一起500 kV变电站母线电压互感器断路器异常动作分析
一起500kV母线失灵保护误动作分析
文 章编 号 :1 0 0 6 — 7 3 4 5( 2 0 1 3 )0 3 - 0 0 8 9 - 0 2
1 主 接 线 方式
某 电厂 两 台 3 0 0 MW 发 电机 ,采 用 发 变 组 单 元 接线 分别 接 人 5 0 0 k V 系统 。5 0 0 k V 升 压 站 采 用 3 / 2接 线 方 式 。5 0 0 k V 出线 一 回 ,其 主 接 线 图 见
5 0 0 K V 1 1 母一 B套失灵保护动作时 ,5 0 0 k V电流、 电压没有变化 ,5 0 0 K VⅡ 母一 A套保护装置也没有 出口动作信号 , 5 9 1 3 、 5 9 2 3断路器失灵保护并未
收稿 日期 :2 0 1 3 — 0 1 — 2 8
8 9
2 0 1 3年第 3期
能 :一是母 差 保 护 功 能 ,二 是 失灵 直 跳 功 能 。每
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第4 1卷 2 0 1 3年 6月
云
南
电
力
技
术
Vo 1 . 41 No . 3
YUNNAN ELECTRI C POW ER
J u n . 2 01 3
一
起 5 O 0 k V母 线 失 灵 保 护 误 动 作 分 析
邓 涛
( 大唐 水 电 开发有 限公 司 ,云 南 开远 6 6 1 0 0 0 )
云南 电 力技术
一起500kV线路开关异常跳闸事件分析探讨
一起500kV线路开关异常跳闸事件分析探讨摘要:500kV线路的正常运行对于保持大电网的安全稳定尤为重要。
线路故障跳闸是电力系统最为常见的故障。
当500kV线路发生异常跳闸时候,往往会引起系统事故,从而造成电力系统全部或部分正常运行遭到破坏,以致造成对用户的停止供电或少供电,甚至造成人身伤亡或电气设备的损坏。
继电保护装置能反映出电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,而纵联差动保护是线路保护装置的主保护,能够迅速动作于断路器跳闸。
本文针对一起500kV线路异常跳闸事件,从跳闸事件发生的前后设备运行状况以及保护动作过程,深入分析其原因,发现为电流回路端子N短接错位导致。
暴露出线路保护 N 线端子接线没有重点检查,未能及时发现回路隐患等问题。
最后本文总结反思本次事件发生的原因,提出几点预防措施,给其他500kV 厂站提供借鉴,防止类似事故再次发生。
关键词:500kV线路保护、电流回路、差动保护动作、故障分析正文一、事件概况A电厂为新建火电电厂,项目一期装机容量2x1000MW,升压站主接线方式为二分之三接线方式,电压等级500kV,断路器采用平高电气公司生产的气体绝缘全封闭组合电器(GIS)。
线路保护装置采用南瑞继保线路保护装置和北京四方线路保护装置双重化配置。
站内所有一次设备电气实验合格,保护装置校验完成且结果合格,调试已完成。
06月16日,该厂站进行主变整组启动对主变进行充电操作,16日13时50分,500kV A电厂乙线A套线路保护A相纵联差动保护动作,跳开第二串联络5022开关,跳开第二串线路5021开关。
二、事件发生的过程(1)事件发生前一次设备运行方式主变部分:#1主变压器在热备用状态,#1主变中性点直接接地。
500kV部分:第一串#1主变5011开关在热备用状态(即5011在分闸位置、50111、50112、50116在合闸位置),第一串联络5012开关在热备用(即5012在分闸位置、50121、50122在合闸位置),线路甲线5013开关在运行状态(即5013在合闸位置、50131、50132、50136在合闸位置),第二串#2主变5023开关在运行状态(即5023在合闸位置、50231、50232在合闸位置),第二串联络5022开关在运行状态(即5022在合闸位置、50221、50222在合闸位置),线路乙线5021开关在运行状态(即5021在合闸位置、50211、50212在合闸位置、50216在分闸位置),I母在运行状态,II母在运行状态,线路甲线在运行状态,线路乙线在冷备用状态(线路乙线不在此次启动范围)。
一起500kV电容式电压互感运行异常的处理
d )8月 3日 6时 1 8分 ,对 该 P 二 次 回路 进 T 行 再次 测量 ,B相 对 地 电 压 为 5 . 5 V,A,C相 7
对 地 电压为 6 O V。 录波 器 频 繁 启 动 ,显示 3 U0和
△3 U0越 限 。
型 ,c VT 采 用 国 内 某 厂 生 产 的 TYD 0 /- 5 0 ̄ - / 3
至电磁 装置 的油箱 内 ,电磁 装置 由中间变 压器 、补 偿 电抗 器和 阻尼器 组成 。
c )8月 2日 2 1时 3 4分 ,监控 系统发 P 断线 T 光字 ,且 频繁 出现并 复 归。监控后 台显示 电压 : 为 4 9 1 V, b 506 V,L 6 .3k 为 2 .3k 为 51 1 V。 2. 4k 现场 测量该 P T二次保 护绕组 电压 B相 为 5 4V, A,C相 电压 为 6 0V,P T外 观检 查无 异常 。
程师。 ・ 5 ・ 2
TYD 0 /30 0 5 电容 式 电 压 互 感 器 B相 S0√ —.0 H
二 次 电压 不规 则 降低 ,说 明分 压 U 也 可能 不 规则
光 字 ,“ C 一0 A 装置 异常 及 闭锁” R 9 5 R S9 2 ,“ C 2 装
收 稿 日期 :2 0 —4 2 ,修 回 日期 :2 0 9 3 0 80 — 4 0 80 — 0
]c / +]c。 / 1 ,分 压 电容 为 C ,则 电 容 分 / +1 C ) 压器 的分 压 比为 K一 ( c ,系统 电压 设 C +C )/ 为 U ,分 压 电容 分 压 设 为 己 ,则 有 U U / , 一 K—
王 烁 波 ,牛 永 红 ,王 建 伟
( 中供 电分 公 司 ,山 西 晋 中 晋 000 ) 3 6 0
一起500kV电容式电压互感器故障分析
C2
但是, 电容式 电压互 感 器 由于 自身结 构原 因也 常发 生一
N
些故 障 , 例 如进水受潮 、 电容元件损坏 、 电磁单 元 内部故 障等 , 需要 运行 维护 人 员掌握 相 关 故障 的判别 方 法, 以便及时进行
处理 , 避 免造成事故 。
1 基本情 况
图1 某 5 0 0 k V电容式 电压 互感器原理 图
D i a n q i G o n g c h e n g y u Z i d o n g h u a 皇 三 堡 量 皇 垫 -
一
起5 0 0 k V电容式 电压 互感器 故障分析
高 全 李 吻 麻 震烁
( 国网冀 北 电力 有 限公 司检 修 分公 司 , 北京 1 0 2 4 8 8 )
摘
要: 电容 式 电压 互感 器 发生 电容量 超标 现 象 一般 为 电容 分压 器 内部 受潮 、 部 分 电容 元件 击 穿或 短路 等 原 因所致 。 电容分 压器 内
部 某 一 电 容元 件 被击 穿 , 若 不 及 时处 理 , 剩 余 完好 的 电容 元件 将 承 受 比正 常运 行 时 更高 的工作 电压 , 从 而 易造 成恶 性 连锁 反 应 , 引起 更 多 电容元 件 击 穿损 坏 , 最终 导 致设 备 损坏 , 造 成 停 电事故 。 鉴 于此 , 结 合 实例 , 对 一起 5 0 0 k V电容式 电压 互 感器 故 障发 生 的原 因进 行 了分 析, 并 就 提高 设 备运 行 可靠 性 的措 施提 出了 几 点建 议 。 关键 词 : 电容 式 电压 互 感器 ; 电容 元 件 ; 击 穿
容 器 内部装 有 电容芯体 和金 属膨 胀器 , 电 容 芯 体 又 由多 个 相
500kV变电站断路器误动分析
4 15 D 0 处模拟单点接地 ,TR继 电器不动作 ,不 J 会 造成断 路器跳 闸 。在 第 Ⅱ组 直流 电压发 生变化 , 正极 对地 +9 V,负 极 对地 一13 7 7 3 . V时 ,同上模
拟 接地 ,TR继 电 器动 作 ,断路 器 操作 箱 上第 Ⅱ J 组 跳闸 出 口指示 灯 T A、T B、T C灯亮 ,检 查 跳 闸 报告 ,c相 跳 闸 比 A、B相 慢 6 ms( 0 沟通 三 跳 动 作) 。可见 第 Ⅱ组 直 流 系统 绝 缘 不 良,引起 负极
TQ额定功率 : .w,动作功率 28 W,动作 电 J 77 .5
压 14 2 V,动 作 电 流 2 m 3 A。TR、TQ 的 动 作 电 J J
压、动作功率满足相关反事故措施要求。
收 稿 日期 :2 1 0 0 0— 3一O 2
3 4
第3 8卷
5 0 V变 电站 断路器 误 动分析 0k
保 护和安 全 自动装置跳 闸 回路 电缆 进行绝缘 检查 :
3 故 障原 因分 析
3 1 故障情 况 .
1 )第 Ⅱ组 直 流 电源 电压 不 平 衡 ,正 对 地 +
9V,负对地 一18 3 3V,说 明第 Ⅱ组 直 流 正 极 性 回
路绝 缘 不 良。 2 断路器 能正常 跳 闸。 )
2 )在 第 Ⅱ组 直 流 系统 正 极 对 地 +159 0. V, 负极 对 地 一157 时 ,如 图 1在 TR线 圈前 端 2 .V J
3 断路器 I、 Ⅱ组控制 回路绝 缘 良好 。 ) 4 )操作 箱 出 口插 件相关继 电器 ( 图 1 动 如 ) 作 电压 、动作 功率 :TR额定 功 率 :77 ,动 作 J .w 功率 24 ,动 作 电压 1 1 .W 2 V,动 作 电 流 2 m 0 A。
一起500 kv断路器失灵保护跳闸开入异常分析与处理
(1) 检验 500 kV 逢玉线主一保护启动 5032 断路器保护 重合闸及失灵回路时发现,5032 断路器保护装置 B 相跳闸开 入无变位信息,A、C 两相跳闸开入正常。
(2) 模拟逢玉线主二保护动作,检验 500kV 逢玉线主二 保护启动 5032 断路器保护重合闸及失灵回路发现,5032 断 路器保护装置 B 相跳闸开入接点仍无变位 (如图 2 所示)。
(3) 现场检查接线正确、牢固,无端子松动现象,为了确 定是保护装置插件故障还是外部回路问题,将 5033 断路器保 护装置相应插件替换 5032 断路器保护装置插件,开入量变化 正常,由此确定 5032 断路器保护开入插件有异常;在端子排 测量跳闸开入回路的电位变化情况,显示均正常 (如图 3、图 4 所示)。
(4) 根据 RCS-921A 装置背板接线原理图,拔出 OPT1
图 1 一次接线图
图 2 5032 断路器保护开入量状态图
插件背板接线,检查装置背板至端子排厂家配线的完好性 (如 图 5 所示)。经测量,背板线槽至端子排 3D:6、7 导线之间 的电阻为 0.2 Ω。
综上所述,排除外部回路问题,确定由于装置 OPT1 插 件发生故障,导致 B 相跳闸开入无变位。
3 5032 断路器保护 RCS-921A 2.00 72F9 2004-10-21 15:17
4 5033 断路器保护 RCS-921A 2.00 72F9 2004-10-21 15:17
(1) 保护配置 (见表 1)。 (2) 保护投退。500 kV 逢玉线重合闸采用断路器保护装 置重合闸功能,主一、主二保护重合闸功能停用,重合闸方式 为单重,5033 开关投先重,5032 开关投后重。 (3) 一次接线图 (如图 1 所示)。
一起500kV电容式电压互感器异常现象分析及其防范措施
深 圳 供 电局 有 限公 司 ,广 东 深 圳 5 1 8 0 0 0 )
摘要 :针对 某 5 0 0 k V 变电站 T YD 5 0 0 / √ 3 — 0 . 0 0 5 H型 电容 式电压 互感 器三相输 出电压不 平衡 问题 ,通过对 故障
互感 器进行试验 ,初 步判 断故障原 因为电容式 电压 互感 器有 电容元件 击 穿,并进一 步对故 障互感 器进 行解 体分
t i o n o f s e c o n d a r y o u t p u t v o l t a g e o f U p h a s e wh i l e i n c r e a s e o f o u t p u t v o l t a g e o f W p h a s e.Re a s o n s f o r c a p a c i t o r e l e me n t
一
起 5 0 0 k V 电 容 式 电压 互 感 器 异 常 现 象 分 析 及 其 防 范 措 施
齐佳 鑫 ,马 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 光 ,安 希 成。
( 1 .广西 电网有限责任公 司柳 州供 电局 ,广西 柳 州 5 4 5 0 0 6 ;2 .云南电网有限责任公 司德宏供 电局 ,云南 德 宏 6 7 8 4 0 0 ;3
500kV断路器失灵保护误动作跳闸故障分析
500kV断路器失灵保护误动作跳闸故障分析摘要:高压电短路保护通常会选择处在220千伏或者220千伏以上的电力系统进行保护,主要是对断电器跳闸进行近距离的基础防护设备。
断电器失灵保护以及电气设备继电保护,两者之间有着密切联系。
在实际的生活中,通过使用失灵保护系统来对高压电路设备安装失灵保护开关和出口等两套装备。
主线路的连接作用与回路电源存在差异,继电保护装置在产生异常时,会做出跳闸指令,在该种情况下,出现故障的工作单位会做出保护指令,与断电系统中的电流信息产生呼应,帮助工作人员判断故障位置,检测问题缘由。
当系统内部出现故障问题后,依靠500千伏的断电器失灵保护系统可以较好稳定断电周围状况,保护电网的正常运转,降低发电器和变压器出现故障的原因,防止元件出现损伤。
基于此,本篇文章对500kV断路器失灵保护误动作跳闸故障进行研究,以供参考。
关键词:500kV断路器;失灵保护误动作;跳闸故障;处理措施引言在超高压电网系统内部,断路器失灵保护系统是为跳闸系统做故障分析,作为就近保护设备,在电网系统中运用广泛。
使得出现故障的部位能够及时解决问题,做出跳闸指令,保护周围装置。
断路器失灵保护系统能够有效阻隔断电器与其他相邻电路之间的联系,将停电范围控制在合理区间内,失灵保护是为了有效保管断电器之间的电流回路,保障所得数据准确可靠。
本篇文章针对500千伏断路器指令保护系统所出问题进行有效分析,按照故障类型做出及时整改,保障断路器失灵保护系统能够发挥其应有效果。
1断路器失灵保护原理失灵保护系统是当电力系统出现问题时,电路中的断路失灵保护系统及时作出跳闸指令,防止电路中依然通过故障电流,此类状况主要是在复合电压闭锁后进行启动,延缓出口跳闸时间,对故障电流及时清除。
失灵保护系统,主要是做出保护动作并对电流进行分辨,依靠电压闭锁元件所组成的跳闸回路装置。
2 500kV线路断路器失灵保护在失灵保护系统中,通过依靠500千伏的线路断路器,以线路逐一或者主二的保护路线,完成保护动作节点和外部节点的连接,为断路器做好保护基础。
一起500kV断路器拒动故障原因分析及改进措施
作者简介:石万里(1991- ),男,助理工程师,本科,从事变电运行维护继电保护工作。
一起500kV断路器拒动故障原因分析及改进措施石万里,夏武(中国南方电网超高压输电公司柳州局,广西 柳州 545006)摘 要:介绍了倒闸操作过程中5051断路器分闸不成功事件过程,通过对该故障断路器进行拆分检查、测试及分析,指出该断路器发生轴承锈蚀导致合闸弹簧未完全释放,不能给分闸弹簧储能,是断路器分闸不成功的主要原因,针对此类断路器故障并从一次结构、二次信号回路等方面提出改进措施,避免了断路器拒动故障的发生。
关键词:断路器;拒动;储能;改进中图分类号:TM561 文献标识码:A 文章编号:1007-3175(2017)02-0059-04Abstract: Introduction was made to the refusal-operation of 0 circuit breakers in the process of switching operation. This paper carried out splitting inspection, test and analysis for the malfunction circuit breaker and pointed out that the rusting bearings made the closing spring not completely released in the circuit breaker, which couldn’t store energy for the tripping spring, being the main reason of unsuccessful trip-ping of the circuit breaker. In allusion to this type of circuit breakers faults, the primary structure and the second signal circuits, this paper proposed improved measures, so as to prevent the circuit breakers refusal-operation from happening. Key words: circuit breaker; refusal-operation; stored energy; improvementSHI Wan-li, XIA Wu(Liuzhou Bureau of China Southern Power Grid Extra High Voltage Power Transmission Company, Liuzhou 006, China )Analysis and Improvement Measures of Refusal-OperationFailure Cause of 500kV Circuit Breaker工艺与装备断路器是电力系统中的重要设备。
一起500kV主变差动保护动作的原因分析及处理
3 保 护动作 原 因分析
在# 1 机组 调试 期 间 , 进行 # 1 机组 带 # 1 主变 升流 、 升压 试 验准 备 工 作 时 , 安 装 单 位 调试 人 员进 行 5 0 1 3断 路器 保 护 柜 T 2
6 小 结
这起 5 0 0 k V主变 差 动 保 护 动作 , 主要 原 因 是 差 动保 护 c T 回路接 线 问题 引起 。事 件 发生 后 陆续 对全 厂 主 变差 动 保护 高压
侧c T回路 进 行 了改 造 , 从 根 本 上 消 除 了主变 高 压 侧 差 动 保 护 c T合 电流 回路 存在 的 隐患 。 参 考文 献
变压 器 差动 一短 引线 保护 1 C T短接 工作 , 首 先把 5 0 1 3 断 路器 保 护柜 内 1 0 D: 4 、5 端 子 短接 片松 开 , 当插入 短 接 片时 ,引起 # 2 主变 差动保 护增 量 动作 。 分析 原 因为 : 当短接 T A 4 5 I O D:1 、2 、3 、4 端 子时 , 造 成 去 # 2主变 高压 侧 电流 因为 分流 而减 少 , 如图 6 示 。# 2主变 低 压侧 电流为 正 常 电流 , 主 变差 动 保护 装置 中出现 差流 0 . 0 4 1 A , 大 于增 量差 动保 护 动作 值 ( 0 . 0 3 5 2 A ) ,引起 2号主 变差 动 保护
图 7 将 高压 侧 C T分 别 引至 # 2变 压 器保 护 A屏
值与主变低压侧 C T的采 样 值 进 行 综合
根 据保 护动 作 报告 图 3及 故障 装置 波形 图 4所示 ,# 2 主变 A相 差 动 电流 为 0 . 0 4 1 A ,C相 差 动 电流 为 0 . 0 4 2 A , 大 于 主 变 增量 差动 保 护动 作值 ( O . 0 3 5 2 A ) , 满 足动 作 条件 , 保 护 动作 正 确 。详见 图 3 、图 4 。
试析500千伏变电站断路器异常事件
试析500千伏变电站断路器异常事件引言高压断路器是高压开关设备中最重要、最复杂的开关设备。
高压断路器有强有力的灭弧装置,在电网中起两方面作用,一是根据电网运行的需要,将部分电气设备或线路投入或退出运行的控制作用;二是保护作用,在电气设备或线路发生故障情况时,继电保护等装置发出跳闸信号使断路器跳闸,将故障设备或线路从电网中切除,确保电网能正常运行。
高压断路器在日常运行中能否得到全面、正确维护,关系到电网的稳定运行。
一、运行方式及事件概况该500千伏变电站采用二分之三接线,事件发生前母线、开关设备均正常运行,相应保护装置按照要求投入(重合闸均为单重),其中异常断路器5021重合闸先重功能投入。
发生跳闸后,5021断路器A相在分位,B、C相在合位,5022断路器三相在合位,相应线路在运行状态。
现场检查发现,相应线路保护、开关保护均动作,5021断路器重合闸动作不成功,5022断路器重合闸动作成功。
事件发生后,值班员根据处置原则将线路停运,隔离故障设备进行异常排查。
5021断路器最近一次预试定检时间为事件发生前一年。
其中预防性试验内容包括:断路器导电回路电阻测量,分、合闸电磁铁动作电压测量,断路器时间参量测量(相间同期测量、断口间同期测量),断口并联电容器绝缘电阻、电容量及介损测量,SF6气体含水量测试、SF6气体分解产物测量,结果合格;保护定检内容包括了对本体三相不一致继电器的延时以及出口跳闸功能校验,结果合格。
该断路器事件异常原因有两点:一是5021断路器A相未重合,需要对断路器一次机构进行检查;二是断路器非全相运行后三相不一致保护未动作该断路器跳闸,需要排查三相不一致保护运行情况。
二、断路器未重合原因分析5021断路器未重合及三相不一致未动作原因分析如下:1、5021断路器A相跳开后,5021断路器保护RCS-921A于保护启动后432ms后“合闸压力降低”开入,且监控信号发“5021断路器低油压合闸闭锁”信号。
500kV电容式电压互感器电压异常原因分析
500kV电容式电压互感器电压异常原因分析摘要】电容式电压互感常见的异常现象主要有二次电压波动、二次电压低、二次电压高、电磁单元油温过高、运行时有异音等。
因此结合运行实际,对变电站中CVT监测母线电压偏高现象进行分析。
【关键词】电容式;电压互感器;异常;分析电容式电压互感器〔CVT〕是由电容分压器和电磁单元组成具有独特结构的电气设备,其电磁单元的二次电压实质上与施加到电容分压器上的一次电压成正比,且其相位差接近于0。
在220kV及以上电压等级变电站中,由于电磁式电压互感器的制造难度不断增大,电容式电压互感器以结构简单、造价不高等优势更显突出。
目前,500kV及以上电压等级电压互感器绝大局部采用电容式电压互感器。
电容式电压互感器原理如图1所示。
图1电容式电压互感器原理图1.CVT二次电压异常检查某500kV变电站2号主变一次电压互感器采用电容式电压互感器,型号为TYD2/槡3-0.005H,生产日期为2021年8月,共3台,2021年6月投入运行。
2021年8月进行新设备投运后首次试验,试验数据与出厂试验数据无明显变化。
2021年9月,发现2号主变一次电压偏高于系统母线电压,对2号主变一次电压进行数据比照,并对电压互感器二次电压进行电压实测,实测值折算后与监控系统显示电压根本一致,三相比照,C相电压相对偏低。
调用2021年2月23日至2021年9月9日监控系统数据,显示2号主变一次电压偏高。
检查2号主变一次电压互感器二次接线箱、端子箱、测控屏、保护屏接线良好,CVT外观检查无异常。
根据检查及实测情况分析,认为CVT设备内部可能损坏,初步分析认为是电容单元电容元件存在局部击穿。
因此,对主变一次CVT进行更换后,现场对电容单元进行了介质损耗及电容量试验,试验数据与2021年预试结果进行比照分析,发现A、B、C三相介质损耗和电容量均有一定程度的增加,根据电容量增加数值,可以粗略计算出电容元件击穿的数量,结果如下:A相:电容量增加1300pF,估算击穿12个元件,上节与上次试验数据比较电容量增加650pF,第二节与上次数据比较电容量增加650pF;B相:上节与上次试验数据比较电容量增加1450pF,估算击穿14个元件;C相:上节与上次试验数据比较电容量增加570pF,估算击穿5个元件。
一起500kV电压互感器二次电压异常的处理分析
图6 燃气轮机轴瓦回油温度监测与估计结果4 结语本文依托各类先进的机器学习算法,从生产监测大数据中挖掘出各类系统和设备的参数变化规律,准确发现和提示运行控制异常事件,可以大大降低运行人员的监盘压力,有效提高机组运行的可靠性。
同时,运行异常诊断知识库还集成了电厂运行专家以及电厂运行专工和值长的经验和智慧,历史健康数据挖掘更202中国设备工程 2023.10 (下)故障导致的主变跳闸事故的发生。
现场检查、处理情况现场检查情况开展红外精确测温显示三相压变电容单元温度正相电磁单元温度30.1℃,A、B相电磁单元温度28℃,电磁单元温差达2.1K,C相电磁单元发热图谱如所示。
图2 压变C相电磁单元发热图谱现场处理情况立即申请停电对三相旧压变开展旧压变A、B相诊断性试验数据合相诊断性试验发现X点对地绝缘4MΩ,N20MΩ,绝缘偏低;C相下节自激法测试介损0.774%(标准为不大于0.25%);C电磁单元油色谱测试C2H2含量1822.9μL/L(稀释倍后检测数据),三比值102,诊断为电弧放电。
解体情况介绍为进一步明确异常原因,8月22~23日,对更换下的异常压变开展解体分析。
解体前试验情况(1)介损及电容量试验。
采用自激法开展介损及电容量试验,C13介损0.569%、C2介损0.844%,C电容量未见明显变化;随后对压变开展耐压局放试验,并进行耐压后的介损及电容量试验。
试验数据详见表介损及电容量测试结果介损图1 压变结构原理图(a)绕组及绝缘纸板击穿烧蚀区域(b)静电屏放电相对位置示意图图3 中间变压器解体解体后试验情况(1)解体后一次绕组、二次绕组线圈直流电阻数据与出厂值或参考值无显著差别。
(2)一次绕组对各二次绕组、各二次绕组间绝缘电阻良好,试验数据如表4所示。
该试验结果与解体前试验情况略有出入。
分析解体前,一次绕组对绕组等部位绝缘电阻较解体后绝缘电阻明显偏低的原因可能是解体前电磁单元中存在较多因击穿放电产生对补偿线圈进行电感量测量,65.66H,厂内测试值66.25H,无显著差别。
500kV主变保护误动作的原因分析
500kV主变保护误动作的原因分析摘要:变压器是电力系统中的重要供电元件,具有改变电压、传递电能的作用,是保障电网安全、经济运行的基础。
其运作的可靠性关乎变电站的整体安全,一旦出现故障,将严重影响供电可靠性和电网稳定性。
变压器保护可为电网安全、稳定运行提供可靠保证,在电网中具有举足轻重的作用。
本文结合一起500kV主变保护动作的事故,通过检查现场的电力设备和事故记录,分析主变保护动作原因,提出相关整改措施和防范建议,防止保护误动作。
关键词:500kV主变保护;误动作;分析引言某500kV变电站在500kV#3自耦变压器送电过程中,将#3主变中压侧开关由热备用转运行,合上203开关后,#3主变保护屏2中压侧阻抗保护动作,220kV母联234开关、分段213开关跳闸。
中压侧刀闸操作期间,保护屏2出现PT断线告警信号。
针对该主变中压侧阻抗保护动作,本文分析了#3主变中压侧阻抗保护动作及中压侧刀闸操作期间出现主变PT断线的原因,介绍母线电压切换回路,并提出根据操作期间信号防止主变保护误动的建议。
1事故简介跳闸前500kV#3主变高压侧在运行状态,500kV#3主变中压侧开关203在热备用状态,220kV#1M、#2M、#3M、#4M联络运行;220kV母线运行方式如图1所示。
根据SER可知,#3主变保护屏2阻抗保护动作,213、234断路器跳闸。
2保护动作分析2.1动作原因分析在合上203开关后,主变保护屏2侧接地阻抗I段保护和中压侧相间阻抗I段保护动作,跳开分段开关213、母联开关234。
#3主变中压侧开关203合闸时,中压侧电流增大,中压侧三相电压确为零,小于中压侧接地阻抗I段保护和中压侧相间阻抗I段保护的动作定值7Ω,满足动作判据。
检查#3主变保护屏2内RCS978保护装置中压侧无电压采样值,500kV#3主变保护屏1内RCS978保护装置中压侧电压采样值正常,同时500kV#3主变保护屏2内电压切换箱“Ⅲ母”、“IV母”绿灯均熄灭,即保护装置无中压侧电压采样输入。
一起500 kV 电容式电压互感器异常现象分析及其防范措施
一起500 kV 电容式电压互感器异常现象分析及其防范措施齐佳鑫;马宏光;安希成【摘要】针对某500 kV 变电站 TYD 500/3-0.005H 型电容式电压互感器三相输出电压不平衡问题,通过对故障互感器进行试验,初步判断故障原因为电容式电压互感器有电容元件击穿,并进一步对故障互感器进行解体分析,发现 U 相低压臂 C2内部有1个电容元件击穿,W 相高压臂 C1内部有5个电容元件击穿,造成 U 相二次输出电压降低,W 相输出电压增高。
在此基础上分析了电容元件击穿的原因,并从出厂把关、定期试验、备品备件储备等5方面给出了相应预防措施。
%In allusion to the problem of three phase output voltage imbalance of TYD 500/ 3-0.005H typed capacitive volt-age transformer in some 500 kV substation,by means of experiment on the faulted transformer,reason for the fault was ini-tially judged as capacitor element breakdown.It was discovered that there was one capacitor element breakdown inside low voltage arm C2 of U phase and five capacitor elements breakdown inside high voltage arm of W phase which caused reduc-tion of secondary output voltage of U phase while increase of output voltage of W phase.Reasons for capacitor element breakdown were analyzed on the above analysis basis and relevant precaution measures were proposed in aspects of factory quality ensurance,routine test,reserve parts storage,and so on.【期刊名称】《广东电力》【年(卷),期】2015(000)008【总页数】4页(P77-80)【关键词】电容式电压互感器;电压不平衡;高压试验;元件击穿【作者】齐佳鑫;马宏光;安希成【作者单位】广西电网有限责任公司柳州供电局,广西柳州 545006;云南电网有限责任公司德宏供电局,云南德宏 678400;深圳供电局有限公司,广东深圳518000【正文语种】中文【中图分类】TM451某500 kV变电站型电容式电压互感器(capacitor voltage transformer,CVT)于2002年投运,2014年2月10日变电站监控系统显示500 kV龙沙甲线路三相电压分别为297 kV、310 kV、311 kV(正常电压在306~308 kV之间),500 kV主变压器1、主变压器2保护显示电压及500 kV龙沙甲线5041CVT端子箱空开进线端测量线路二次电压均分别为59 V、62 V、62 V,开口三角零序电压4.8 V。
一起500kV变电站保护装置PT断线的故障分析与查找
一起500kV变电站保护装置PT断线的故障分析与查找摘要:电压互感器(PT)作为电力系统中重要一次设备,将一次侧的高电压按变比转换为可供继电保护、测控及计量使用的二次标准电压,对变电站的安稳运行起着至关重要的作用。
线路保护通过PT二次绕组提供的电压量作为后备保护动作的逻辑判据,确保在线路发生故障时可靠动作,防止故障范围进一步扩大。
PT断线可分为一次电源侧断线和二次负荷侧断线,都将导致PT二次电压异常,而继电保护装置采集到异常的二次电压可能导致保护误动或拒动,失去继电保护的可靠性,严重影响电力系统的安全稳定运行。
关键词:500kV;变电站;保护装置;PT断线;故障分析;引言电压互感器作为电力系统中不可缺少并且广泛使用的重要电气设备,在电力系统中起着连接电气一、二次回路,实现电气一、二次系统的电气隔离以及将一次回路中的高电压转换为低电压供给继电保护、测量装置的重要作用。
电压互感器自身的运行情况将对电力系统产生重要影响,无论是外部原因还是其本身原因,亦或是二次回路引起的互感器故障都将严重危及电力系统的安全稳定运行。
1电压互感器断线特点PT断线一般分为PT一次侧断线和二次侧断线,无论是哪一侧断线,都会使PT二次回路电压异常,进而会造成保护装置的电压量发生偏差,而电压量的正确获取是距离保护、带方向闭锁以及含低电压启动元件的过流保护能否正确动作的前提条件。
1)PT一次断线:若三相全部断线,则二次侧电压为零,开口三角电压也为零;若单相或两相断线,则断线相对应的二次侧电压为零,未断线相其二次侧电压正常,开口三角电压也不为零。
2)PT二次断线:星型接线的二次绕组,断线相电压为零,未断线侧相电压正常;开口三角形接线的二次绕组等于零。
从PT一次、二次侧故障现象可以看出两者的区别,即当PT一次侧故障时,装置才有可能会报接地信号,而PT二次侧故障只会报PT断线。
这是因为接地信号是由PT开口三角电压超过整定值时报,正常运行时,开口三角电压为零,只有一次侧故障开口三角才呈现电压,发出接地信号。
500KV交流变电站断路器的运行情况及故障原因分析
500KV交流变电站断路器的运行情况及故障原因分析随着我国电力能源需求的不断增加,500KV交流变电站以其强大的电力供应特性成为我国电力系统中的一个重要电网枢纽。
然而,目前500KV交流变电站断路器损坏与爆炸事故的不断增加,对我国电网的运行状态与安全性能产生了极其不利的影响。
本论文就结合500KV交流变电站断路器的基本运行状况,对在运行中发生故障的原因作深入分析,并在此基础上对断路器的故障提出几点可行性的改善策略。
标签:500KV交流变电站断路器损坏运行状况故障分析引言随着社会用电量的不断增加,我国的电力系统正逐步朝着专业化、科学化的方向发展,而500KV电网是我国电力系统的重要组成部分,在此系统中,500KV 的交流变电站是一个非常重要的电网枢纽。
但是根据近几年的调查数据来看,变电站断路器产生故障事故的机率正逐步升高,这给我国电力系统的运行带来了不利的影响。
因此,就必须要先对变电站断路器的基本运行状况作个全面分析,再深入研究其产生故障的原因,并从中找出有效解决故障问题的方法。
一、500KV交流变电站断路器的基本运行状况1.断路器的基本组成结构与作用高压断路器指的是额定电压超过所规定的3KV及以上,并能够承载、关闭与开启过载电流的设备。
这种能够控制电流开关的设备都被统称为高压开关设备,类似于断路器的高压开关设备还有接地断路器、熔断器、隔离负荷开关等,虽然它们种类复杂,但是组成结构大多是相似的,下图1即高压断路器的组成结构示意图:图1 高压断路器的组成结构示意图高压断路器在我国电网中的基本作用主要有以下三种,分别是:1.1调节作用高压断路器是一种具备可调节与可控制性的开关设备,其能够很好的根据电网的需求,设置不同的电力设备与部分的电力线路投入或者是退出使用,以此方式来达到调节设备供电的需求。
1.2故障切除作用高压断路器还能够起到一定的故障切除作用。
当电力系统中部分线路或者是某一设备产生故障时,其能够在继电保护的影响下,快速找出故障问题并将其切除。
一起500kV电容式电压互感器缺陷故障案例分析43
对每一单元进行放电后拆下固定电容器心子的拉板和绝缘纸板,取下C2单元的第15个故障元件,剥开元件外层的绝缘包封圈,之后是带有铝箔、纸、膜的元件结构,旋转展开第一层即发现有局部放电击穿烧黑的区域,如图3所示,全部旋转展开后发现击穿是由里而外发展的,最里一层击穿最为严重,范围最大,如图4所示。
2设备解体情况
本次主要对下节C2电容进行解体检查,解体时拆下CVT下节上法兰的上盖板,取出内置的13个扩张器,将电容单元与电磁单元分开,吊出电容器心子,此时可看到下节电容元件共有141个,其中高压臂电容C元件侧面有黑色炭化痕迹,如图2所示。
用电容表和500V兆欧表由下至上测量C2各个电容元件的电容量和绝缘电阻值,其中第15个元件测试数值在1.9-2.4μF之间闪烁不定,测量其绝缘电阻值为零,而其它的元件电容量在2.1μF左右,绝缘电阻值也都大于2000 MΩ,电容量测试数据如下:
由CVT电容分压和中间变压器变比原理可知,当分压电容C2的电容量增大或高压电容C1的电容量减小时,或者中间变压器一次绕组匝间短路导致变比k增大时会出现CVT二次绕组输出电压降低的现象。停电试验结果显示A相CVT的C2电容量与出厂值相比增大4.52%,这与二次电压偏低一致。由于C2电容单元一般由20个左右的电容元件串联而成,只有电容元件击穿或者进水受潮才会导致电容量增加,结合绝缘电阻测试情况,排除受潮可能性。最后判断分压电容C2可能有电容元件发生击穿,决定对A相CVT进行更换。
电容式电压互感器由电容分压器和电磁单元组成,可兼顾电压互感器和电力线路载波耦合装置中的耦合电容器两种设备的功能,CVT的电气原理如图1所示。电容分压器由高压电容C1和分压电容C2组成,电磁单元位于油箱内,由中间变压器、谐振电抗器、阻尼器和避雷器组成,二次绕组端子、电容低压端、接地端及保护间隙等位于端子箱内,部分CVT设备中间电压端子A´不引出(引出为试验用),部分老旧的CVT设备中间变压器一次绕组侧还并接有避雷器。
一起500kV变压器运行异常处置与分析_5
一起500kV变压器运行异常处置与分析发布时间:2022-10-30T07:46:16.787Z 来源:《工程建设标准化》2022年6月第12期作者:张波[导读] 文章介绍了一起500kV变压器因高压侧固定引线升高座绝缘隔板未安装,导致高压引出线区域均压球上、下沿对应的内绝缘纸筒内异常放电的事件张波国网山西省电力公司超高压变电分公司山西太原 030000摘要:文章介绍了一起500kV变压器因高压侧固定引线升高座绝缘隔板未安装,导致高压引出线区域均压球上、下沿对应的内绝缘纸筒内异常放电的事件,并结合事故现象和诊断试验结果进行异常处置,并制定相应的排查整改措施。
关键词:变压器;放电;诊断试验;异常处置引言变压器作为连接电网不同电压等级电网的主要元件,是关系电网能否安全运行的关键枢纽[1]。
近年来,电网内多次发生因危急缺陷或内部故障造成变压器紧急停运,严重威胁区域电网的稳定运行。
尤其是变压器出现内部故障,若无法正确进行紧急有效的故障处置,极易造成设备损坏、经济损失,甚至带来人身伤亡事故。
文章阐述了一起变压器因内部元器件安装质量问题导致故障的现象、分析判断和处置整改的全过程,对后续类似变压器运行中出现内部故障的早期诊断和正确处置具有重要借鉴意义。
1变压器异常情况1.1异常现象2021年3月17日19时35分,某500kV变电站运维人员按调度指令执行2号变压器复役操作全部操作结束后对一、二次设备进行状态复核时发现2号变压器C相高压侧出线套管下方存在“吱吱”的异常放电声。
确定异常放电声来自变压器本体内部后,运维人员启动应急处置流程,将现场情况及时汇报调度及上级部门,同时组织对2号变压器及相关设备进行详细外观检查和红外测温,开展变压器油色谱在线检测试验,进行初步诊断[2]。
1.2设备状态检查一次设备检查情况:现场检查2号变压器C相外观无异常,本体无异响,变压器本体端子箱内部清洁,箱内干燥无凝露、无异味。
2号变压器C相瓦斯继电器及集气盒无气体。
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压侧刀闸2 0 2 2 维护 , 站 内将 2 2 0 k V各 间隔倒 至 I 母 运 行 。倒母 过程 中 , 将母联 2 3 1 开关 断 开后 I I 母P T 第 二 绕 组 空 开 跳 闸 。继 电保 护 人 员 赶 至 现场 后 发 现 液 晶 面板 显 示 第 一 套 母 差 保 护 I 母 电压 正 常 , I I
并列 的成 因 , 提 出了有效 的防 范措施 。
2 现场检查及处理情况
现场 发现这个异常现象后初步怀 疑为 I 、 I I 母 P T第 二 绕 组 电压 出现 了并 列 , 随 即 采取 了逐 级 排 除 的办 法 。 先 行 对 场 地 的 I I 母P T第 二 绕 组 空 开
QF I I I 下 桩头进 行测 量 , 测得 空开下 桩头 三相 带交 流
7 0 2 0 1 3 J I ANGXI E L ECT R I C POWER
l 电网技 术 I
2 XD, 现 场查 看 刀 闸位 置 指示 都 与 现 场一 次 运行 方 式一致 , 说 明该 节 点正 确 动 作 。常 闭 节点 对应 电压 切 换 继 电器 的复 归 回路 , 在端子 4 D4 9 及4 D5 1 处 测 得 直 流 电压 + 1 1 5 V, 说 明该 节 点也 正 确动 作 。在 端 子4 D6  ̄ 8 处 将 各 线 路 保 护 电压 切 换 箱 I I 母 电 压 回 路解开 , 测 得 端 子排 交 流 电压 为 零而 从 屏 顶小 母 线
母 电压为零 ; 第二套母差保护同时存在 I 、 I I 母电压。 P T空 开跳 闸时 现场 运行 方 式 为 : 2 1 1 开关 、 2 1 2
开关 、 2 1 3 开关 、 2 1 4 开关 、 1 号 主 变 中压 侧 2 0 1 开关 接于 I 母 A段 运 行 , 2 1 7 开关 、 2 1 8 开关 接 于 I 母 B段 运行 。2 号主 变 中压 侧 2 0 1 开关处 于检修 状态 , 母联
作者简介 :
路 电压 切 换 箱 采 取 的是 双 节 点 自保 持 切 换 回路 如 图2 所示 , 其 中常 开节 点 对应 电压 切换 继 电器 动作 回路 , 其 串联 了 I 、 I I 母 位 置指 示 发 光 二极 管 1 XD、
肖齐( 1 9 8 6 一 ) , 男, 助理 工程 师, 从事继电保护维护 、 检修工作。
关键词 : 计量 ; 电压切换 回路 ; 电压并列 ; 分析 ; 防范措施
中图 分 类 号 : T M5 6 1 . 1 文 献 标 识码 : B ’
2 3 1 开关 处 于热 备 用 状 态 , I I 母 母 线 上 未 接 任 何 出
0 引言
电压 切 换装 置 , 要 确保 各 电气 单元 二 次设 备 的
电压 回路 能 够 随 同一 次 元 件 一起 投 退 。而 电压 切
线, 无 电压 。
换 装 置 的不正 确 动作 会导 致 电压 非正 常 并列 , 引起
电压互 感 器 的短路 , 使 电压互 感 器本 体及 其 相关 电
压 回路 中的 元件 损坏 。导致 依靠 电压 实 现距 离 、 方 向、 功 率 等 电气 量 判 别 的 继 电保 护 设 备 失 去判 据 , 母 线 和失 灵保 护 电压 闭锁误 开放 、 计 量 系统 丢失 电 量、 稳控 、 测 控 装 置 等 自动 化设 备 失 去 对 系统 的监
1 事件的发生
2 0 1 3 年6 月1 6 号, 某5 0 0 k V变 电站 2 号 主变 中
6 0 V电压 。说 明 了 I 、 I I 母P T第 二 绕 组 电压 确 实 出 现 了并 列 并 反 送 到 了 I I 母P T第 二 绕 组 空 开 QF I I I 的下 桩头 。 由于 2 2 0 k V线 路 电能 计 量 和第 二 套保 护 共用 一个 电压绕 组 , 现 场判 断 可能 出现 并列 的点 有三处即 : 各2 2 0 k V线 路 保 护 电压 切 换 箱 , 母 线 的
的可 能
线路保护电
: I M A :
: 或 : I 母电 压A 6 3 0 I I
I者 —————————一
引 下线 的三相 配 线交 流 电压 为 6 0 v, 可 以排 除 由于
压切换同路 L
.
f 尔 舄 电 ・我 一・ ‘
显示为零 。说 明屏顶小母线电压恢复正常值零伏 , 第二套保护电压恢复正常。
2 2 0 k V各 间 隔 线 路 保 护 电压 切 换 箱 问题 出 现 并 列
憨
f 尔 国 ・ 我 同 ・ ‘ l 电网技 术 l
析
肖 齐, 吴 珂, 邓 清
( 江西省电力公 司检修分公 司变电检修 中心 , 江西 南 昌 3 3 0 0 5 2 )
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
摘 要: 5 0 0 k V变 电站计量用 电压切换 回路缺陷正常运行时 比较 隐蔽, 难 以发现, 只有在实 际操作过程 中, 通过 异 常现象, 才能具 体分析和排查到位 。本文针对一起 5 0 0 k V变 电站计量用 电压切换装 置故 障导致的母线 电压 并 列的事故进行分析 , 详尽描述 了事故 的经过和现场排查过程 , 并提 出了防范措施 。
控和调 节 能力 。 本文结合一起 5 0 0 k V变 电站计 量 用 电压切 换
图l 2 2 0 k V线 路 一 次 主 接 线 图
装置 故 障导 致 的母 线 电压并 列 的事 故 , 详 尽介 绍 了 电 压 并列 装 置 的工 作 原 理 及 导致 母 线 电压 非 正 常