电子衡器故障判断步骤(精)
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1234 电子衡器故障判断步骤
1 判断仪表的故障:
1.1 接上传感器模拟器观察示值变化,例如是否有漂移等情况?
有无显示等?如果示值稳定则说明仪表是好的。
(模拟传感器用LC,
数传用DLC)
1.2 换上备用的PCB板(主控板),用同样的方法观察示值的变化,
从而判断仪表的好坏?
2 判断LC及DLC的故障
2.1判断LC的故障
①测电阻值:+EX~-EX之间382Ω±4,+SI~-SI 350Ω±1
+SE~-SE382Ω±4
②测电压值:+SI~-SI之间为0~25mV
③测绝缘性能:将万用表置在20M欧姆挡上,表棒一头搭在LC
外壳或屏蔽线上,另一头搭在{±EX,±SI,±SE}中任一线上,
如万用表显示1。
则说明绝缘电阻无穷大,则LC是
好的,反之是坏的。
(南通港,长治钢厂)
④观察LC密封盖有无脱落?(丹徒面粉厂)
⑤检查导线有无断裂或搭线?(湖南一台数传秤,天津一台数传秤
南京一台秤)
⑥检查秤的每一角有无四角误差?如果有的话能否调整?经调整还。
有四角误差,则更换LC。
-例1 一台数传秤四角误差如下:
-1角4780 KG 2角4780 KG 3角4780 KG 4角4820KG
-5角4920KG 6角5260 KG 7角4820 KG 8角4900 KG
-从上述数据看,6号DLC的值特别大,判断6号DLC损坏,
更换6号DLC后恢复正常。
-例2 一台模拟秤四角误差如下:
-1角50 KG 2角50 KG 3角50 KG 4角46 KG
-经调整调不过耒,更换4号LC。
-例3 DLC安装歪斜引起段位差,将DLC扶正。
⑦将秤的LC壹只壹只地分别脱开,观察示值变化情况
从而判断LC的好坏。
⑧查LC下面的连接件有无断裂,O型圈有无破损?
底部的聚四氟乙烯脱落否?
2.2判断DLC的故障:
①测量DLC的内码值:跨接W1,仪表显示[--],按99 1,按确认
显示CELL DI,输入DLC地址,按确认,显示DLC的内码值,
好的DLC的内码值很小,坏的DLC的内码值很大。
-一台秤的内码值如下:
-第一个DLC 0050 第二个DLC 0045
-第三个DLC 0060 第四个DLC 3200
-很显然,第四个DLC的内码值超出很多,我们要对这个DLC认真检查。
②一台数传秤,显示E8 01-08。
将DLC1—DLC4接上
DLC5—DLC8脱开,显示E8 05-08,
将DLC1—DLC4脱开,DLC5-DLC8接上, 1
显示E801,02,03,04,06,则判断DLC6损坏,
重点查DLC6,发现地址丢失,重新编址后恢复正常。
3判断接线盒故障:
首先打开接线盒,观察是否受潮?有无脏物?
如果受潮或有脏物,用电吹风把接线盒吹干,将酒精棉球把接线盒擦干净。
经上述处理后,还不能解决问题,则更换接线盒。
-例1:壹台80T秤两端有80KG误差,调电位器一致了,
过几天又有段位差,。
在检查中发现,两组供桥电压不一致,
一组为11.99V,另一组为12.25V,更换接线板后,段位差消失。
-例2 :一台秤,加40T砝码有几百KG的误差,更换2号接线盒后
,调整限位后误差消失。
4 限位:
打开秤体,检查每只LC限位有无顶死,卸荷螺钉
是否顶住传感器,横向限位间隙小于等于2mm,
纵向限位小于等于3mm,卸荷间隙小于等于2mm。
5检查电源及接地情况
5.1 电源:G—N<0.2V AC,N—L=220V ±10%
G—L=220V AC±10%
5.2 接地:电源接地,仪表接地,秤体接地,接线盒接地,
LC保护接地,总电缆线外屛弊接地,穿线导管接地。
详见电子汽车衡系统接地示意图。
6秤的漂移
6.1 电源与接地不好。
6.2 导线断裂或受潮,九芯插头受潮。
6.3 仪表性能不好。
6.4 传感器性能不好,例如绝缘性能不好。
6.5 接线盒: 1)受潮2)脏物3)腐蚀4)用硅胶密封后中间有气泡,造成漏电5)接插件接触不良. 6.6 外界干扰因素,例如,振动,电磁波,高频炉的使用,物料温度过高.
6.7 零跟踪设置过大.
-例1 一台PUMA表,发现-EX线断引起漂移。
-例2 一台PUMA表,防爆安全栅接地不好。
-例3 一台液体秤漂,处理方法:1)接线盒腐蚀,用玻璃树脂密封。
2)用润滑油密封传感器。
3)电缆线穿管。
4)秤体架高通风,以防止潮湿。
-例4 一台料斗秤漂,斗壁强度不够,发生抖动,加固斗壁。
7 称量不准
7.1 两个接线盒供桥电压不一致,,一个为11.99V,另一个为12.25V,更换接线板.
7.2 地上衡四角误差调整幅度很小,将每个电阻调到R=20K欧姆
7.3 接线盒进水,正负激励接反。
7.4 接线盒损坏,引起四角误差。
7.5 秤的底部与穿线管,地脚螺栓,砖头相碰。
7.6 卸荷螺钉碰到传感器,限位顶死。
7.7 卸荷间隙掉进油漆。
7.8 用敲击法测得一传感器输出电压达到50 MV。
7.9 由于胶垫不起作用,紧固螺栓松动。
7.10 固定传感器的平面板脱焊。
7.11 过渡轨压住称量轨.
2
8 通讯及打印故障
8.1 接串口隔离器后计算机或打印机不通讯
打印机接二根线即可打印,计算机必须接三根线,如果接二根线
就不通讯,串口隔离器的14,15脚短接起来,亦可能打印机的TXD损坏。
8.2 8142PRO配PQ-30乱走纸
1)打印机用导纸板2)仪表软件用D开始的版本
8.3 8142PRO不能同时接大屏幕及计算机
因为大屏幕与计算机共用一个RS-232口,脱开大屏幕计算机工作正常,经查大屏幕RS-232接收芯片损坏。
8.4 PQ-30同时接串并线不打印
因为打印机设成了自动切换方式,两路信号同时进,来不及切换.
8.5 8142仪表连接两台大屏幕
8.6 8142PRO7接PQ-30打印机打成乱码
并行36芯扁插头与打印机之间接触不好
8.7 8142PRO与PQ-30连接乱走纸
将PQ-30设置在“连续纸”位置(右边拨杆向上)
8.8 8530仪表连接8660大屏幕不兼容
1) 将PCB板的PRINTER插头的2,3脚插到HOST插座上去
2) HOST的RS-232与计算机连接,51=0 52=9600 53=2 54=0 55=1
3) PRINTER的20MA电流环与大屏幕连接,41=0 42=1200
43=2 44=0 45=2
8.9 JAG-B的COM1,COM2只能设成命令方式.
8.10 8530D打印车号皮重时一直打下去
对8530D仪表进行车号皮重总清除操作,按ID-按置零-按ENTER
8.11 8530D连PQ-30打印机出现打印误差皮重+净重不等于毛重
更新8530D软件,显示板本号为(上电显示8530DL2。
0-0)
8.12 CRANEMATE 要等待8-10秒才打印
将连接方式设成命令方式,即F3。
5=2 3
9 数传秤故障分析
9.1 显示E8 01,02,。
N(N为数传数量)
1)数传地址丢失2)数传接线板电路故障3)电缆线有损伤
4)电缆线引线插头虚焊5)插头与插座接触不良6)数传损坏
7)仪表损坏8)8530D仪表设成了单传感器
9.2 称量不准
1)有四角误差2)传感器安装出现歪斜
9.3 数字显示漂
一台秤的4号传感器损坏,脉冲数从7:30—13:00显示值从
11000~27000,判断4号传感器损坏。
9.4 秤不零回
接上1号传感器,脱开其余传感器,观察是否回零,余次类推,
当接6号传感器时,发现不回零,判断6号传感器损坏。
9.5 调试时发现内分度值跳几十个字
发现屏蔽系统不好,将接地系统接好后,示值稳定下来。
9.6自检不正常
数传电缆线内部损伤,正电源与屏蔽线之间漏电,造成一直在自检。
9.7 显示异常
当N》2时,数传通讯片带不动负载,当然,这种情况极少发生。
9.8 连计算机时通讯不正常
经查有一个数传的电缆插头内的+14V电源端与外壳相碰,切断相连处。
9.9 JAGUAR仪表接数传时显示“NO POWER CELL ”
经查电源线的G—N 之间的电压为10。
8V AC,正常值应小于0。
2V AC
这样造成仪表外壳带电,外壳上又有接地线,造成电流流动,进而产生干扰,
显示:“NO POWER CELL”。
9.10 JAGUAR仪表接数传时显示“PWC—TIMEOUT ERR”
经查数传接口板损坏。
9.11 JAGUAR 接数传时显示“-----------”
经查发现数传接口板上的插针被严重压弯,拨正后恢复正常。
9.12 JAGUAR 显示E26 L0
垮接W11 ,进入自动运行后故障消失。
9.13 JAGUAR 显示E32 L58
COM1,COM2均为连续方式,恢复出厂参数,再进入JAGBASIC程序。
9.14 JAGUAR显示EL 38
COM1设成了连续方式,改为命令方式。
9.15 JAGUAR 显示E0 L 0
JAGBASIC程序丢失,重新输入JAGBASIC程序。
9.16 JAGUAR 显示L63
COM2设成了连续方式,改为命令方式(JAG—B)。
4。