滤棒盒物流仓储集放方式的优化
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滤棒盒物流仓储集放方式的优化
关键词:滤棒盒;物流仓储;集放;
引言
我司滤棒库区分为一楼,二楼。
一楼为成型滤棒生产机台,二楼为成型滤棒供应机台,用于给卷烟机台供应滤棒。
二楼共有8台设备,每个设备后有上下两层皮带式输送机。
上层为整组滤棒实盒,通过机台供应滤棒完后,进入下层输送机将空盘集放整组后入库存放。
机台每供应完一盘滤棒后就将滤棒盒输送至下层输送机,光电检测开关4被触发后输送机带动空盘在第一段输送机运行一段。
当第二个空盘触发输送机运行时,第一个空盘触发光电检测开关5,第一段和第二段输送机连续运行,直到触发光电检测开关1,气缸控制夹具夹住空盘延时2S后松开,继续被输送使得紧靠的两个空盘能够保持一定间隔,经过光电检测开关2后计数加1且空盘输送到第3段输送机最前端。
直至数量达到设定数量后,空盘组向前堆积,在光电开关3未被触发的情况下由上位系统调度堆垛机将空盘组搬送至指定货位。
1、目前存在问题
在上述中,空盘输送过程中常引起一些主要问题:
(1)气缸夹具夹住/释放空盘时机不一致,导致空盘歪斜、倒盘;
(2)在实际生产过程中,满盘入库向前堆积不能走到位,导致光电开关5被触发,无法正常入库;
(3)第3段输送机上的空盘组未被及时取走,会导致后续空盘堆积,数量越积越多,若夹具处空盘歪斜,输送皮带也跟着歪斜运行刮擦支架导致磨损;
(4)气缸夹具每一盤都需伸缩,夹取时机不一,导致未能夹取正确的空位,容易遭成夹具断裂。
(5)在输送过程中存在多余运行,增加了能耗,也造成设备损耗。
2、要解决的技术问题
(1)在当前设备条件下,如何改造能降低设备故障率。
(2)改造后,既要保证设备的稳定运行,又要尽可能保护设备。
(3)出于节能降耗、节约经费的目的,改造规模不宜过大。
3、技术方案
1.在每一盘空盘输送到第3段输送机,采用步进的方式前行一小段距离,而不持续输送至最前端,等到空盘数量达到设定数量后再向前堆积,此时第2段输送机也采用步进方式输送后续空盘,可存放一定数量。
第3段输送机应生产需要,空盘正常运行。
2.当空盘组数量未达到设定数量时,夹具不动作,空盘正常运输。
当空盘组数量达到设定数量时,夹具伸出,直到第3段输送机空盘组被取走。
空盘数量清“0”,夹具缩回。
3.将光电检测开关2改成由上往下照射,调整光电检测开关检测长度,利用空盘上边沿进行触发,这样即使连续紧挨着的空盘前行,也能够正常触发计数。
输送机自动运行的过程中,当光电开关1被触发时,光电开关2在一定短时间内的脉冲触发才有效的用来计数,避免随意触发光电开关2而产生错误计数。
光电开关2与光电开关1的位置需进行调整,当计数仅差一盘达到设定数量,紧挨着的空盘触发光电开关2时,光电开关1也能触发夹具伸出分离,确保空盘组数量不会大于设定数量。
4、效果
改造完成后,简化了空盘输送流程,滤棒库二楼输送系统稳定运行,故障发生频次大幅降低,除此之外,节省二楼操作人员人力,大幅提高入库站台效率。
还大大降低站台皮带损耗。
延长皮带使用寿命。
用较小的改造规模,达到了预期目的,做到了节能减耗,节约了经费。
参考文献
[1] 物流自动化系统设计及应用朱宏辉;化学工业出版社,2005-3;
[2] 物流自动化设备陈军;中国矿业大学出版社,2009;。