀是非均匀腐蚀,内外表面坑洼不平、腐蚀严重,同时靠近内表面的部位产生大量腐蚀裂纹,垂直于表面并呈树枝状分叉。
裂纹形貌呈沿晶和穿晶混合特征,裂纹周围组织无显著区别,仍为奥氏体组织。
所以其产生裂纹的主要原因是应力和腐蚀介质的共同作用。
同时,部分晶粒中存在一定的孿晶,这有利于应力腐蚀裂纹的产生和扩展。
此外,一些晶粒表面还可看到点状腐蚀坑。
奥氏体不锈钢管在交变高温含氯的介质中工作,对氧化膜有破坏作用,易产生应力腐蚀。
6 扫描电镜和能谱分析
6.1 扫描电镜
图5为换热管断口的扫面电镜照片。
扫描电镜照片显示,断口表面有大量的腐蚀坑,并已被蓬松多孔的腐蚀产物覆盖,腐蚀产物表面有次生裂纹。
6.2 能谱测试
能谱测试结果显示,断口表面腐蚀产物中存在Cl、S等元素。
而Cl-、S2-是引起奥氏体不锈钢应力腐蚀开裂的敏感介质离子。
7 结论及建议
(1)化学成分测试显示,该换热管为316L不锈钢;
金相检测结果表明,换热管为典型的应力腐蚀,其原因与换热器工作所处的交变、高温、含氯环境有关;
(2)扫描电镜及能谱测试结果表明,腐蚀产物中含有Cl、S等元素。
而Cl-、S2-是引起奥氏体不锈钢应力腐蚀开裂的敏感介质离子。
(3)在化工设备中解决应力腐蚀问题,最切实有效的方法是采用抗应力腐蚀不锈钢。
如采用高镍稳定型奥氏体不锈钢00Cr25Ni20(Nb)、00Cr20Ni18Mo6CuN、00Cr27Ni31Mo3C等和双相不锈钢00Cr22Ni5Mo3N、00Cr18Ni5Mo3Si2(3RE60)等。
在应力腐蚀条件下用双相不锈钢取代304L、316L 等奥氏体不锈钢是较好的选择。
参考文献
[1] 胡钢,许淳淳,张新生,等.冷加工对304不锈钢孔蚀敏感性的影响[J].中国腐蚀与防护学报,2002,22(4):198-201.
[2] 侯东坡,宋仁伯,项建英,等.固溶处理对316L不锈钢组织和性能的影响[J].材料热处理学报,2010,31(12):61-65.。