邯宝3200高炉均衡稳定高效生产实践

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邯宝3200m3高炉炉缸中心堆积的处理

邯宝3200m3高炉炉缸中心堆积的处理
王 拓 , 于浩平 , 宋 飞 远
( 河北钢铁集团 邯钢公司 邯宝炼铁厂 , 河北 邯郸 0 5 6 0 1 5) 摘要 : 详 细分析了邯钢公司 3 2 0 0 m 高 炉 2 0 1 1 年 3月 份 定 修 后 炉 况 失 常 的 原 因 , 由 于 中心 喉 管 严 重 磨 损 导 致 中心 掉 料 , 逐 渐 加 重 中心 负 荷 , 直至形成炉缸 中心堆 积 , 最 终 导 致 3月 1 7 日复 风 困 难 , 炉 况 完 全 失 常 。通 过 分 析 炉 况失 常 后 的 处 理 方 法 及 过 程 , 总结 出 了 锰 矿 洗 炉 、 中心焦引透 气流 、 加 循 环 焦 等 处 理
炉 缸 中心 堆 积 的处 理措 施 。
关键词 : 高炉 ; 炉缸 ; 中心 堆 积 ; 处 理
中 图分 类 号 : T F 5 4 9 文献标识码 : B 文章 编 号 : 1 0 0 6— 5 0 0 8 ( 2 0 1 3 ) 1 O一 0 0 1 9一O 3
TREATM ENT OF CENTRAL
2 7 E t 8 : O 0时 在 稳 定 风 机 风 量 4 7 。 ( 9档 ) 2圈焦 , 增加 2 9 . 5 。
( 7档 ) 2圈焦 , 增 加 了矿 带 的负 荷 , 9档 的 焦 量 也 少
0 5 6 0 1 5 )
Abs t r a c t :I t i s a n a l y z e d t h e r e a s o n f o r a b no r ma l f ur n a c e c o nd i t i on i n 3 2 00 m bl a s t f u r n a c e of Ha n ba o I r o n— wo r k s a f t e r i t s r e gu l a r r e pa i r i n Ma r c h.201 1:be c a us e o f s e r i o us we a r o f c e n t r a l t h r oa t p i p e t 0 c a us e ma t e r i a l f e l l d own i n c e n t e r, t h e c e n t r a l l oa d g ot g r a d ua l l y h e a v i e r a nd h e a v i e r a n d a t l a s t t he c e nt r a l a c c u m ul a t i o n

邯宝2×3 200 m3高炉系统工程设计及采用的新技术

邯宝2×3 200 m3高炉系统工程设计及采用的新技术

阀、泄压阀、流化装置、煤粉仓底部流化床及锥部流化嘴、喷煤阀、分配器以及关键的检测元件采用国外产品,其余设备均由国内供货。

(10)鱼雷罐修理库。

320t鱼雷罐修理库由冷却场、解体场、砌筑间及干燥场等作业区组成。

主要设备有:内衬解体机、装载机、切砖机、磨砖机、喷补机、给料、干燥设备等。

(11)铸铁机。

为解决高炉开炉初期生产的不适宜炼钢的铁水及炼钢车间定期检修时生产的一部分铁水,在作适当产能调整的同时,考虑设置铸铁机。

铸铁机主要技术参数:链轮中心距(斜长)74.48m;生产能力260t/h;铸铁机生产率70%;链带运行速度12~19m/min;铸铁块重量6×8kg。

2高炉系统工程公辅设施配置2.1公辅设施组成公辅设施主要有:机械化贮运(原、燃料供应设施、原煤贮运、水渣贮运)、热力设施(鼓风机站、冷风、蒸汽、压缩空气输配)、燃气设施(高炉煤气净化系统、TRT、高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气、氧气和氮气输配)、给排水设施(软水、净化水、工业水、消防水、生活水、雨水等)、通风除尘设施、空调采暖设施、电力输配、电气传动、仪表、计算机、自动化控制、电讯、总图运输、铁路信号、消防、安全、卫生、环保设施、地上、地下综合管网等系统。

2.2主要的公辅设施配置(1)机械化贮运。

由原燃料供应及返矿、粉焦运输、原煤贮运、水渣贮运组成。

烧结矿从烧结厂,球团矿、块矿、杂矿从原料场,通过3条皮带(B=1 200mm,Q=1 200t/h)运至高炉矿槽内;焦炭从焦化厂,通过l条皮带(B=1 400mm,Q=400t /h)运至焦槽内。

返矿和粉焦用皮带或汽车运输。

2座高炉喷吹用的原煤在一个面积为156 m×35 131的干煤棚内贮存,通过配煤后经皮带送入原煤仓。

水渣通过皮带送贮存量约2.2万t的水渣堆场,可用火车或汽车运出。

(2)热力设施。

2座高炉配鼓风机组3台,2台进口,1台国产,型号全部为AV90—15电动全静叶可调轴流压缩机组。

邯宝炼铁厂3200高炉除尘设备漏灰治理和改进方案

邯宝炼铁厂3200高炉除尘设备漏灰治理和改进方案

邯宝炼铁厂3200高炉除尘设备漏灰治理和改进方案作者:王保虎李江栋王艳平来源:《科技创新与应用》2014年第17期摘要:文章简单介绍了邯宝炼铁厂3200高炉布袋除尘设备的现状,对高炉除尘存在的漏灰问题及原因进行分析,并采取了相应的改进措施,取得了良好的效果,满足了设备精细管理和环保的要求。

关键词:高炉;除尘;漏灰;改进1 前言工业上,除尘器可分为两大类:干式除尘器和湿式除尘器。

其中干式除尘器包括重力沉降室、静电除尘器、布袋除尘器、旋风除尘器;湿式除尘器包括喷淋塔、冲击式除尘器、文氏洗涤剂、泡沫除尘器等。

目前常见的运用最多的是旋风除尘器、静电除尘器和布袋除尘器。

1.1 布袋除尘器的优点1.1.1 除尘效率很高,一般可以达到99%,可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘颗粒,能满足严格的环保要求。

1.1.2 性能稳定。

处理风量、气体含尘量、温度等工作条件的变化,对其影响不大。

1.1.3 粉尘处理容易,袋式除尘器是一种干式净化设备,不需用水,所以不存在污水处理或泥浆处理问题,收集的粉尘容易回收利用。

1.1.4 使用灵活。

处理风量范围大,可以直接设于室内的小型机组,也可以做成大型的除尘室。

1.1.5 结构比较简单,运行比较稳定,初始投资较少,维护方便。

邯宝炼铁厂3200高炉除尘设备分出铁厂除尘系统和槽下槽上除尘系统,均采用布袋除尘。

1.2 出铁厂除尘系统由两套除尘设施,每台除尘器的过滤面积为12660m2,除尘风机的除尘风量为860000m3/h。

两套除尘器共计有子灰仓24个,集中灰仓1个,子刮板机4条,主刮板机1条。

整个出铁厂分四个出铁口,每个铁口有7个抽尘点,加上炉顶上料主皮带机头除尘点,共计29个抽尘点。

1.3 槽下槽上除尘系统有两套除尘设施,每台除尘器的过滤面积为6800m2,过滤风速1.1m/min除尘风机的除尘风量为450000m3/h。

两套除尘器共计有子灰仓12个,集中灰仓1个,子刮板机4条,主刮板机1条。

邯钢集团邯宝钢铁2号3200m3高炉热风炉改造工程实践

邯钢集团邯宝钢铁2号3200m3高炉热风炉改造工程实践

邯钢集团邯宝钢铁 2 号 32 00m3高炉热风炉改造工程实践摘要:邯钢集团邯宝钢铁有限公司炼铁厂现有两座3200m3高炉,配置三座内燃式热风炉,2号高炉2016年送风温度不足1080℃,为节能降耗提高风温并保证现有高炉的正常生产,2#高炉采用增加一座顶燃式热风炉,新建顶燃式热风炉建成后对原有内燃式热风炉进行逐座改造。

改造完成后送风温度达到1200℃以上。

关键词:顶燃式热风炉;热风炉改造;交叉并联送风;长寿中图分类号:文献标识码:文章编号:导言高风温、长寿是现代高炉的重要技术特征。

热风炉结构形式主要包括:内燃式、外燃式、顶燃式。

随着顶燃式热风炉在5000m3以上大型高炉的成功应用,顶燃式热风炉在新建高炉中应用比例越来越大。

顶燃式热风炉吸收了内燃式、外燃式热风炉的技术优点,传统内燃式热风炉炉型改造成顶燃式热风炉已成为一种必然趋势。

概述邯钢集团邯宝钢铁炼铁厂两座3200m3高炉,两座高炉分别于2008年4月和2010年5月投产,当初均配置三座霍戈文内燃式热风炉,并已预留NO.4热风炉的位置,热风炉蓄热室采用七孔格子砖,系统配置空、煤气换热器,加热风量6900Nm3/min。

到2016年2#高炉热风炉送风风温降低严重,送风温度不足1080℃,冷热风压差较大,煤气不好烧。

经研究分析可能存在以下原因:1)内燃式热风炉蓄热室断面上气流分布不均,从而导致温度分布不均匀,格子砖的热膨胀不均匀,蓄热室格子砖高度39m,累积变形量较大,引起格子砖的错位、错孔等现象。

导致格子砖通孔率降低,冷热风压差大;2)隔墙的“香蕉”变形形成裂缝,有窜风现象产生;3)格子砖的渣化、蠕变变形等。

为了提高风温,降低焦比,保证高炉连续稳定运行,2017年初邯钢决定2号高炉热风炉系统在预留位置处新建一座顶燃式热风炉,具备将3座内燃式热风炉逐一改造为顶燃式的条件。

同时在烟气预热器后增加一台烟气引风机,克服烟气阻力,保证3座内燃式热风炉正常燃烧,增加热风炉蓄热量,提高热风温度。

邯宝炼铁厂1#高炉降本增效实践

邯宝炼铁厂1#高炉降本增效实践

邯宝炼铁厂1#高炉降本增效实践夏万顺;梁红星【摘要】面对形势严峻的钢铁市场,邯宝炼铁厂1#3200 m3高炉调整操作模式,采取严抓原燃料管理、不断提高操作水平、实行低硅冶炼、焦丁全部入炉、优化生矿配比等一系列措施,达到了降本增效的目的,2012年全年平均焦比为315.42kg/t,煤比为131.69 kg/t,平均燃料比483.93 kg/t,吨铁成本降低356.9元。

% Despite the grim situation of steel market, Hanbao Ironmaking Plant responded positively, adjusted initiatively the operating mode of No.1 3 200 m3 and took a series of measures such as intensifying the management of raw materials and fuels, continuously improving operation level, implementing low silicon smelting and optimizing raw ore proportioning, attaining the objective of cost reduction and efficiency increase. In 2012, the annual average coke rate is 315.42 kg/t, the coalratio is 131.69 kg/t, the average fuel ratio is low to 483.93 kg/t and thecost of per ton hot metal is reduced by 356.9 Yuan.【期刊名称】《山东冶金》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】3页(P18-20)【关键词】高炉;降本增效;燃料比;吨铁成本【作者】夏万顺;梁红星【作者单位】河北钢铁集团邯钢邯宝炼铁厂,河北邯郸056015;河北钢铁集团邯钢邯宝炼铁厂,河北邯郸056015【正文语种】中文【中图分类】TF541 前言邯宝炼铁厂是邯钢第1座3 200 m3的大高炉,自2008年4月投产以来,本着高效低耗的操作理念,面对无操作技术,无操作经验,无完整配套设施等诸多困难,经过不断的试验摸索、学习和总结经验教训,逐渐形成了一套具有自身特色的操作模式,使高炉各项经济指标得到不断改善,在日益严峻的市场形势下,实现了降低生产成本增加经济效益的目的,取得了良好的绩效水平。

邯宝3200m3高炉降本增效实践

邯宝3200m3高炉降本增效实践
( 河 北 钢铁 集 团 邯钢公司 邯宝炼铁厂 , 河北 邯郸 0 5 6 0 0 3 )
摘要 : 对 邯 钢邯 宝炼 铁 厂 1 # 高炉 ( 有效 容 积 3 2 0 0 m ) 降本增效 的实践进 行了总结 , 通 过 严 抓 原 燃 料 质 量、 完 善操 作 制 度 、 提 高 职 工操 作 水 平 、 规范炉前出铁等措施 , 保持了高炉稳定顺行 ; 通过低 硅冶炼 , 提 高
总第 2 1 2期 2 0 1 3年 第 8期
河 北 冶全
H EBEI M ETA LLU R G Y
To t a lN O 2 l 2
2 01 3, Nu mb e r 8
邯宝 3 2 0 0 1 T I 3高 炉 降本 增 效 实践
梁红星 , 夏 万顺 , 郝 飞飞
Ha n ba o I r o nwo r ks i s i nc l u d e d. W i t h me a s ur e s:s t r i c t l y c on t r ol l i n g q ua l i t y o f r a w a n d f u e l ma t e r i a l ,pe r f e c t o pe r a t i o n s ys t e m ,r a i s i n g s t a f f s ' o p e r a t i n g l e v e l ,pa yi n g a t t e nt i on t o i r o n t a p p i n g,t h e b l a s t f ur na c e i s ke p t i n s t e a dy o pe r a t i on; wi t h l o w —s i l i c o n s me l t i ng t he f u e l r a t i o r e d uc e d;wi t h c o k e n ut s t oc k v ol u m e— e x pa n d i n g r e f o r ma t i on, a l l t h e c o ke n u t c a n e n t e r t h e f u r na c e,t h e f u e l wa s t e r e d uc e d;op t i mi z i ng c h a r g e s t r u c t ur e,r a i -

3200m~3高炉喷吹系统工艺优化与改进

3200m~3高炉喷吹系统工艺优化与改进
第一作者简介 : 自学 ( 9 9 ) 男 , 王 17 一 , 在河j 钢铁集团邯 匕 钢 公 司 西 区 炼 铁 厂 从 事 技 术 工 作 , 工 程 师 。 Tl e:
0 - 0 3 8 E-l i. a g iu 6 @s ac m 3 0 2 9 9 0, l al w n z e 9 i .o 1 ' l x n
和无 烟煤混 喷设 计 , 喷煤 比为 20k 。 0
化, 经出煤 阀和给煤阀补气稀释后由管道送入高炉。 气粉 两相 流在管 道 中的流 动是不 均匀 的 , 是波动 的 , 而且波动幅度很大 , 并且是呈周期性的, 这对高炉炉
况稳 定是 不利 的 。
1 喷煤杂质多 . 3 煤粉中的杂质主要来源于原煤和系统 内部的杂 物, 由于新 系统 投入初 期 系统 内部杂 物 比较多 , 管 尽 投产前采取措施进行 了清理 , 但仍有一些杂质存在 , 在 向高炉喷吹煤粉时如果杂质较多会造成管道输煤
邯钢 集 团于 20 年在 新 区先后 建设 了 2座 08
32 0m3 0 的高炉 , 与之配套的高炉喷煤系统与制粉
系统建在同一厂房内。 喷吹系统有二个系列 , 分别对 应高炉奇偶数风 口, 该系统采用 了典型的双罐并列 、 上 出料 、 喷吹 主管加 炉前 分配器 的喷 吹工艺 。 烟煤 按
文章编号 :6 2 15 (o 2 O 一 0 5 0 17 — 2 2 1 ) l 0 5 - 3 1
2 . 河北钢铁 集团邯钢 自动化部 , 河北 邯郸 摘
061 5 0 5)
要: 针对邯 宝炼铁 厂高炉喷吹 系统存在 的诸 多问题 , 对喷煤 工艺进行 了改进 和操 作优 化 , 彻底解 决了喷吹
不 通 畅 , 而 阻损 升高 , 利 于稳 定 生产 , 以千方 进 不 所

邯宝2#高炉炉况失常原因分析及对策

邯宝2#高炉炉况失常原因分析及对策

C,O。

由于布料制度取消了中心焦,必须要有足够的中
C O
C O
C O
C O
C O C O
度减小产生较多的碎焦和焦粉,从而使高炉的透气性变差,影响高炉的生产[3]。

2#高炉正是由于入炉料中碱负荷高,使高炉出现上述征兆时往往压差升高崩悬料次数增多,渣、铁流动性变坏,引起炉况失常。

从邯宝两座高炉先后恶化的结果来看,原料质量变差是导致高炉稳定性较差和指标下滑的主要原因。

23日烧结矿换堆后,采用除尘灰配比为3.03%的混匀料,24日8:00下达后,炉况明显好转,之后逐步加负荷,产量、指标明显上升。

5 结论
(1)通过详细分析近期高炉原燃料的成分、性能变化,得出焦炭并非造成炉况恶化的唯一原因,烧结矿冶金性能,尤其是热态性能的变化是造成炉况恶化的主要原因。

(2)在目前大力降本增效的前提下,加强对混匀料配料结构的监管,尤其是要严格控制除尘灰配比,从邯宝炼铁实际配比来看,可以保持配比在3%左右,不影响炉况,尽力严格控制在3.5%以下。

(3)重视碱金属在高炉内行为及对高炉炉况的影响,加强管理控制,若分析碱负荷过高,炉内可以采取适当措施排碱,减少碱负荷。

(4)为保持高炉顺行稳定,做好高炉定期计划性排碱,并采取相应合适的高炉操作制度以利于排碱。

参考文献:。

邯宝2号高炉环保管控下稳产实践

邯宝2号高炉环保管控下稳产实践

邯宝2号高炉环保管控下稳产实践摘要:2018年末,邯宝炼铁2号高炉受环保管控影响,原燃料变差,生产节奏紊乱,致使炉况失常,各项指标大幅降低。

经过加强原燃料管理,上下部调剂,增强基础管理等措施,高炉逐渐适应了环保管控下的原燃料条件,炉况逐步顺行,取得了一定的经济效益。

关键词:炉况失常;环保限产;炉况调剂;活跃炉缸STABLE PRODUCTION PRACTICE OF No.2 BLAST FURNACE IN HANBAO IRON-MAKING PLANT UNDER ENVIRONMENTAL PROTECTION MANAGEMENT AND CONTROL Huang jun fang,Wang yong ling,Xia wan shun(Hangang steel co.,LTD)Abstract:Due to the influence of environmental protection and limited production,at the beginning of 2019,the No.2 blast furnace of Hanbao iron-making plant suffered from poor raw fuel,disordered production rhythm,abnormal blast furnace conditions and large index retrogression.After strengthening the management of raw material and fuel and adjusting the upper and lower parts,measures such as strengthening basic management have gradually adapted to the raw material and fuel conditions under the environment-friendly production limit,and the blast furnace has gradually run smoothly,and achieved certain economic benefits.Keywords:Blast furnace,Abnormal condition of furnace,Environmental Limit,Furnace conditioning,Active hearth邯宝炼铁2号高炉炉容3200m³,由中冶南方设计,采用了世界上先进的设备及技术,2009年4月开炉[1],开炉后除2017年因冷却壁损坏而中休外,生产稳定顺行性良好。

邯宝炼铁厂1#3200m3高炉操作技术进步

邯宝炼铁厂1#3200m3高炉操作技术进步

台,1#高炉经过不断的摸索调整(见表2),至2011年底料制已逐步成型为。

该料制下气流稳定性好,抗干扰性强,年均煤气利用率达50.58%,燃料比长期稳定在485kg/t,具有较好的经济效益。

布料影响比较大,当高速料流经过十字测温的臂面时会被阻挡发生反弹,在料面上形成明显的沟痕,破坏了料面的完整性,影响了气流的均匀分布。

鉴于此1#高炉于2009年5月去掉了十字测温装置,这不仅节约数额巨大的维修费用,还稳定了炉内气流分布,促进了炉况稳定顺行。

2.2 探尺在线检测校对以往高炉炉顶探尺零位校验,只能在高炉休风时通过人员目测校对。

不休风无法实现探尺零位的高精度校对,即便是休风后由于炉内烟尘大,因人而异的视觉误差,也会影响探尺校对的准确性。

另外,日常生产时高炉只能依靠外部码盘“0位”来校对探尺零点,但该方法无法校验因探尺链条受热拉伸变长或因探尺重锤自身热损缺失变短造成的探尺失准。

针对以上情况,创新地提出炉顶探尺零位在线校验操作技术。

该技术利用炉内探尺“0位”标高是固定的,探尺检修球阀标高固定,且两者之间距离(4.26m)固定的原理,用探尺实际距离数据来校对探尺编码器反馈数据误差,在不休风的情况下,可以实现对高炉机械探尺的精准校对。

2.3 方形布料溜槽1#高炉开炉初期采用中心加焦的布料料制,矿批70t左右,布料溜槽为圆弧形布料溜槽。

2009年3月份,邯宝炼铁厂两座3200m3高炉同时出现炉况异常现象,多次调整料制效果都不理想,休风后观察发现高炉料面非常不规则,与预想的料面形状差距比较大。

观察停风布料实验,发现圆弧形布料溜槽布料时料流面宽且薄,尤其是沿布料槽侧边弧滚下来的料更薄,而高炉当时采用的又是中心加焦料制,中心气流旺盛到要靠炉顶打水来控制顶温,再加上当时矿批只有70t左右,在强气流的吹动下料流势必会发生“飘移”,造成料面不规则,致使炉况失常。

为解决这个问题,2009年3月始开始采用方形布料溜槽,这种溜槽的料流面窄且厚,经过计算,单位质量的矿石通过方形溜槽时的宽度要比圆弧形溜槽窄25%,厚度要比圆弧形溜厚29%,这样料流发生漂移的可能性大大降低,在一定程度上能够提高布料精度,确保得到规则的料面,进而有效控制炉内气流分布。

邯宝炼铁厂2_高炉环保快速停开炉实践_

邯宝炼铁厂2_高炉环保快速停开炉实践_
3. 2. 2 净焦、空焦及负荷料装入
不足,较计划多加入一批净焦,受探尺行程限制,未 能实测料线; 然后按计划加入空焦,采用 3 个布料档 位,尽量使焦炭铺展开,装至炉腰上沿以上 4. 4 m 处,高出原定料线 0. 4 m。
随后装入 4 段负荷料,负荷从下往上逐渐加重, 并在不同料线位置配合不同的多环布料矩阵,料线 2. 3 m 以上时按自动收角程序执行,以使矿石、焦炭 料层相对规则,利于点火后的煤气分布与加风作业。 本次装料没有异常因素的干扰,历时 9 h。高炉开炉 填充负荷料见表 2 中的负荷 1 ~ 4,负荷 5 ~ 9 为开炉 点火后的炉料装入组合,对应总出铁量为 3 750 t。
经过研究计算,确定好填充料方案,扩大矿批, 增加含铁料批重到 47. 5 t,同时提高焦批到 22 t,使 焦炭层在炉腰的厚度达到上限。全炉总焦比下调到
3. 07 t / t,炉渣碱度提高到 1. 04,考虑 CaF2 的组分影 kg / t、214 kg / t。开 炉 首 次 铁 预 定: [Si] = 3. 0% 、
本次降料面由于打水量均匀持续,未发生爆震 现象。通过降低风量与风温,煤气产生量和温度控 制较好,11: 30 ~ 19: 00 期间 H2 含量保持 8. 1% ~ 9. 7% 的较高范围,安全前提下回收了煤气,较以往 大风量停炉少放散煤气 4 ~ 5 h,利于能源的回收和 减少粉尘噪音污染。
1. 4 打水凉炉
漏水风口。
1. 3 降料面操作
3 月 2 日 5: 00 放完两 批 净 焦 后,炉 内 停 止 装 料,正式进入降料面过程。在降料面期间,专人负责 打水量调剂,专人记录主要操作参数、爆震情况,上 料工每半小时测量一次料线; 炉顶使用 10 支打水管 和气密箱溢流水进行降温,煤气温度按 300 ~ 400 ℃ 控制,同时增大气密箱氮气流量到 5 500 m3 / h,以稀 释煤气中 H2 含量。根据 H2 含量及料线位置按计 划停氧、减风和下调风温,后期使用小风量尽量多回 收煤气,以减少煤气放散和粉尘噪音污染; 在 19: 07 时,煤气氢含量超过 10% ,焦炭料面接近风口区,实 施煤气放散模式,而后加大风量、再开富氧,燃烧残 存焦炭以减少炉缸清料量。21: 30 时风口全部吹 空,转入关闭炉顶放散阀、半开放风阀憋压的出渣铁 阶段,2 个铁口同时打开,持续喷出煤气及渣铁粒一 段时间后,于 23: 40 堵 住 2 个 铁 口,23: 46 休 风 完 毕,降料面操作完成。

北京科技大学邯郸钢铁工程实践报告.

北京科技大学邯郸钢铁工程实践报告.

姓名:班级:专业:校外指导教师:校内指导教师:实习单位:河北钢铁集团邯郸钢铁邯宝公司炼铁厂日期:自 2016年07 月04日至2016年07月08日北京科技大学高等工程师学院1前言我北京科技大学是“211工程”院校,“985优势学科创新平台”,求实鼎新,崇尚实践。

按照北京科技大学卓越工程师培养计划的总体要求,依托冶金工程国家一级重点学科,按照“夯实学科基础、注重专业交叉、强化工程实践、培养创新能力”的总体思路,以实际工程为背景,以工程技术研究为主线,着力提高学生的工程意识、工程素质和工程实践能力。

认识实习是提高工程实践能力的重要组成部分,有助于提高学生的实际操作认识水平,对冶金工程有一个总体认识。

所以,高等工程师学院组织我们13级学生赴校外企业实习,其中我班前往河北钢铁集团邯郸钢铁邯宝公司炼铁厂实习。

2实习背景描述2.1实习性质本次我们13级赴河北钢铁集团邯郸钢铁邯宝公司炼铁厂实习属生产实习。

2.2实习目的将所学的理论知识与实践结合起来,培养勇于探索的创新精神、提高动手能力,加强社会活动能力,严肃认真的学习态度,为以后专业实习和走上工作岗位打下坚实的基础。

认识实习是教学计划的重要部分,它是培养学生的实践等解决实际问题的第二课堂,它是专业知识培养的摇篮,也是对工业生产流水线的直接认识与认知。

实习中应该深入实际,认真观察,获取直接经验知识,巩固所学基本理论,保质保量的完成指导老师所布置任务。

学习工人师傅和工程技术人员的勤劳刻苦的优秀品质和敬业奉献的良好作风,培养我们的实践能力和创新能力,开拓我们的视野,培养生产实际中研究、观察、分析、解决问题的能力。

认识实习是我们工科学生的一门必修课,通过认知实习,我们要对冶金专业建立感性认识,并进一步了解本专业的学习实践环节。

通过接触实际生产过程,一方面,达到对所学专业的性质、内容及其在工程技术领域中的地位有一定的认识,为了解和巩固专业思想创造条件,在实践中了解专业、熟悉专业、热爱专业。

3200 m^(3)高炉高效生产实践

3200 m^(3)高炉高效生产实践

加 大 量 落 地 矿 ,同 时 自 产 干 熄 焦 比 例 不 断 下 降 ,最低 矿 石 批 重 的 方 法 改 善 料 柱 透 气 性 。
表 1 高炉典型布料矩阵
Tab. 1 Typical burden distribution matrix of blast furnace
时间 2017 年 2018 年 2019年至今
的 问 题 。同 时 ,加 强 现 场 看 料 ,每班至少去现场看料 9.5°。焦 炭 布 料 角 度 也 相 应 外 抬 ,中 心 焦 比 例 维 持
2 次 ,发 现 原 料 质 量 变 差 、粒 度 小 、粉 末 多 的 料 仓 ,及 在 2 8 % 左 右 。实 践 证 明 ,高 炉 炉 况 向 好 发 展 ,矿批
4.7
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2 . 2 下部送风制度
下 部 通 过 增 大 风 量 、缩 小 风 口 面 积 来 提 高 风 速 和 鼓 风 动 能 ,进 而 活 跃 炉 缸 。 当 前 4 # 高炉风口布局 为 :风口长度 L550 mm x 5 + L580 mm x 24 + L600 m m x 3,风 口 直 径 120 mm x 8 + 0 130 m m x 2 4 。 自 2 0 1 7 年 开 始 ,高 炉 下 部 送 风 制 度 的 调 整 方 向 为 : 大 风 M 、高 风 速 、高 鼓 风 动 能 ,从 而保 证 下 部 炉 缸 的 活 跃 性 。从 图 1 ~ 4 可 以 看 出 ,随 着 炉 况 的 改 善 ,风 量 不 断 增 加 ,从 2 0 1 7 年 的 6 090 m V m in提高到当 前 的 6 360 mVmin。同 时 ,高 炉 风 口 面 积 不 断 缩 小 , 从 2 0 1 7 年 的 0.429 m2 缩 小 到 当 前 的 0.397 7 m2。 实 际 风 速 和 鼓 风 动 能 不 断 提 高 ,实 际 风 速 由 2 0 1 7 年 的 240 m/ s 提 高 到 当 前 的 267 m/ s ,鼓 风 动 能 由 2 0 1 7 年 的 135 kW 增 大 到 当 前 的 175 kW。高炉接 受 风 量 的 同 时 ,炉 缸 活 跃 程 度 不 断 改 善 。根据炉况

高炉提高块矿比生产实践

高炉提高块矿比生产实践

高炉提高块矿比生产实践Practice of Improving Ore Production Ratio in Blast Furnace of Handan Steel供稿|卢光辉 / LU Guang-hui近年来,随着进口矿普氏指数持续下降及国家对钢铁企业烧结、球团工序环保要求的逐步提高,天然块矿始终保持着较高性价比,因此提高块矿比,建立新的经济型炉料结构成为各大钢铁企业降低成本的最直接有效途径。

邯钢铁前系统通过对块矿性能分析,积极开展高比例块矿的攻关工作,改善高炉外围原燃料质量、优化高炉装料制度、送风制度,加强炉温、碱度、热量操作参数控制等一系列措施,从而克服了块矿性能差的“先天缺陷”,将高炉块矿比由10%持续提升至22%,在保持炉况顺行基础上,取得了较好的经济指标,顺利实现了公司铁前降本的任务目标。

内容导读近年来,钢铁行业竞争愈演愈烈,而铁前成本又直接影响企业的经济效益,其中高炉炉料结构又是影响铁前降本的一个重要因素。

2011年以后随着球团矿粉供应紧张和环保压力的加大,块矿始终保持着较高的性价比。

就邯钢而言,块矿比球团矿便宜120~140元/t ,高炉炉料结构块矿比每提高1%就意味着生铁成本降低2元/t ,因此持续有效地提高块矿比成为公司铁前系统降低成本的关键。

邯钢高炉传统炉料结构为:71%高碱度烧结矿+14%自产球+15%块矿,高炉所配块矿有澳块、南非块、巴西块等,其中以澳块为主。

鉴于块矿为生矿,相对烧结矿、球团矿而言冶炼性能稍差,故一般认为块矿比控制在18%以内是适宜高炉生产的,若超过20%则会对高炉顺行带来不利影响。

2012年以来,邯钢铁前系统通过改善原燃料质量、优化高炉调剂手段、提高筛分质量等措施,块矿比由15%逐步提升至22%,实现了向经济型炉料结构的转变。

块矿对高炉的不利影响具有热爆性块矿含有结晶水和碳酸盐等矿物质,具有热爆性[1]。

邯钢以往经验表明:高炉块矿比例增加后,煤气利用率下降1%~2%,焦比升高10~15 kg/t ,说明大量块矿配入后会引起块状带透气性下降,煤气通路堵塞。

邯钢3200m~3高炉开炉达产实践

邯钢3200m~3高炉开炉达产实践

长度均为 60m 有 2 个 风 口直径 为 10m 另 0 m, 2 3 m,
有l O个风 口直径 10f 2 l i m。点火前堵 1 个风 口, 0 进
风面 积 0 2 1 .5 6m 。
开始少 量 的试 喷 ( 次 3t 右 )7月 1 日产 量 突 一 左 , 5
破 6 0 , 0t利用系数达 到了 2 0 m d3 0 4 .2t ・ , 0高 / 2 炉开炉初期的主要操作参数见表 2 。 ( 开风 口速度 、 3 ) 加风情况 。7日共捅 开 5个风
n 0 y 3 2 0 m b a tf r a e t c i v d a q i k a r a t ulc p ct . l n c o a h e e u c ri l a l a a i s u v f y Ke o d :l re s e l s fl a e l w i l n r v la ulc p ct y W r s ag i d b a t U3 c |b o —n p a ;ar a t l a a i z 1 i f y
气 。2 :0— 20 1o 2 :0间三个 铁 口均 见 渣堵 口( # 口 1铁
埋 管通 压缩 空气 ) 7日 3 5 , :8分 I 铁 口出第 一 炉铁 , #
[ i .3 , s]19 % 铁水物 理热 130o 因煤粉 喷 吹系 统 2 C,

直不 能正 式投 入使用 , 至 7月 1 t 64 直 2 F 1 :9分 才
进 入 50o 温 阶 段后 , 0 C恒 因受 顶 压 的 限 制 ( 非 高炉 因素 ) 风量 较小 仅 150m / n 侧 壁 升 温 受 , 0 mi,
到影响, 炭砖 内侧温度较低 。6月 1 3日 1 :0 4 3 顶压 方 由 2k a升至 1 P , 量增 加 至 20 0 m / i。 P 5k a 风 0 m n 1 4日 65 :3打 开 炉 顶 放 散 , 炉 结 束 。 具 体 烘 炉 曲 烘

邯钢邯宝1号3200m^3高炉建成投产

邯钢邯宝1号3200m^3高炉建成投产

邯钢邯宝1号3200m^3高炉建成投产
佚名
【期刊名称】《炼铁》
【年(卷),期】2008(27)3
【摘要】邯钢集团邯宝公司1号高炉(3200m^3)于2008年4月18日建成投产。

邯宝1、2号高炉是邯钢集团邯宝公司新建年产500万t钢铁基地的主体工程之一,其中原料场、高炉炼铁、邯宝公司全部公辅设施、总体总图布置由中冶南方工程技术有限公司负责设计。

在高炉设计中,中冶南方以“先进、实用、可靠、经济、环保”为原则,采用了一系列国内外大型高炉可靠的技术,如精料、高风温、高顶压、富氧喷煤等,高炉装备技术及主要技术经济指标达到国内外同级别高炉先进水平,可以实现高产、优质、低耗、长寿和环保的综合目标。

【总页数】1页(P36-36)
【关键词】高炉炼铁;邯钢;投产;技术经济指标;工程技术;高炉设计;主体工程;总图布置
【正文语种】中文
【中图分类】TF5;F426.31
【相关文献】
1.邯钢集团实施十大节能减排改造项目/邯钢吨钢耗新水达到国内先进水平/邯钢集团邯宝公司对新区投产做出全面部署 [J],
2.基于Ovation-XP的邯钢3200M~3高炉控制 [J], 王道兰
3.用青春熔铸钢铁——记河钢邯钢邯宝炼钢厂特档技术主管、转炉车间副主任唐笑
宇 [J], 李然
4.邯钢新区3200m^3高炉水渣工艺技术优化与改进 [J], 王自学;武延山
5.邯钢老区3200m^3高炉槽下上料系统设计实施 [J], 杨卫成
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邯钢3200 m^(3)高炉长期稳定生产实践

邯钢3200 m^(3)高炉长期稳定生产实践

邯钢3200 m^(3)高炉长期稳定生产实践
冯帅;沙星
【期刊名称】《四川冶金》
【年(卷),期】2024(46)2
【摘要】高炉应以安全环保、高产稳产、低成本为原则,综合衡量高炉的各项指标。

稳定炉温出铁是高炉顺行、低成本的基础,炉温趋势化管理有利于稳定炉温,保证炉
缸活跃。

四班操作稳定,均匀跑料稳定料批和煤气流,“平台+漏斗”的布料矩阵是
靠漏斗的深度和平台的宽度调节中心和边缘两股煤气流,使煤气与矿石充分接触以
提高煤气利用率。

高炉休风要提前计算好焦炭负荷,合理的休风料对炉温的稳定起
着重要的作用,能够避免炉温过热或过凉的现象。

稳定入炉焦炭、烧结矿、澳矿、
球团矿等配吃比例及质量也是高炉稳定顺行的重要保障,采取多项措施使得澳矿配
比稳定在20%左右,降低了炼铁成本。

【总页数】4页(P39-42)
【作者】冯帅;沙星
【作者单位】邯钢公司邯宝炼铁厂
【正文语种】中文
【中图分类】TF54
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1.3200m3高炉均衡、稳定、高效生产实践
2.邯钢8号高炉新环保常态下稳定生产实践
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邯宝3200m3高炉均衡稳定高效生产实践刘志朝(邯郸钢铁集团有限责任公司)摘要:对邯宝3200m3高炉“均衡、稳定、高效”生产实践进行了总结。

通过实施精细化管理和数据化操作,按照“均衡、稳定”生产的理念进行生产组织,不断创新操作理念,高炉生产实现了资源能源的“高效”利用,炉况的长期稳定顺行和良好的技术经济指标。

关键词:大型高炉;原燃料管理;操作管理;稳定顺行邯钢集团邯宝钢铁有限公司炼铁厂建设规模为2座3200m3高炉,由中冶南方设计,年产铁水515.2万t/a。

高炉采用了一系列先进成熟的技术,包括烧结矿分级入炉、炭砖—陶瓷杯综合水冷炉底、联合全软水密闭循环冷却系统、铜冷却壁、INBA渣处理系统、3座内燃式热风炉等。

高炉设有32个风口,4个铁口。

邯宝炼铁厂从2010年开始,针对高炉大型化生产的特点,充分发挥大型高炉生产的装备优势,不断总结大型高炉的管理和操作经验,树立了“数据化”的管理和操作理念,尤其在“精心备料,精心操作”上下工夫,对原燃料管理和高炉操作全部“量化”标准,以高炉为中心组织生产,树立了高炉要保持长期“均衡、稳定、高效”生产的理念,执行“安全、顺行、稳定、均衡”八字方针。

尤其要贯彻“均衡”生产的理念,就是要保证主要生产指标——产量的稳定,也就是要“稳产”。

既要充分发挥设备能力,又要考虑“供需”的平衡,保证为高炉供应质量稳定的原燃料,高炉产生的渣铁及时排净,高炉操作参数才能稳定,最终才能保证高炉的长期稳定顺行。

1 取得良好的经济效益邯宝炼铁厂2座3200m3高炉在“均衡、稳定、高效”的管理和操作理念指导下,在原燃料质量不断降低的情况下,不断完善管理和操作理念,炉况保持了长期的稳定顺行,技术经济指标逐步提高,取得了良好的经济效益(见表1)。

(1)2座高炉实现了产能的“均衡、稳定”,按照公司生产要求,高炉利用系数稳定在2.4左右。

(2)实现了高煤气利用率、低燃料比操作。

高炉煤气利用率达到了50%以上,燃料比降到了505kg/t以下。

(3)实现了1200℃以上的高风温。

2座高炉热风炉都配置了助燃空气、煤气双余热技术,充分利用了热风炉烟气余热。

2010年实施掺烧转炉煤气技术,2011年实施了富氧烧炉技术,并实现了计算机全自动控制烧炉技术,2012年烧炉煤气消耗比2010年降低了10%。

(4)2座高炉都配备了先进的TRT发电系统,烧结系统实现了蒸汽余热发电技术,实现了高炉煤气零放散,高炉多余煤气供给发电厂,邯宝公司用电自给率达到了80%,充分利用了能源(见表2)。

(5)实现了氧气零放散。

多余氧气在热风炉实施富氧烧炉,不仅提高了风温,而且杜绝了氧气浪费。

(6)炉前、槽下除尘灰、重力除尘灰和瓦斯泥、烧结除尘灰、钢渣、氧化铁皮、氧化铁红、焦化除尘灰等全部进烧结混匀料,实现了废物的循环再利用(如图1所示)。

2 原燃料的管理大型高炉对于原燃料质量的要求更高、更稳定,原燃料管理工作是高炉稳定顺行获得良好指标的基础,所以加强原燃料管理是高炉强化冶炼的必要条件。

邯宝炼铁厂通过加强对原燃料质量的数字化管理,保证了高炉原燃料质量的稳定性,为高炉长期稳定顺行打下了坚实的基础。

2.1 焦炭的质量管理邯宝公司自产焦量不够用,高炉需配吃20%左右的外购焦。

干熄焦系统检修时,高炉要配吃部分或全部湿焦。

为保证高炉的稳定顺行,必须稳定焦炭质量、配比,减少和稳定外购焦品种。

自产焦炭指标见表3。

(1)首先,焦炭管理实现了制度化。

炼铁厂与制造部、原料部、焦化厂、质量检验部建立了稳定的沟通机制,实施延伸管理。

焦化厂焦煤配比需要变更时,首先实施小焦炉试验制度。

小焦炉焦炭合格后,实施各部门主管领导签字制度。

焦炭配比需要变更时,同样首先实施签字制度。

焦化厂每天出的少量湿焦,需定时、定量、定仓直过到高炉。

为稳定外购焦质量,外购焦厂家减少到两家,在高炉分仓使用。

正常情况下,外购焦在原料场直接卸到料仓直过到高炉,减少了二次倒运形成的碾压;外购焦在原料场有一定的储量,以稳定供应量,以备必需之用。

(2)其次,焦炭管理实现了数据化。

对于自产焦,对配煤岩相、料仓配煤种类、配煤比例、配煤量、焦炭成分、转鼓指数、热性能、筛分粒级进行全面的跟踪,并建立数据库,显示在MES系统上。

高炉根据数据及时调整操作,确保炉况的稳定顺行。

因焦丁仓、焦丁排料斗容量小,焦丁配比变动多,影响焦批稳定,对焦丁仓和焦丁斗进行了扩容改造,实现了焦丁的全部稳定配吃。

2.2 烧结矿的质量管理烧结矿管理也实现了制度化和数据化。

变更烧结混匀料结构和配比,必须进过烧结杯实验和主管领导签字确认制度,筹建了冶金废料仓,实现了冶金废料分仓均匀配吃。

大小烧结矿按比例配吃,如有变动需经过生产科签字确认。

对烧结矿成分、转鼓指数、软熔性能、碱度、粒度等建立数据库,创立了烧结矿综合合格率指标,全部显示在MES系统上,为高炉操作提供数据支撑。

烧结矿指标见表4。

2.3 筛分管理(1)制定了筛网使用、控制和检查更换制度,并建立数据台账。

焦炭筛采用单层棒条网,自产焦筛棒间距23mm,筛分粒级为25mm;外购焦筛棒间距为25mm,筛分粒级为27mm;焦丁筛棒间距为10mm,筛分粒级为12mm。

筛分速度控制:焦炭1.2~1.5t/min,焦丁1~1.2t/min。

烧结矿采用双层棒条筛,棒间距上层为5mm,下层为3mm;大烧结矿筛分速度2.5~3.5t/min,小烧结矿筛分速度为2~3t/min。

由于块矿和球团矿含粉较多,在原料场必须经过强力振动筛筛分才能输送到高炉料仓。

因烧结机检修,高炉配吃落地烧结矿时,落地烧结矿在料场也必须进过筛分。

同时,贮运落地矿仓的筛网更换大间距筛网,以确保落地矿的筛分效果。

(2)建立了焦炭、烧结矿筛前筛后粒度台账。

每天做焦炭、大小烧结矿筛前筛后粒度台账,对焦炭、烧结矿粒度进行跟踪,及时了解变化,查找变化原因,为焦化、烧结、高炉操作提供依据,并且为更换筛网提供依据。

2.4 料位管理要高度重视料仓料位对高炉透气性和气流分布的影响,料仓料位设立预警系统,显示在高炉料仓画面和MES系统上。

槽位标准:通常槽位应保持在每个槽有效容积的70%±20%,低于40%停氧减风处理,低于30%铁后休风。

2.5 排料顺序和时间的管理原燃料的安息角不同,尤其是球团矿滚动性强,对中心气流影响大,必须控制其分布;小烧结矿和焦丁要混合合理均匀才能保证气流均匀稳定,所以排料程序要控制球团矿排到矿石中间环带部位。

小烧结矿和焦丁要控制好排料时间,其排料时间应接近矿石总排料时间,以有利于混合均匀。

2.6 雨雪天气的管理在料场经过强力筛筛分的块矿和球团矿必须保证一定的储量,雨雪天气输送到高炉的块矿和球团矿必须是经过强力筛筛分过的,高炉根据检验结果要及时校正水分。

同时,块矿配比要降低4%~6%,以确保槽下下料顺畅。

外购焦在雨雪天气按规定上直过料,有特殊情况需输送料场储备焦炭,也必须经过强力筛筛分过。

高炉根据检验结果要及时校正水分,以保证焦炭负荷的稳定性。

2.7 碱负荷、锌负荷的管理全面建立各种原燃料碱金属含量和高炉排碱排锌情况数据库。

对入炉料的有害元素碱金属、氧化锌等实施跟踪调查,建立监督控制机制,从而有效控制碱金属和氧化锌入炉负荷,并根据数据定期排碱排锌。

2.8 喷吹煤的质量管理对喷吹煤种类、化学分析、入库量、可磨系数、煤种配比、出库量、磨煤机上煤量、磨煤机出煤量、吨煤耗电量等建立数据库,并通过OA网给高炉及时提供数据,为制煤和高炉生产提供数据支撑。

3 操作管理2座3200m3高炉坚持宝钢大型高炉的管理和操作理念,把高炉炉况长期稳定顺行放在第一位,坚定贯彻“高煤气利用率、低燃料比”操作理念。

通过精细化管理,优化上下部调剂,控制合理的煤气分布,改善高炉透气性,提高技术经济指标。

3.1 上下部调剂上下部制度相配合,遵循“下部调剂为主,上部调剂为辅”的原则,始终坚持高煤气利用率、低燃料比的操作理念。

(1)确定合理的下部送风制度。

确定合理的下部送风制度就是确定合理的鼓风动能、炉腹煤气量和风口回旋区等关键参数,是实现合理初始煤气流的关键。

下部送风制度不合理,调整上部装料制度作用很小。

送风制度的主要调剂方式为风口面积、风氧量和风口长度,对送风制度起决定作用。

首先确立送风比,高炉只有达到一定的送风比才能保证适宜的回旋区深度和炉腹煤气量,才能保证炉缸工作活跃,中心气流充沛。

不同容积的高炉送风比不同,根据高炉的炉容级别确定送风比,根据实际炉容确立入炉风量。

3200m3级高炉的送风比应控制在1.7~1.8范围内,2座3200m3级高炉入炉风量控制在5900~6100m3/min的范围。

其次,在确立好送风比后,确定风口面积和风速。

3200m3级高炉风口面积应控制在0.43m2左右,标准风速应控制在230~245m/s,鼓风动能控制在130~150kJ/s,能充分吹透炉缸中心,保证炉缸工作活跃。

根据原燃料质量选择送风比上下限取值。

原燃料质量好时,由于料柱透气性好,透气阻力系数低,可以控制较高的炉腹煤气量,送风比可以控制在上限;原燃料质量劣化时,料柱透气性差,透气阻力系数高,要控制相对较低的炉腹煤气量,送风比应控制在下限。

送风比控制在下限时,要提高富氧率,保持冶炼强度,从而保持炉缸活跃。

原燃料质量劣化时,由于料柱透气性差,入炉风量控制在下限,风速和鼓风动能降低,风口回旋区缩短,不利于吹透中心,会导致炉缸中心不活跃,边缘气流不稳定,煤气利用率降低,应加长风口长度,确保适宜的风口回旋区深度,以达到活跃炉缸中心的目的。

(2)选择合适的上部装料制度。

3200m3高炉在上部布料矩阵的探索中,经历了从中心加焦模式向“平台+漏斗型”模式的转变。

中心加焦布料模式不但煤气利用率差,燃料消耗高,而且料柱整体透气性差,边缘气流不稳定,中心死焦堆置换慢,容易中心堆积,不能长期维持合理的操作炉型。

并且,边缘气流不通畅、不均匀,高炉就容易产生边缘管道,从而导致炉墙局部黏结,破坏高炉操作炉型,进而出现料速不均,崩滑料,悬料等,高炉生产指标难以保证。

2座3200m3高炉基本布料矩阵变化如下:平台+漏斗的布料模式要确保边缘气流和中心气流的合理分布,通过一定深度的漏斗稳定中心气流,同时获得稳定、通畅的边缘透气性。

要确定准确的边缘落点位置,起始角度过大,炉料与炉墙碰撞,边缘布料紊乱、料面不均匀,不容易形成合适的平台,导致边缘容易出现管道、中心气流不稳定的状况;角度过小,边缘料面与炉墙有斜坡,中心漏斗小,会导致边缘气流不稳定,边缘气流过分发展,中心气流不足的状况。

形成的料面平台最好与炉喉钢砖形成直角。

3200m3高炉平台宽度应控制在1.5m左右,中心漏斗深度应控制在1.5~2m。

改善透气性,边缘和中心气流都要以疏导为主。

不同的原燃料条件,边缘和中心气流的控制方式不同。

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