电化学-超滤联合深度处理三元复合驱采出水
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第2期
电化学-超滤联合深度处理三元复合驱采出水
敖露,郭亮,王飞,庞焕岩,马超
(大庆油田水务公司, 黑龙江 大庆 163000)
[摘 要] 以气浮处理后的三元复合驱采出水为研究对象,采用电化学-超滤组合工艺对其进行深度处理。
结果表明,采用电化学-超滤组合工艺的最佳条件:电化学电流40A,pH为6.5,锌盐混凝剂800mg/L;陶瓷膜超滤跨膜压差为0.20MPa,膜面流速为4m/s,浓缩倍数为1.5倍,进水温度40℃。
在上述最佳条件下,悬浮物的去除率达到99.6%,含油量的去除率达到99.4%,粒径中值去除率达到83.3%,聚合物的去除率达到96.1%,出水达到低渗透油层“5.1.1”回注水水质标准。
[关键词] 三元复合驱采出水;聚合物;悬浮物;含油量
作者简介:敖露(1991—),女,蒙古族,辽宁朝阳人,大学本
科,助理工程师,主要研究方向为油田采出水处理技术。
大庆油田已经进入中后期开采阶段,采出液综合含水率达到90%以上,采出水水量逐年增大、水质成分更加复杂。
2014年随着三元复合驱工业化大面积的推广,这一趋势变得更加明显。
三元复合驱采出水驱油剂中的PAM 使油珠Zeta 电负性增加[1],采出水黏度增大,油水分离的速度变缓,沉降时间延长,表面活性剂的加入使油水界面张力大幅度降低,水中污染物状态更加稳定,采出水SS 浓度升高,乳化更加严重,油水分离及SS 的去除难度更大。
目前三元复合驱采出水主要用于回注高渗透油层,去向单一,基于此,根据三元复合驱采出水水质特点,制定合理的工艺处理流程,经过调试与运行,最终达到较好的处理效果,为三元复合驱采出水更多去向提供技术支撑。
1 实验概况
本实验所用三元复合驱采出水取自某油田联合站经气浮处理后出水,实验规模为24m 3/d ,出水水质要求达到低渗透油层“5.1.1”油田回注水水质标准,原水水质:悬浮物100~400mg/L ,含油量100~300mg/L ,粒径中值4~6μm ,聚合物300~800mg/L ,黏度4~7mg/L 。
2 工艺流程简介
为达到低渗透油层回注标准,首先考虑采用陶瓷膜超滤对其精细过滤,因此预处理工艺的选择是关键,由于三元复合驱采出水PAM 含量较高,造成油、SS 不易分离,鉴于电化学工艺[2]在高浓度有机废水中有广泛应用,尤其对大分子有机物去除效果明显,因此采用电化学对大分子PAM 断链降解,为后续超滤提供稳定有利的进水水质。
处理流程如图1所示。
由图1可见,采出水首先进入高效气浮池,水中绝大多数悬浮物和含油量被去除[3],其次进入电化学装置,大部分PAM 彻底氧化断链分解,水
图1 三元复合驱采出水处理工艺流程
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节能减排
石油和化工设备2021年第24卷
图3 pH对电化学去除聚合物效果的影响
图2 电流对电化学去除聚合物效果的影响
质特性发生改变,油水分离及SS 去除效果显著,最后进入超滤装置,进一步深度去除小分子油和SS ,确保出水稳定达标,达标出水直接进入清水池,回注低渗透油层或回用于超滤反冲洗使用。
3 主要设备简介
电化学装置。
通过电化学氧化,改变水质特性[4]
,便于去除聚合物及悬浮物,确保出水满足后续超滤的进水要求。
设计尺寸为1m ×1m ×2m ,总体积为2m 3,HRT 为2h ,采用钛基钌铌电极板,高频直流电源:200A ×80V ,结构:碳钢,地上式。
超滤。
深度截留电化学出水中携带的油、S S ,使出水水质最终达标。
设计尺寸2.4m ×1.4m ×1.9m ,1座,膜规格为φ30×1016,膜孔径为200nm ,运行压力为0.2~0.5MPa 。
结构:不锈钢,地上式。
4 结果与讨论4.1 电化学实验
4.1.1 电流对聚合物去除效果的影响
采用单因素实验方式,在pH=6.5,混凝剂锌盐投加量800mg/L 的条件下,改变电化学电流为10A 、20A 、30A 、40A 、50A 、60A ,考察电流[5]对电化学去除聚合物效果的影响,结果如图2。
由图2可以看出,随着电流的加大,电化学出水聚合物以较快的速率下降,当电流达到40A 时,继续增加电流,聚合物下降趋势趋于稳定,能耗大大增加。
综合考虑运行成本,确定电化学运行电流为40A 。
4.1.2 pH 值对聚合物去除效果的影响
在电流为40A ,混凝剂锌盐投加量800mg/L 的
条件下,改变pH 值为4、5.5、6、6.5、7、8、9、10、10.5,考察pH 值对电化学去除聚合物效果的影响,结果如图3。
由图3可以看出,随着pH 值的下降,电化学出水聚合物以较快的速率下降,当pH 值为6.5时,继续增加pH ,出水聚合物几乎不变。
综合考虑运行成本,确定电化学pH 值为6.5。
4.1.3 混凝剂对聚合物去除效果的影响
在pH 为6.5,运行电流为40A 条件下,选择硫酸铝、聚合氯化铝、锌盐三种混凝剂,分别改变投加量为200mg/L 、400mg/L 、800mg/L ,考察混凝剂对电化学去除聚合物效果的影响,结果如图4。
图4 混凝剂对电化学去除聚合物效果的影响
由图4可以看出,随着投加量增加,硫酸铝、聚合氯化铝两种混凝剂对聚合物去除效果较差。
而锌盐混凝剂随着投加量增加,聚合物去除效果较好,当投加量为800mg/L ,聚合物降到40mg/L 左右。
综合考虑运行成本和后续超滤工艺进水水质要求,混凝剂选择锌盐,确定投加量800mg/L 。
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第2期
4.2 超滤实验
4.2.1 跨膜压差对陶瓷膜通量的影响
以电化学出水为处理对象,在陶瓷膜浓缩倍
数为1.5倍[6],膜面流速为4m/s ,进水温度40℃不变的条件下,改变跨膜压差为0.08MPa 、0.10MPa 、0.15MPa 、0.18MPa 、0.20MPa 、0.25MPa ,考察跨膜压差对膜通量的影响,结果如图5。
图5 跨膜压差对的膜通量的影响
由图5可以看出,运行初期膜通量随跨膜压差的升高上升较快,主要原因是跨膜压差变大,加快了渗透液透过膜的速度,膜通量随之增加。
但当压力大于0.2MPa 后,膜通量开始出现下降趋势。
这是由于膜表面形成凝胶层[7],通量达到临界值,此时,过高的压力会将膜表面的凝胶层压实,增加阻力,使膜通量下降。
此外,跨膜压差增高[8],能耗也随之增加。
所以,综合考虑,跨膜压差选择0.2MPa 较为适宜。
4.2.2 进水温度对陶瓷膜通量的影响
以电化学出水为处理对象,在陶瓷膜跨膜压差为0.2MPa ,浓缩倍数为1.5倍,膜面流速为4m/s 不变的条件下,改变进水温度35℃、40℃、45℃,考察进水温度对膜通量的影响[8],结果如图6。
图6 进水温度对的陶瓷膜的通量影响
由图6可以看出,随着温度升高,膜通量曲线整体上移,分析其原因,主要是提高温度,液体的黏度下降,溶质扩散系数增大[9],膜通量随之增大,但污水中的SS 会在膜面形成滤饼层,温度过高则更容易压实滤饼层。
综合考虑,采出水温度一般在35~45℃,这个温度范围适合工业化生产,因此,运行温度选择40℃即可。
4.2.3 膜面流速对陶瓷膜通量的影响
以电化学出水为处理对象,在陶瓷膜跨膜压差为0.2MPa ,浓缩倍数为1.5倍,进水温度40℃不变的条件下,改变膜面流速为3.5m/s 、4m/s 、4.5m/s ,考察膜面流速对膜通量的影响,结果如图7。
图7 膜面流速对的陶瓷膜的通量影响
由图7可以看出,随着膜表面流速的升高,膜通量曲线整体上移,膜通量随之增大。
分析其原因在于:较高的膜面流速产生较大的水力剪切作用,使膜面污染物冲刷变薄,降低了浓差极化的影响,减小膜过滤阻力。
但膜面流速过高也会导致运行能耗加大。
综合考虑,选择膜面流速为4m/s 。
4.2.4 浓缩倍数对的陶瓷膜通量的影响
以电化学出水为处理对象,在陶瓷膜跨膜压差为0.2MPa ,膜面流速为 4m/s ,进水温度40℃不变的条件下,改变浓缩倍数为不排浓、浓缩倍数1倍、1.5倍,考察浓缩倍数对膜通量的影响,结果如图8。
图8 浓缩倍数对陶瓷膜的通量影响
敖露等 电化学-超滤联合深度处理三元复合驱采出水
节能减排
石油和化工设备图9 膜通量随时间的变化曲线图
◆参考文献
[1] 芦玉花,梁伟,王志敏,等. 三元复合驱采出污水油水分
离影响因素分析[J].石油地质与工程,2013,27(1):121-124.
[2] 陈灿文,程军. 电化学方法处理染料废水的研究进展[J].广
州化工,2011,39(13):36-37.
[3] 孙莹,王振波,苏慨然. 气浮法处理含油污水研究概况[J].
过滤与分离,2014,24(2):46-48.
[4] 韩卓,王杨,吴凤,等. 电催化氧化法处理油田含聚采油
污水先导试验研究[J].环境工程,2014,(S1):113-116.
[5] 鲁剑,张勇,吴盟盟,等. 电化学氧化法处理高氨氮废水
的试验研究[J].安全与环境工程,2010,17(2):51-53.
[6] 张吉库,张馨,关亮. 电解气浮/陶瓷平板膜过滤组合工艺
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[7] 衣丽霞,董景岗. 陶瓷膜分离技术在含油废水处理中的应
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[8] 吴杨超,戴海平,范云双,等. 温度条件对浸没式超滤膜
性能及其应用的影响[J].天津工业大学学报,2012,25(6):
14-16.
[9] 徐超. 油田含油污水陶瓷膜处理技术研究[D].东营:中国
石油大学(华东),2010.
收稿日期:2020-09-16;修回日期:2020-12-15
大。
原因在于,随着采出水浓度的增加,严重
加剧浓差极化现象,更早的形成凝胶层,导致超
滤膜通量迅速下降,产水总量大大减小,综合考
虑,选择浓缩倍数为1.5倍。
4.2.5 最优参数对陶瓷膜运行周期的影响
以电化学出水为处理对象,在陶瓷膜跨膜压
差为0.2MPa,膜面流速为4m/s,进水温度40℃,
浓缩倍数为1.5倍条件下连续运行,结果如图9。
由图9可以看出,在最优运行参数条件下,随
着运行时间0增加到300min,膜通量由140L/m2•h下
降到70L/m2•h,运行时间继续增加,膜通量变化不
明显,趋于稳定,运行周期相对较长为48h,平均
膜通量为70L/m2•h。
4.3 组合工艺实验
随着电化学、超滤工艺单元运行参数的优化
完成,整个组合工艺进入稳定运行阶段,连续稳
定运行一个月,经相关单位检测,具体运行效果
如表1所示。
项目
悬浮物
mg•L-1
含油量
mg•L-1
粒径中
值μm
聚合物
mg•L-1
黏度
mPa•s
原水2551866550 5.2
高效
气浮
136345538 4.1
电化学6 2.3331 1.1
超滤11121 1.0
表1 组合工艺各单元进出水水质
运行成本为9.25元/m3,其中,电耗为6.4元/m3,药
剂费(锌盐、PAM、膜清洗剂)为2.85元/m3,为
三元复合驱水的更多处理去向提供技术依据。
5 结论
(1)针对三元复合驱采出水水质特点及现场
实际情况,确定“电化学-超滤”组合工艺路线,
出水效果稳定达标。
(2)最佳运行参数:电化学电流40A,pH值
6.5,锌盐混凝剂800mg/L[10];超滤采用间歇排浓
的运行方式,跨膜压差为0.20MPa,膜面流速为
4m/s,浓缩倍数为1.5倍,进水温度40℃,运行周
期48h。
组合工艺对悬浮物的去除率高达99.6%,
含油量的去除率高达99.4%,粒径中值去除率为
83.3%,聚合物的去除率为96.1%,出水可满足低
渗透油层“5.1.1”回注水水质标准。