余热锅炉快速启动的探索及应用

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余热锅炉快速启动的探索及应用
[摘要]本文介绍了邯钢三套燃气-蒸汽联合循环发电机组快速启动技术的探
索及应用,分析了机组快速启动过程中存在的问题,提出了改造方案并实施,有
效提升能源综合使用效率,实现烟气环保达标排放,为钢铁企业发电机组的高效
利用起到了行业引领和示范作用。

[关键词]联合发电;余热锅炉;启动;节能环保
1 引言
邯钢现有一套150MW(PG9171E型燃机)和两套50MW(M251S型燃机)燃气-蒸汽联
合循环发电机组,其具有技术含量高、自动化程度高、启动并网快、发电效率高等特点,是
国家重点节能推广技术,是公司重要创效点。

钢铁企业的高能耗、高污染特性,是国家工业
企业节能减排、低碳环保的重点,提高机组发电效率和烟气超低排放,是实现钢铁企业“资
源节约型、环境友好型”转型升级的重点。

2设备配置及工艺介绍
邯钢CCPP燃气-蒸汽联合循环发电机组,是利用低热值高炉煤气掺烧一定比
例焦炉煤气(或天然气或转炉煤气)进入燃机燃烧室燃烧,将化学能转换为电能
输出,燃气轮机排出的高温烟气经配套余热锅炉换热实现余热利用,锅炉产生蒸
汽供给蒸汽轮机发电。

15万发电机组燃机产生的高温尾气全部进入余热锅炉换热,经环保设施脱硫脱硝后排入大气,汽轮机设有蒸汽旁路减温减压设施,高低压蒸
汽经减温减压后排入汽轮机凝汽器喉部,经凝汽器冷却后变成凝结水实现循环使用,机组可实现汽轮机临时停运时,燃机和余热锅炉正常运行。

2套5万发电机
组设有临时排放烟囱和余热回收后排放烟囱,燃机产生的高温尾气经烟道三通挡
板阀调整,可实现高温烟气全部进入余热锅炉和不进入余热锅炉烟道,经临时烟
囱直接排放,机组可在燃机运行时可解列余热锅炉和汽轮发动机组。

3 运行状态及存在的问题
CCPP发电机组,其燃机具有启动时间短、自动化程度高、并网供能时间短的
特性,因此燃机产生的高温尾气温度和流量上升速度快。

高温烟气全部进入余热
锅炉换热做功,会造成锅炉温度和压力快速上升,因余热锅炉温升曲线和汽轮机
暖机曲线的限制,锅炉产生的大量蒸汽会因蒸汽使用量少和排放不急,造成余热
锅炉超压事故,余热锅炉的蒸汽大量排放还会造成锅炉补水困难等其他问题。

15万CCPP发电机组,无烟气旁路系统,燃机产生的高温烟气全部进入余热
锅炉,锅炉负荷会快速上升,因余热锅炉设计的对空放散为锅炉设计负荷的50%,会造成锅炉超压的严重事故。

汽轮机跳机事故或临时停运也会造成锅炉超压,为
防止上述事故发生须燃机停运使锅炉降压,整个联合循环发电机组的停运和再启
动会造成设备和成本的巨大浪费,因此在机组设计之初,根据原联合循环发电机
组和其他余热发电机组的设计使用经验,对汽轮机实施了全负荷大旁路减温减压
设计,锅炉产生的高低压蒸汽通过旁路减温减压器,进入汽轮机凝汽器,防止了
锅炉超压引发的电机组停运事故。

5万CCPP发电机组,燃机启动和正常生产时产生的大量高温尾气,通过烟气
大旁路系统的三通挡板阀调整,可实现控制进入余热的高温烟气量,当锅炉和汽
轮机发生事故时可解列余热锅炉而燃机不停机运行。

机组启动过程中通过调整烟
道三通挡板阀开度进行锅炉升压,部分烟气进入余热锅炉换热,其他剩余烟气经
过旁路烟囱进行排放,进入余热锅炉的烟气,可经降温和尾部烟道的脱硫脱硝环
保实施处理后环保达标排放,但未进入余热锅炉的剩余高温烟气,经临时排放烟
囱直接对空排放,排放烟气未经过脱硫脱硝处理,且有两个排放烟囱存在环保排
放问题。

机组因设有烟气旁路系统可控制余热锅炉的升压曲线,故汽轮机未设有大旁
路减温减压系统。

在机组启动过程中,进入余热锅炉的烟气量少,余热锅炉温升
较慢,因汽轮机的暖机对蒸汽品质的要求,汽轮机启动时间长。

因受锅炉升压和
汽轮机暖限制,燃机启动正常后到正常带负荷时间长,不能快速开机升负荷以平
衡煤气等能源介质。

三通挡板阀调节烟气排放量,因工作烟温高(510±5℃),
阀板尺寸大(4200×4200mm),极容易因阀板或密封变形使阀门过力矩故障,造
成机组启动困难,机组在正常生产运行时,会因挡板阀不到位或密封不严,大量高温烟气通过临时烟囱排放,造成大量热量损失从而降低机组发电效率。

3 改造方案和实施效果
3.1、对烟气系统进行改进
3.1.1、改进措施
根据以上情况对5万发电机组烟气系统进行改进,取消原旁路烟囱设计, 5万发电机组烟气旁路阀阀板与临时排放烟囱直接封堵,阀板与烟囱内壁保温防止热变形,燃机排放高温烟气全部进入余热锅炉换热,取消旁路阀的调节排放烟气量的作用,杜绝高温烟气通过临时排放烟囱热逃逸,提高机组热效率。

3.1.2、实施效果
高温烟气全部进入余热锅炉换热,经过环保设施脱硫脱硝处理后超低排放,实现了绿色环保生产,杜绝了原旁路阀不严造成烟气热逃逸,烟气热能利用率大大提高。

3.2、汽轮机大旁路改进
3.2.1、汽轮机大旁路改造
2套5万发电机组,原设计无大旁路和抽汽能力,机组没有蒸汽减温减压和蒸汽外送设备,汽轮机增加了蒸汽大旁路和蒸汽减温减压设备,减温减压后的蒸汽进入凝汽器,凝结成水后循环利用,并在取消烟气旁路设计后,增加了蒸汽使用量,防止启机时锅炉超压,燃机可以快速带负荷,加快了整个机组的启动速度(如图二)。

3.2.2、外送蒸汽改造和新的启动模式
因机组发电机组无抽汽外送能力,故在机组减温减压系统改造后,增加了蒸汽外送系统,即高压蒸汽经减温减压后外送蒸汽管网,机组在启动过程中蒸汽回
收利用的同时,可防止余热锅炉过快升压,达到发电机组能安全快速启动,以杜
绝煤气放散和快速平衡生产生活蒸汽,提高能源介质的综合使用效率(如图二)。

3.2.3、实施效果
5万发电机组汽轮机大旁路和外送蒸汽管道改造,改善了锅炉的启动升压曲
线的时间节点,消除了原燃机排烟气量对机组启动过程的制约,燃机可以快速升
负荷,有效避免大量煤气放散和快速平衡生产生活蒸汽,提升了综合能源使用效率。

5 结语
通过对2套5万
CCPP发电机组技术改
造,新的启动模式下,全旁路启动曲线设计,实现了机组快速启动、带负荷,燃机、锅炉、汽机的滑参数启动,有效避免大量煤气放散和快速平衡生产生活蒸汽。

排放口实现全部统一监测管理,高温烟气零放散,单台机组小时发电量提高约
800 KWH,机组运行效率达到国内同类机组领先水平,起到行业引领和示范作用。

参考文献:
[1]刘文涛《余热锅炉快速启动的探讨》[M],2002。

[2] 陈坚红顾正浩《燃气-蒸汽联合循环机组的汽轮机启动过程优化》[B],2014。

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