300MW锅炉后屏过热器泄漏分析与处理
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300MW锅炉后屏过热器泄漏分析与处理
摘要:过热器是锅炉受热面的重要部位,其中布置在锅炉烟道入口处的后屏
过热器既承受炉膛火焰辐射热量,又承受烟气的对流传热,其管道壁厚、材质种
类较多,往往存在较多的异种钢焊口,本文针对某厂钢研102同SA-213TP347H
异种钢焊口泄漏事故进行分析并提出了相应的防范措施。
一、事故概况:
某厂4号机组为300MW亚临界纯凝发电机组,锅炉为东方锅炉厂生产π型炉,锅炉型号DG1025/18.2-Ⅱ4,至本次事故发生运行约120000小时。
当日09时10分,4号机组锅炉负荷250MW,1、2、3、4、5号制粉系统运行,机组AGC投入,双套吸、送、一次风机运行。
09:10 运行监盘人员发现炉膛压力波动增大,尤其以第三点波动剧烈,09:30通知锅炉点检到就地检查并确认漏点部位,初步
判断为后屏过热器受热面发生爆管事故。
12:05 接值长令,4号机组开始滑停。
二、事故设备损坏情况:
停炉后宏观检查发现,此次爆管事故首爆口
出现在左数第10后屏,前数第13圈管子,前数第14根异种钢焊接接头中间焊口,偏向材质为G102侧焊接熔合线部位,发生脆性环状断裂(见下图1所示包
括位置),从断口部位上部至距离顶棚约200mm,总长约13000mm管子在强大介质内压下导致整根管出排、变形、弯曲直至左数第二大屏右前侧终止。
图1
图2
图
4
图3
三、事故处理情况:
事故抢修过程中更换左数第10后屏前数第13圈管子(最内加屏管),前数第14根异种钢焊接接头1根。
并从异种钢焊接接头上部G102焊口部位开始,对爆管造成的整根出排、变形、弯曲的缺陷管进行整体更换,直至距离顶棚约
200mm直管段部位结束。
更换管段总计长约15000mm,分5节直管段对接完成,加之异种钢焊接接头下部SA-213TP347H焊口,整个抢修过程总共形成7道新安装焊口(其中6道材质为G102;1道材质为SA-213TP347H),焊后金属射线检验100%一次全部合格。
四、事故分析:
1.异种钢接头失效特点:
通过对异种钢接头中间首爆焊口仔细观察,焊口材质为SA-213TP347H与
G102异种钢对接厂家出厂焊口,异种钢接头规格ф54×9mm,中间焊口焊材采用Incone182焊丝,内部充氩保护,半自动钨极脉冲氩弧焊焊接完成。
整根管子爆口周围内、外壁未见任何腐蚀坑穴以及发生任何管壁胀粗、减薄和过热迹象;断裂面平整,断裂位置基本一致,断裂面位于G102一侧熔合线上边缘,具有该类接头早期失效的典型特点,断口环状开裂周长长约170mm,裂口最宽处缝隙约
1mm。
裂缝为锯齿形,复原开裂焊缝后无缺损丢失部分,使用游标卡尺再次测量焊缝两侧管径仍然为Φ54×9m m。
2 .对断裂口的检查:
从断裂口近距离观察,可以清晰的看到断裂是从焊缝表面沿焊缝熔合线从外壁向内壁延伸,断口无明显塑性变形,可以分为两个截然不同的形貌破坏断面。
如图5、图6所示。
图
5
图6
2.1 靠外壁断裂处:断裂面从熔合线处断裂,断面光滑,宽约1.3mm。
2.2 靠内壁断裂处:断裂面粗糙,粗晶断口部分位置有沿破断方向排列的撕
裂棱形,断口宽约为5.7mm。
3.爆管原因分析:
通过查阅大量相关资料表明:判断该异种钢焊接接头失效的特点是脆性的,
低塑性或无塑性断裂,裂缝靠近焊缝界面的铁素体热影响区,平行于焊缝界面。
采用镍基合金焊接的异种钢焊接接头,其失效主要发生在沿熔合线的铁素体钢界
面上。
失效由蠕变裂纹引起,在镍基填充金属时,蠕变裂纹伴随着沿熔合线析出
的大颗粒碳化物生长。
通过硬度试验结果可以得到,经过5万多小时的长期运行,G102侧远离热影
响区的母材硬度值略有增加;热影响区峰值比初始状态硬度值略有升高;G102侧
靠近熔合线处比热影响区其它部位的硬度值低,已运行状态较初始状态略有增加。
众所周知,高温下使用的奥氏体不锈钢与珠光体(贝氏体)耐热钢异种钢焊
接接头中,存在严重的碳迁移倾向。
除脱碳因素外,G102近缝区在循环加热过程
中的贝氏体组织出现回火锐化对硬度的下降也产生一定的影响。
异种钢焊接接头在高温下长期运行,由于热疲劳应力与蠕变应变的共同作用,导致G102侧热影响区,特别是近缝区,随着此区域硬度值增高,组织粗化,碳
化物析出,导致该区域韧性下降,常温冲击断口为典型的脆性断口,为焊接接头
的最薄弱环节。
4.爆管结论:
资料显示:对已运行5万多小时与新焊的异种钢焊接接头的显微组织和性能
比较分析,得出如下结论:
4.1 已运行的与新焊的异种钢焊接接头的显微组织变化不大,只是已运行的
在G102侧热影响区近熔合线贝氏体花纹消失,有碳化物析出;
4.2 已运行的与新焊的异种钢焊接接头性能变化较大,已运行的异种钢焊接
接头高温短时力学性能、G102侧热影响区冲击值低于母材的标准要求;
4.3 焊接接头的薄弱环节在G102侧的热影响区处,特别是靠近熔合线部位,此处最易产生裂纹,导致失效;
五、事故教训与反思:
5.1加强金属监督管理,严格执行华北电力锅炉压力容器检验中心锅炉定检
大纲要求,对运行时间达5万小时以上的不锈钢连接异种钢接头,利用检修机会
进行外观检查,不应有裂纹等焊接缺陷存在。
并要求按照10%比例进行无损检测
抽查,必要时割管做金相检查。
5.2进一步深化防磨防爆检查理论知识运用与现场技能的提升工作,把过、
再热器异种钢焊接接头G102与SA-213TP347H对接焊口作为重点检查对象,购置
便携式金属磁记忆检测仪,利用停炉条件采用金属磁记忆检查能够有效地提前预
报构件的应力集中点及早期表面裂纹,及时更换存在隐患的异种钢接头,做到防
患于未然。
(下图9金属磁记忆检测)
5.3加强运行人员对过、再热汽温监视及调整,防止锅炉管壁超温以及锅炉
管壁大幅度且过于频繁温升温降变化。
5.4特殊情况下进行现场异种钢接头焊接应采用正确的焊接工艺、使用正确
焊材、同时高压焊工必须持有相关项目焊接合格证书方可实施;一般情况下,现
场不进行G102与SA-213TP347H异种钢焊口对接焊接。
5.5寻找有资质、有信誉的锅炉备件企业,直接订购合格备件使用。
加强库
存异种钢接头备件的定期检验,避免将有缺陷的接头带入检修现场。
5.6建议在今后的机组定检中,鉴于G102侧热影响区的韧性和高温短时力学
性能低于母材的标准要求,应对5万小时以上超期服役的不锈钢连接异种钢接头,进行有计划更换。
5.7及时关注异种钢G102与SA-213TP347H材质的焊接接头、应力集中、碳
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参考文献:
[1]蔡文河《电站重要金属部件的失效及其监督》
[2]钟肖杰《TP347H/钢102异种钢的焊接》
[3]杨厚君、章应霖、曹晟、吕文广《异种钢焊接接头碳迁移试验现象的分析》
1。