300MW机组低压缸端汽封优化改造研究及应用

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300MW机组低压缸端汽封优化改造研究及应用
随着我国经济的快速发展,电力有限公司应该顺应外界环境的变化对自身设备进行优化改造。

文章重点阐述了当前情况下300MW机组低压缸端汽封优化改造研究及应用。

标签:300MW机组;低压缸端汽封;优化改造;研究;应用
1 概述
湛江电力有限公司1号机组于1995年投产,汽轮机为N300-16.7/537/537型号,东方汽轮机公司生产的亚临界中间再热两排汽凝汽式汽轮机,机组系统配备两台真空泵。

汽轮机低压缸端汽封一直使用的传统梳齿汽封,其阻汽效果一般,在机组多次启停过程中,端汽封径向间隙逐步增大,造成低压轴端汽封漏汽,导致机组凝汽器真空不够理想,按照300MW机组参数变化对经济性的影响分析,凝汽器真空每降低1KPa,煤耗约增加3g/KWh。

在目前节能降耗的大环境下,如何提高凝汽器真空是一个节能的重大课题。

在确保机组安全运行前提下,为了保证低压缸端汽封密封效果,提高机组凝结器真空度,通过分析对凝汽器真空影响较大的因素,并对其进行针对性处理,湛江电力有限公司在2011年10月1号机组由300MW改为330MW增容改造期间对低压缸轴端汽封进行优化改造。

2 优化改造方案
湛江电力有限公司1号机组低压缸端汽封轴封体内设有5圈汽封圈进行密封,防止外部大气进入凝汽器内,低压缸轴端汽封材料为传统梳齿铜合金汽封,铜汽封用在低压缸端汽封可以采用较小的安装间隙,在汽轮机启停过程中,由于汽缸内外壁不均匀受热而产生变形,以及过临界转速转子振幅较大时,可能会导致转子与汽封齿局部摩擦,增大了汽封间隙,使漏汽量增加,密封效果不佳时外部大气将从大气侧漏入凝汽器,导致凝汽器真空下降。

为了提高机组安全和经济性,对低压缸轴端汽封进行优化改造。

2.1 新式汽封选用
经考察,选用接触式汽封和侧齿汽封对原有传统梳齿汽封进行改造。

2.1.1 接触式汽封简介
接触式汽封的汽封齿为复合材料,耐磨性好,具有自润滑性。

它是在原汽封圈中间加工出一个T形槽,将接触式汽封装入该槽内。

接触式汽封环背部弹簧产生预紧力,使汽封齿始终与轴接触。

这种汽封实际上是用可磨性材料代替曲径汽封齿部分,而不改变原有的汽封环背部机构,见图1。

接触式汽封优点:
a、汽封可与轴颈近似全接触,全面起到阻流作用。

b、接触式汽封齿背部设有单独的弹簧系统,能够实现自动跟踪、自动补偿作用,完全无间隙运行。

接触式汽封缺点:
a、接触式汽封由于汽封齿与轴颈接触,易引发机组振动。

b、背部弹簧失效后,导致汽封间隙变大,影响机组效率。

c、运行一段时间后,复合材料受高温摩擦会导致变形,导致汽封间隙变大。

2.1.2 侧齿汽封简介
侧齿汽封为在梳齿汽封侧面加工出侧齿,相当于把单一腔室内分割成多份,使气体流道复杂化,在相同长度的轴封段内,气体流过时的摩阻效应提高,气体在侧齿迷宫腔内涡动的动能能更彻底转化为热能,密封效果显著提高,见图2。

侧齿汽封优点:
a、安全,径向间隙相比传统梳齿汽封并无减少,可有效防止动静碰磨。

b、把有限的轴向空间分割成更多的迷宫腔室,增加气流流道,使气流在流道内的流动呈紊流状态,气体在侧齿迷宫腔内涡动的动能能更彻底转化为热能,密封效果显著提高。

c、侧齿为汽封体整体加工而成,安全可靠。

侧齿汽封缺点:
a、间隙比接触式汽封大,正常运行时密封效果優于传统梳齿汽封而小于接触式汽封。

2.2 安装方案
从机组运行的安全性和低压缸端汽封密封性能两方面综合考虑,决定在低压缸端汽封上采用2圈接触式汽封和3圈侧齿汽封。

其中低压端汽封第2圈和第5圈改为接触式汽封,第1、3、4圈为侧齿汽封。

接触式汽封结构为汽封块中部布置有一圈碳环,与转子部分接触,增强密封效果,其密封碳环间隙要求为右侧、底部间隙为0.00mm,左侧、顶部间隙为0.25~0.30mm;碳环左右两侧各有5圈密封齿,其间隙要求为右侧、底部间隙为0.30~
0.55mm,左侧、顶部间隙为0.60~0.85mm。

侧齿汽封在每一圈汽封齿侧面增加一条侧齿,其间隙要求为右侧、底部间隙为0.40~0.65mm,左侧、顶部间隙为0.70~0.95mm。

实际安装时,所有汽封间隙均按照最小标准来执行,减少外部大气泄漏入凝汽器。

由表1,由于接触式汽封中碳环的存在,可以保证接触式汽封间隙显著小于传统梳齿汽封,大大增强了汽封的密封效果。

侧齿汽封实际安装时汽封间隙按下限调整,间隙水平略大于梳齿汽封,同时侧齿汽封中侧齿的存在,大大提高了阻气效果,综合考虑起来侧齿汽封的密封效果优于传统梳齿汽封。

3 优化改造效果
1号机组于2012年1月改造完毕并网运行,轴系各轴瓦振动达到优秀值,其他参数较好。

湛江本地1至3月气温最低,7~9月气温最高,分别从气温最高和最低的时间段内选取最具代表性的数据点,在负荷、循环水温及运行条件一致的情况下进行比较。

经数据分析发现,在同等条件下,凝汽器真空在低压端汽封改造后有较大提高。

表2中,冬春季节采样点循环水温基本一致,在相同负荷点和运行情况下进行凝汽器真空对比,通过算术平均可得低压缸端汽封改造后的真空度约提高1.3KPa左右,按照300MW机组参数变化对经济性的影响分析,凝汽器真空每降低1KPa煤耗约增加3g/KWh计算可知,低压缸端汽封改造后冬春季节真空提高1.3KPa可节煤3.9g/KWh。

表3中,夏秋季节采样点循环水温基本一致,在相同负荷点和运行情况下进行凝汽器真空对比,通过算术平均可得低压缸端汽封改造后的真空度约提高1.5KPa左右,按照300MW机组参数变化对经济性的影响分析,凝汽器真空每降低1KPa煤耗约增加3g/KWh计算可知,低压缸端汽封改造后夏秋季节真空提高1.5KPa可节煤4.5g/KWh。

4 结束语
通过样本负荷点和时间段采样分析,低压缸端汽封改造之后冬春季节机组正常运行时,凝汽器真空提高 1.5KPa;夏秋季节机组正常运行时,凝汽器真空提高1.3KPa。

据样本数据综合考虑全年平均提高约1.4KPa。

4.1 按照300MW机组参数变化对经济性的影响分析,凝汽器真空每降低1KPa,煤耗约增加3g/KWh。

通过低压缸端汽封改造,凝汽器真空约提高1.4KPa,降低煤耗4.2g/KWh,按#1机组全年投入小时数4000小时、平均负荷220MW计算全年可降低标煤耗3696吨。

4.2 有效缓解为了保证凝汽器真空同时投用两台真空泵的情况,保证了设备的合理轮换和备用,提高了机组的运行可靠性。

4.3 采用侧齿汽封、接触式汽封对低压端汽封进行改造,不仅提高了机组效率,而且对机组的安全性没有影响。

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