龙钢公司轧钢厂棒二加热炉炉压过 高引起制约加热能力因素的分析和改进措施

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龙钢公司轧钢厂棒二加热炉炉压过高引起制约加热能力因素
的分析和改进措施
摘要:本文主要论述了加热炉炉压过高分析和改进措施,通过对棒二加热炉炉
压及测量数据的分析,发现造成炉压过高原因在于测量数据不具有参考和指导控
制的要求,并针对性提出改进措施,达到解决问题的效果。

关键词:加热炉;加热能力;炉压;烟气检测
1.前言:
轧钢厂棒二加热炉始建于2013年4月,同年8月烘炉试产。

该加热炉由北京某公司承建;设计能力90万吨/年,设计加热能力:180吨/小时(钢坯入炉温度:室温冷装),原料采用合格连铸坯,坯料尺寸:连铸坯:150×150×12000mm、
170×170×12000mm;采用炉型为汽化冷却步进梁式双蓄热加热炉。

加热钢种有低
合金钢等,主要生产∮14- ∮32mm的螺纹。

2.加热炉生产运行情况和存在问题:
从2013年9月投产至12月,轧线已顺利达产达效;但加热炉运行过程中发
现存在以下问题:
2.1加热炉运行过程中出现炉压走高,严重时,表现为炉顶膨胀缝漏气,煤气报警器不停报警,炉底溜渣管窜火,水封槽溢水,进出炉门喷火严重,直接影响
炉子使用寿命和炉子燃烧系统操作,恶化了生产环境及危及人员操作安全。

2.2运行过程中连续加热冷坯能力明显不足,每隔一小时就需要保温10-15分钟,加热出来的钢坯黑印明显导致保温次数频繁;在热装情况下也会出现加热不均,短暂保温现象,直接影响轧线生产作业率和轧钢节奏。

考虑到轧线设计日后进行170mm方坯改造,生产能力提升必然导致加热能
力提高,而现有状况势必成为制约产能提升的瓶颈。

3.原因分析:
根据轧钢厂棒一加热炉三年运行实际情况与棒二加热炉进行对比;
3.1烟气检测数据不实,监测点位置不合理
加热炉各段设置有空废及煤废电动调节阀及废气温度检测点。

在保证加热炉
各段废气温度不超过安全值的情况下,通过各段废气调节阀与引风机执行机构配
合调节达到控制炉膛压力的目的。

控制炉膛压力在合理范围内,通过加热工对空气、煤气流量和排烟系统的排
烟流量平衡调节来实现。

原设计排烟检测点六个热电阻分别布置在炉顶每段换向阀后(图1圆圈所示)空烟(3个)、煤烟(3个)管道的汇聚管上,无论那侧换向检测的排烟温度实
际是每段炉两侧持续的废气温度,排烟温度高时不能指导看火工直接判断炉哪侧
温高,不具备实际操作指导意义。

3.2排烟温度高时,在生产节奏不变的情况下,为保证排烟温度工艺要求,看火工常采用关小排烟阀门的方法控制排烟温度,结果炉内动态平衡被打破(进气
大于出气)致炉压升高。

3.3排烟温度不停超标(≥180C),换向连锁保护启动,换向关闭,排烟通
道减少,炉压瞬间升高、超出表值(表值-80—+80Pa)。

图1:炉顶布置图
经现场实测及观察炉内烧嘴口颜色,当排烟温度超标时,实测蓄热室后堵板
温度与监测温度相差50-80C。

误导人员操作。

4.改进措施:
将排烟温度监测点在现有基础上再增加6个,与原来的6个监测点组成6对12个监测点,分布在每个换向阀前集气管处,增加测量的准确性和可指导性,真实反映各段换向前后烟气温度的实际数据,指导操作工操作(图2圆圈所示)。

解除换向连锁保护程序,改为人工控制。

通过解除连锁保护,在温度、压力瞬间变化时,确保换向系统的换向稳定,减少换向无规律关闭引起的炉压温度波动,确保加热质量稳定,保护炉体设备安全。

图2:炉顶布置图
5.实施后效果;
利用2013年12月系统检修,根据措施方案进行了方案实施,经过六个月跟踪验证和后期连续生产观察,问题得到了很好地解决,现在监测数据显示加热炉排烟温度控制在设计要求的≤180C内,炉压也能控制在-80—+80Pa范围内,炉压问题明显改善,措施方案达到预期效果。

6.结论:通过对棒二加热炉制约加热能力的分析,准确判断出制约因素为检测系统监测点不能如实反映烟气温度,导致设备自动控制系统对数据信息造成误判和误操作,最终引起炉压增大和排烟不利的问题,直接制约加热能力的发挥和提升。

通过增加监测点和合理分布检测设备,解除换向系统的自动连锁程序,最终达到设计使用的功效,加热能力也真正发挥出来,达到改进的效果。

后来我们将此项改进用于棒三加热炉改造,取得了很好的效果。

参考文献:
《龙钢90万吨棒材加热炉技术协议》
《龙钢90万吨棒材加热炉设计图》。

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