钻井事故案例
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钻井事故案例
钻井事故复杂案例之
钻井事故案例
2004.10
⽬录
英深1井键槽卡钻事故---------------------------------------------------2野云2井卡钻事故(压差卡钻)---------------------------------------5
和三井井壁掉块卡钻------------------------------------------------------9
英深1井掉钻头事故----------------------------------------------------- 10 XX井掉钻头事故----------------------------------------------------------11 XX 井钻具落井事故-------------------------------------------------------13 XX井钻具涨扣落井.------------------------------------------------------13
巴东四井测井事故---------------------------------------------------------14
xx井完井卡钻事故--------------------------------------------------------15
英深1井键槽卡钻事故
1、基础资料
①.地区:英吉沙构造,时间:2004.8.28
②.9 5/8″*4700.70,井深6318.71m
③.钻进参数:钻压80-100KN、转速90-100rpm、排量18l/s。
钻井液相对密度:2.33
2、事故发⽣经过
钻进中蹩停转盘,在220-120t范围内上提下放活动钻具,提⾄原悬重148t转动转盘恢复正常,划眼到底,钻进⾄井深6318.71m,钻进中蹩停转盘,在270-120t范围内上提下放活动钻具,原悬重148t,转动转盘⽆效,卡死。
3、事故处理经过
①. 注解卡剂46.6m3,解卡剂相对密度:2.29,粘度:54s,切⼒5/8,
Q:20-15l/s,P:20-15.5MPa--11:25替泥浆33.8m3,Q:21l/s,P:22MPa,
管外解卡剂返⾼5150m,管内解卡剂⾼度3826m。
②. 上下活动钻具,活动范围230-110t(间断顶通⽔眼,顶替量11m3)。
③. 爆炸松扣准备,电缆下⾄H:3310m,反转10圈蹩转盘,爆炸松扣成功(⽅
钻杆提不出转盘⾯,⽆法接单根下压,爆炸松扣后,接⼀单根),起电缆、装冲管、鹅颈管、⽔龙带,加压1-2t造扣,5圈2次、10圈1次、15
圈2次。
④. 上下活动钻具,活动范围250-60t解卡
⑤. 循环排解卡剂(发现井漏,15分钟漏6.4m3,降排量18↓12l/s,共漏
失70m3泥浆),打重浆、压⽔眼,同时转动转盘,准备起钻,停泵有回
压4Mpa,停转盘在60-265t范围活动钻具⽆效,卡钻,钻头位置6308.44m。
⑥. 配解卡剂,降钻井液密度,间断活动钻具(范围:80-230t)
⑦. 注解卡剂37.6m3(排量17l/s,泵压18-16MPa,密度2.24,粘度65)-4:20
替泥浆43m3(排量16l/s,泵压17MPa,密度2.26,粘度45),管外解卡剂返
⾼5150m,管内解卡剂⾼度4843m-8:00上下活动钻具,范围230-80t(⼀⼩
时顶⽔眼⼀次0.5m3).
⑧. 泡解卡剂,活动钻具,范围260--60吨解卡。
⑨. ⽤键槽破坏器、扶正器(上⾯铺焊耐磨材料)、⽔⼒扩眼器和钻头等专⽤⼯具破坏键槽。
4、分析意见:
①.从已经测得的数据可以看出,5249-5425m井段井斜较⼤,井径⼩于8″,井眼已经形成了键槽。
随着井深的增加,起下钻次数的增多,
钻具重量的增加等,发⽣键槽卡钻的⼏率也在增加。
②.按键槽卡钻的处理⽅法,要以下压为主,由于在钻进过程中发⽣卡
钻,⽅余不到2⽶,只能下压到110吨,因此,爆炸松扣接⼀根单
根这⼀技术措施是正确的。
③.⽤了很长时间和很多⼯具破坏键槽,最后没有进⾏⼯程测井,⽆法
对破坏键槽的效果进⾏评价。
④.对于⼀⼝设计为7000⽶的井,上部井段的井⾝质量对下部施⼯起着
很重要的作⽤,迫于某些压⼒⽽不顾质量赶⼯期,这是⼀种不负责
任的做法。
英深1井井径曲线
⽔⼒扩眼器
键槽破坏器
野云2井卡钻事故(压差卡钻)
⼀.基础数据:
地层:J,岩性:含砾粉砂岩
当时密度:1.53,粘度46S,挂卡严重,9 5/8″套管*4599.73
⼆.发⽣经过
1.溢流压井经过
8:00-20:15钻进⾄井深5963.31m,发现溢流-20:30关井-2:10关井观察,套压由 1.4↑48MPa-2:20泄压,套压由
48↓20.2MPa5:12-关井观察,套压由20.2↑45.2MPa-5:18泄压,套压由45.2↓20.0MPa-8:00关井观察,套压由
20.0↑41.0MPa(6:20卸⽅钻杆,接变扣压井接头及管线)。
8:00-9:10压井准备,套压41↑47mPa,-9:21泄压套压47↓18mPa-12:00压⼒车试压,顶平衡压20mPa,开旋塞,⽴压14mPa正注密度1.77泥浆75m3,排量20l/s,泵压5mPa,套压20MPa,经分离器返出泥浆密度1.42,焰5-8m橘黄⾊少量烟,-15:30正注密度1.77泥浆128m3,共203m3,排量10L/S,泵压9,套压7.5mPa,焰12-15m橘黄⾊少量烟,-17:30正注密度1.80泥浆47m3,共250m3,泵压10.8,套压8.2mPa,经分离器返出泥浆密度1.73,焰2-4m,橘黄⾊有⿊烟-18:40经分离器节流循环加重,排量9l/S,泵压12.8,套压8.2MPa,⼊⼝密度1.79,出⼝密度1.73,⽕焰⾼2-4m,橘黄⾊有⿊烟-5:00经分离器节流循环加重,排量17l/S,泵压19-20,套压11-12MPa,⼊⼝密度1.80-1.95,出⼝密度1.73-1.85,⽕焰⾼2-5m,橘黄⾊有⿊烟-8:00节流管汇5#闸门刺坏,关井。
⽴压8-19MPa,套压12-24MPa。
8:00-22:30关井,⽴压19.9MPa,套压25MPa,备压井钻井液密度2.20-2.10*240m3,换节流5号平板阀-3:25压井。
注⼊2.20钻井液192.90m3。
⽴压15↑20↓16MPa,套压18↑24.5↓7.0MPa,最后返出钻井液密度2.09-8:00关井观察。
⽴压5.0MPa,套压7.0MPa,稳定。
加重钻井液200m3,密度2.05。
08:00-16:00关井。
⽴压5MPa,套压7.5MPa,地⾯钻井液加重到密度
2.20-17:00经分离器循环排⽓。
⼊⼝密度 2.20,出⼝密度 2.12-2.15,⽕焰⾼
3.0↓0.5m,⽕焰呈桔黄⾊,烟微量。
排量14l/s,⽴压16.9MPa,套压6.5Mpa-18:50经分离器循环排⽓。
排量16l/s,⽴压
20MPa,套压2MPa,⼊⼝密度2.20,出⼝密度2.16,⽕焰⾼0.3m-22:40节流循环。
排量16l/s,⽴压19.5MPa,套压
4.7MPa,
⼊⼝密度2.22,出⼝密度2.18(21:00⽕焰熄灭)-23:20开井。
2.卡钻
活动钻具,范围:800KN---1600KN,扭35圈,1650KN↓600KN,上提最⾼2300KN⽆效,卡钻,循环钻井液,活动钻具。
范围600KN---2200KN,清理3#罐,做配解卡剂准备⼯作,循环钻井液。
密度2.22-2.17,⽴压15MPa,活动钻具,范围400-2200KN。
配制解卡剂59M3,密度2.19,注⼊61.4m3,排量16.5l/s,泵压20,替泥浆25.4m3泡解卡剂15⼩时,活动钻具上提⾄2300kN解卡,循环排解卡剂,起钻⾄井深4519.87m(套管鞋内)摩阻200-400KN,循环调整钻井液。
下钻⾄井深5129.70m-19:00顶替钻井液20m3,下钻⾄5376.70m,悬重1400KN 下放⾄1230KN,接⽅钻杆,开泵,排量16L/S,泵压18MPa,提放800-2400KN,震击器⼯作,解卡。
下钻⾄5493.70m,接⽴柱后下放遇卡。
三.处理经过
1.循环钻井液,活动钻具800-2000KN,配制解卡剂,卸下旋塞,绑⼤钩,循环钻井液,排量17L/S,泵压16MPa,密度2.22,活动钻具600KN-2800KN,配制解卡剂39m3,注解卡剂36m3,替钻井液30.6m3,注解卡剂完停泵,泵压6MPa,替钻井液完停泵,泵压4Mpa,间断活动钻具,范围400-2800KN,转动最⼤35圈,每半⼩时顶通⽔眼⼀次,未解卡。
泡解卡剂11⼩时,每半⼩时顶0.3⽅,活动钻具,原悬重1400KN,↓400KN↑2400-2800KN,转32-40圈,未解卡
2.循环钻井液,排量21L/S,泵压20MPa,密度2.21,排解卡剂,配制解卡剂,循环钻井液,排量19L/S,⽴压19MPa,活动钻具,范围400-2200KN,配制解卡剂,注解卡剂29.4m3,密度 2.18,粘度47秒,替钻井液37.2m3,密度 2.21,停泵,⽴压
3.5Mpa,间断活动钻具,范围700-2200KN(7:00⽴压降为零)泡解卡剂30⼩
时,半⼩时顶通⼀次,活动钻具,原悬重1400KN↑2200KN-2800KN↓400-600KN,转35圈未解卡
3.活动钻具,排解卡剂,循环钻井液,调整钻井液性能,配解卡剂,循环钻井液,活动钻具,原悬重1400KN↑2000-
2600KN↓400-600KN,注解卡剂62.1m3,密度2.18,替密度2.20井浆11.5m3(钻具外25m3,内留37.1m3)泡解卡剂,半⼩时顶通⽔眼⼀次,顶⼊6.7m3,活动钻具,原悬重1400KN,↑2700KN↓400KN,转35
圈,未解卡
4.活动钻具,600KN~2400KN刹住刹把静⽌3分钟,悬重恢复,解卡。
5.循环钻井液,⽴压20MPa,排量16L/S,(回收解卡剂43m3)震动筛反出掉快及岩屑,由多到少-8:00起钻未完。
边起边探伤,未发现带伤钻具。
起钻完,边起钻边探伤,钻铤逐根卸开探伤检查,未发现探伤钻具
6.换钻头,起出20#G536H PDC钻头,新度10%,冠部各齿均磨损严重。
⼊井21#HJ517G三⽛轮钻头,编号021687,新度100%,⽔眼:17.5mm×3,下钻未完.
钻具组合:81/2"钻头+61/4"钻铤×2+扶正器+61/4"钻铤×1+扶正器+61/4"钻铤×5+随钻震击器+61/4"钻铤×3+5"加重钻杆×15+⽌回阀座+5"钻杆。
下钻⾄井深4573.13m,循环处理钻井液,逐根接单根通划⾄井深5342.00m,上提下放正常,接单根时,转动转盘,扭矩由0↑40KNm(正常扭矩12KNm),⽴即接⽅钻杆活动钻具,200-2500KN,转动20圈,⽆效(随钻震击器不⼯
作)钻具在井下静⽌不到⼀分钟,现场分析为粘卡,配制解卡剂。
7.每⼩时活动钻具2-3次,范围200-2200KN。
注解卡剂61.7m3,替井浆6m3,(钻具外20m3,钻具内41.7m3)泡解卡剂,每半⼩时顶⼀次,共顶⼊40.8m3,活动钻具原悬重1380kn,活动范围200-2600KN,转30圈未解卡,排解卡剂63m3。
8.活动钻具400-2600KN,转35圈未解卡,准备配解卡剂开泵循环,排量17l/s,⽴压4MPa,与正常泵压相差14MPa,经检查,泵与地⾯设备正常,测量迟到时间,发现在井⼝附近钻具刺漏。
9.提⾄600KN倒扣,第⼀次倒18圈,未开,第⼆次倒26圈,扣倒开,悬重560KN,起钻检查钻具,第七柱中单根距公接头台阶⾯
0.52m处,有⼀周向刺漏洞,长60mm,宽15mm,下钻杆对扣,紧扣26圈,上提到2400KN,开泵,排量泵压恢复正常。
10.循环钻井液,活动钻具,范围:300-2400KN,配制解卡剂,密度2.10
11.降井内钻井液密度为2.15,静⽌观察,井⼝⽆溢流,注解卡剂60.2m3,密度2.15,粘度57,排量20,⽴压20,替钻井液8m3,密度2.15,管外20.5m3,钻具内39.7m3,停泵,⽴压1.2MPa-5:00浸泡解卡剂,顶通钻井液⼀次,活动钻具,范围400-2400KN-8:00浸泡解卡剂,每⼩时顶通⼀次,活动钻具,原悬重1380kn,↑2680↓400kn,悬重1080kn(补⼼进转盘)转45圈锁转盘每10分钟
下压200kn,放⾄600kn约1分钟,转盘发响,悬重降为380kn,探鱼顶正转10圈退10圈,上提380↑800kn钻杆胀扣滑脱-18:00起钻完。
起出5″钻杆133根(1280.86m),实探鱼顶位置:井深1288.39m,落鱼长度:4051.7m,落鱼组合:81/2″钻头0.24+430*4A0接头
0.61+61/4″DC17.53+81/2″SJB2.15+61/4″DC8.92+81/2″SJB1.91+61/4″DC43.58
+61/4″JAR9.49+61/4″DC26.33+4A1*410接头0.49+5″DP127.14+5″⽌回阀
0.56+5″DP396根3812.75。
-8:00甩5″DP。
8:00-12:00甩5"正扣钻杆
12.换⽅钻杆,接φ118mm⼤头反扣公锥,5"反扣单杆下钻⾄鱼顶,循环冲洗鱼头,造扣。
逐步加压0.5t-4t,间断转动造扣,⽆蹩劲,开泵3MPa↑7MPa,但上提泵压降⾄0MPa,悬重⽆变化。
-4:00起钻完(未获)
13.换5"反扣公锥下钻⾄鱼顶,循环冲洗鱼头、逐步加压0.5t-4t造扣,反复多次造扣⽆效,公锥滑扣,起钻完,起出5"公锥滑扣处磨φ84*L65mm。
14.下⼊端部φ126⼤头反扣公锥,循环,造扣,压10-50kn,转6圈-19:00拆⽔龙带,下爆炸杆前测电缆短路,未下。
原悬重360KN压⾄280KN转20圈倒开,上提悬重增加不明显。
起钻完(⼤头公锥滑扣)
15.换5"公锥下⾄鱼顶,绑⼤钩,造扣23圈,⼀声⼤响,估计公锥滑扣,上提原悬重360KN增⾄800KN不掉。
继续加压60-80KN造扣、倒扣,修磨钻杆⽔眼,最后5"公锥滑扣,起钻完,出井5"反扣公锥磨光φ84*L125mm 16.改⼤头公锥扣端⾯
129mm,下钻⾄鱼头,捆⼤钩,挂滑轮,准备打捞造扣,造扣压80KN转10圈滑扣,压190KN转6圈回6圈3次,压80KN反转6圈爆炸松扣,起钻完.捞获5″正扣钻杆5根(48.12⽶)井下仍有落鱼长:4003.58⽶.
鱼顶井深:1336.51⽶。
17.换反扣⽅钻杆,丈量、接⼊5″正扣钻杆下钻。
接5"正扣单根⼊井⾄鱼头循环对扣,排量2L/S,泵压16-19mPa缓慢顶通循环,排解卡剂,调整泥浆性能。
(⽆后效反应)拆⽔龙带,测卡点准备测卡点(井深5100⽶以下仪器不⼯作,故未测到卡点位置)循环钻具紧扣地⾯准备炸药(药量294g)下炸药⾄井深5093m,悬重提⾄1380kn,反扭20圈,引爆地⾯⽆显⽰起电缆完,分析:炸药在⾼压下呈燃烧状,地⾯准备炸药(药量294g),下炸药⾄井深4871m,悬重提⾄1350kn,反扭20圈,引爆地⾯⽆显⽰,起电缆完,炸药已爆,捆梆⼤钩、再次紧扣35
圈,悬重提⾄1180kn,反扭30圈,从⽅保接头倒开,更换⽅保接头,再次紧扣,悬重提⾄800kn,反扭42圈,倒开,悬重提⾄
800kn↓450kn-8:00起钻完。
本次倒出5"DP31根(298.08m)。
井下鱼顶井深1634.59,落鱼长度3705.50m (5"DP360根+5"HWDP等下部组合)
18.换⽅钻杆为反扣,下5"倒扣器(接5"反扣钻杆36根),捆⼤钩,开泵15min,对扣打捞,打捞悬重450kn正转6圈三次,上提1600kn,下放1000kn,上提1780kn,下放1000kn,上提2010kn摘绞车刹车,悬重降⾄1320kn,分析解卡,⽅钻杆带单杆起钻⾄井深5018m,起钻⾄正扣钻杆,打捞起钻完。
捞获钻铤接头以上钻具3594.75m,落鱼长110.66m,鱼顶井深5231.34m
19.甩反扣⽅钻杆,接正扣⽅钻杆,加⼯铣齿接头,接铣齿接头下钻⾄井深5150⽶,打⽔泥塞,蹩压6mPa蹩压候凝,。
20.从4800⽶开始侧钻,泥浆密度1.58,侧钻到5900⽶,下套管。
四.原因分析
1.从钻完5800⽶的设计井深到重新侧钻到5800⽶,⽤了80天的时间。
2.由于上下存在两套压⼒体系,在满⾜下部油⽓层的条件下,上部井段压差过⼤,导致粘卡。
从井控⽅⾯考虑,不可能把泥浆密度降⾄2.00以下。
3.上部井段在钻进过程中,曾把泥浆密度从1.53提到1.80,但井下出现了不正常现象。
后来把泥浆密度⼜降了下来。
4.在钻完5800⽶加深后,盲⽬地打开下部地层,对下部风险估计不⾜。
和三井井壁掉块卡钻
事故发⽣经过:
1996年12⽉22⽇10:00钻⾄井深4303⽶准备接单根,因井下掉块多,故循环⾄11:00⽅上提钻具,当提⾄4301⽶时悬重由原悬重145吨上升⾄155吨,随即下放⾄100吨、80吨、60吨⽆效,后逐渐上提145吨、160吨、170吨、180-260吨均下压⾄60吨反复活动⽆效,转动转盘蹩也⽆效,⾄12:00钻具卡死,上击器⼯作,下击器失灵。
事故原因分析:
现场分析认为是掉块卡钻;因为在井段4099-4126⽶出现27⽶⽕成岩,与岩灰胶结处很破碎,此处取芯⼀筒,刚刚钻过该段时曾划眼多次,现返出的掉块中有灰岩也有⽕成岩。
事故处理经过:
1、泡解卡剂:注⼊解卡剂22⽅,浸泡井段4303-4000⽶,环空6⽅钻
具内16⽅,隔⼀⼩时替泥浆⼀次,上下活动钻具⼀次60—220吨,
转动转盘20圈,共泡51:20⼩时因⽆效循环排出
2、泡解卡剂:注⼊解卡剂25⽅,浸泡井段4303-3950⽶,环空7⽅,
钻具内18⽅,注完后间隔1⼩时顶替⼀次泥浆,同时上下活动钻具
60-220吨,转动20圈,此次共泡47:50⼩时,因⽆效循环排出。
3、第三次泡盐酸20⼩时,注⼊浓度25%盐酸12⽅,泡酸井段4303-4100
⽶,环空4⽅,钻具内8⽅,间隔0:50⼩时活动⼀次钻具80-240
吨,转20圈并顶替⼀次泥浆,在开泵⼤排量循环排酸过程中,同时
增⼤活动幅度,当提⾄260吨时解卡。
损失时间219⼩时。
点评:1.对卡钻的原因分析是正确的.
2.对掉块卡钻在活动钻具时,要以下压为主.
3.在泡解卡剂时要对症下药.
英深1井掉钻头事故
2、基础资料
时间:2004-4-26
井⾝结构:13 3/8″*2199⽶
井深:3585⽶
地层:N2a
其它:上部井段有阻卡现象
3、事故发⽣经过
井⼝试螺杆,排量20l/s,泵压2MPa后,按标准扭矩换好12 1/4"M1665SS钻
头后,下钻⾄2202.46m遇阻5t,接⽅钻杆-划眼,⽆进尺,下压50t,压⼒不降,,起钻检查,发现121/4 M1665SS钻头落井。
4、事故处理经过:
①.下630×NC610接头⾄井深2199.00m,接⽅钻杆循环冲洗落鱼(排量17 l/s,
泵压3.5MPa),探得落鱼井深2203.44m,对扣未成功;
②.下φ290mm铅印打印(加压8t,起出印痕分析:钻头呈30°贴井壁);
③.2004.04.18 0:40下11 1/4″壁钩⾄井深2203.44m拨钻头;
④.下NC560×630带10 3/4″引鞋接头,对扣打捞,捞获落鱼12 1/4″M1665
SS钻头
5、点评
①.上部井段有阻卡现象,不应该下螺杆钻具。
②.可能在钻头上扣,螺杆测试或下钻过程中有有⼀些不正常的现象没被发
现,否则不会出现钻头脱扣的事故发⽣。
③.处理过程是对的,在⽆法对井下落鱼的状态做出正确的判断时,下铅印
是最好的选择。
XX井掉钻头事故
1、基础资料
井深结构: 9 5/8"×1004.36
井深:5024⽶,测深5006.42⽶,垂深4995.29⽶,井斜39.5度,⽅位180度,⽔平位移54.2⽶
钻头:8 1/2"HJ517L,
地层:C,岩性:泥岩密度:1.24,粘度:56
2、事故发⽣经过:
起钻倒换螺杆和换钻头,下钻⾄4150⽶遇阻悬重140-100吨,上下活动⽆效,
起钻完发现螺杆下端母扣内端⾯有7处压痕,前三扣磨尖,钻头掉井。
掉井钻头型号:81/2"HJ517L。
3、事故处理经过:
①.接双母接头下钻⾄1000m,循环处理泥浆。
下钻⾄4151.33m,探到
鱼顶,悬重1310KN降⾄1255KN,开泵间断拨动,对扣,原悬重
1310KN⽆显⽰,起钻未获。
②.现场改制⼯具,下81/8"拔钩,下钻⾄井深4151.14⽶遇阻,探到鱼
顶。
循环,间断拔划落鱼,落鱼下移⾄井深4360.56⽶(下移209.23
⽶)。
③.接双母对扣接头+1度弯钻杆,下钻⾄4360.68⽶探到鱼顶,反复打
捞,上提⽆显⽰,下放遇阻。
④.接81/8"拨钩下钻⾄4360.68m遇阻,开泵循环,间断拨动,下钻遇阻,
上提⽆显⽰,落鱼未下移。
钻头斜躺在井内⼤井径处,反复拔动⽆
效。
⑤.下外径208mm空⼼铣鞋⾄4360.68m,探到鱼顶套铣,井段
4360.68-4360.83m.
⑥.换外径208mm空⼼磨鞋下钻⾄井深4360.70⽶,探到鱼顶,套铣,井段
4360.75-4360.90m。
松动⾄4362⽶,下通追⾄4377⽶⽆阻,起钻准
备换钻头通井。
⑦.打⽔泥塞,侧钻。
4、点评
①.⼊井钻具、⼯具应加强检查、复查,防⽌⼯具及丝扣原因造成事故;
②.定向井造成了事故处理的难度。
XX井钻具落井事故
⼀.发⽣经过:
1991年3⽉16⽇16:04,粘卡解卡后,上提下放困难,循环划眼,钻具突然脱扣,起钻完落鱼1742.55⽶,井深:2143.89⽶。
⼆.发⽣原因:
1.钻具未经探伤。
2.12-1/4”钻头钻进时加压24吨,加上三个扶正器,负荷重.造成钻具先期
损坏。
三.处理经过:
1.下5”公锥造扣,提到120吨滑扣,重复造扣,提40吨滑扣。
2.下公锥造扣,提到80吨,倒扣,起钻.起到离转盘⾯4⽶,公锥脱扣。
3.下公锥造扣,倒开后悬重80吨起钻完,与公锥相连的5”钻杆母扣涨⼤
32mm.井下落鱼:107.69⽶。
4.下震击器带8”钻铤对扣,捞获8”钻铤3根,第三根钻铤公扣掉1/2,
落鱼为:80.48⽶。
5.下4-1/2”公锥造扣失败,公锥造扣部位被鱼头啃光。
6.下LT95打捞筒进鱼头困难,起钻。
7.下直径280mm磨鞋磨进0.2⽶,起钻。
8.下LT95打捞筒打捞成功,捞获全部落鱼,事故解除。
XX井钻具涨扣落井.
⼀.发⽣经过:
井深:3587.21⽶.起出12-1/4”J22钻头,发现3号⽛轮尖及15棵镶齿落井,决定下⼊12-1/4”J3钻具组合(见落鱼),打捞后钻进,4⽉5⽇19:00下钻完,反复打捞7次后,开始划眼试钻进,转盘始终负荷重,加压3t,47冲/分钟,19Mpa 时,扭矩突然增⼤⼜突然下降,泵压由19Mpa降⾄10Mpa,悬重由原来120t降⾄74t,钻具落井。
落鱼结构:12-1/4”J3+280mm捞杯
+631*631+12-1/4”Stab+631*730+9”减振器+731*630+12-1/4”Stab+631*730+9”DC+731*630+12-1/4”Stab+8”DC+7-
3/4”Jar+8”DC+631*410+5”DP。
⼆.发⽣原因:
1.对井下情况分析过于乐观.井下有不⼩的⽛轮尖及镶齿,应下磨鞋带捞杯.
2.井下3只满眼扶正器及落物造成转盘扭矩突然增⼤,超出了设备及操作
者的能⼒.
3.指重表不灵敏,对井下事故的造成有不可推卸的责任.
三.处理经过:
1.钻具落井后,原钻具对扣打捞,压1t,转半圈⼜转半圈,反复四次对扣
未成功,压3t,转3圈,反复3次,对扣⼜未成功,起出.
2.⽤5”公锥打捞,下⼊5”公锥探鱼顶位于2781.06⽶,⽅⼊8.28m,压
1t,转3圈,⼜转3圈,共压5次,转12圈,加⼤扭矩转两次,未再进
扣,开泵后,泵压升⾄10Mpa,上提钻具140t解卡,恢复原悬重125吨,
猛放猛刹悬重不变,起钻完,捞获全部落鱼.
巴东四井测井事故
事故发⽣经过:
1999年5⽉25⽇,在钻进⾄井深6166.72⽶,进⾏电测时,当测⾄6122⽶时,张⼒由7000磅上升⾄7500磅,下放⾄正常张⼒,收仪器腿,上提⾄6120⽶遇卡,后反复上提(最⼤9200磅)下放活动电缆⽆效。
事故发⽣原因:
⽩垩⼟⽔化膨胀缩径;仪器较长,摩阻⼤,遇卡后电缆上提最⼤9200磅,作⽤于仪器上的⼒不⾜1吨,⽽造成仪器卡;井斜变化率⼤,5692-5714⽶狗腿度
11.1度/25⽶,造成摩阻⼤。
事故处理经过:
1、穿⼼打捞⼯具:测井队的钢球式专⽤打捞筒+5”加重钻杆+5 1/2”钻杆,循
环下探⾄6097.69⽶遇阻10吨,打捞未获,后循环打捞多次,下压5-20吨上提0-16吨,未成功,起钻。
2、起钻完发现三球有较严重变形和磨损,焊死循环孔,更换钢球,第⼆次进
⾏穿⼼打捞,抓住落鱼,上提遇卡,活动钻具⽆效,决定拉断电缆起钻。
3、下5 5/8”卡⽡打捞筒(内装3 5/8”蓝状卡⽡),下⾄井深5682.5⽶循环
处理泥浆,再下钻⾄鱼顶循环打捞,上提10-48吨,下压5-10吨反复多次⽆效,
决定倒开卡⽡捞筒起钻。
4、下钻通井,下7 5/8”套铣筒*38.4⽶(铣鞋203mm)⾄5259⽶循环,再下
⾄5504⽶遇阻10吨,上提220吨,循环活动钻具划眼通过5510⽶,套铣⾄6124.34⽶(鱼顶位置6098.56⽶),其中5906-5914⽶阻卡严重,下放遇阻10吨,上提220吨,接着套铣⾄6133.28⽶,循环上提挂卡严重,活动⽆效,倒划眼(6133.28-6103⽶)后转⼊正常起钻(6042-6103⽶挂卡严重200-230吨)以后正常。
5、下5 5/8”加长打捞筒(带3 5/8”蓝状卡⽡)⾄6087.88⽶循环探鱼顶⾄
6132.12⽶,加压8吨后再加压10吨,起钻捞获全部落鱼。
损失时间361⼩时。
xx井完井卡钻事故
⼀.基础数据
5 1/2″套管下深5668⽶,4 1/2″J223S钻头钻⾄5666⽶,泥浆密度1.24,
粘度54S
⼆.发⽣经过
下5 1/2"刮壁管柱完,接⽅钻杆开泵,泵压下降缓慢上提钻具⾄5654⽶,泵压
19-14Mpa,活动钻具⾄5651⽶,阻卡严重,上提140吨,下放40吨,上下活动
⽆效,上提140吨,下放40吨正转25圈⽆效,环空打压16MPa2次蹩不通;
正打压25,40MPa憋不通,环空打压,30,44MPa憋不通,活动钻具,⽆效,⽤压
裂车正打压50-55MPa不降(第⼀次正打压60MPa,30min降⾄54MPa,第⼆次
正打压60MPa20min下降⾄57MPa,第三第四次不降),上提140吨下放⾄40
吨活动多次未通过,⽤压裂车打压58MPa2次不降,⽤压裂车环空打压28MPa,
压⼒不降,活动钻具多次⽆效,活动范围130-50吨,原悬重90吨。
三.处理经过
1.倒扣,倒转49圈,倒扣,悬重90吨,起钻,井下落鱼5 1/2"刮壁器0.88⽶+2 7/8"
变扣接头0.16⽶+2A1*210变扣接头0.53⽶+2 7/8"钻杆1020.63⽶,合计
1022.20⽶
2.接反扣⽅钻杆,甩3 1/2"正扣钻杆,接2 7/8"反扣钻杆.,接2 7/8"和3 1/2"的反扣钻杆,循环冲洗鱼头,正转10圈对扣成功,悬重86-100吨,倒转12圈倒
扣成功,悬重变化不明显,起钻完,未捞获。
3.下钻,冲洗鱼头,加压2吨,分3次共转30圈,回25圈,悬重由86-110吨,下放⾄60吨,再次上提⾄110吨,刹车悬重变为94吨,起钻出反扣钻具完.捞获2 7/8"钻杆24根,井下落鱼结构:(5 1/2"刮壁器×0.88m+2 7/8"平公2A×0.16m+2A1*210×0.53m+2 7/8"钻杆84根×793.43m,;落鱼总长795m) 4.下反扣钻具⾄4852.20⽶,加压2吨,正转9圈,回4圈,对扣成功,原悬重92吨,上提110吨,下放60吨,活动2次⽆效,上提120吨,下放40吨,活动2次⽆效,上提130吨,下放40吨,活动2次⽆效,上提140吨,下放20吨,活动2次⽆效,原悬重92吨,上提110吨,第⼀次倒转30圈,回23圈,第⼆次倒转40圈,倒扣成功,原悬重变为96吨起反扣钻具完,捞获2 7/8"钻杆65根,长615.14⽶.井下落鱼结构5 1/2"刮壁器0.88⽶+2 7/8"平公*2A0 0.16⽶+2A1*2A0 0.53⽶+2 7/8"
钻杆19根178.29⽶=179.86⽶
5.下反扣钻具完,循环,加压2吨,分3次共正转32圈回28圈对⼝,悬重90上提110吨,下放⾄40,2次活动⽆效,上提⾄130吨,下放⾄40吨活动⽆效,上提⾄140吨下放⾄40吨活动⽆效,上提⾄120吨,第⼀次倒转45圈回34圈,第⼆次倒转38圈到扣成功,悬重变为96吨起钻完,未捞获。
6.下钻循环,加压2吨,分多次共正转48圈回43圈对⼝,悬重90上提110吨,下放⾄60,2次活动⽆效,上提⾄140吨,下放⾄60吨,多次活动⽆效-,上提⾄140吨下放⾄120吨,4次倒转155圈回82圈,倒扣成功,悬重变为94吨,起钻完,起反扣钻具完,捞获2
7/8"钻杆5根,长46.70⽶,井下落鱼长133.16⽶7.下反扣钻具完,循环,加压2吨,15次,共正转228圈,回223圈,对扣,原悬重90吨,上提110吨,下放70吨,2次活动⽆效,上提120吨,下放70吨,2次活动⽆效,上提130吨,下放90吨,2次活动⽆效,上提140吨,下放90吨,2次活动⽆效-,上提140吨,下放110吨,第⼀次正转55圈,回33圈,第⼆次倒转53圈,倒扣成功,起反扣钻具完,捞获2 7/8"钻杆3根,长28.21⽶,井下落鱼长104.95⽶8.下反扣钻具完,循环,加压2吨14次共正转185圈,回180圈对扣,原悬重90吨,上提110吨,下放⾄80吨2次活动⽆效,上提120吨,下放⾄80吨2次活动⽆效,上提130吨下放80吨2次活动⽆效,上提140吨下放80吨活动⽆效--0:00上提140吨下放110吨第⼀次倒转55圈回33圈,第⼆次倒转55圈倒扣
成功,悬重变为94吨,起钻完,捞获2 7/8"钻杆4根37.43⽶。
9.下钻完循环,加压2吨11次共正转180圈,回175圈对扣,原悬重90吨,上提110吨,下放⾄80吨活动⽆效,上提120吨,下放⾄80吨活动⽆效,上提130吨下放80吨2次活动⽆效,上提140吨下放80吨活动⽆效-,上提140吨下放110吨第⼀次倒转55圈回33圈,第⼆次倒转55圈倒扣成功,悬重变为94吨,起反扣钻具完,捞获2 7/8"钻杆3根,长度28.06⽶,井下落鱼39.46⽶
10.下反扣钻具完,循环,加压2吨15次共正转260圈,回255圈对扣,原悬重90吨,上提⾄120吨,下放⾄80吨活动⽆效,上提⾄130吨,下放⾄80吨活动⽆效,上提⾄140吨,下放⾄80吨2次活动⽆效,上提⾄140吨,下放⾄110吨,第⼀次倒转50回29圈,第⼆次倒转55圈倒扣成功,悬重变94吨,起反扣钻具完,捞获2 7/8"钻杆3根,长28.37⽶,井下落鱼长11.09⽶
11.下反扣钻具完,循环,加压2吨,11次共正转160圈,回155圈对扣-,上下活动6次,上提140吨,下放80吨,原悬重90吨,⽆效-,上提140吨,下放110吨,7次共倒转405圈,回327圈,悬重变为105吨,起反扣钻具完,捞获2 7/8"钻杆1根,长9.52⽶,变扣接头⼀个0.53⽶,井下落鱼1.04⽶。
考虑到不影响开发,事故就此结束。
四.点评
1.在钻塞过程中对套管附件处理的不够彻底,导致硬卡。
2.对于硬卡,处理起来的难度⾮常⼤,完井过程中发⽣的事故往往都是⼤事故,严重的可能导致⼀⼝井的报废,尤其对于总包井来说,更应该注意。
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