关于苏77区块钻(完)井液技术的应用解读
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苏77区块钻(完)井液技术研究与应用
□作者作者作者陈嘉博
摘要:长庆油田苏77区块位于鄂尔多斯盆地伊盟隆起中部,该区块的地层时代古老,岩性坚硬,研磨行差,可钻性差,表层及刘家沟地层存在漏失层,延安组、延长组下部至和尚沟组底部、石千峰组底部坍塌严重,山西组、太原组和本溪组地层中有多套煤层,稳定性极差,马家沟组下部有漏层。
我们通过对常规聚合物分散钻井液的研究和现场应用,得到了一套自主完整的对于该区块的钻(完)井液技术,有针对性的提高了钻井液的携砂、润滑防卡、井壁稳定、防漏和气层保护的能力。
现场应用的几口井中,没有发生钻井液原因的事故复杂情况,满足了苏77区块直井、定向井等安全快速钻进的需要,达到甲方开发目的,形成了适合此区块施工的钻井液技术
关键字:苏里格苏77区块钻井液技术堵漏
前言
苏77区块是长庆油田在苏里格地区的重点气源,为底孔、低渗、低产、低丰度的气藏。
该地区多套地层中存在易坍塌的泥岩、煤层,井壁稳定问题突出;地层的不整合接触及裂缝发育,导致井漏风险极大;低孔、低渗等特点也使保护油气层的难度加大;加之其中有高难度的定向井、丛式定向井,携砂、润滑要求等问题,使得该区块的钻井液技术必须综合考虑各项预防技术。
通过对直井-苏77-21-1、苏77-23-1和丛式定向井-苏77-23-2的分析,研究和处理了其中面临的一些问题。
同时也认真分析了临井地层岩性特征及施工中发生的复杂事故,有针对性的改进钻井液的一些性能。
做到预防为主,有的放矢,成功控制了一些了问题的出现。
使得我们在该区块的所有井电测成功率达到100%,下套管安全顺利。
1.地质工程简况
1.1.地层特征
苏77区块钻井揭露的地层自下而上为马家沟组、山西组、太原组、石盒子组、石千峰组、刘家沟组、和尚沟组、纸坊组、延长组、延安组、直落组、安定组。
其中山西组1段~石盒子组8段为开发目的层,地层总沉寂厚度约100m,岩性主要为灰色、灰白色含砾粗砂岩、不等粒砾岩与绿灰色、紫红色泥岩不等厚互层。
上部黄土层易坍塌、漏失。
刘家沟组有坚硬泥岩夹细-粉砂岩,有微裂缝;易蹩跳、易漏。
地质层位及岩性见表1。
表1 地质层位、岩性及故障提示
1.2井身结构
苏77区块二开井的基本井身结构都差不多,以77-23-2井身结构为例:
∮311.2mm×501m ∮244.5mm×499.67m
∮215.9mm×3241m ∮139.7mm×3240.81m
2.钻井液技术难点
2.1 井壁稳定问题
苏77区块直落组、纸坊组、石千峰组和石盒子组的泥岩地层是容易井壁试问的层位。
二开直井段要穿越直落组、延安组;三叠系延长组、纸坊组、和尚沟组、刘家沟组、石千峰
组地层,井眼垮塌、缩径于井漏同时存在,井下安全难以保证。
2.2 井眼净化问题
(1)我们在苏77区块所服务的钻井队设备比较陈旧,排量一般难以保证我们预计的要求,这样给携砂带来了很大难度。
(2)在定向钻进的同时,尤其是像苏77-23-2这种五段制定向井,钻具与井眼不规则的贴合,使得环空不能达到理想的要求,这样对钻井液的要求不也更加严格。
2.3 刘家沟组下部与石千峰组上部井漏问题
通过临井的资料我们得知,在刘家沟组下部,基本都发生过井漏,可以说井漏是不可避免的,这就需要我们在钻进的同时避免井漏,保证井下安全的同时又保证工程方面快速钻进。
加大了钻井液服务的难度。
2.4 润滑防卡问题
(1)丛式定向井为考虑地层压力,设计要求等一些因素,基本上都是五段制定向井,这样的井眼轨迹比较特殊,在实际生产过程中由于定向技术的原因,比较容易导致轨迹复杂,造成定向钻进时出现脱压不能钻进的现象。
表2 苏77-23-2井剖面数据表
(2)同样是井眼轨迹出现复杂的同时,沉砂由于不能及时的反出地面,在大斜度井段形成岩屑堆积。
基本都是滑动钻进,不利于清除岩屑床。
在起钻的时候很容易造成卡钻、
3.钻井液的现场应用
3.1 一开钻井液的现场应用
(1)一开井段主要是黄土层,容易垮塌所以采用小循环,最大程度的保证泥浆中处理剂的有效浓度抑制防塌。
(2)使用坂土-CMC体系钻井液,在开钻前用清水、膨润土、纯碱配置100方钻井液(粘度45s以上),预水化48h后使用。
(3)钻进时使用清水、膨润土、HV-CMC调整钻井液性能。
性能:密度1.04g/cm³,粘度34-37s。
(4)钻完一开进尺后大排量充分洗井,用土粉和CMC配置20m³粘度80s以上的稠塞清洗。
打入高质量封闭浆封全井。
3.2 二开钻井液的现场应用
(1)用一开原浆钻水泥塞,放掉部分受钙侵的钻井液,根据水泥塞厚度,加入适量的纯碱,去除钙污染。
(2)待充分循环钻井液性能稳定后,进行二开,二开开始走大循环,能够有效的控制钻井液密度,预防井漏,提高机械钻速。
(3)每钻150m-200m左右过一个稠塞(粘度在70s左右)将井眼清洗干净,保证井下安全。
同时加入0.5%磺化沥青、0.2%K-PAM,保持良好的流变性和防塌性。
(4)一般在穿过刘家沟组之后该走小循环,这样能够控制密度在1.05 g/cm³左右,在钻入刘家沟组时不会发生井漏。
(5)起钻前搞好短起下,打好封闭浆,而且要仔细计算所需要封闭浆的体积,这样对保证完井电测和下套管作业有着至关重要的作用。
3.3 苏77-23-2井漏处理及分析
3.3.1 施工现场
2011-3-5 日1:30分下钻到底,单凡尔开泵循环正常,1:40分三凡尔循环,泵压逐步下降由14MP下降到10MP泥浆返出量逐步减少直至不返,发生井漏。
2:00配堵漏泥浆40m³,滴流(CMC 0.1t、土粉2t、复合堵漏剂1t、锯末0.5t)注入井内。
开泵18分钟返出量增加,堵漏效果明显。
2:40配堵漏泥浆40m³,滴流(CMC 0.1t、土粉1.5t、复合堵漏剂1t、单封0.5t)注入井内。
20分钟后,泥浆返出正常,堵漏成功。
3.3.1 分析
(1)单凡尔循环时间短,没有循环充分。
开三凡尔形成过度的激动压力。
(2)井底层位距离刘家沟组比较近,刘家沟组本身为易漏地层,根据注入堵漏浆时间和排量计算,漏层就在刘家沟组位置。
(3)由于起下钻,泥浆静止时间长,粘度高,切力大,易憋漏地层。
(4)由于已经穿过了刘家沟地层,我们的泥浆密度逐步上提至1.13g/cm³。
液柱压力增大也是原因之一。
4.认识与建议
4.1苏77-21-1井的认识
苏77-21-1,这口井是我在苏77区块打的第一口井,这的地层与苏20区块基本一致,形成时间更要久远一些,所以地层比较稳定。
通过钻时可以看出,上部底层比较致密硬度较高,直罗组和安定组不像苏20区块那样容易出现掉块和垮塌。
一开之后过直罗组和安定组可以将失水放开,走大循环,粘度一半控制在32秒左右,每钻150m-200m左右过一个稠塞(粘度在70s左右)将井眼清洗干净,保证井下安全。
过刘家沟组之后上罐,粘度45s左右,密度1.16以上,失水5ml。
在刘家沟组下部,出现较明显的渗漏,尝试用些许堵漏剂进行堵漏,发现效果不太明显,随着井深的不断增加漏失现象趋于缓解。
在完井之前基本不再漏失。
4.2苏77-23-1井的认识
苏77-23-1,这是在苏77区块的第二口井,从钻时可以看出这的地层里的砂岩和泥岩都比较致密,所以钻时较慢,但这口井有了上口井的经验,所以建井周期大大缩减,只用了12天。
对于泥浆性能这方面也稍稍加以改动。
如同上口井一样,为了防止表层100-200m垮塌,我们用膨润土将粘度调整到40秒左右,过100m采用大循环,充分理由沉砂池的沉砂能力。
过刘家沟之后还是出现了漏失现象,当时的密度只有1.06左右,粘度32s,大循环。
堵漏剂没有效果,既然这的地层稳定,我们没有急于走小循环,而是在快进入油气层200之前上罐,这样对于节约成本和控制泥浆比重自然增长有很好的效果。
完井之后工程方面没有按照要求短起下,电测一次到底,说明最后泥浆质量很好。
4.3总结与建议
根据这几口井我们得出如下经验:
(1)苏77区块地层稳定,石盒子组上部没有像在苏20区块一样出现地层造浆,所以对于进入气层之前对于泥浆的整体性能可以一次性调整好。
(2)在直罗组和安定组没有出现像苏20区块那种”糖葫芦”井眼,通过我们小队人员进行分析得出两个比较重要的原因:1)安定组和直罗组位置比较靠上,刚出表套200多米就已经穿过,所以不容易出现大量的掉块。
2)地层稳定,泥岩和砂岩分布规律且致密。
(3)刘家沟组下部易出现漏失,即使密度1.06g/cm³,也会出现渗漏,堵漏剂效果不明显,所以不必着急上罐小循环,在进入油气层200m左右上罐,这样对于节约成本和控制泥浆比重自然增长有很好的效果。
(4)一定要保证过稠塞和打封闭的质量,尤其是封闭浆的质量对于电测一次到底的影响很大。