优化节能的带头人——上海赛科石油化工有限责任公司薛锋同志先进事迹
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优化节能的带头人——上海赛科石油化工有限责任公司薛
锋同志先进事迹
深入实际抓节能企业能耗显著下降上海针织九厂薛继凤同
志先进事迹薛继凤同志现任上海针织九厂主管技术、生产、设备能源工作副厂长。
“十一五”期间,她积极推进节能项目实施,强化能源管理,企业同时,薛厂长加强企业内部节能管理,促使车间部门合理使用能源。
“十一五”期间,该厂通过能源审计、电能平衡,摸清家底,不断推进各车间及节能减排取得了可喜
成绩,被光荣评为上海市“十一五”节能先进个人。
II ̄/7独立经济合核算,促使各车间部门精打细算过日子,“斤斤计较”能源消耗,推动企业能耗不断下降。
为使
节能工作顺利开展,薛厂长深入车间、部门具体指导与帮助。
针对双休日小批量加班生产造成能源浪费现状,她要求加强
车间部门生产调度,并协助建立均衡生产机制,严
格控染整厂是高能耗企业,针织九厂综合用能源消费量为
3_2万吨标煤,单位工业产值能耗为0.65吨标煤
/万元以上,节能减排任务极为艰巨,困难很大。
为了节能降耗,她组织针织九厂成立了节能工作组,对全厂节能降耗进行了规划与部署,并大力抓好节能技改。
“十一制空压气、蒸汽能源成本奇高的小批量生产加班,从而杜绝了大马拉小车现象发生。
她深入漂染车间,经过调研,提出
调整四五”期间,薛厂长亲自领导、组织《漂白流水线更新及生产台拉幅定型机每班产量,均衡计划生产,用电量大的定型设备避峰就谷,排足夜班生产,白天尽量停台或集中开台,使车间用电量有较大辐下降。
薛厂长还组织有关部门对车间用汽状况进行专题调研,摸索车间蒸汽压力的下限值及用汽时段高峰值,调整锅炉蒸汽压力,使汽耗得到了控制。
(针九)工序优化项Iii1》、《定型机燃气改电及更新高效设备项目》等节能技改项Iil
实施,共投资23058万元,从根本上改变了针织九厂漂染车间的生产设备布局、生产工艺流程,淘汰了高耗低效落后的生产工艺装备,使蒸汽、空压气的使用更为集中,减少了能源空耗现象和管道损失,年节约标煤6293吨。
优化节能的带头人上海赛科石油化工有限责任公司薛锋同志
先进事迹薛锋同志是上海赛科公司高级优化工程师,“十一五”期间,他持续改进节能优化工作,公司优化能源工作处国内外领先水平,为企业可持续发展作出了积极贡献,被光荣评为“十一科加热炉效率测试,重要机泵效率模型开发和使用,并在2010年建立赛科在线能量管理系统。
将能量管理从离线、间歇管理模式提升到在线实时优化管理模式。
该系统投用以来,进一五”上海市节能先进个人。
完善公司能源管理体系为推进企业节能降耗,薛峰积步提高了公司整体用能效率。
他还组
织企业积极参加对标管理,2007年开始。
在薛锋组织下,先后参加了乙烯装置、丁二烯装置等多次基准评价,找出了各装置与世界先进水平的差距。
分析原因,制定改进极推动完善赛科能源管理体系,做到横向管理与纵向管理相结合。
横向管理,即组织各装置参加国内专业公司和国际咨询公司的基准评价。
及时发现差距、制定改进措施,落实行动项I11;纵向管理,即建立内部统一的能源计算方法和重点用能设备热效率监控制度,实现各装置和公司整体用能水平的纵向分析。
2007年开始,公司建立了能源组织结构,编制并颁布了公司内部节能管理程序,统一公司内部各装置能源分析和评价方法,建立公司能源管理的关键业绩指标(KPI)跟踪汇报制度,使企业的节能工作不断深化。
组织开展能效监控在薛锋组织下。
公司先后完成了赛计划,并在2009年实施了“乙烯装置急冷系统改造及增加盘油撤热节能改造项目”、“聚乙烯装置增加膜回收系统”等项目,分别实现年节能25235吨标煤和9200吨标煤;乙烯装置节能改造后,优化运行,在2010年全球106家基准评价中,装置能耗创同类别全球第二的良好业绩。
薛峰还十分重视提高能效的技术改造。
先后组织实施裂解炉炉管,聚苯乙烯热油加热炉提高热效率、苯乙烯装置加热炉吹灰系统等节能改造,年节约标煤
23351吨。
(赛科)461妻S- ̄4
ANGHA,vCONSERVA!ION深入实际抓节能企业能耗显著下降上海针织九厂薛继凤同
志先进事迹薛继凤同志现任上海针织九厂主管技术、生产、设备能源工作副厂长。
“十一五”期间,她积极推进节能项目实施,强化能源管理,企业同时,薛厂长加强企业内部节能管理,促使车间部门合理使用能源。
“十一五”期间,该厂通过能源审计、电能平衡,摸清家底,不断推进各车间及节能减排取得了可喜
成绩,被光荣评为上海市“十一五”节能先进个人。
II ̄/7独立经济合核算,促使各车间部门精打细算过日子,“斤斤计较”能源消耗,推动企业能耗不断下降。
为使
节能工作顺利开展,薛厂长深入车间、部门具体指导与帮助。
针对双休日小批量加班生产造成能源浪费现状,她要求加强
车间部门生产调度,并协助建立均衡生产机制,严
格控染整厂是高能耗企业,针织九厂综合用能源消费量为
3_2万吨标煤,单位工业产值能耗为0.65吨标煤
/万元以上,节能减排任务极为艰巨,困难很大。
为了节能降耗,她组织针织九厂成立了节能工作组,对全厂节能降耗进行了规划与部署,并大力抓好节能技改。
“十一制空压气、蒸汽能源成本奇高的小批量生产加班,从而杜绝了大马拉小车现象发生。
她深入漂染车间,经过调研,提出
调整四五”期间,薛厂长亲自领导、组织《漂白流水线更新及生产台拉幅定型机每班产量,均衡计划生产,用电量大的定型设备避峰就谷,排足夜班生产,白天尽量停台或集中开台,使车间用电量有较大辐下降。
薛厂长还组织有关部门对车间用汽状况进行专题调研,摸索车间蒸汽压力的下限值及用汽时段高峰值,调整锅炉蒸汽压力,使汽耗得到了控制。
(针九)工序优化项Iii1》、《定型机燃气改电及更新高效设备项目》等节能技改项Iil
实施,共投资23058万元,从根本上改变了针织九厂漂染车间的生产设备布局、生产工艺流程,淘汰了高耗低效落后的生产工艺装备,使蒸汽、空压气的使用更为集中,减少了能源空耗现象和管道损失,年节约标煤6293吨。
优化节能的带头人上海赛科石油化工有限责任公司薛锋同志
先进事迹薛锋同志是上海赛科公司高级优化工程师,“十一五”期间,他持续改进节能优化工作,公司优化能源工作处国内外领先水平,为企业可持续发展作出了积极贡献,被光荣评为“十一科加热炉效率测试,重要机泵效率模型开发和使用,并在2010年建立赛科在线能量管理系统。
将能量管理从离线、间歇管理模式提升到在线实时优化管理模式。
该系统投用以来,进一五”上海市节能先进个人。
完善公司能源管理体系为推进企业节能降耗,薛峰积步提高了公司整体用能效率。
他还组
织企业积极参加对标管理,2007年开始。
在薛锋组织下,先后参加了乙烯装置、丁二烯装置等多次基准评价,找出了各装置与世界先进水平的差距。
分析原因,制定改进极推动完善赛科能源管理体系,做到横向管理与纵向管理相结合。
横向管理,即组织各装置参加国内专业公司和国际咨询公司的基准评价。
及时发现差距、制定改进措施,落实行动项I11;纵向管理,即建立内部统一的能源计算方法和重点用能设备热效率监控制度,实现各装置和公司整体用能水平的纵向分析。
2007年开始,公司建立了能源组织结构,编制并颁布了公司内部节能管理程序,统一公司内部各装置能源分析和评价方法,建立公司能源管理的关键业绩指标(KPI)跟踪汇报制度,使企业的节能工作不断深化。
组织开展能效监控在薛锋组织下。
公司先后完成了赛计划,并在2009年实施了“乙烯装置急冷系统改造及增加盘油撤热节能改造项目”、“聚乙烯装置增加膜回收系统”等项目,分别实现年节能25235吨标煤和9200吨标煤;乙烯装置节能改造后,优化运行,在2010年全球106家基准评价中,装置能耗创同类别全球第二的良好业绩。
薛峰还十分重视提高能效的技术改造。
先后组织实施裂解炉炉管,聚苯乙烯热油加热炉提高热效率、苯乙烯装置加热炉吹灰系统等节能改造,年节约标煤
23351吨。
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内容仅供参考。