如何设计制作溜槽式振动筛

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如何设计制作溜槽式振动筛
一般筛分破碎的流程是:物料经胶带输送机喂入筛子内,经筛分、破碎后由斗式输送机输送走。

但辽宁省本溪水泥厂来料胶带输送机与破碎机之间的距离为4m,高差为2.5m。

在这样窄细的空间内,没有定型的振动筛,为此,该厂自己设计制造出了外形与溜子相似的全密封溜槽式振动筛,可供同行借鉴。

(1)结构设计
①筛体结构设计。

筛体包括筛框和筛面。

该机筛框为三面钢板铆接成的长方体。

出料端不设钢板,筛框高420mm,料层厚为70mm。

如果框高度大,增加重量;框高度小,入料及筛分时物料易向外跑。

筛面采用圆钢平铺底,形成35mm长条孔,两端用角钢固定,便于制造维修。

②筛体安装斜度。

筛体安装斜度的大小决定生产率及筛分效率的高低。

斜度大,筛分效率低,生产率高;反之生产率低,筛分效率高。

一般筛体安装倾角为15°~25°,因该厂振动筛的长宽比大,故倾角取25°。

为了便于维修,结构应尽量简单,振动筛结构见图1.25。

在筛体上直接固定振动机,筛体吊接在固定支点上,通过弹簧减振,整个筛体罩上密封罩,振动电机与弹簧固定在密封罩外,筛下物料
直接溜到其他输送设备上。

筛上物料经破碎机破碎后与筛下物料汇合。

③振动电机的选择。

振动电机是由电机两端轴头安装偏心块,产生振动的。

如果电机在满负荷下工作,电机轴及轴承极易损坏。

为了使振动电机长期工作,少出故障,实际选用电机应比设计要求的大1~2个型号。

该机设计时选用2.2~3kW的电机就够使用要求,而实际选用振动电机为4kW电机,配用的是3kW振动电机所用的偏心块,因而加大了电机轴径及轴承的型号,减少了故障的产生,此电机运行中实测电流为5.1A。

目前用于振动电机控制中可选用可控硅调速。

④减振弹簧的选取。

弹簧是以筛分重量为依据来设计选择的。

本机的筛分重量为2670kg,选择的弹簧为:弹簧丝径33.44mm,弹簧中径100mm,节距33.44mm,高度400mm,最大工作负荷1592kg,共4个。

⑤壳体的设计。

筛体在壳体内都留有50mm距离空间,防止筛体振动时产生碰撞现象。

弹簧吊挂及电机底座支承通过壳体处都留有30mm以上的距离,并设置密封垫防止
灰尘外逸。

壳体上并留有维修检查孔及收尘孔。

溜料部分加装衬板。

(2)运行状况、常见故障及处理
1)运行状况系统最大输送量为230t/h,此筛可完全筛分,在最大输送量时筛分率为99.2%,振动电机电流为6.5A,实际功率为2.8kW。

此套筛分、破碎、输送系统的运转率比主生产磨系统运转率低10%左右,是故障最少的设备。

溜槽式振动筛是全密封结构,在筛子出入口加装了收尘风管,将筛分时产生的粉尘,用收尘器进行了处理。

共有三个收尘口,入料一个出料两个,收尘处理风量为10000m3/h,生产现场基本没有灰尘。

2)故障及处理此设备安装后,一直运行良好。

但此筛筛分的熟料、干矿都是磨琢性物料,筛条和溜槽衬板使用半年到一年的时间需要更换一次。

另外振动电机与筛体靠定位螺栓联接,要求岗位工人每班检查一次,看螺栓是否松动,如若有松动要立刻重新紧固。

(3)使用效果
此套系统投产以来,筛分效率在95%以上,产量达260t/h,受到各方面人员普遍好评。

水泥企业中普遍存在着破碎前不筛分的工艺缺陷,使破碎设备选型大、电耗高,基建投资高。

本溪水泥厂的筛分、破碎工艺流程成功事例说明,物料分级处理,是降低能耗、节省投资的有效途径。

生产流程中粒度混杂物料,都应分选后再进行处理。

溜槽式振动筛结构简单,长宽比大,密封性好,适宜在狭窄空间安装和在输送物料溜子上改造使用。

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