氢冷发电机转子护环隐患处理及防范措施

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氢冷发电机转子护环隐患处理及防范措施
摘要:针对下花园电厂#3机氢冷发电机转子护环的晶裂缺陷,对其进行更换,
并分析缺陷产生的原因,据此提出了相应处理办法及预防措施,保障了机组运行
的安全可靠性。

关键词:护环;晶裂;分析;措施
前言
我厂#3机汽轮发电机,容量200MW,东方电机厂生产,1985年11月出厂,于1988年
投入生产运行,至今已运行20年。

采用水-氢-氢的冷却方式,即发电机定子线圈采用冷却水
冷却,定子铁芯及转子采用氢气进行冷却,工作中的冷却氢气额定运行参数如下:工作氢压
为0.3MPa,冷却氢气用量为35m3/s,氢气纯度要求不小于96%,氢气湿度要求在0. 3MPa下不
大于10g/ m3(露点湿度一般在-5—-25℃),进风温度要求35~40℃,机内充气容积为83 m3。

2008年5月#3机组大修中发电机转子护环金相检验中,发现发电机转子汽侧护环:晶粒不均匀,晶粒度达到0-1级;晶界腐蚀比较严重,并有开裂倾向。

励侧护环:晶界有轻微腐
蚀现象。

根据华北电力锅炉压力容器检验中心建议监督运行,但护环存在隐患,严重威胁发
电机运行安全。

一、发电机护环更换工艺流程
按照2013-XL-F-001标准的要求,对#3发电机转子汽、励侧护环进行更换,具体工艺流程如下:
1、护环毛坯的粗加工。

2、转子返运至北重厂后的检查和试验:
2.1、转子外观检查和清理;
2.2、转子电气试验:
2.2.1、用2500V摇表测量转子对地绝缘电阻并记录;
2.2.2、测量转子直流电阻并记录;
2.2.3、测量转子交流阻抗并记录;
2.3、气密试验:压力0.4MPa,6小时无泄漏;
2.4、通风试验:按照厂标B5680-2004及规范0EG.692.006进行试验;
3、转子就位后,对转子风扇叶进行位置标记并拆下风扇叶,之后进行着色探伤试验;
4、转子平衡螺钉做好位置标记,拆除平衡螺钉,并做好螺钉孔的防护工作;
5、准备拔护环工具、固定中心环工装;
6、固定中心环,中心环及护环作相对位置标识;
7、加热拔出汽、励两端旧护环,加热温度不得超过280℃,并拆除端部相应的固定结构,拆前做好标记。

拆下的中心环进行砂光并着色探伤检查;
8、护环的测绘与新护环的加工;
8.1、草绘旧护环外型图纸,标出需测量的尺寸,同时标出需测量的装配关系尺寸;
8.2、检查员按草绘图纸对旧护环的外型尺寸进行测量并记录,对应的装配关系尺寸也进
行测量记录;
8.3、根据测量尺寸数据计算并绘制护环的精加工图;
8.4、按精加工图加工新护环;
8.5、加工后的护环进行着色探伤,检查加工尺寸;
9、实际测量原护环绝缘的外形尺寸并记录,并配做,更换护环绝缘(F级),检查两端
转子绕组全部包间绝缘撑块;
10、拆除转子两侧阻尼环,重新镀银后回装;
11、转子端部电气检查:
11.1、测量转子绝缘电阻,2500V摇表,并记录;
11.2、转子的静态匝间短路试验并记录;
11.3、测量转子直流电阻,并记录;
12、热套新护环,加热温度不得超过280℃,结合标记恢复端部结构;
13、按标记回装风扇叶;
14、转子气密试验:0.4MPa , 6小时无泄漏;
15、转子校调,记录各处跳动和偏摆。

注意对发电机滑环的检查,必要时对滑环进行车旋,保证滑环的偏心度不大于0.03mm,表面光洁度达到0.8;
16、转子进行真空动平衡试验;
16.1、冷态动平衡,轴承绝对振动基频分量振动位移峰峰值应不大于20um;
16.2、拍动态波形;
16.3、升降速交流阻抗;
16.4、超速试验,超速3360r/min,2分钟;
17、转子校调,记录各处跳动和偏摆;
18、转子平衡螺钉紧固;
19、转子出厂验收试验:
19.1、测量转子绝缘电阻并记录,2500V摇表;
19.2、测量转子直流电阻并记录;
19.3、测量转子交流阻抗并记录;
19.4、气密试验、通风试验,气密试验:压力0.4MPa , 6小时无泄漏;
19.5、通风试验:按照厂标B5680-2004及规范0EG.692.006进行试验。

19.6、测量转子绝缘电阻、测量转子静态交流阻抗、测量转子直流电阻、气密试验、通
风试验,与返厂时数据进行比较。

20、转子喷漆、防护、包装。

由于护环材质要求较高为Mn18Cr18N,该材料所需资金数额较大,更换成本较高,因此,在设备进行更换新护环后,探寻发电机转子护环裂纹产生的原因,进而作好预防措施,对我
们生产的安全性、经济性非常必要。

二、产生裂纹的原因分析
1、护环材质不好,使其易产生裂纹。

发电机转子在运行中处于高速旋转的状态,护环则
要承受极大的电磁力及旋转离心力的作用,再加上护环的运行环境是长期处于高温、潮湿,
极易造成护环裂纹的产生。

#3机使用的是18Mn5Cr奥氏体钢材质的护环,这种材质的钢在
相对湿度大于50%的潮湿环境中,其抗应力腐蚀性能变差,显然不能完全满足安全生产上的
要求,目前这种材质的护环已经处于逐步淘汰的阶段。

2、机内氢气湿度太大。

氢气湿度太大,对护环造成的影响是很大的。

2.1#3发电机由于存在着密封油向机内渗漏的现象,而油中又含有大量的水份,造成发电
机内的湿度很大,护环的运行环境恶劣,对护环的金属性能产生一定的影响,促使了裂纹的
产生和扩大。

2.2氢气气源存在湿度过高的情况。

2.3机组在停运时,由于内外环境的温差较大,干燥器停运,导致机内氢气湿度增大。

3、环状的金属物体,都具有一个共性,就是每一次加热后,在冷却时,其径向都会有微
小的收缩。

我们每扒、套一次,就要对护环进行两次加热,护环内径比上一次有所收缩,造
成护环与转子本体结合应力增大,增加了下次扒的难度,下次就必须加热到比上次更高的温度,如此形成一个恶性的循环,对套、扒护环的加热温度要求会越来越高,对护环造成的损
害也是显而易见的。

我厂在发电机大修时,未进行转子扒护环工作,不会产生这方面的危害。

三、防范措施
1、采用新型材质的护环
目前我厂更换的1Mn18Cr18N(P900)材质的护环替代原18Mn5Cr奥氏体钢材质的护环,这种新材质,不论是在机械强度、硬度还是在韧性方面,都要比18Mn5Cr奥氏体钢材质更适合
于作为制造发电机转子护环的材料,也使机组运行的安全可靠性上了一个新台阶。

在其他装
设1Mn18Cr18N钢护环的发电机中,未曾看到有因应力腐蚀而造成护环裂损的报到。

2、加强氢气气源管理
如氢站内的氢气湿度过高,或由氢站到发电机的氢气管路密封不好造成氢气受潮。

氢气
在制氢站通过干燥器干燥,如果制氢设备干燥效果不好,这样很难保证发电机内部的氢气湿
度合格。

为此对制氢站设备加强管理维护,保障气源合格。

3、加强氢气去湿干燥器管理,保证气体干燥
目前我厂这台200MW发电机安装两台冷凝式氢气干燥器,发电机运行后干燥器对机内氢气循环干燥,使机内氢气湿度达到标准要求。

加强干燥器的定期维护和运行中的监督管理工作,保证干燥的正常运行。

4、定期对护环进行检测
随#3机组大修,对发电机护环进行金相、硬度、超声、着色的金属试验,以此来检验护环的状况,发现异常及时采取应对措施。

5、制定科学的检修计划,尽量减少扒护环的次数
每次将护环的加热过程,对护环都是一种很大的损伤。

因此,我们应制定出科学的检修计划,在检修中完善试验方法,充分依据转子的各项电气试验数据及金属探伤试验报告,做出事实求是的分析,尽量减少扒护环的次数。

四、结语
氢冷发电机转子护环裂纹产生的原因,是一个非常复杂的问题,牵涉到电气、汽机、化学、金属材料等多个专业,需要多个专业的密切配合、同心协力管理,机组运行的安全可靠性也将越来越高。

参考文献:
【1】涂光瑜.汽轮发电机及电气设备(M).中国电力出版社,2010(1):21-28。

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