连续重整拔头油管线泄漏原因分析

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2016年第33卷第6期
石油化工腐蚀与防护coRRosIoN&PROTEcTl0N
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INDLjsTm’失效分昕黾前命评估
连续重整拔头油管线泄漏原因分析
林 猛1,牛迎战1,杨
阳2,呼立红2
(1.中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司,辽宁抚顺113000; 2.沈阳中科韦尔腐蚀控制技术有限公司,辽宁沈阳110180)
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由于管线倾斜,剪切力较大,从内壁可见虽然腐蚀
减薄严重,但是内壁腐蚀附着物较少,也证实了这 一点,即流动加速了腐蚀…。 由于原料没有经过脱水和脱硫处理,因此当




对内表面收集的产物作x射线衍射分析 (xRD),此产物宏观上主要为红褐色,且质地较 硬。xRD分析结果显示,其主要成分为Fe:O,・ xH:0和钙镁铁的复杂化合物。
mm×4.5 MPa。
沿着漏点的环向平面范围内进行测厚,在漏 点附近厚度为2 mm,沿着环向逐步向漏点的正 对面推进测量,最厚处厚度为4.4 mm。即在漏点 附近,接触介质一侧厚度较薄。依据漏点附近的 壁厚计算,年腐蚀速率达到O.28 1.2宏观观察 将管线进行对剖,其内表面形貌见图2。漏
m瑚/a。
mm。管线操作温度60℃,操作压力1.7
点A所处的内表面可以观察到有较厚的黄褐色
腐蚀产物,且质地较硬。清除产物后,可观察到深 浅不一的腐蚀坑。而在漏点附近观察管线内表面 局部有较密集的腐蚀坑,但内表面其他区域未见 明显的腐蚀产物附着。漏点B位置也可见附近 区域明显的深浅不一的腐蚀坑,但腐蚀坑及附近 区域均未见明显的腐蚀产物附着。 1.3材质分析 连续重整拔头油管线材质分析结果见表2。 由表2可知,拔头油管线材质化学成分符合GB/
27256690l@qq.com 55
(a)漏点A
(b)漏点B
图2内壁宏观形貌
表2材质分析结果
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1.4金相检验 在漏点A的纵截面取样进行金相样品制作, 经过打磨、抛光及蚀刻后,金相组织见图3。可见 其组织为铁素体加珠光体,未见异常。 2分析与讨论 从宏观观察和测厚数据可见,管线的破坏形 式主要是由于腐蚀减薄,导致局部不能承受管线 内压而发生穿孔泄漏。管线的主要减薄部位为管 线的下方,穿孔部位管线的壁厚最薄为2 mm,而 管线原始壁厚为4.5 mm。管线的材质为20号 钢,材质检测结果表明材质无问题,另观察管线内 部金相组织,主要为铁素体加珠光体,未见异常。 分别对两个泄漏点的内壁和外壁的局部进行 表面成分分析,可见内表面检测到的元素除了管 线本体材料Fe和Mn外,主要包含的腐蚀敏感元 素包括S,cl和O等。其中0质量分数较高,内
腐蚀作用。
关键词:连续重整拔头油穿孔点蚀
某石化公司储运厂的拔头油管线的安装是依 山而走,此管线自1996年投用以来一直运15年8月发现有腐蚀减薄和泄漏。泄漏点
主要在管线的“爬坡段”下部。后对漏点进行了 补漏处理,漏点所在位置有防护板,其中防护板一 侧满焊。经过一段时间运行后,原泄漏部位又出 现泄漏(漏点A)。在对该漏点进行加强处理时, 在距离此漏点约30 cm处发现了另一处漏点(漏 点B)。 泄漏管线内部介质主要为重整拔头油(C,至 C。),用于乙烯裂解的原料,过程中无脱水,无脱 硫。管线材质为20号钢,规格为西108
图3漏点A的纵截面金相组织
表面s质量分数最高为1.25%,Cl质量分数最高 为0.64%。从腐蚀形貌上观察,管线内壁存在较
1.5能谱分析和X射线衍射分析 对泄漏点内表面元素做能谱分析,结果见 表3。
表3内表面元素能谱分析结果
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多密集的腐蚀坑,因此说明腐蚀破坏主要来源于
内表面,从内壁元素分析可知腐蚀破坏与S,Cl和 溶解氧密不可分,即与内部介质有关。其次泄漏 管段位于管线上坡管段的下方,此处流速较大,且
中有较高的O含量,在管线内壁也明显发现其腐
仍发生泄漏,与堵漏后流体发生改变,容易产生湍
流现象,使得此处的腐蚀更加严重,因此又发生了 泄漏。 3结论及建议 (1)拔头油管线的材质为20号钢,管线的内
蚀产物铁锈的存在,因此也说明管线内部发生了 吸氧型的电化学腐蚀。金属在酸性很弱或中性溶
液里,空气里的氧气溶解于金属表面水膜中而发
生的电化学腐蚀,叫吸氧腐蚀。
Fe一2e=Fe2+ 2H20+02+4e=40H一
部金相组织为铁素体加珠光体,未见异常;拔头油
管线的泄漏主要是由于管线腐蚀减薄至无法承受 管线内压而发生的腐蚀穿孔。 (2)管线减薄的机制属于均匀腐蚀和局部点 蚀;拔头油管线发生腐蚀减薄和穿孔的主要原因
出现密集点蚀坑的主要原因是水中的Cl一能 优先地有选择地吸附在金属表面氧化膜上,把氧 原子排挤掉,然后和氧化膜中的阳离子结合成可 溶性氯化物,结果在新露出的基体金属的特定点 上生成小蚀坑,即点蚀核。继续长大就出现点蚀 坑。蚀坑内金属表面处于活态,电位较负,蚀坑外 金属表面处于钝态,电位较正,形成微电池。此时 的金属阳极溶解是一种自催化过程。阳极反应是 碳钢中的铁在蚀孔内溶解,生成金属铁离子,造成 蚀孑L内正电荷过量,结果使Cl一迁移到蚀孑L内以 维持溶液的电中性。因此蚀孔内会有高浓度的
摘要:某石化厂的拔头油管线出现了腐蚀泄漏现象。通过宏观观察、材质分析、金相检验 和能谱分析等手段对失效原因进行了检测分析。结果表明,拔头油管线发生腐蚀减薄和穿孔 的主要原因是由于进入管线前没有脱水脱硫等工艺,导致管线内部存在cl,s和溶解氧等溶 于水形成较强的腐蚀环境,在流速大及湍流的部位金属表面无法形成有效的氧化膜,加剧了
管线内介质流量为50 L/h。为了查明泄漏原因, 特进行了检测分析。 l试验检测 1.1超声波测厚 测厚部位见图1,测厚结果见表1。
T699—1999《优质碳素结构钢》中关于20号钢的
材质规定。
收稿日期:2016一08—10;修改稿收到日期:2016—10—24。
图l测厚点示意
作者简介:林猛(1974一),高级工程师,毕业于辽宁工学院 机械制造专业,现主要从事炼化设备管理工作。E—mail:
有水存在时,会发生如下反应:
Fe+2HCl—+FeCl2+H2
当有硫化氢存在时,则又引起如下反应:
Fecl,+H,s—'FeS

+Hcl
11eS+2HCl—÷f‘eCl2+H2S
2Fe(OH)3—}Fe203+3H20 其次,在泄漏点A处泄漏后进行加强处理后
同时,从能谱结果还可以观察到,其表面成分
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