一起主变直流电阻超标的原因分析及防范措施
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-发输变电-
一起主变直流电阻超标的原因分析及防范措施
杨干李启忠王廷玺郭跃东
(国网南阳供电公司,473000,河南南阳)
1现场情况
2017年6月15日,对某110kV主变压器进行例行试验时发现,主变35kV侧C相直流电阻较大,三相不平衡线间差值超过2%,不符合标准规定。
同时,油质化验报告数据显示,该主变总桂含量超过注意值,三比值编码为022。
初步判断故障性质为高温过热,变压器内部可能存在重大安全隐患。
该主变为SFSZ9-63000/110型,2005年7月出厂,同年12月完成现场安装调试后投入运行。
2原因分析
主变35kV侧C相直流电阻不合格,按电流流通路径从套管端部至下引线连接处、下引线连接处至无载分接开关、无载分接开关至绕组接头、绕组接头至绕组焊接部位的顺序依次进行分段接触电阻的检查测试。
结果显示,除C相套管端部至下引线连接处接触电阻不合格外,其余各段均合格。
对35kV侧三相套管解体检查发现,套管中的铜导电杆由上、下两节组成:上节位于变压器油箱外侧,穿过套管后通过设备线夹与软导线相连;下节位于变压器油箱内部,通过接线板与绕组引出线相连;上、下两节铜导电杆通过带有内螺纹的连接套连接在一起。
C相连接套及其两侧上、下铜导电杆的外露丝扣已因发热严重而烧损。
C相套管铜导电杆连接套发热碳化情况如图1所示。
该导电杆采用螺纹对接形式,结构设计不合理。
套管导电杆一般采用黄铜或紫铜制成,为保证可靠连接,加工中应尽量避免接头数量。
拆开导电杆的连接套发现,连接套内螺纹及两侧上、下导电杆外螺纹的镀银层已经完全看不到,连接套外部绝缘漆涂层因高温过热碳化,手指轻触即可脱落。
连接套内丝扣为通扣,长度80mm,上导电杆外露丝扣长30 mm,但仅拧入连接套约8mm o下导电杆外露丝扣长50mm,也仅拧入连接套约20mm,装配质量不合格。
丝扣接触面积过小,较大电流通过时,极易造成发热。
同时,在连接套垂直于轴线的径向方向未加工排气孔,在连接套的一侧拧入导电杆后,由于连接套内部的空气无法排出,导致拧入时另一侧导电杆受到的阻力很大。
这种情况不容易引起注意。
3故障的危害
套管导电杆属于变压器内、外部引线连接的重要部分,应尽可能减少接头,接头松动、长期发热对变压器的安全稳定运行会造成极大危害。
(1)电阻不规律变化,造成三相不平衡,产生高频或畸波电流,影响输出电压的波形及相位。
(2)引线接触不良时易产生局部放电现象,加快绝缘油劣化。
长期放电会导致油中溶解气体含量升高,主变跳闸。
后,机组才能投入运行。
带负荷试验前,要按漏项,确保二次电流回路无开路。
照设计图检查机组相关电压电流回路,包括就(编辑叶帆)
地机构箱和端子箱短接备用的电流回路,不要【电站与发电电流互感器测试】424'U'U'l(2020-8)
-发输变电-上导电杆
上导电杆两端的外螺纹
带内螺纹的连接套
方便上、下导电杆与
连接套的连接而加工
的工艺盲孔
接线板
发热烧蚀情况
下导电杆
图1c相套管铜导电杆连接套发热碳化情况
长期发热还会导致油温升高,变压器在长时间高温状态下运行会缩短内部绝缘纸板的寿命,绝缘纸板变脆,造成绝缘击穿事故。
引线接头发热到一定程度时,会造成断路,主变缺相,会对整个电网的安全、稳定运行造成极大危害。
4措施
用金相砂纸对C相套管中的铜导电杆烧损部位进行打磨修复,清理积碳,恢复原有金属光泽。
在保证内、外螺纹公差配合的情况下,清理并修复上、下导电杆对接处内、外螺纹丝扣。
组装时,在连接套垂直于轴线的径向方向加工出排气孔,测量丝扣拧入深度,保证可靠接触,接触电阻测试合格。
同时,在导电杆连接套上、下部加装备帽并紧固。
考虑到导电杆设计形式存在安全隐患,我们对A、B相套管导电杆也进行了同样的检查处理。
投运后,设备运行稳定。
5防范措施
对该厂家同型号、同批次的变压器进行了全面统计,按照变压器安装位置的重要程度进行排序,列入大修项目储备库,在大修时彻底解决问题。
在此之前,除继续认真做好设备的日常检查维护工作外,还利用红外测温、油色谱分析等手段做好技术监督工作,发现异常及时处理,同时采取以下防范措施。
(1)设计人员应认真学习相关设计标准、规范,努力提升设计水平,确保设计结构合理,质量可靠。
(2)规范产品加工工艺,严格产品转序验收,确保每一个部件功能完善,做好产品部件组装的过程管理。
(3)生产厂家应加强设备制作、装配、调试过程中的总体质量工艺管控,及时发现并处理存在安全隐患的零部件。
(编辑叶帆)【变电站变压器测试故障】
'U'U'l(2020-8)425。