浙江健力轴承钢生产管控方案1

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2014年12月25日第2版
供浙江健力GCr15_JL
炼钢生产管控方案
关键技术指标要求:
1、成份要求
钢号 C Si Mn Cr P S Ni Cu Mo Ca Al O Ti
GCr15_J
L 0.95

1.05
0.15

0.35
0.25

0.45
1.40

1.65

0.02

0.01
5

0.2

0.2

0.0
8

0.001

0.05

10pp
m

50pp
m
2、夹杂物要求
牌号
A类B类C类D类细系粗系细系粗系细系粗系细系粗系GCr15_JL 2.5 1.5 2.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 一、控钛理论计算
物料名称标准Ti% 实际Ti% 吨钢加入量kg 增钛量ppm 低钛高碳铬铁≤0.030% 0.018 22 3.93 硅锰合金0.300 4.0 12.15 硅铁0.200 2.6 5.21 预融精炼渣0.36% (TiO2) 5.0 10.5 合计31.79
备注:转炉终点钛含量按照5ppm考虑,最终成品钛含量应控制在37ppm以下。

二、转炉负责人:曾凡斌
2.1、铁水条件:P≤0.120%、S≤0.060%;
2.2、半钢条件:全程过KR,半钢水碳>
3.5% 、S≤0.040%、温度1350±10℃;
2.3、终点:转炉采取高拉补吹方式,转炉终点碳≥0.12%、Ti≤0.0005%;生产时前三炉使用风动送样,送至研发处化验室检验终点钛含量进行确认钛含量;
2.4、脱P:高拉补吹操作,一倒炉温度>1580℃,终点C>0.25%;二倒提温操作目标温度1620-1650℃,终点出钢目标P≤0.010%;
2.5、备包:出钢前钢包接好氩气管并进行开氩气;
2.6、挡渣:转炉采取双滑操作,严禁转炉出钢过程中下渣;
2.7、出钢:出钢40秒后缓慢加入合金,采取先弱后强(顺序:硅铁、硅锰、增碳剂、低钛高铬、喂铝线)和精炼渣400kg,加完后加入石灰500kg;合金加入量按照实际到厂合金成分计算加入。

2.8、提前2小时对合金进行烘烤,生产过程使用硅锰合金温度大于300℃,低钛高铬温度大于350℃,低钛高铬合金烘烤至300℃时可熄灭3个烧嘴,用剩下3个烧嘴进行烘烤,如
温度大于400℃,关闭合金烘烤,合金工关注合金烘烤温度,避免合金烧结。

2.8、转炉离站成份控制:
转炉成分%
C Si Mn Cr P≤S≤Ti≤Al
0.88-0.95 0.13-0.20 0.30-0.33 1.40-1.50 0.012 0.030 0.0037 0.050-0.065
三、精炼负责人:李宏波
3.1精炼第一次电极采取碳化硅40kg、铝粉20kg进行加入(到站时撒铝粉),到站喂硅钡线100m;
3.2精炼第2次电极根据渣情况按照碳化硅与铝粉4:1进行适量加入,根据一次电极后钢样的铝含量适当调整铝粒的加入量;
3.3精炼过程造渣加入石灰100-200kg、精炼最后提电极前5分钟加入硅石150-200kg,调整精炼渣二元碱度到2.3-3;
3.4精炼工序钢水离站S含量控制在0.008%以下
(精炼离站时铝不足,喂铝线将铝补够,离站时严禁渣面加入铝锭和铝粒增Al);
3.5精炼离站成份控制:
离站成份%
C Si Mn Cr P ≤S ≤Ti≤Al
0.96-1 0.20-0.3 0.30-0.38 1.45-1.55 0.014 0.008 0.004 0.020-0.030
3.6VD使用前对窥视孔进行清理,VD抽真空过程随时对脱气状况进行跟踪;
3.7生产过程中及时对小包盖进行清理;
3.8 VD破空后禁止进行补铝操作,如果铝低时进行补铝操作,要求特殊说明进行评审;3.9钢水进入每个VD罐的第一炉次要求进行定H;
3.10 VD过程中高真空保持时间>20分钟;
3.11 软吹时间>25分钟/炉,保证软吹效果(钢液面微波动、不裸露钢液);
3.12 VD离站S含量控制≤0.005%,Al:0.010-0.020%,VD离站铝≥0.005%时不补铝;
3.13前三炉次定氢。

四、连铸负责人:曹利
4.1连铸工艺停机>2小时对二冷水咀进行清理并确认喷水正常后再生产此钢种;
4.2中间包烘烤前做好中间包清扫,减少开浇前夹杂物被卷入钢液;
4.3钢包保护浇注控制,Als烧损控制≧0.004%(VD工序Als离站成分-成品成分之差);
4.4生产前对三个氩封管进行确认,保证无泄漏,进行中间包内冲氩气;中包充氩压力0.25-0.35MPa,充氩时间≦4min;
4.5中包到浇注位后对中包盖板烘烤孔全部进行密封;
4.6中包液面达到400mm 开始加入中包覆盖剂,液面>600mm 开浇,覆盖剂一次性加入完毕后撤掉氩封管;
4.7大包长水口碗口积渣清理要求不能破坏水口口部形状,碗口清理不合格更换大包长水口; 4.8开浇第一枪过热度<25℃且停浇前5分钟过热度≤17℃时可以适当提拉速。

4.9末端电磁搅拌参数310A 、10HZ ,10S-1-10S 。

过热度℃ <15 15- 30 30-40 >40 拉速m/min
1
0.95
0.85
0.75
4.10钢坯定重2780Kg,允许0-10Kg 偏差。

五、取样安排,负责人:王利科
5.1渣样:每炉次精炼到站、第一次电极、精炼离站取渣样,中包1、3、5、7、9炉次取渣样,并做好标识;
2、氧氮样:VD 离站、中包各取一个氧氮样。

六、生产过程异常点处置
各工序异常点
工序 异常点
备注
转炉
终点 C <0.06%(重点)
浙江健力按照正品B 生产,每浇次排产10炉,如无生产异常,中间8炉在金属流动卡上备注:浙江健力,正品-B
精炼(VD ) 白渣保持时间<20min VD 补加合金
软吹时间<15min ;
软吹液面裸露、透气性差、爆吹
回炉加热 二次抽真空
真空度不足或是保持时间不够的(要求≤67pa) 连铸工序
大包烧氧开浇
钢水裸浇无保护浇注
大包长水口无氩气保护浇注的 过热度>35℃
结晶器电磁搅拌故障 末端电磁搅拌故障
结晶器液面自动控制失效 连铸中包寿命超过8炉 若出现异常(见过程异常表)且存在同规格下级订单时,炼钢厂根据生产计划继续组织生产,否则钢坯落地缓冷,进行相应订单统一轧制。

若一炉异常,相邻炉次改为普通订单进行生产。

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