液氨泄漏事故原因技术分析与警示
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液氨泄漏事故原因技术分析与警示
作者:辛耀武
来源:《中国质量技术监督》 2017年第12期
现场勘验情况一、事故现场经现场勘验,发生泄漏的液氨钢瓶与另两只钢瓶一起原存放于
仓库内西墙玻璃窗下,窗户矮墙为12墙,高1.45米,发生爆裂后其向东北方向位移约7.47米(见简图)
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二、泄漏液氨钢瓶
经勘验泄漏的液氨钢瓶筒体胀粗,变形,在筒体的纵焊缝热影响区紧沿焊缝有一长条形裂口,尺寸为 873mm(长)×62mm(最宽),裂口中心距钢瓶下端环焊缝532mm, 裂口中心周长
2630mm(原周长2574 mm),裂口边沿筒体最小壁厚9. 9mm,筒体其它区域测厚9.9mm,未发现筒体
壁厚减薄,整个裂口没有碎片产生,具有明显45o剪切唇的塑性断口特征,裂口断面未发现金
属缺陷,易熔合金塞完好。
另两只液氨钢瓶与事故液氨钢瓶属于规格型号、生产厂家、制造批
号相同,且同时充装。
经宏观检测液氨钢瓶的瓶体,未发现有塑性变形和泄漏。
三、充装、储存情况
2014年3月5日,山西大同栋梁实业发展有限公司购置4只液氨钢瓶后,由田文到大同市
森凯鑫化工有限公司购买液氨。
当天下午16时,田文将已充装液氨的4只液氨钢瓶送回到山西大同栋梁实业发展有限公司。
财务结算时,4只液氨钢瓶共充装的液氨总重量为2060Kg。
3月5日16时,大同栋梁实业发展有限公司附近大气温度为2.8℃。
因生产工艺需要,山西大同栋梁实业发展有限公司将4只液氨钢瓶中的1只投入生产中使用,其余3只一直储存本单位的仓库内,直至事故发生。
通过对山西大同栋梁实业发展有限公司相关人员的调查了解,确定事故发生前3只钢瓶在
库房中的存放位置。
经技术组调查人员现场还原3只钢瓶在库房中的存放位置,发现中午12点以后,太阳光可照射到3只液氨钢瓶的部分筒体。
3月23日16时,大同栋梁实业发展有限公
司附近大气温度19.5℃。
原因分析
一、瓶体内部压力增高产生的物理破裂
“整个裂口没有碎片产生,具有明显的4 5 o剪切唇的塑性断口特征,裂口断面未发现金
属缺陷。
”可以确定液氨钢瓶是由于瓶体内部压力增高产生的物理破裂。
“易熔合金塞完好”,可以判定液氨钢瓶破裂时,并非由于瓶内液氨温度超过易熔合金塞动作温度(70℃),而造成
瓶体内部压力增高导致的物理破裂。
二、充装量近似满液高于平均值
液氨2 . 8℃时密度0 . 6 3 47 2 6 4 Kg/ L,液氨钢瓶公称容积8 0 0 L ,实际容积8 2
7 L 。
就此数据推算,液氨钢瓶满液充装量应在0. 63 4726 4×827=524.919Kg,由于非法充装,不能单独称重,总充装液氨重量为20 6 0Kg,4只液氨钢瓶平均充装量为515Kg。
其他3
只液氨钢瓶在同等条件下未发生瓶体爆裂,由此推断爆裂的液氨钢瓶充装量高于平均值515Kg,处于近似满液状态。
三、满液状态下液氨钢瓶内压力增加值
采用《小合成氨工艺技术设计手册(下册)》(梅安华主编,北京化学工业出版社1994年)中的计算方法。
盛装液氨的容器应有一定的安全空间,不可充满液氨,因为液氨的饱和蒸汽气压随温度升
高而升高,液氨宜随温度升高而膨胀,虽然液体膨胀系数小,但液体具有不可压缩性,气隙太小,温度升高致使压力急剧升高。
导致容器发生失效。
装满液氨的容器,当温度升高时,压力增加的计算式:
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\344.jpg┃
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\345.jpg┃
四、爆裂时液氨钢瓶内压力
液氨在19.5℃时饱和蒸汽压力PV=0.846MPa(查表)加上压力增加值,即为充装过量的气瓶在温度为19.5℃时液氨钢瓶内压力。
P=△P+PV=29.62+0.846=30.466MPa
五、泄漏液氨钢瓶可承受的爆破压力
根据GB5100—1994《钢质焊接气瓶》第5.23.6条b,爆破压力实测值Pb不小于按(4)式
计算的结果:
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\346.jpg┃
爆破时液氨钢瓶内压力:
P=30.466MPa
液氨钢瓶可承受的内压力:
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\347.jpg┃
在充装过量后,遇环境气温升高,液氨钢瓶内的压力高于液氨钢瓶可承受的内压力,发生
爆破。
因此,过量充装是导致液氨钢瓶爆裂,发生液氨泄漏事故的直接原因。
防范此类事故的措施
这起事故对特种设备充装单位、使用单位,特种设备监管部门都是一个警示,应从以下几
方面予以预防:
一是特种设备监管部门加强对液氨等危化品充装的监督管理,取缔无资质的充装单位。
二是液氨等危化品充装单位应加强人员培训,严禁无证上岗,严格按照操作规程的要求充装。
三是使用单位应制定液氨等危化品的操作规程,把好液氨等危化品的进货关、验货关、存放关,作业人员应取得特种设备作业人员证,严禁违规使用。