给煤机堵煤及处理

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关于防止给煤机断煤堵煤的技术措施

关于防止给煤机断煤堵煤的技术措施

防止给煤机断煤、落煤管堵煤、原煤仓篷煤引发锅炉异常、事故的技术措施执行单位:各运行值编写:XXX审核:XXX审定:XXX技术措施内容:根据目前煤场存煤及煤质情况,输煤系统和锅炉原煤仓频繁堵煤,机组带负荷、运行调整、环保排放控制压力增大且机组运行的安全隐患增加。

为防止因煤质原因导致给煤机频繁断煤,从而引发机组降负荷、环保排放超标、设备损坏、给煤机皮带、原煤仓着火、受热面泄漏等不安全事件,部门结合公司专题会要求制定本措施。

一、组织措施燃料管理部职责1、要求燃料管理部继续加紧原煤采购,加大掺配力度,从源头上解决堵煤问题;(值长每天跟踪输煤配煤、上煤方式及煤种情况)。

2、要求燃料管理部做好以下工作:一是与龙明检修协调配合做好上煤方式、喆润项目部负责堵煤清理衔接工作,设备停运前1小时通知值长、龙明检修做好清煤准备;二是优化调整上煤方式,合理控制上煤量,减少因运行方式不合理造成的大面积堵煤、溢煤及设备异常故障;三是加强输煤系统及设备的巡检、监盘和日常检查,合理安排输煤运行人员学习班或休班方式,加大就地巡检力度;四是做好锅炉原煤仓煤位的监视和保障,对形成烟气通道的及时采取措施,防止机组迫降负荷或给煤机皮带烧损等恶性事件。

(值长跟踪)3、燃料管理部参会人员每日生产早会通报当日存煤以及掺配煤情况,主要包括煤的热值、水分、硫份以及混煤情况等;4、燃料管理部输煤值班人员加强原煤仓煤位监视,发现原煤仓有冒烟现象,及时进行补煤,防止烟气反窜造成皮带着火或原煤仓着火;(集控配合)5、燃料管理部负责配合查看对应原煤仓清仓情况;(集控配合)。

发电运行部职责1、发电运行部根据煤质、原煤仓煤位情况做好运行方式的调整及参数监视。

要以安全生产,稳定供热为主,不过于追求两个细则奖惩,合理控制负荷变化速率,严格控制主要参数不超规定,深刻学习集团的几起不安全事件,坚决杜绝人为及供热中断事故的发生。

2、集控人员每班至少检查原煤仓疏通装置两次,确保疏通装置可以随时良好工作。

磨煤机堵煤原因分析及解决措施

磨煤机堵煤原因分析及解决措施

磨煤机堵煤原因分析及解决措施摘要:磨煤机设备堵煤问题是制粉系统中较为常见的问题之一,一旦出现堵煤问题,会形成锅炉断层燃烧,对锅炉的燃烧、气温以及气压产生很大的扰动,处理不当会引起管壁超温,锅炉灭火,严重时机组被迫停运,所以需要针对产生堵煤问题的成因进行具体分析,并总结可行的对策来加以防范和处理,从而保证设备的正常运转。

关键词:磨煤机;堵煤原因;解决措施燃煤火电厂中,给煤机作为制粉系统的重要辅机设备,负责将原煤仓内储存的煤均匀地送入磨煤机进行研磨并进行给煤量统计与控制。

受煤质因素、设备因素和人员调整原因影响,给煤机在运行中经常出现运行不稳定甚至跳闸问题。

随着燃煤机组低价煤掺烧工作的开展,对制粉系统设备运行的稳定提出了更高的要求。

本文根据某火电机组多年运行经验,总结出常见的磨煤机堵煤等问题。

查明故障原因,找出合适的方法,提高给煤机运行稳定性,对于火电厂的安全运行有着十分重要的意义。

一、堵煤问题的成因(一)问题描述某电厂的机组锅炉所应用的制粉系统为HP843型锟式磨煤机,20世纪80年代从我国引进,作为RP碗式磨煤机的迭代产品。

该设备构成包括电动机驱动减速箱、侧衬板、进风口以及叶轮等。

但是在设备工作中存在一定的缺陷,首先在正常运行过程中,由于其中含有一定数量的石子煤,并且排出物当中存在一定量的原煤成分,所以会在一定程度上造成资源浪费;其次叶轮设计缺陷,缩短了使用寿命,叶轮结构的设计使用寿命大约为五千小时,其中节流环结构和叶轮其他部位都容易脱落,坠入侧机体当中,进而导致设备损坏;再次,石子煤容易出现自燃问题,给设备的安全运行带来了较大的影响;最后,结构问题导致堵煤,本设备给料粒度为38mm以下,而磨盘转速则为每分钟38.4转,较大粒径的煤块无法及时进行处理,进而造成堵煤问题。

(二)堵煤问题成因在设备运行初期,设备的煤位需要控制在最小运行煤位上。

但是磨煤机无法直接将原煤立即进行研磨,需要缓慢将煤送入磨煤机当中,初步形成起料位。

火电厂给煤机常见故障及处理措施探讨

火电厂给煤机常见故障及处理措施探讨

火电厂给煤机常见故障及处理措施探讨摘要:给煤机在火电厂的生产运行中是非常重要的一种设备。

本文对火电厂给煤机的控制原理以及常见的故障进行了分析,并针对这些故障提出了一些解决措施。

关键词:火电厂;给煤机;常见故障引言给煤机在火力发电厂中是非常重要的一种辅助设备,能够火力发电过程中的给煤量进行合理的调节和控制,对于火电厂的生产效益有着非常重要的意义。

因此,保障给煤机的正常运行,对常见的给煤机故障进行有效解决是火电厂生产运行工作需重点关注的一个问题。

1.给煤机控制原理给煤机的控制系统如图1所示。

由DCS发出煤量信号,然后由A1输入卡将其转变为频率信号,并将转速信号、皮带有煤等信号与之一同进行数模转换后输入到控制系统的CPU卡中。

由CPU卡对信号进行处理后发出指令对给煤机速度进行控制。

CPU卡发出的信号经过A2卡后到达变频器,同时将煤率信号经过A3卡向DCS进行反馈。

在给煤机控制系统运行的过程中,始终按照预先设定的给煤机参数以及运行方式来对给煤机的运行状态进行随时的监控,当给煤机出现故障时会自动进行跳闸和报警,并对设备故障数据自动进行记录,从而为后续故障处理提供数据参考。

此外,变频器会根据预先设定的程序和参数对系统的故障进行监控,从而保障系统的正常运行。

图1 给煤机控制系统结构2.火电厂给煤机常见故障在火电厂给煤机运行过程中常见的故障主要包括以下几种:(1)给煤机无法启动。

该故障的表现为正常的给煤机进行启动时,无论是就地还是远方都不能成功启动,控制系统故障报警显示“启动失败”。

该故障产生的原因主要是由于给煤机控制门损坏导致无法关门,在给煤机的运行过程中在控制柜内造成了较多的煤粉堆积,对继电器造成了阻塞和粘连,导致继电器无法正常工作,进而使给煤机无法启动。

(2)给煤机启动故障。

该故障发生时可出现给煤机无法DCD启动的问题,但检查后发现DCS组与外回路并无问题存在。

导致该故障发生的原因主要是由于DCS跳闸回路与MFT跳闸回路的信号出现异常。

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理煤机是一种用于将煤炭从煤堆中输送到目标位置的设备。

在运行过程中,有时会发生煤机落煤管堵煤的情况。

下面将对煤机落煤管堵煤的原因分析及处理方法进行详细介绍。

煤机落煤管堵煤的原因:1.煤炭湿度过高:煤炭湿度过高会导致煤炭堆积在管道中,并且容易形成结块,进而导致管道堵塞。

2.煤炭粒度不均匀:如果煤炭的粒度不均匀,较大颗粒的煤炭可能会卡在煤机的落煤管中,从而引起堵塞。

3.落煤管设计不合理:落煤管的设计不合理或者安装不正确也会导致堵煤现象的发生。

例如,落煤管的角度太陡或者弯曲部分过多,都会增加煤炭在管道中堆积和卡住的可能性。

4.输送能力不足:煤机的输送能力不足也是导致堵煤的原因之一、当煤机无法及时将煤炭输送出去时,煤炭堆积在管道中的概率就会增加。

5.设备故障或磨损:如果煤机内部的部件出现故障或磨损,比如输送带断裂、滚筒损坏等,都会导致煤炭输送的中断,进而引起堵煤。

煤机落煤管堵煤的处理方法:1.加强煤炭湿度控制:合理控制煤炭的湿度,可以通过合理的覆盖和防潮措施来降低煤炭的湿度,减少煤炭在管道中的堆积和结块。

2.提高煤炭的粒度均匀性:通过煤炭破碎和筛分等工艺措施,可以提高煤炭的粒度均匀性,减少较大颗粒煤炭在管道中的卡塞现象。

3.优化落煤管的设计:改善落煤管的角度和弯曲部位,简化管道结构,可以减少煤炭在管道中的积堆,并且降低堵煤的概率。

4.提高煤机的输送能力:对煤机进行改进和升级,提高其输送能力,确保煤炭能够在合理的时间内快速地离开煤机,减少在管道中的积堆。

5.定期检查和维修设备:定期对煤机进行检查和维修,修复或更换故障和磨损的部件,确保设备的正常运行,减少堵煤的发生。

综上所述,煤机落煤管堵煤是由多种因素导致的,需要通过合理的措施和方法来解决。

通过控制煤炭湿度、提高煤炭粒度均匀性、优化落煤管设计、提高输送能力以及定期检查和维修设备等措施,可以有效预防和处理煤机落煤管堵煤问题,确保煤炭的顺利输送。

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

给煤机落煤管堵煤原因分析及处理

目录一、小组概略二、选题原由三、设施简介四、堵煤的原由及现象五、堵煤的办理及危害六、改造的目的及方案七、改造后的成效给煤机落煤管堵煤原由剖析及办理一、小组概略略二、选题原由飞灰含碳量每降低 1% ,降低供电标煤耗 0.6% ,加强锅炉1、炉墙壁积碳,造成落煤管屡次堵煤,机炉屡次起落负荷,影响安全运转2、飞灰含碳量高升公司制运定行生中需 解选定给煤机落煤管拥塞原由剖析及办理三、设施简介1、徐州金山桥热电有限企业一期工程为两台济南锅炉厂生产的YG -75/5.29-M12 型次高压、次高温循环流化床锅炉。

该锅炉为自然循环水管锅炉,采用由高温旋风分别器构成的循环焚烧系统。

炉膛为膜式水冷壁构造。

过热器分高低两级,中间设喷水减温,尾部设三级省煤器和一、二级空气予热器。

拥有高效,低污染,运转靠谱性高,启动快速等突出长处。

压缩空气系统为:1#ML75ROTARY 、固定式空压机,容积:13 立方米/秒,排气压力:0.75Mpa ,额定功率:75KW 。

2#ML90ROTARY 固定式空压机,容积:7.1立方米/秒,排气压力:0.75Mpa ,额定功率:90KW 。

锅炉采用正压给煤方式,在锅炉前9m 平台部署了三台全关闭耐压称重给煤机,给煤机出口下煤弯管部署了一次热风作为风源的播煤风,作用是把煤输送到炉膛内,同时谨防炉内的烟气反窜。

一次风机出口风压设计值为15.6kPa ,运转中最高值不大于12kPa ,在一次风机出口管道、空预器的入口接出锅炉的返料风、给煤机的密封风,降低了一次风机风压;一次风机经过三级空预器预热,压力消耗大,因此运转的播煤风压力为10kPa 。

2、煤质剖析该炉设计燃料为烟煤,其燃料特征为:挥发分(Var):20% 灰分(Aar):31.09% 碳(C ar):48.27% 全水分(War ):9.48% 氢(Har ):3.43% 氧(Oar ):6.1% 氮(Nar ):0.63% 全硫(Sar):1% 低位发热量(Qnet ·ar):19040Kj/kg (4555Kcal/kg)入炉煤粒径:0~10mm额定负荷燃煤量:12t/h。

给煤机常见故障及处理方法

给煤机常见故障及处理方法

给煤机常见故障及处理方法煤机是一种常用的工业设备,用于将煤炭等固体颗粒物料送入锅炉或其他设备中进行燃烧。

然而,在使用过程中,煤机可能会出现一些常见故障,影响其正常运行。

本文将介绍几种常见的煤机故障及其处理方法,以便帮助用户更好地维护和使用煤机。

一、送料不畅当煤机的送料不畅时,可能会导致煤炭无法正常进入锅炉,影响燃烧效果。

产生这种故障的原因可能有多种,包括煤炭含水率过高、送料管道堵塞、送料机械部件磨损等。

针对不同的原因,可以采取相应的处理方法:1. 检查煤炭的含水率,如果过高,则应及时处理,如降低煤炭的含水率或更换干燥煤炭。

2. 检查送料管道是否堵塞,可以通过清理或更换堵塞的管道来解决问题。

3. 检查煤机的机械部件,如送料螺旋、送料辊等是否磨损,如有需要及时更换。

二、送料不均匀送料不均匀是煤机常见的故障之一,会导致煤炭在锅炉中的分布不均,影响燃烧效果。

产生这种故障的原因可能包括送料机械部件磨损、送料系统调整不当等。

解决这一问题的方法如下:1. 检查煤机的机械部件,如送料螺旋、送料辊等是否磨损,如有需要及时更换。

2. 调整煤机的送料系统,确保各个部件的协调配合,以实现均匀的煤炭供给。

三、煤机堵机煤机堵机是指煤机在运行过程中因为煤炭堵塞而停止工作。

堵机的原因可能有多种,如煤炭颗粒过大、煤炭湿度过高、煤机内部积存物过多等。

针对不同的原因,可以采取相应的处理方法:1. 检查煤炭的颗粒大小,如果过大,则应对煤炭进行粉碎处理,以便更好地进入煤机。

2. 检查煤炭的湿度,如果过高,则应及时降低煤炭的湿度,以减少堵塞的可能性。

3. 定期清理煤机内部的积存物,以保持煤机的畅通。

四、煤机电控系统故障煤机的电控系统是保证煤机正常运行的重要组成部分,如果出现故障,可能会导致煤机无法正常运转。

常见的电控系统故障包括电机过载、电机线路短路等。

针对这些故障,可以采取以下处理方法:1. 检查电机的负荷情况,如果超过额定负荷,则应减少煤炭供给量,以降低电机负荷。

关于磨煤机堵煤以后的操作方法补充如下

关于磨煤机堵煤以后的操作方法补充如下

关于磨煤机堵煤以后的操作方法补充如下:一、一般堵煤的操作方法:发现磨煤机堵煤现象但并不严重,磨煤机尚未发生振动、漏粉等现象,可按如下方法操作:1. 减少给煤量、提高一次风量观察磨煤机电流及一次风速变化情况,如电流下降、一次风速上升,保持吹扫直至磨煤机各参数正常,此时汽温可能有上升趋势,提前增加给水偏置和减温水控制汽温正常。

2. 如堵煤现象没有变缓趋势,停用给煤机,尽量降低一次风量,同时适当降低负荷设定。

此时有大量煤粉进入炉膛但没有计入总煤量,提前降低总煤量、增加给水偏置和减温水控制汽温正常。

在汽温稳定后逐渐缓慢增加一次风量吹扫至磨煤机各参数正常。

在处理过程中注意其余磨煤机没有堵煤趋势,否则继续降低负荷。

二、严重堵煤的处理方法:当磨煤机堵煤并且发生振动、漏粉等现象时,应立即停止磨煤机运行,观察磨煤机出口挡板关闭。

并进行以下处理:1、观察RB动作正常,锅炉各参数稳定。

2、通知检修人员到场,并提起磨辊。

3、对磨煤机石子煤排放箱加强排放。

在关闭磨煤机出口挡板的情况下,强制启动磨煤机,并不断从石子煤排放箱将磨煤机内的煤排放干净。

(如磨煤机无法启动通知检修人工清理)4、开启磨煤机出口挡板,逐渐缓慢开启冷风调节挡板,注意采取防止超温的措施。

5、待一次风量增加至100t/h以后吹扫一段时间,判断没有煤粉进入炉膛后将冷风调节挡板关闭。

6、强制磨煤机一次风量启动条件启动磨煤机,缓慢开启冷风调节挡板吹扫并提前采取防止超温的措施。

7、待一次风量增加至100t/h以后吹扫一段时间,判断没有煤粉进入炉膛并且磨煤机电流至空载正常值,可下降磨辊注意汽温变化情况,如磨盘上已无存煤可启动给煤机恢复磨煤机正常运行。

8、当发生2台及以上磨煤机堵煤时应及时投油助燃,根据堵煤的严重程度分别处理。

机组负荷根据当时磨煤机出力设定,注意防止汽温过低或过高的事故发生。

针对目前煤质下降,造成主汽温度超温的现象,特制定以下技术措施:一、防范措施:1. BTU修正系数下降至0.9以下,应对可能出现的超温情况加以重视。

给煤机堵断煤异常发现及处理措施

给煤机堵断煤异常发现及处理措施

给煤机堵断煤的异常发现及处理措施
给煤机堵断煤是锅炉运行中常见的问题,如果发现不及时,处理措施不到位,可能会导致锅炉灭火事故的发生,下面就对给煤机堵断煤的情况作具体分析。

给煤机堵断煤可分为几种类型,分别是堵在煤仓出口、堵在给煤机内、堵在下落煤管和堵在磨机绞龙,以及煤仓走空和打洞,而堵在给煤机内又可能是皮带跑偏卡死或皮带打滑。

给煤机堵煤有一个共同的现象就是磨出口温度异常升高,该台磨机料位不断下降。

1.如果给煤机转速自动在加,而给煤量为零,磨内压力没变,另一侧给煤量加足,可判断给煤机堵煤堵在煤仓出口,这时候可以让另一台给煤机加大给煤维持住磨机料位,适当减小该磨出力,如果料位已经很低了则可以根据情况停止该侧一到两个燃烧器运行,避免磨机抽空,增大其他磨机出力,派人就地确认堵煤,联系捅煤人员及时敲打,必要时停磨处理。

2.如果给煤机转速自动在加,两侧给煤量都在不断增加,而磨机料位还在下降,磨出口温度也在升高,此时应首先把给煤机自动解除,转速指令给零,减少该磨出力,派人就地敲打下落煤管,如果声音沉闷,那么就是下落煤管堵了,此时应停磨处理,如果声音响亮,可判断为堵在给煤机内,如果确认是皮带打滑,联系炉检班处理。

3.如果瞬时煤量减少,给煤机转速自动在加而煤量为零,磨内压力以及粉管压力都下降了,可判断为煤仓走空或打洞,此时应开大该磨负荷风门维持住磨内压力,可选择停止该侧一到两只燃烧器运行,增大其他磨机出力,联系燃运加煤,派人就地处理。

循环流化床锅炉原煤仓堵煤原因分析及处理

循环流化床锅炉原煤仓堵煤原因分析及处理

循环流化床锅炉原煤仓堵煤原因分析及处理近年全国经济形势持续下行,蒙西电网竞争日趋激烈。

加之国家决定进一步降低工商业电价,以及煤价连年走高,企业利润被摊薄。

为降低发电成本,完成公司全年盈利任务,决定在锅炉燃煤中大量掺配相对廉价的煤泥。

其中煤泥掺烧比例达到60%以上。

大量掺烧煤泥造成原煤仓频繁断煤,严重影响机组稳定安全运行。

本文详细分析了300MW循环流化床锅炉原煤仓改造后发生堵煤的原因,并做出相应优化处理,达到了很好的效果,优化处理效果明显。

标签:煤仓改造;犁煤器;堵煤1 系统简介内蒙古京泰一期2×300MW 循环流化床锅炉机组,锅炉给煤系统采用前墙集中布置,炉前布置有8 个给煤口,在前墙水冷壁下部收缩段沿宽度方向均匀布置,每台炉共配制 4 个原煤斗和一个启动料仓,当床温上升到约420℃并维持稳定后,被破碎成0~30mm 煤粒开始分别由8 台沈阳施道克EG2490 型电子称重式皮带给煤机输送到8 个给煤口从前墙送入炉膛下部的密相区内。

原煤仓为方锥形,每个原煤仓上安装有40 个空气炮,每层空气炮设置检修平台,每台给煤机入口配有 1 台电动单向插板门。

改造方式:内蒙古京泰发电有限责任公司 1 号炉11 原煤仓改造为防堵煤仓,安装不锈钢“方圆节”及双向电动犁煤器。

在双向电动犁煤器的出口段设置双向气动插板门,具备轨道自清理功能。

每套防堵装置系统安装一套断煤信号采集装置,能够及时采集并传输断煤信号。

防堵装置能够实现自动控制和就地手动控制。

自动疏松装置的PLC系统检测到信号的来源后执行逻辑控制启动电动机,电动机拖动高压油泵,高压油泵运转将油箱内的液压油通过滤油器及油管并经过电磁换向阀切换后推动油缸动作,从而带动电动液压双向犁煤器动作实现疏松。

改造完成后,犁煤器投入自动,11原煤仓空气炮投入手动。

机组正常运行方式,CCBF协调投入。

11、12给煤机发生断煤后,犁煤器开始动作。

结束动作流程后,断煤信号仍不能消失,11、12给煤机不下煤。

采用放炮法处理煤仓堵塞的安全技术措施

采用放炮法处理煤仓堵塞的安全技术措施
适用范围广
放炮法适用于不同类型、 不同规模的煤仓堵塞问题 ,具有较强的通用性和灵
活性。
适用范围与条件
适用于煤炭、矿山等行业
放炮法主要适用于煤炭、矿山等行业中遇到的煤仓堵塞问题。
堵塞严重、难以处理时采用
当煤仓堵塞严重、其他方法难以处理时,可以考虑采用放炮法进行 处理。
需要满足安全条件
在使用放炮法处理煤仓堵塞时,必须严格遵守相关安全规定和操作 规程,确保处理过程中的安全。
煤炭湿度过大
湿度过大的煤炭容易粘附在煤仓壁上,形 成堵塞。
煤炭粒度过大或过小
粒度过大或过小的煤炭在煤仓内流动性差 ,容易形成堆积和堵塞。
煤仓结构不合理
煤仓进出口设计不当、仓壁倾角过小等结 构问题,也容易导致煤炭堵塞。
操作管理不当
如未及时清理煤仓、给煤机调整不当等操 作管理问题,也可能引发煤仓堵塞。
影响与危害
制定完善的安全技术措施审批流程,明确 各级审批人员的职责和权限。
指定专人负责安全技术措施的编制、审核 、批准和监督执行等环节。
建立安全技术措施档案管理制度,确保相 关资料的完整性和可追溯性。
现场执行与监督检查
01
在放炮作业前,对现场作业人员 进行安全技术交底,确保每个人 都了解并掌握相关安全措施。
对放炮地点的设备设施进行全面检查,确 保设备设施完好无损,如有损坏应及时修 复或更换。
பைடு நூலகம்清理现场卫生
做好记录和总结
放炮结束后,要及时清理现场卫生,将残 留的火药、雷管等危险物品清理干净,确 保现场安全整洁。
对放炮操作过程进行详细记录和总结,分析 存在的问题和不足,提出改进措施和建议, 为后续工作提供参考和借鉴。
影响锅炉燃烧稳定

给煤机堵煤及处理

给煤机堵煤及处理

给煤机堵煤及处理 The manuscript was revised on the evening of 2021给煤机堵煤及处理(益阳发电有限责任公司刘俊汉张贵生 413000)摘要:本文针对现场给煤机经常堵塞现象,并结合自已的运行经验,录找出一种利用系统负压进行疏通给煤机的方法,本方法操作简单,系统投入不大,确非常有效和适用于各种负压式制粉系统。

一、问题的提出制粉系统是燃煤火力发电厂的重要组成部分,其运行的好坏直接影响锅炉运行的安全与经济性。

而在所有影响制粉系统运行的条件中,给煤机堵煤又是一件看似简单,但又要经常面对的问题。

由于我国原煤产地众多,各地原煤质量差异较大,且受铁路运输的限制,很难达到因需调度,从而使很多电厂的燃煤很难正常使用设计煤种、甚至不得不燃用一些劣质煤。

这就为制粉系统的经济安全运行带来了很多的不利因素,严重地干扰了机组的正常运行。

煤源的不稳定性在益电公司表示得尤为突出,特别是在秋、冬两季雨水较少,火电机组运行较多煤源紧张的情况下,益电公司不得燃用本省劣质煤;同时,在春、夏两季南方雨水较多,而益电公司又处雨水充足的湖南境内。

这些因素都导致制粉系统在运行中经常出现堵煤现象。

二、给煤过程简述益电公司现有两台300MW火电机组,受供应煤质不稳定,不可避免燃用各种混煤及地方小窑煤的限制,制粉系统采用钢球磨煤机中间储仓式热风送粉系统。

每台机组设有四套低速钢球磨,配以埋刮板式给煤机。

具体运行流程见下图(注:根据本文特点,仅示出从原煤斗到磨煤机这段的给煤流程)三、堵煤原因分析及处理造成运行中堵煤主要是由于原煤斗下煤不畅所致,而由于给煤机工作不当造成堵煤的现象,兹自参加工作以来很少遇到(注:即使有也一般是由于外物所致,如原煤中夹有木块,卡在磨煤机入煤口造成给煤机堵煤等)。

所以,本文的重点是分析原煤斗堵煤原因及处理措施。

原煤斗一般采用的是上部为圆柱形,下部为正方形(或尖椎形)的结构形式。

这种形式的原煤斗,在原煤水份不超标时,煤在自重力、内磨擦力并受刮板链条拖动力的作用下,可以均匀、连续的供煤,供煤量的大小则由埋刮板式给煤机决定。

给煤机断煤堵煤的原因和解决办法

给煤机断煤堵煤的原因和解决办法

给煤机断煤堵煤的原因和解决办法北极星电力网技术频道作者: 2011-5-18 17:46:54 (阅754次)所属频道: 火力发电关键词: 给煤机断煤堵煤给煤机故障、下煤管严重堵塞造成一台给煤机在较长一段时间内无法运行,这种现象在锅炉运行中会时常出现,针对给煤机断煤堵煤这个问题的解决办法,和大家探讨和交流:(1)定期对给煤机的落煤管进行振打和启动煤仓疏松设备,加装振打装置,根据经验数据定期振打;运行中人工定期投煤,根据经验数据定期清除积煤。

(2)应加强对给煤机机组给煤系统所属设备运行中的检查维护,要求当班运行人员经常巡检,发现有堵煤情况应及时疏通,确保锅炉给煤设备运行的稳定性.(3)解决给煤机断煤的问题,首先要加强燃煤管理,把燃煤管理的重点放在煤质的提高控制上,严格控制入炉煤的表面水分含量是一个有效的措施。

(4)可以通过技术改造,改变煤仓结构、煤仓内壁铺设高分子复合材料衬板以及安装煤仓疏通机等方法改善给煤机入口堵煤的现象。

对于经常发生给煤机堵煤问题的电厂,应根据实际设备情况进行相应设备的技术改造,以解决困绕锅炉安全经济运行的给煤机堵煤问题。

因此该期间对上煤的煤种和上煤时间进行控制和调整,防止出现断煤或堵煤现象,而使事故扩大。

1、对于供热峰谷差较大的供热单位,锅炉需要安排压火和拉火,适当提高该台锅炉的负荷和增加二次风量,以增强锅炉扰动,减少炉膛内温差;由于考虑到运行在中夜班的安全性,一般考虑安排该台炉为调停炉,压火和拉火工作尤为注意,压火时,投煤会不均匀,使炉床沸下温差逐步拉大,尤其对单边一台给煤机故障时,影响压火点的温度,达不到压火效果,必须适当增加另二台给煤机下煤量,以期达到压火效果,同时,为提高拉火成功率,一般在拉火前进行再次投煤,由于拉火时一次风量小,二次风未投入,流化不完全,该期间中最容易造成炉床局部超温或结焦,存在一定的安全隐患。

因此运行人员在拉火操作时一定要注意沸下温度的上升速度和风量的控制。

原煤仓堵煤的原因分析及处理

原煤仓堵煤的原因分析及处理

1 概 述 在火 电厂实际运 行过程 中,几 乎所 有的煤仓都或多或少存在堵 煤 问题。尤其是连续 降雨的天气 .煤中所 含水 分增大 ,煤粒粘度增 加 .堵煤更频繁。当煤仓 出现堵塞 不能 自动下煤 时,会 引发一系列
问题:给煤机断煤,磨煤机振动加剧,燃烧火焰失稳及运行参数波
动等。如果处理不好还会导致锅炉灭火,影响正常生产。因此 ,原 煤仓堵煤 问题 已 经成为影响部分火 电厂稳定运行的主要因素. 【 2 1 ] . 对 于原煤仓堵煤的问题 ,许 多电厂采取的办法是:派专人在煤 仓旁边看守 .发现 断煤就用大锤砸 煤仓下部及给煤机落 煤管 ,时问 长了,煤仓及落煤管被 砸的坑 洼不平 。这种 土方法不 但劳动 强度 大 .而且严重影响了锅炉的安全运行。还有一些 电厂采用振动器清 除堵塞 .也难 以彻底解决 问题。 因此 ,查 明原 因,找 出合适的方法 解决原煤仓堵煤问题对于火 电厂 的稳 定运行有着十分重 要的意义。
() 3 煤仓内存煤太少 。因为煤块是从十几米 的高度落下来,煤
仓的深度越深,加速度越大 ,随之其 冲击动 量也越大 ,所 以一定块 度 的煤块在重力作用下 ,逐渐把煤仓底部 的存煤 冲击压实,当再次 放煤时,就很可能发生堵塞。 () 4 结构性堵仓。 目前国 内火力发 电厂原煤仓都是用钢板制造 的 .其形状为上 口大 、下 口小的方锥 、圆锥或双 曲线形。煤在仓 内 靠 自重 自上而下流动,越向下,流通截面越小,这也是发生堵塞的 个重要原因。 () 5 煤场管理不善 导致大块煤 、矸石或异物入 仓。煤仓或溜煤 眼入 口处 ,未按要求设置筛篦 或筛篦 口过大 ,致使大块煤及矸石进 入仓 内,甚至使一些背板 、撑木 、破风 筒,废 旧钢丝绳 等进入煤 仓,而造 成堵塞 。 【】 3

某项目的原煤仓堵煤分析及解决方案

某项目的原煤仓堵煤分析及解决方案

- 76 -技术交流石油和化工设备2020年第23卷某项目的原煤仓堵煤分析及解决方案夏雄,申亮,燕涛,王林林(中国轻工业长沙工程有限公司, 湖南 长沙 410114)[摘 要] 火力发电厂原煤仓普遍出现堵煤现象,本文结合实际项目运行中出现的堵煤问题,深入剖析了堵煤的原因,提出了相应的解决方案,有效提高了锅炉的安全稳定运行,可为同行处理类似问题提供一定的参考。

[关键词] 原煤仓;堵煤;解决方案作者简介:夏雄(1987—),男,湖南益阳人,硕士研究生,工程师。

中国轻工业长沙工程有限公司专业负责人。

图1 原煤仓出口布置图1 概述锅炉主体设备的良好运行,燃料的给料稳定性直接影响燃煤电厂的稳定安全运行。

然而,目前在燃煤电厂运行过程中,几乎所有的煤仓都存在堵煤问题,直接影响了电厂的稳定运行。

本文基于某项目运行过程中的原煤仓堵煤问题,提出了相应的解决办法,有效提高了锅炉的运行时间和效率,为同行处理类似问题提供一定参考。

2 现场实际运行状况2.1 项目情况某项目在运行过程中,采用太原锅炉集团有限公司生产的150t/h 温中压循环流化床锅炉,型号为TG-150/3.82-M 。

炉前设置3个独立的圆形原煤仓,直径5m ,高度约11m ,直段长4m ,倾斜部分内衬不锈钢板,单个容积约130m 3,每个原煤仓出口设置一台称重式给煤机给锅炉炉膛进料。

经过除铁、超特拉破碎机破碎后的原煤通过原煤仓顶部经带式输送机及配套的双侧犁式卸料器卸料进入原煤仓临时存储。

为满足环保要求,运煤过程设置了喷雾装置,以抑制煤粉的飞扬。

入炉煤的粒度为0-10mm ,切割粒径d50=1.5mm ,小于200μm 的份额≤20%,粒度大于6mm 的≤10%,原煤仓出口布置见图1。

2.2 运行情况现场运行中发现,在三个原煤仓中,带式输送机中部采用犁式卸料器卸煤的两个原煤仓出现了严重的堵煤现象,带式输送机头部进料的原煤仓正常运行。

堵煤位置位于原煤仓出口200mm 直段和500mm 高的方圆节。

煤仓堵煤的原因及处理

煤仓堵煤的原因及处理

煤仓堵煤的原因及处理【摘要】原煤仓堵煤是国内各个火电厂在运行期间频繁遇到的问题,尤其在近期我厂煤仓堵煤严重,经多次调整均不能得到很好的解决。

煤仓堵煤时间一旦发生,将意味着运行值班员的工作量要加大、并且运行难于调整值稳定。

该问题的发生不仅仅在电力行业,焦化行业、煤提质等都时时面临着落煤斗料仓堵煤、起拱等问题,着实让从事运行生产工作的朋友头痛,落煤斗的堵煤导致供料不足,使得发电量减少,则发电成本却增高。

更有甚者让我们的值班员累的苦不堪言,而且时时面临着危险。

【关键词】煤仓;堵煤;超温京能(赤峰)能源发展有限公司两台UG-480/13.7-M循环流化床锅炉,每台炉配备两个原煤斗,原煤斗有效容积582m3,每台炉配备EG-2490电子称重式给煤机6台。

自2013年9月以来,我厂两台炉煤仓堵煤、超温问题频发,影响了机组的正常安全运行生产工作。

由于该问题的产生,极大程度的加重了运行值班员的工作量,并威胁到设备的安全运行。

经过观察和总结经验,大致有以下几种观点:1、我厂原煤仓堵煤在八月份以前出现次数较少有时候甚至连续几个月都不会出现堵煤的现象。

进入九月份之后。

由于赤峰地区连降几场大雨,造成露天煤场所储存煤质中水分增加,造成煤流粘性增大,在落入煤仓之后,在煤仓内壁上粘接在一起,随时间的增加,内壁挂煤变厚,使得落煤堵塞不通畅。

2、煤仓入口煤颗粒不符合要求。

由于长期运行,煤仓内壁没有得到过清理,或有部分突出物,使得内径变小。

当煤块较多落入时内阻力增大,煤块容易在煤仓内径较小处堆积、“搭桥”也就是“蓬煤”。

3、长期运行以来,我厂两台炉共12台给煤机,运行近五年来,常有煤仓衬板脱落。

煤仓衬板为表面光滑的石板。

衬板脱落后内壁表面粗糙,容易造成内壁挂煤。

运行时间增加之后,造成自燃现象,由于空气较少,该处燃烧往往不完全,且容易出现低温结果。

针对这几种意见,我们采取的方式是堵煤初期用空气炮捶打、(用钢筋捅)震掉蓬煤处的煤块。

增加上煤次数,用煤块自重破坏蓬煤现象。

给煤机断煤,方法对策怎么行!

给煤机断煤,方法对策怎么行!

给煤机断煤,方法对策怎么行!下面说一下给煤机故障、下煤管严重堵塞造成一台给煤机在较长一段时间内无法运行,这种现象在锅炉运行中会时常出现,针对给煤机断煤堵煤这个问题的解决办法,和大家探讨和交流!附带事故案例分析!希望对大家有所帮助!给煤机堵断煤是锅炉运行中常见的问题,如果发现不及时,处理措施不到位,可能会导致锅炉灭火事故的发生,下面就对给煤机堵断煤的情况作具体分析。

给煤机堵断煤可分为几种类型,分别是堵在煤仓出口、堵在给煤机内、堵在下落煤管和堵在磨机绞龙,以及煤仓走空和打洞,而堵在给煤机内又可能是皮带跑偏卡死或皮带打滑。

给煤机断煤问题对机组的安全和稳定性都造成了很大的影响,对机组的经济性也造成了影响,所以给煤机断煤是一个不容忽视的危险因素,大家要对给煤机断煤做好预防措施,严密监视给煤机的运行情况,为机组安全稳定运行打好基础。

所以我们需要事先想清楚,及时做出反应及其处理。

做到及时发现、及时处理,严防事故扩大化。

(1)定期对给煤机的落煤管进行振打和启动煤仓疏松设备,加装振打装置,根据经验数据定期振打;运行中人工定期投煤,根据经验数据定期清除积煤。

(2)应加强对给煤机机组给煤系统所属设备运行中的检查维护,要求当班运行人员经常巡检,发现有堵煤情况应及时疏通,确保锅炉给煤设备运行的稳定性。

(3)解决给煤机断煤的问题,首先要加强燃煤管理,把燃煤管理的重点放在煤质的提高控制上,严格控制入炉煤的表面水分含量是一个有效的措施。

(4)可以通过技术改造,改变煤仓结构、煤仓内壁铺设高分子复合材料衬板以及安装煤仓疏通机等方法改善给煤机入口堵煤的现象。

对于经常发生给煤机堵煤问题的电厂,应根据实际设备情况进行相应设备的技术改造,以解决困绕锅炉安全经济运行的给煤机堵煤问题。

因此该期间对上煤的煤种和上煤时间进行控制和调整,防止出现断煤或堵煤现象,而使事故扩大。

给煤机断煤现象及处理下雨天来煤较湿或燃用含水高的煤质时,容易造成磨煤机入口管堵塞,影响制粉系统的正常运行。

给煤机常见问题汇总

给煤机常见问题汇总

给煤机问题汇总给煤机现场出现问题:问题一现象:给煤机跳闸,错误调用报07〔堵煤跳闸〕原因:由给煤机出口堵煤报警器发出的出口堵煤信号造成的给煤机跳闸。

处理方法:1.观察给煤机出口是否真正堵煤,如堵煤一定要及时停顿给煤机,以防出现重大问题。

2.将出口堵煤报警器的外罩翻开,观察堵煤报警器的行程开关是否上锈。

如果有锈迹,应为此原因造成的报警器误动作导致的给煤机跳闸。

需清理锈迹、重新将行程开关定位到临界状态或更换堵煤报警器。

3.检查出口堵煤报警器的接线是否有接地或是否被砸断,因堵煤报警器为常闭节点,一旦有接地或者砸断现象,会造成柜堵煤继电器误动作,导致给煤机跳闸。

4.检查给煤机控制柜堵煤〔FD〕继电器及其底座是否损坏。

接线是否有松动及漏接、错接现象。

问题二现象:给煤机报容积式给煤原因:给煤机称重传感器无法称量皮带上方物体重量处理方法:1.检查给煤机承重托辊上是否有杂物将托辊卡住,此现象会造成给煤机承重传感器两侧偏差过大,导致给煤机报容积式给煤。

2.检查给煤机称重传感器及其电缆是否有损坏现象。

如果有损坏现象,更换称重传感器。

3.检查自检〔SELF TEST〕09,如果两侧偏差过大,有可能为承重传感器两侧不平,重新用水平检尺校订称重传感器水平。

〔校订方法:将水平检尺放在称重跨距辊上,调节称重传感器下方螺母,使称重辊与跨距辊在同一水平线。

〕如果校订后,如果两侧偏差还是过大,检查皮带是否偏离并压住称重辊一侧。

4.用力下压或上抬,称重传感器数值变化缓慢或变化小,可能为称重传感器部进灰,导致传导不正确,用六角将称重传感器外壳翻开,进展清理。

5.以上工作完成过后,仍报容积式,可能为干扰造成的容积式,与我公司联系,加装屏蔽环问题三现象:给煤机报煤仓出口堵煤原因:AE煤流检测器发出报警信号处理方法:1.检查给煤机上闸门是否真正堵煤。

如果真正堵煤可用疏松机或空气炮进展疏通,或用人工进展震打。

2.检查接线是否正确及给煤机控制柜CFMR继电器和其底座是否有问题。

煤仓堵仓事故现场处置方案

煤仓堵仓事故现场处置方案

煤仓堵仓事故现场处置方案一、引言煤仓是煤矿生产中重要的储存设施,用于存放原煤、精煤等。

然而,在实际生产过程中,煤仓堵仓事故时有发生,给煤矿安全生产带来了严重威胁。

为了确保煤矿生产的安全、稳定,及时有效地处理煤仓堵仓事故,特制定本处置方案。

二、事故现场情况分析1. 事故现场环境:煤仓所在区域地形、地质条件复杂,煤仓周围是否有积水、漏水现象,煤仓结构是否牢固,有无裂缝、变形等现象。

2. 事故原因:分析煤仓堵仓事故发生的原因,如煤质、给煤机故障、煤仓设计不合理、日常维护不到位等。

3. 事故影响:了解煤仓堵仓事故对煤矿生产的影响,如影响生产进度、设备损坏、人员伤亡等。

4. 事故现场人员:了解事故现场人员数量、位置、伤亡情况及救援需求。

三、现场处置措施1. 立即停止给煤机工作,切断电源,防止事故扩大。

2. 疏散事故现场人员,确保人员安全。

对受伤人员进行现场急救,并迅速送往医院治疗。

3. 查明煤仓堵仓原因,对给煤机、煤仓等设备进行检查、维修,确保设备正常运行。

4. 清理煤仓内的堵塞物,采取措施防止煤仓再次堵仓。

如调整给煤机速度、改变煤质搭配、加强煤仓日常维护等。

5. 加强事故现场安全管理,设置警戒线,禁止无关人员进入。

对事故现场进行监控,确保事故处理过程中的安全。

6. 联系相关部门,配合做好事故调查和善后工作。

四、后期处置措施1. 总结事故原因和教训,加强煤矿安全生产管理,防止类似事故再次发生。

2. 对事故责任人进行严肃处理,依法追究其法律责任。

3. 加强煤仓设计和日常维护,确保煤仓安全运行。

如优化煤仓结构、提高煤仓容量、加强给煤机和煤仓的检查和维护等。

4. 提高煤矿员工的安全意识和应急能力,开展煤仓堵仓事故应急预案培训和演练。

五、结论煤仓堵仓事故现场处置方案的制定和实施,对于确保煤矿安全生产、降低事故损失具有重要意义。

煤矿企业应高度重视煤仓堵仓事故的预防和处置,切实加强安全生产管理,提高员工的安全意识和应急能力,以降低煤仓堵仓事故的发生率。

洗煤厂安全规程

洗煤厂安全规程

洗煤厂安全规程一、给煤机安全规程1、煤仓堵塞时要使用专用的工具捅煤,不准在仓口捅煤。

捅煤时不准用身体顶着工具或放在胸前用手推着工具,以防打伤。

工具用完后,应立即取出。

捅煤时应站在适当的平台上进行,严禁站在栏杆、电机或设备上操作。

2、给煤机在运行中被物料卡住、堵塞时禁止用手直接清除。

如必须用手直接工作时,应停机进行。

3、给煤机各转动部件的销子、螺钉都必须牢固,如发现有钢丝绳缠绕在主轴上或大块矸石、铁器、木头卡在叶轮中应紧急停车处理。

二、胶带输送机安全规程1、胶带输送机长度超过30m或工作需要处,应设人行过桥。

一般超过50m及各重要工作地点,应设有中间“紧急停机”按钮或拉线开关,拉线开关的数量,应根据胶带输送机的长度及拉线开关的有效长度来确定。

2、“紧急停机”的拉线开关,一般设在胶带主要人行道一侧。

3条胶带输送机共用的皮带走廊,其中间的胶带输送机两侧均应设置“紧急停机”拉线开关。

3、倾斜胶带输送机必须设置止逆、防偏、过载,打滑等保护装置,防止胶带压住打滑而发热起火。

4、胶带输送机要设清扫器。

运转中严禁清理或更换托辊、机头、机尾滚筒,不准站在机架上铲煤、扫水;机架较高的胶带输送机,必须设防护遮板方可在胶带下通行或清扫。

需要清理托辊、机头、机尾滚筒时,必须停车处理,并由司机在操作箱上挂“停车牌”。

5、胶带输送机机头、机尾应设有安全防护网(罩)或栏杆。

6、应在胶带输送机机下过人的地方设安全保护板。

7、无论胶带输送机运转与否,都禁止在胶带上站、行、坐、卧,并严禁用胶带输送机搬运工具及其他物件。

8、胶带打滑、跑偏、断带和机头溜槽的堵塞等事故,应从工艺设计和机械的角度及保护装置上解决。

9、电热胶接胶带时,应注意防火,并配备必要的消防器材。

三、手工选煤工安全规程1、上岗前应按规定穿戴好劳动保护用品,并扎好袖口、裤脚,女工发辫要盘入帽内。

2、无论胶带输送机运转与否,都禁止在胶带上站、行、坐、卧,并严禁用胶带输送机搬运工具及其它物件。

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给煤机堵煤及处理
针对现场给煤机经常堵塞现象,并结合自已的运行经验,录找出一种利用系统负压进行疏通给煤机的方法,本方法操作简单,系统投入不大,确非常有效和适用于各种负压式制粉系统。

一、问题的提出
制粉系统是燃煤火力发电厂的重要组成部分,其运行的好坏直接影响锅炉运行的安全与经济性。

而在所有影响制粉系统运行的条件中,给煤机堵煤又是一件看似简单,但又要经常面对的问题。

由于我国原煤产地众多,各地原煤质量差异较大,且受铁路运输的限制,很难达到因需调度,从而使很多电厂的燃煤很难正常使用设计煤种、甚至不得不燃用一些劣质煤。

这就为制粉系统的经济安全运行带来了很多的不利因素,严重地干扰了机组的正常运行。

煤源的不稳定性在益电公司表示得尤为突出,特别是在秋、冬两季雨水较少,火电机组运行较多煤源紧张的情况下,益电公司不得燃用本省劣质煤;同时,在春、夏两季南方雨水较多,而益电公司又处雨水充足的湖南境内。

这些因素都导致制粉系统在运行中经常出现堵煤现象。

二、给煤过程简述
益电公司现有两台300MW火电机组,受供应煤质不稳定,不可避免燃用各种混煤及地方小窑煤的限制,制粉系统采用钢球磨煤机中间储仓式热风送粉系统。

每台机组设有四套低速钢球磨,配以埋刮板式给煤机。

具体运行流程见下图(注:根据本文特点,仅示出从原煤斗到磨煤机这段的给煤流程)
煤粉。

三、堵煤原因分析及处理
造成运行中堵煤主要是由于原煤斗下煤不畅所致,而由于给煤机工作不当造成堵煤的现象,兹自参加工作以来很少遇到(注:即使有也一般是由于外物所致,如原煤中夹有木块,卡在磨煤机入煤口造成给煤机堵煤等)。

所以,本文的重点是分析原煤斗堵煤原因及处理措施。

原煤斗一般采用的是上部为圆柱形,下部为正方形(或尖椎形)的结构形式。

这种形式的原煤斗,在原煤水份不超标时,煤在自重力、内磨擦力并受刮板链条拖动力的作用下,可以均匀、连续的供煤,供煤量的大小则由埋刮板式给煤机决定。

但如果原煤较湿,或煤成块较疏松时,则很容易出现下煤不畅及最终发展为堵塞。

一但出现这种情况,现场运行人员基本上采用重锤击打使原煤受到振动而下落方式进行疏通,而有的厂还设有专门的振打装置。

实践表明,手动敲打时,由于外力的作用不连续,多次
敲打后,基本上可以疏通原煤(严重堵塞时还要附以其它手段疏通),而振打装置如作用不当,反而会使原煤内部作用力越来越紧,坚不下落,所以,这种方式已很少见到。

根据原煤斗下煤基理,我们可以设想,除了重力用外(注:内磨擦力与刮板拖动力是原煤连续下落的前提条件,但不是原煤下落的初始条件),能不能施以另一种力加强其下落呢,答案是肯定的。

众所周之,中储式热风送粉制粉系统是负压运行的,可以防止原煤或煤份外漏,以减少对环境的污染。

进行适当的操作或改进后,我们完全可以利用系统中的负压来进行原煤疏通工作。

一般,原煤斗堵塞后,从图2-1中原煤斗堵煤处开始,整个系统均在较大负压下运行,实践表明此示的负压加原煤自重力仍不能满足将原煤疏通的要求。

我们必须采用其它的方法来增加负压并最终利用负压使原煤下落。

兹在运行中不断分析与偿试后发现,在系统堵煤后,如果增大排粉风机出力,并减少系统通风量,当磨入口负压达到一定值后,原煤就可以顺利下落,从而达到了疏通的目的。

四、处理措施
综上所述,利用系统负压可以达到疏通原煤的目的。

根据负压调整的不同,兹总结出两种方案,前者是由运行人员改变系统风量等措施达到的,而后者则涉及系统布置的改进,具体分述如下:
方案一
当原煤斗出现堵煤后,则采取以下措施对对制粉系统进行调整:
1、关闭磨煤机入口总风门;
2、将排粉风机出口再循环风门适当关小,一般在20~30%开度左右;
3、视系统压力,增开排粉风机入口挡板;
4、执行步骤1~3后,磨入口负压应在-2500Pa以上(适用于益电公司制粉系统,对于其它制粉系统,应经试验后确定,但可以肯定的是,负压越高,越利于疏通原煤)并运行1分钟左右;
5、经上述处理后,原煤仍不能被疏通的,应采用人工敲打或其它方式疏通。

兹在工作中发现,这种方式进行疏通原煤有90%的成功率,很有效。

但他的缺点是系统负压太高,使大量不合格的煤粉被带走,且大部分会通过三次风进入炉膛,增加了机械不完全燃烧损失,同时因煤粉较粗,对排粉风机不利;此外,堵塞较较严重时还需人工采取其它方式干预。

方案二
根据一般300MW火电厂制粉系统布置的特点,我们不难发现,给煤机都被安装在炉12.6米平台,排粉风机均被安装在炉0米平台,排粉风机入口管道则从炉侧细粉分离器平台起,经炉12.6米平台贯穿到炉0米。

为此不难设想,如从排粉风机入口引一根管道到给煤机适当的地方后,并在管道上安装一电动挡板,则在出现堵煤后,开启此档板,给煤机入口压力便等于排粉风机入口压力,而此压力一般在很高值(益电公司运行表明该值一般在-7~-10KPa以上),完全可以胜任任何情况下的疏煤工作。

1、给煤机管道安装孔的确定
由于加装管道后,会暂时出现磨入口负压比出口负压高的现象,即会出现煤粉“倒流”现象,如管道安装孔选择不合理,会使大量粗粉甚至原煤直接进入排粉风机,严重影响风机的安全运行,因此能否合理选择出管道安装孔或采取其它方法以保证排粉风机的安全运行,是本方法能否得以应
用的关键。

从系统布置来看,如果将管道安装孔选择在给煤机处应是有利于疏通原煤的,因为此时形成负压时间短,距原煤斗下煤口距离短,负压拉动力大。

图4-1是益电公司埋刮板式给煤机的结构图,我们对其进行分析,以便选取
由它承托并在上刮板链条的拖动力作用下,被连续不断的送往给煤机煤出口管,从而达到了连续给煤的目的。

由图4-1,链条是在主链轮的作用下,从左向右运动的,也只有这样原煤才能被正常的运送到煤出口管。

根据链条的运动方向及保证管道安装孔不致进入原煤,安装孔应选择在煤层流动的反方向,即图4-1中煤进口管中心线到主链轮之间的区段。

很显然,如
果安装孔选择在此区段,则:
1、一但原煤被疏通下落后,磨煤机中的煤粉由于有煤层的阻挡而无法到达管道安装孔,即即使磨入口负压大于出口负压,煤粉也不会从安装孔而直接进入排粉风机入口;
2、在原煤没被疏通前,由于此时磨中仍有大量剩煤,所以少量煤粉可能会由安装孔进入排粉风机入口,但因粉的流动方向正好与链条的运动方
链条托板上;
3、在原煤被疏通后,有少量的原煤会在较高负压的
作用力下被抽到排粉风机入口,这是不允许的。

综上,管道安装孔选择在煤进口管中心线到主链轮
之间,受条件2、3的限制。

所幸,这可以通过对安装的
管道尺寸进行限制并适当的改型来避免,从而使得本方
案能够得以应用。

可以证明,只要安装的管道不致口径太大,并在管道入口处设置适当数量的阻隔挡板后,就不会出现上述的2、3两种情况。

由图4-2可见,由于有阻隔挡,煤粉或原煤与阻隔挡板发生碰撞后均会在重力作用下而回落,即使有少量仍会进入排粉风机入口,但由于其颗粒度不大,不会对排粉风机造成损害。

另外,因疏通原煤的时间 图4-2 管道入口管剖面图
很短,即使有煤粉直接进入排粉风机入口,其量也是非常之少的。

运行表明,采用方案一时,最多30秒种(但建立负压时间较长,有时甚至无法建立符合疏煤要求的负压压值),且其产生的负压要较小于本方案所产生的负压,所以本方案疏煤时间应不会大于10秒种。

另外,一但原煤被疏通后,
运行人员或自动装置应及时关闭本管道上的电动挡板门,以免长时间的高负压运行使大颗粒煤粉或原煤进入排粉风机入口。

同时,制粉系统的运行也不允许磨入口负压长时间大于出口负压,所以本文所阐述的疏通原煤方法,均是指不影响制粉系统运行,而短时采用的一种方法。

但实践表明这种方法是非常适用并不耗费人力、物力且很经济、安全和可行的一种方法。

五、疏煤的自动控制
经过上述分析,在给煤机煤进口管到主链轮区段安装一至排粉风机入口的管道是可行的。

根据比较,方案一似乎更甚于方案二,但事实并非如此,因为它有如下敝端:
1、负压建立时间长,有时甚至无法建立达到要求的负压值;
2、难于疏通堵塞严重的原煤;
从图5-1可以看出,通过加装管道的方案二非常适应现代的自动化控制,且控制过程简单,除新增的管道和挡析外,并没有其它的额外成本增加。

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