提高橡胶制品合格率QC

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材料 不符合
重新进行理论分析,反复进行产品实 验,修改生产过程中的工艺参数 反复进行产品实验,调整挥发份用量
李世民
2004.8.31
责任心不强 工作环境差
模具不合理 工艺不合理 材料不符合
完 善 了 橡 胶 产 品
原结构
操作规程。 安装 40W 日光灯 8 制 订 了 相 应 的 奖 只,改善照明环境。 惩细则. 安 装 大功率排 气 新结构 硫 化 温 硫化压力 硫化时间
对策
针对生产的各个环节制订相应措施, 严格考核指标,产品质量与奖金挂钩 提出具体整改方案,并以书面形式向 上级领导申请整改 重新设计橡胶模具,并送加工车间由 技术熟练的工人加工
负责人
王春玲 吕西绍 李世民 李世民
完成日期
2004.3.31 2004.7.1 2004.7.1 2004.8.31
工艺 不合理
600
0
380
187
105
98
20 0
缺胶
起泡
撕裂
喷霜
其它
橡胶制品不合格原因分析

责任心不强
操作事物 奖惩不分明

设备显示误差
因果分析图
模具不合理
通风条件差 操作规程不合理 环境差 包装不规范 光线暗 材料缺陷 硫化参数不合理
配方不合理
橡 胶 制 品 合 格 率 低



制定对策
实施对策表
要因
责任心 不强 工作环 境差 模具 不合理
调整前 调整后
扇5台。 150
145
度/℃
/MPa 12 15
/min 5 6
挥发份比例由 15 份
降至10份。
效果检查
产品生产情况一览表 (2004.9-2004.11)
月份 9 10 11 总产量 (件) 9650 7550 9520 合格品 (件) 9177 7170 不合格品 (件) 473 380 合格率 ( %) 95.1 95.0 95.1 统计人 员 李玉芳 李玉芳
780 9052
25339
197 468 4
1321
5.1% 李玉芳
合计
26720
95.1
125 4
效益分析
2004 年生产橡胶件 110000 件,平均价格 7.5 元 / 件,平均成本 3.0 元 / 件,产品的合格 率由原来的90%增加到95.1%:
新增产值:110000×(95.1%-90%)×7.5= 42075 元 节约成本:110000×(95.1%-90%)×3.0= 16830 元
月份 1 2
总产量 (件)
7620 8450
合格品 (件)
6790 7602
不合格品 (件)
650 848ຫໍສະໝຸດ 合格率 ( %)89.1 89.9
统计人 员
李玉芳 李玉芳
3
合计
9870
25940
8973
23365
897
2575
90.9
90.0
李玉芳
橡胶制品不合格原因分析
缺陷频数排列图
3000 2400 1800 1200 1805 70.1% 84.9% 92.2% 96.2% 100 80 60 40
产生的经济效益合计为:58905元。
巩固措施
1、坚持班前会的质量意识教育。 继续贯彻“以效益求发展,以 质量求生存” 的生产经营理念; 2、坚持不懈抓管理,完善目 标责任制制度,严格奖惩兑现 制度。
遗留问题 工作方向
只有降低成本,才能在价格 上占有优势,才能在市场上有 一席之地。因此,下一步,将 在产品的成本上通过QC 开展活 动。
运用QC方法 提高橡胶制品合格率
提高橡胶制品合格率QC小组 二00五年元月
小组活动程序严格执行PDCA循环
计划阶段 P
执行阶段 D 检查阶段 C
总结处理阶段 A
选题理由
用户对产品质量要求越来越高。
以质量求生存是经营宗旨。
橡胶产品的合格率是关键。
橡胶制品不合格原因分析
产品生产情况一览表 (2004.1-2004.3)
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