#1汽轮机设备台帐

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设备台帐#1汽轮机组
二零零五年四月
设备规范:
制造厂家上海汽轮机有限公司 2005年5月14日投产
出厂编号: D151-18-34
机组型号 N135/13.24/535/535
结构型式超高压中间再热双缸双排汽反动凝汽式
额定工况(THA) 135.028 MW
最大连续工况(T-MRL) 143.19 MW
夏季工况(TRL) 135.067 MW
阀门全开工况(VWO) 149.456 MW
额定工况(THA)135.028 MW各参数:
汽机总进汽量: 396.204t/h
主蒸汽压力: 13.24MPa
主蒸汽温度: 535℃
高压缸排汽压力: 2.51 MPa
高压缸排汽温度: 313.6℃
再热蒸汽流量: 325.685 t/h
中压缸进口压力: 2.26 MPa
中压缸进口温度: 535℃
背压: 4.9KPa
排汽焓: 2395.1KJ/Kg
冷却水温度: 20℃
给水温度: 243.4℃
补水量: 0
流入凝汽器流量: 271.352 t/h
热耗: 8164.4 KJ/KW
汽耗: 2.934Kg/KW
额定转速:3000 rpm
进汽形式:喷嘴调节
叶片级数(级): 39
给水回热系统(级):7
调节系统形式: DEH-IIIA型低压数字电液调节系统
汽轮机总内效率(%)87.56 (技术协议)
高压缸效率(%) 81.75
中压缸效率(%) 90.94
低压缸效率(%) 87.56
冷却水温: 20 ℃(设计水温)
维持额定功率时的最高背压:11.8 KPa.a
高中压转子:材质: 30Cr1Mo1V-5+7(精锻转子无中心孔)总重量:22.4t(包括叶片)加外伸轴22.5t脆性转变温度(FATT): 121℃转动惯量GD2(t·m2): 3.1(摘自合同)
低压转子:材质:25Cr2NiMoV(焊接转子)总重量:18.173t转动惯量GD2(t·m2): 5.49(摘自合同)末叶片出汽边高度: 690mm
高中压外缸:材质:ZG15Cr2M o1 上缸重量:25t 下缸重量:26 高压静持环: 材质:ZG15Cr1M o 总重量:5.303t 中压#1静持环:材质:ZG15Cr1M o 总重量:5.6t 中压#2静持环:材质:ZG15Cr1M o 总重量:2.775t 中压#3静持环:材质:ZG15Cr1M o 总重量:4.244t
低压外缸: 材质:Q235-A 下缸重量:57.15t 上缸重量26.5t 低压内缸: 材质:ZG20g 总重量:30.377t
各轴承参数
各轴承处轴径的最大响应峰值转速(阻尼临界转速)rpm 2005年3月31日
23点42分第一次并网发电。

2005年4月16日顺利通过72+24小时试运行;5月14日进入商业化运营。

ІP —中压缸通流产生的轴向推力。

HP —高压缸通流产生的轴向推力。

#1—高压进汽平衡活塞推力。

#2—中压平衡活塞推力。

#3—高压排汽平衡活塞推力。

P1—调节级后压力。

P2—高压缸排汽压力。

P3—中压缸进汽压力。

P4—中压缸排汽压力。

#1推力—3173.46KN 。

#2推力—116.63 KN 。

#3推力—783.42 KN 。

中排
检修经历:
2005年7月4日,因炉原因#1机组停运,停前#1瓦轴振XYL两方向均较刚投运时增大,7月12日,将其解体上瓦无磨痕,下瓦磨痕均匀,无偏斜现象。

2005年9月以来,#1机轴振#1X.#4X随运行工况出现波动.报警现象。

9月6日,负荷70MW下,#4X在120µm~160µm之间波动,开始约一分钟波动一次,之后间隔逐渐缩短,就地轴承振动正常。

根据以上情况,特邀请中试所来人监测。

祥见监测报告。

(共两份)
临修 2005年9月14日~2005年10月4日(停机过程中管式预热器烧工期延长)
因炉水冷壁管漏停炉,高中压上下缸温差达49℃,检查下缸保温有较严重的松脱现象如图:(桌面图)
通报火二项目经理张建,联系检修公司处理,效果待考验。

2005年10月4日9:06#1机并网。

负荷17MW轴振:µm
1 2 3 4 5
Y 34 51.7 35.7 43.7 19.2
X 67.6 70.8 42 65.8 152
油漠压力 5.0 3.7 3.5 4.0 4.0 (MPa)
2005年10月13日,
8:46 #1机真空下降较快,立即启动#1真空泵,就地检查#2真空泵水位低停运,真空仍未恢复。

降真空的同时,低压封汽温由92℃直线下降至62℃,关闭减温水有关阀门,温度上升较慢,真空最低降至-83KPa。

9:05 检查#2真空泵正常,启动。

真空升至-90KPa
13:00 #1机辅联备用汽源倒为#2机辅联供,提高汽封压力至80KPa,真空可达-95KPa
14:28 停运#1真空泵,真空基本正常,怀疑低压缸后汽封(西)滤网堵,查滤网后温度西侧较
东侧低20℃。

15:30 现汽封压力保持0.55MPa,真空可保持-93 KPa。

18:40 #1机负荷120MW,DEH上#1瓦轴振X、Y向均在127微米左右波动,就地测振正常,汇报值长,姬增加测振次数,加强观察。

2005年10月20日
4:01 #1机因#2瓦金属温度测量元件断线(似断非断),引起#2瓦金属温度突然从正常值70℃
突升至155℃。

(在1秒钟的时间里,该点温度上升幅度达85℃,与温度传递是一个惯性环节的飞
升特性不符。

造成此种现象只能是测温元件开始断线时所表现出的特征)。

轴承金属温度高(保护
定值113℃)保护动作跳机。

#1机在未投高加情况下,机组最大出力试验结果
光明公司有关领导:
#1机高加泄漏无法投运,同时检查发现高加注水门内漏,安全措施做不下来。

11月21日发
电运行部汽机及锅炉专业做#1机组高加未投运情况下,机组最大出力试验,现将试验结果汇报有
关领导:
负荷在132.6MW至133MW之间;炉侧主汽压力13.43/13.43 Mpa温度540/539℃;炉侧再热器进
口压力2.75/2.75 Mpa(锅炉规程额定压力2.75 Mpa)温度538/538℃;炉侧再热器出口压力2.52/2.52
Mpa(锅炉规程额定压力2.57 Mpa);
调节级压力8.0Mpa(10.24Mpa规程最高允许压力);一抽压力3.73 Mpa(3.88Mpa规程最高允许
压力);二抽压力2.75 Mpa(3.0Mpa规程最高允许压力);三抽压力0.72 Mpa(0.72Mpa规程最高
允许压力);四抽压力0.41 Mpa(0.41Mpa规程最高允许压力);五抽压力0.1 8Mpa(0.18Mpa规
程最高允许压力);六抽压力-0.0269Mpa(-0.025Mpa规程最高允许压力);七抽压力-0.0895Mpa (-0.0844Mpa规程最高允许压力);真空95.42Kpa
汽机专业制定技术措施下发运行班组,要求运行人员加强对有关参数的监督,在机组监视段
压力及再热器进口压力不超过规程规定值的情况下,尽量带负荷。

发电运行部汽机专业
2005年11月22日
2005年11月25日
#1自投产以来,高压外缸上下内壁金属温度差较#2机大,近期,随着机组满负荷运行的时间增长,上下缸温差逐渐
拉大,11月25日,负荷126MW时,上缸温度升至417℃,下缸365℃,上下缸温差超过厂家和
25项反措的50℃标准
机组被迫限负荷(120MW)运行。

缸温情况见下表:
有蒸汽自裂纹处冒出,怀疑上缸有高温蒸汽管道泄漏自保温层内窜至测温导管将其加热,造成缸
温错误指示,商定将测温导管附近保温拆去观察。

2005年11月26日18:00 由检修公司将热偶引出管东侧保温打去300mm时,将导管向东撬动,
温度由390降至374℃,后又降至356℃(此时下缸温度为365℃)基本与#2机运行时的温差相吻合。

要求检修用高压石棉纸板垫将导管西侧遮挡后将保温材料回填,明天白班再恢复正式保温。

2005年11月27日
09:40 #1机负荷130MW,DEH高压上缸温度358℃、下缸温度358℃。

15:30 #1机负荷100MW,DEH高压上缸温度352℃、下缸温度349℃。

以上温差是否正确,还需热工矫正。


2005年11月29日
10:09 #1机负荷120MW,DEH#1瓦Y相振动最高摆至167微米,就地测振23微米。

10:20 DEH#1
瓦Y相振动127微米
12月3日因#1高调门杆止退销脱落,造成门杆下移,商定将该门退出运行。

退出后#1瓦轴振明显下降。

负荷129.5MW各高压油动机行程及轴振情况:
1 2 3 4
行程:mm X 100 102 42
轴振:µm 1 2 3 4
X 97.5 109 42.1 95.3
Y 98.8 77.4 47.3 59.3
查#1.3调门所对应的喷嘴组位置在汽缸下部,#2.4调门所对应的喷嘴组位置在汽缸上部,#1调门
故障前开度基本上与#2调门相同,#3调门开度与故障前#2调门开度一致,而#4原不开,现开42
与故障前#3开度一样。

整体看,故障后上缸进汽大于故障前,与原分析的#1瓦轴振大是由于下缸
进汽大于上缸造成转子向上浮动引起轴瓦载荷变化的原因是一致的。

2005年12月21日
利用炉压火停机机会,检查低压封进汽滤网,无堵塞现象。

后查出低压封回汽管疏水排大气门不
严,将其排大气管口用塑料布包上,正常。

(汽封压力40KPa可保证凝结器真空不降)
2006年1月2日~1月8日节日备用处缺项目:
1.为消除高中压上缸平衡管流量测量引出管漏汽,将其接头锯掉堵焊封死。

2.发电机转子进水盘根加了两道。

3.出设备变更通知,将低压封回汽管、门杆漏汽排轴加管疏水排大气门拆除堵死。

4.通知热工将高中压上缸温度计接头处保温整理,将接头露出。

#1机2006年1月8日
1. 7:05冲转前参数:主蒸汽压力:
2.7MPa 再热压力:主气温度:309\312℃再热温度:
244\245℃高压胀差:-0.40 mm 低压胀差:润滑油压:0.108MPa,调速油压:
1.21 Mpa上下缸温差:20℃大轴弯曲:50um
2.汽封压力40KPa能保证凝结器真空不降。

3.负荷137MW上缸温度371℃,下缸温度358℃。

4.负荷130MW测振:µm 1月10日
前箱 1 2 3 4 5
⊥ 19 12 9 21 7 18
⊙ 9 10 8 20 24 17
― 17 12 8 25 27 9
油漠压力:MPa 4.3 3.5 3.0 3.9 3.9
负荷137MW轴振记录:µm 1月10日
1 2 3 4 5
Y 92 49.8 54.7 50.4 27.4
X 94.2 77.9 63.5 87.5 (203)
负荷135.3MW时,凝结水温升:()内为设计温差。

凝结水泵出口温度:31.3℃,#1低加出口温度47.2℃温升15.9℃(14.9℃)
#2低加出口温度77.9℃温升30.7℃(36.7℃)
#3低加出口温度119.5℃温升41.6℃(38.1℃)
#4低加出口温度145.7℃温升26.2℃(22.3℃)
临修(因炉漏)7月27~8月1日
1、盘车投运后跳闸,改手动盘车。

检查电机轴承有异音,更换电机轴承后,投入连续盘车,
机侧传动轴承有异音,温度高。

28日停盘车后,更换机侧传动轴承307 211 201各一套。

更换后正常。

2、利用此次临修,将三、四、五抽汽逆止门门杆汽封汽源取点由低压缸汽封母管减温器后改
接为减温器后(按制造厂图纸征得设计院同意)。

改后,消除了其门杆长期漏水缺陷。

2006年11月22日
11:04 DEH时间11:03:43,监盘人员发现#1机#1瓦轴振指示突然由X向102微米Y向90微米上升至X向125微米Y向122微米就地测振#1最大振动20微米。

查历史趋势机组此时负荷由72MW瞬时减至63MW又瞬时加至73MW,同时查DEH转速值:A-2998转/分,B-2998转/分C-2998转/分,输出转速2998转/分,此时DEH下达关闭调门指令。

11:43:53,#1机#1瓦轴振指示再次突然上升至X向128微米Y向126微米。

查历史趋势机组此时负荷由66MW瞬时减至61MW又瞬时加至73MW,同时查DEH转速值:A-3000转/分,B-3000转/分C-2998转/分,输出转速3018转/分,此时DEH下达关闭调门指令。

之后多次出现以上情况。

查负荷摆动持续时间为1~2秒,#1瓦X、Y 向轴振摆动时间与负荷摆动时间相符。

即负荷稳定后振动恢复原值。

根据以上情况看,#1瓦抗振能力较差,因在负荷摆动过程中,其它各瓦轴振无明显变化,惟有#1瓦振动明显增加。

2006年12月30日~2007年1月9日#1机停机检修
一、停机前机组运行情况:
停机前#1机运行正常,存在缺陷:
1、高中压上缸有蒸汽冒出。

2、#1、2瓦金属温度失灵。

推力瓦外油档漏油。

3、#1瓦轴振偏大,抗振能力较差。

4、一段抽汽逆止门开度不足;三、四抽逆止门低负荷时自行关闭;二、五抽逆止门有卡涩
现象。

二、检修情况:
1、解体#1瓦,下瓦西侧顶轴油口至瓦边磨痕明显,其中有100×50mm面积,乌金出现裂
纹脱胎现象。

顶轴油口附近乌金有铁屑捻入,估计顶轴油系统有杂物进入。

其它部分也
有接触较重现象。

轴径有轻微磨损现象,不光滑。

检修将出现裂纹的乌金剔除,补瓦。

用假轴研磨修刮(两顶轴油口附近捻入铁屑的乌金表面修刮,将铁屑去除),修后接触
良好,符合要求。

更换新的测温电阻。

测量桥规:1.5mm;上瓦顶部间隙:0.42
mm;瓦盖紧力:0.10mm。

2、解体#2瓦,更换新的测温电阻,因其引出线与转子挡油台碰磨,为防止运行中断线,用
挂螺帽的方法将其拉脱离。

检查推力瓦非工作面档油圈,上下半连接螺栓松动,将其紧
固后,测量总间隙为0.10mm。

3、抽汽逆止门检修情况:
1)修前试验情况(更换为3.0mm节流孔后):
(1)启动#1机凝结水泵前,#1~5段抽汽逆止门就地测取行程:
60mm 40mm. 75mm. 68mm. 50mm,
(2)启动#2凝结水泵,凝结水母管压力1.9MPA,甲乙侧抽汽控制水滤网后
压力 1.0MPA,节流控板后压力0.025~0.03 MPA(节流孔更换前压力
0.05 MPA)。

逆止门就地测取行程无变化,
(3)开启甲乙侧控制水电磁阀,"DCS"#1.3.5段状态显示开启状态,#2、4
段状态显示关闭状态,就地#1~5段抽汽逆止门再次测取行程0mm.
25mm. 0mm .0mm. 50mm (控制水压力降至0.5 MPA)
根据以上试验情况。

决定对一抽逆止门及操纵座进行解体检查;对二、五
抽逆止门操纵座进行解体检查。

2)一段抽汽逆止门检查情况:
逆止门解体发现门杆汽封排汽管有异物堵塞其它未发现异常。

操纵座解体,活塞筒内有杂
物,活塞排水孔堵塞。

清理后后回装。

3)二、三、四段抽汽逆止门操纵座解体检查:
排水孔无堵塞,清理后回装。

3)五抽逆止门操纵座解体检查:
排水孔无堵塞,活塞与活塞筒配合间隙只有0.02mm且有椭圆,上床车活塞,最后配合间
隙为0.08mm。

动作灵活。

4)拆原控制水节流孔,节流孔板为0.5mm白跌皮,孔为5.0mm左右,且不规正,更换3.0mm铁板,节流孔为2.0mm。

4、检查高中压缸上部平衡管法兰完好,不漏汽。

5、#3瓦油杯漏油,拆不掉下座,将下座用密封胶堵漏。

6、更换发电机转子进水盘根,检查进水套管无磨损现象。

7、检查低压缸汽封进汽西侧滤网骨架有变形现象,内衬不锈钢网破损,测量后装复,下次停机
更换。

三、机组投运情况。

1、1月9日机组启动,1月10日机组振动情况:
负荷; 82MW,单位:µm
1 2 3 4 5
Y 100 58 38.1 59.6
X 121 101 33 97
金属温度:℃ 75.1 78.6 73.6 78 68.8
油膜压力;MPa 5.0 3.1 3.7 4.2 4.0
轴瓦振动最大#4瓦水平20µm。

#1、2瓦金属温度指示正常
2、各段抽汽逆止门开启正常。

3、#3瓦油杯漏油消除。

4、三抽电动门法兰焊接后不漏。

5、高中压上缸漏汽南侧减少,高压进汽导管中间及西侧仍有蒸汽漏出。

6、加强对振动的监督测量如下:
#_1_机___2007_年__1月 9_日__11_: _31_转速: __1500___r/m
#_1_机___2007_年__1月 9_日__16_: _40_转速: ___3000____r/m
主蒸汽压力: __3.1/3.1_____MPa 再热压力:_0.2/0.2______MPa 主气温度:390 ___\__392__℃再热温度:382____\__380___℃
高压胀差: _2.9____mm 低压胀差:3.6 __mm
润滑油压: _0.104____MPa,润滑油温: 40____℃
轴向位移:1 \_mm 总胀: _7.3__\__7.4____mm
#_1_机___2007_年_1_月 10_日_21__:10 __:__105_____ MW
主蒸汽压力: _13.4___/13.4___MPa 再热压力:_2.1__/2.1____MPa 主气温度: 536___\_536___℃再热温度:531____\__537___℃高压胀差: 0.16_____mm 低压胀差: 5.2__mm
润滑油压: 0.108_____MPa,润滑油温: _40___℃
轴向位移:0 \-0.01_mm 总胀: _18.0__\__18.8____mm 单位:um
轴振:(um)
负荷:__114.5____ MW 轴振:(um)负荷:__108_____ MW
轴振:(um)轴振:(um)
#1瓦X向:120 #1瓦X向:120
#2瓦X向:103 #2瓦X向:101
#3高调门开度:12mm #3高调门开度:8.04mm
#_1_机___2007_年_1_月 13_日_11__:36 __负荷:__137____ MW
括弧内为轴振
此时#3高调门在23.4---22.7之间摆动。

7、补做#1机组真空严密性试验,结果如下:
负荷130MW
试验前95.86KPa
第1 分钟95.80KPa
第2 分钟95.74KPa
第3 分钟95.68KPa
第4 分钟95.62KPa
第5 分钟97.48KPa
结果0.07KPa (优秀)
2007年4月23日~2007年5月24日“A”级检修
此次“A“级检修为安装投产以来第一次检查性检修。

一、修前机组运行情况:
修前汽轮机能满负荷稳定运行,存在的问题如下:
1、轴振偏大X向:#1瓦123~127µm;#2瓦108µm;#4瓦110µm。

Y向:#!瓦107µm。

2、高中压外上缸有漏汽点。

3、#2、3、5瓦外油档漏油。

二、解体检查发现的不符合项及处理情况。

1、低压转子左旋第六级动叶裂纹处理。

低压转子左、右旋第六级动叶由省电科院全部进行了着色检查,发现左旋#52动叶(编号在叶根下轮毂处顺时针标的钢印号1、2、3)轮毂进汽侧迎汽面距叶顶180~200mm范围内有9条裂纹,最长的一条6mm。

(相见下图)
咨询上汽厂现场处理意见,答复:上汽厂不派人,不出书面处理意见,口头同意现场打磨处理。

提醒打磨处理后要倒角圆滑过渡。

并提供了广州东糖热电厂曾经现场处理过,联系东糖电厂:该厂共发现3片叶片出现裂纹,处理方法与上汽厂口头意见相同。

经研究,决定现场打磨处理方法:1)用磨
光机首先对裂纹进行打磨,直至裂纹消失。

2)着色检查确信裂纹消失后,将打磨处进行圆滑过渡。

然后进行表面抛光打磨。

处理结果:裂纹全部打磨消失后测量,沿叶片宽度磨掉4.1mm左右,平
滑过渡长度90mm,最深打磨处距叶顶180mm。

最深打磨处为叶片厚度。

打磨后情况见下图。

2、低压缸左旋6级左侧下隔板套螺孔断裂处理。

解体低压缸过程中,发现低压左旋6级左侧下隔板套螺栓孔处断裂(因隔板组合未脱掉),查断口
为老伤,断掉部分长度为20mm。

查该处螺栓为栽丝(M33×3深度为55)隔板螺孔残留丝扣8扣,
隔板套材质为铸铁。

处理:将脱掉块丝扣磨掉,借用新乡电厂用过的MM-1进口粘接剂将掉块粘接,
然后将上隔板装复用螺栓紧固(新加工一条用高压导管废掉螺栓加工,原为内六方,现为外六方)。

4、 对轮螺栓处理。

拆卸对轮螺栓时发现螺帽紧的很紧,但螺栓与对轮孔配合多条间隙大。

测量结果:
红字为更换,7条
检查间隙超过0.05mm的全部更换,并进行了配重。

3、低压缸隔板汽封调整。

测量低压缸洼窝中心,偏下较大,左右旋第一级偏下最大2.8mm,因工期不允许,采用调整汽封块的方法,将汽封间隙调整至合格范围以内。

4、#2、3、5瓦油档漏油处理。

修前#2、3、5瓦油档漏油,解体测量#5瓦两侧浮动油档间隙为1.0mm,推力瓦非工作面挡油圈(右旋图号GA151.08.03.26)间隙1.2 mm,查标准是0.10~0.15 mm。

因无备品外委石家庄国源电力设备有限公司重新挂乌金,将间隙调整至0.12 mm(#5瓦浮动油档中分面加0.10 mm 垫,因间隙过小)。

推力瓦非工作面挡油圈外委加工
有误:乌金面油槽应为螺旋槽,转子旋转时产生阻力阻止油外漏。

实际为圆周槽。

#3瓦外油档测量调整至合格范围内。

5、高中压持环汽封偏大。

测量高中压持环汽封间隙偏大,超标0.2~0.4mm,因该汽封镶死在持环体上,不可调整。

未做处理。

6、#1~#4瓦球面接触不好。

应监理要求检查轴瓦球面接触情况,均达不到要求。

因工期紧和现场未能达到研磨条件,故同意让步不作处理。

7、中压转子第1、2、3、4级叶顶背弧处积有细焊渣和氧化物,清除干净。

8、高压导管螺栓处理。

拆卸高压导管螺栓时有12条烧死用火焊割掉,金相检查有四条硬度超标,此次共更换16条螺栓。

9、低压外缸前洼窝螺栓烧死处理。

低压缸前洼窝各有一条螺栓螺帽(M42)烧死,用气割割除螺帽,换新螺帽。

10、低压外缸前后洼窝漏汽处理。

低压外缸前后洼窝解体后发现有漏汽痕迹,扣缸时此处结合膏内掺入铁粉加固。

11、部分疏齿式汽封更换为蜂窝式汽封。

(技改项目)
更换位置:
1)高中压缸端部汽封(调阀端)2圈(图号:D151.06.01.04)
2)高中压缸端部汽封(电机端)2圈(图号:D151.06. 02.05)
3)高压平衡活塞汽封环4圈(图号:D151.06. 61.03)
4)中压平衡活塞汽封环2圈(图号:D151.06. 71.03)
5)低压轴封(调/发侧)2/2圈(图号:H151.06. 12.02)
6)高排平衡活塞汽封环2圈(图号:D151.06. 63.03)。

更换过程中发现的问题:
1)高中压缸两端轴封原准备更换内两圈,因对图纸标示理解错误,实际更换的时外圈。

2)高中压缸两端轴封(共4圈),厂家采用的是背弧圆柱形弹簧(原为弹簧片),改后出现问题:圆柱形弹簧安装时进入汽封体原弹簧片卡槽内,将来拆时需撬起弹簧后
才能拿出。

12、汽轮机中心情况。

1)刚性对轮中心。

(1)高低对轮解体后第一次中心复查,下张口0.165mm;南张口0.03mm;低压转子偏上0.12mm、偏南0.015 mm。

(2)研瓦后初找中心结果:下张口0.10 mm;北张口0.015 mm;高压对轮偏上0.035 mm、偏南0.015 mm。

(3)扣高、中压上缸后下张口为0.07 mm(与预计的下张口变大正好相反)。

调整中心,最后结果:高压转子高0.02mm;高压转子偏南0.015mm;北张口0.015mm 下张
口0.10mm。

调整过程中#3瓦下落0.15 mm,假瓦下落0.05 mm。

2)甩头结果:0.05 mm。

3)低、发对轮中心。

第一次找中心完成后测量#4瓦下垫铁间隙为0.20 mm。

加0.20 mm垫后,检查两侧垫铁间隙南垫铁间隙0.15 mm,北垫铁0.10 mm。

重新对下瓦垫铁进行研接触。

研磨合格后找中心结果:电机偏下0.015mm;电机偏北0.015mm;上张口0;北张口0.005mm。

13、推力间隙0.435 mm。

(安装为0.40 mm)
14、轴瓦检修。

1)#1~5瓦下瓦有轻微磨痕,进行了表面轻微修刮。

2)#1瓦下瓦南侧油囊处有一10 mm2见方的乌金裂纹脱胎,将其剔除补焊刮研。

3)全部下垫铁修研接触。

15、用高中压上缸剥保温后抽真空方法,查出漏汽点为高排平衡活塞平衡管流量测量管腐蚀
出孔洞,检查其它流量表管也有腐蚀现象,更换四只表门及腐蚀较重的管。

三、机组投运情况。

1、机组启动一次成功(5月25日11点55分冲转),启动过程中有一下异常情况:1)转速
1200rpm(临界)#4瓦振轴反映明显(X向133µm Y向110µm),1300 rpm开始下降,1500 rpm#4瓦 X向32µm Y向45µm。

2)缸温200℃以上时,高中压外缸总胀南侧为零,北侧为2.0 mm。

分析原因是前箱两侧角销(压板)检修中漏修,存在卡涩现象。

检修稍松角销压板螺栓,敲打后总胀正常。

2、12:08转速3000rpm 轴振单位µm
1 2 3 4
X 48.6 40.2 37.9 78.1
Y 29.3 25.7 46.3 67.5
#3瓦瓦振垂直 27µm其它各瓦小于25µm。

3、负荷135MW 2007年5月29日15:00 单位:µm
1 2 3 4 5
Y 36.4 41.17 51 71.9
X 66 69.2 37.5 97.7
⊥ 9 6 15 11 11
⊙ 9 7 23 24 19
― 9 8 20 13 10
MPa 3.0 3.0 3.0 4.0 4.10 (油膜压力)
4、机组投运后检查#2、3、4、5瓦油档已不漏油。

5、高中压外上缸漏汽已消除。

6、真空严密性试验结果:0.065KPa/min优秀。

四、遗留问题。

1、高中压外缸检修垫片未找到,此次检修在解体上缸后重新找平,但未加工。

2、#4瓦“X”向轴振98µm,超过优秀标准,应联系中试所配重。

3、高中压持环径向间隙偏大,影响高中压效率,因为是固定汽封齿,需返厂处理。

2007年7月5日~7月8日#1机备用检修
因供煤紧张,停机备用。

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