励磁调节器同步变压器C相碰壳引起发电机振荡跳机

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励磁变温度保护误动,造成机组跳闸

励磁变温度保护误动,造成机组跳闸

事故案例/案例分析励磁变温度保护误动,造成机组跳闸1、事故经过及处理情况:6月12日17:25分,某厂巡检人员就地发现#3机励磁变温控装置面板上温度变化在33~160℃乱闪,用对讲机汇报机组长的同时“1DL主线圈跳闸”、“1DL 副线圈跳闸”、“汽轮机跳闸”、“MFT”光字牌亮,#3机2203主开关、灭磁开关、厂用工作电源63A、63B开关跳闸,厂用备用电源03A、03B开关联动成功;#3机组CRT报警信号:“励磁变温度过高跳闸”;#3发变组保护动作信号:A、B柜发“发电机失磁保护动作”;#3机励磁调节器AVR面板动作信号:“外部指令跳灭磁开关”信号。

17:30分,检查励磁变未发现异常;查看#3机故障录波器事故报告:励磁变电压电流正常;查看DCS事故追忆系统和故障录波器均为“励磁变温度高跳闸”;检查开入发变组保护装置的“励磁变温度高”控制电缆绝缘电阻均合格;使用对讲机对励磁变温控装置进行抗干扰试验,发现使用对讲机会造成励磁变温控装置误动。

退出“励磁变温度高跳闸”保护,19:50分定速,20:13分机组并网。

2、暴露问题原因分析:运行人员就地巡检#3机励磁变,使用对讲机干扰使#3机励磁变温控装置示数33~160℃乱闪,造成#3机组“励磁变温度高跳闸”。

设计上励磁变温度130℃报警;150℃全停Ⅱ。

暴露出反措执行不到位,变压器压力释放、线圈温度高等辅助保护出口不得投跳闸方式。

电子设备抗干扰措施不完善。

3、防范及预防措施:3.1变压器压力释放、线圈温度高等辅助保护出口不得投跳闸方式。

3.2加强励磁变温控装置的巡检。

3.3完善电子设备抗干扰的措施,规范现场通讯设备的使用。

装设在励磁变温控装置面板前1米范围内禁止使用通讯工具标示牌。

发电机励磁事故处置预案

发电机励磁事故处置预案

一、目的为确保发电机励磁系统安全稳定运行,有效预防和及时处置励磁系统事故,保障电力系统安全可靠供电,特制定本预案。

二、适用范围本预案适用于我单位所有发电机励磁系统的运行、维护和管理。

三、事故分类及定义1. 发电机励磁系统事故分类:(1)励磁系统故障:励磁系统设备、保护装置、控制装置等发生故障,导致发电机励磁不足或过励。

(2)励磁系统异常:励磁系统设备、保护装置、控制装置等运行过程中出现异常现象,但不影响发电机正常运行。

2. 发电机励磁系统事故定义:(1)励磁系统故障:励磁系统设备、保护装置、控制装置等发生故障,导致发电机励磁不足或过励,使发电机失去同步,造成机组跳闸或停机。

(2)励磁系统异常:励磁系统设备、保护装置、控制装置等运行过程中出现异常现象,但不影响发电机正常运行。

四、事故处置原则1. 事故发生时,应立即启动本预案,采取有效措施,迅速排除故障,恢复励磁系统正常运行。

2. 事故处置过程中,应确保人员安全,防止事故扩大。

3. 事故发生后,应及时上报事故情况,做好事故调查、分析和处理工作。

五、事故处置程序1. 事故报告(1)值班人员发现励磁系统异常或故障时,应立即向当班负责人报告。

(2)当班负责人接到报告后,应立即向生产调度、设备管理部门和事故调查组报告。

2. 事故现场处置(1)值班人员立即停止对故障励磁系统的操作,隔离故障设备。

(2)当班负责人组织人员对故障励磁系统进行检查,分析故障原因。

(3)根据故障原因,采取以下措施:①如故障为励磁系统设备故障,应立即更换故障设备,恢复励磁系统运行。

②如故障为励磁系统保护装置或控制装置故障,应立即对故障设备进行检修或更换,恢复励磁系统运行。

③如故障为励磁系统异常,应采取措施消除异常,恢复励磁系统运行。

3. 事故调查(1)事故发生后,事故调查组应立即开展事故调查,查明事故原因。

(2)事故调查组应收集事故现场证据、设备故障记录、运行记录等资料。

(3)事故调查组应分析事故原因,提出改进措施。

发电机振荡的原因分析及处理方法

发电机振荡的原因分析及处理方法
由发电机的功角特性 P=(EqU/ ∑ X)sinδ 式中:Eq 发电机电动势;U 为系统电压;∑ X 为发电机与系统 间的总电抗。 显然,当功角小于 90°时,机组能稳定运行,当功角大于 90°时, 机组不能稳定运行,线路所能输送的最大极限功率为 Pm=EqU/ ∑ X 根据这一特征,我们可以分析引起发电机振荡的基本原因: 1.线路输送的有功功率超过静稳定极限(Pt >Pm). 2.系统短路(U 下降使 Pm 下降) 3.励磁电流 If 过分降低,(Eq 下降使 Pm 下降) 4.非同期并列,当发电机非同期并列时,定子电流急剧上升且 摆动,母线电压大量降低,机内发出吼叫声,当冲击电流较大,发电 机母线电压降得过低,而强励回响不能自动投入时,EqU 大幅降低, 产生失步而振荡。
二发电机振荡原因分析当系统发生重大故障如系统中大容量发电机及变压器的断路器跳闸调速系统不稳定线路短路切除大量负荷发电机突然失磁和系统突然短路等使子系统并列的发电机静态稳定和动态稳定被破坏引发发电机和系统之间发生电流和功率的激烈振荡并可能会发展到使发电机和系统失去同步
水能经济发电机振荡的原源自分析及处理方法1.若系统非同期并列产生振荡,应立即将发电机与系统解列, 然后,按非同期故障的处理措施进行处理后,重新并网。
2. 发电机非同期并列产生振荡,(同步发电机在不符合准同期 并列条件就与系统并列,称为非同期并列)此时将产生很大的冲击电 流和冲击力矩,发电机非同期并列产生振荡处理措施:
(1)测定发电机定子绕组的绝缘电阻。 (2)打开发电机端盖,检查发电机端部绕组有无变形。 (3)查明非同期并列的原因,证明发电机机电部分正常,再启 起、升压、并列。 3.其他原因引起的振荡,可按下述步骤进行处理: (1)对无自动励磁调节器的应设法尽快增大发电机的励磁电流。 (2)若采取上述措施仍不能恢复同步或对于有自动励磁调节器 的机组,应减小导叶开度,降低机组出力。 (3)若采取上述措施后,若在 2min 内仍不能恢复同步时,汇 报调度同意后,方可将机组解列。解列后可重新将机组并入系统运行。 注意:对于全厂型振荡,即全厂所有发电机都产生振荡时,此时, 全厂所有发电机的振幅相同,摆动方向一致。若原因可能是线路引起 的,也可能是系统引起的,此时应立即与调度联系,并设法增加发电 机的励增电流。未经调度同意,切不可轻率地减负荷。若在 2min 内 仍不能恢复同步时,汇报调度同意后,方可将机组解列。

发电机低励失磁跳机故障分析

发电机低励失磁跳机故障分析

发电机低励失磁跳机故障分析
发电机低励失磁跳机故障是指发电机在运行中出现电势降低,
励磁电流不足导致发电机失去磁化,从而无法输出电能的故障。


故障的主要原因是励磁电路出现了故障或者励磁系统操作不当。

一、励磁电路故障
1.励磁电路接触不良
励磁电路接触不良会导致励磁电流不能正常流通,从而影响发
电机的励磁状态。

此时可检查励磁电路的连接,查看插头是否插紧、接触良好。

2.励磁电路中断
励磁电路中断会导致励磁电流无法传递给发电机,从而导致发
电机失去磁化。

此时可用万用表检查励磁电路是否断路,检查励磁
电路是否有铜垫片烧毁等问题。

3.励磁电路断线
励磁电路断线会导致励磁电流传递不畅,从而影响发电机励磁
状态。

此时可检查励磁电路是否有故障,查看接线是否接触良好。

二、励磁系统操作不当
1.励磁电流调节不当
励磁电流调节不当会导致发电机失去磁化,无法输出电能。


时可通过检查励磁电流是否超过额定电流、调节稳压器的设置值、
检查稳压器是否故障等方法解决。

2.励磁电源故障
励磁电源故障会导致励磁电流供应不足,从而影响发电机的励磁状态。

此时可检查励磁电源的电压是否稳定、电流是否充足等问题。

发电机低励失磁跳机故障的原因复杂,处理起来也需要技术和经验。

对于此类故障,最好请专业技术人员进行处理,以保证故障得到妥善解决,确保发电机的正常运行。

发电企业典型事故案例汇编 -好综述

发电企业典型事故案例汇编 -好综述

发电企业典型事故案例汇编(内部学习资料)人身事故贵州电建二公司违章作业门吊倾覆造成重大人身伤亡(2004年)注意力不集中高空坠落死亡(2000年)盘电燃料职工被运行中的斗轮机挤死(1996年)盘电临时工水膜除尘器内触电死亡(1995年)盘电焊工高空作业休息时打盹坠落死亡(1995年)盘电电动葫芦存在缺陷吊物时下落砸死民工(1995年)牡丹江电力安装检修有限责任公司违章作业电火烧身死亡(1999年) 佳木斯东方热电厂除焦门未锁跨焦时高温灰水喷出烫死行人(1998年) 秦皇岛热电厂容器内焊接充氧气通风工作人员被烧死(1997年)黑龙江电建四公司吊车维护工违章蛮干被吊车挤死(1996年)抚顺电厂伸手进运行中的输煤皮带内取物被绞死(1996年)七台河多经公司管理不善民工高空坠落死亡(1999年)东电三公司临时工高处作业走钢梁自坠身亡(1997年)佳木斯电厂清扫PT未严格执行工作票造成触电死亡(1998年)杨柳青电厂无票处理电除尘器故障触电死亡(1999年)国电电力桓仁发电厂“5.17”人身伤亡事故(2007年)国电北安热电有限公司“4.21”制粉系统爆燃人身伤亡事故国电电力大连庄河电厂“7.8”人身事故(2010年)国电山西太原一热“4.03”人身事故(2013年)国电达州电厂“9.18”人身死亡事故(2013年)国电陕西宝二电厂“12.8”人身事故(2013年)国电山东荷泽电厂“1.03”人身事故(2014年)徐州金山桥热电厂11.05煤仓清仓人身事故(2011年)阜宁协鑫环保热电厂“12.05”人身事故(2011年)甘肃甘谷电厂高处坠落事故(2011年)国电金堂公司原煤斗原煤掩埋造成人身死亡(2010年)赤峰电业局安全帽未带好高空坠落后摔成重伤(1999年)石洞口二厂外包施工人员高空坠落造成人身重伤(2003年)外包施工人员随意改变施工作业方案造成人身重伤(2003年)纳雍发电总厂“5.25”恶性误操作造成人员轻伤(2005年)盘电汽车吊吊物不伸平衡支脚倾翻造成人身轻伤(1995年)【事故经过】【事故原因】盘电阀杆套筒损坏运行中处理时阀杆弹出造成手骨折(1995年)【事故经过】【事故原因】盘电盘上操作电动门就地人员手腕被打伤(1997年)西宁供电局红湾变电所误操作造成人身轻伤新华发电厂无票检修刮板捞渣机绞伤右腿(1996年)珞璜电厂6KV接触器故障致多人灼伤(2003年)华能平凉发电公司滑跌造成人身轻伤(2002年)甘肃甘谷电厂烫伤事故(2011年)某电厂乙炔气瓶缺少回火器焊工手胸被烧伤(2003)火灾事故国电能源金山热电厂6K V开关着火损坏事故(2012年)黔北电厂#1机机头着火事故(2003年)黔北电厂#2炉灭火跳机及火灾事故分析(2003年)电气试验引起火灾(1996年)牡丹江第二发电厂电缆着火全厂停电(1999年)交通事故盘电汽车吊刹车失灵翻车造成司机死亡(1998年)盘电职工煤场被运煤车压死(1988年)营口电厂运备件大货车与摩托车相撞(2003年)锅炉事故鸭溪电厂#1炉熄火分析(2005年)【运行方式】【事故原因】纳雍二厂#1炉发生局部爆燃使二次风箱垮塌(2005年)盘电#1机组甩负荷锅炉熄火盘电#2炉爆燃造成锅炉本体严重损坏(1998年)盘电#1炉事故放水动作造成事故放水管严重爆破(1994年)【暴露的问题】【防范措施】20G。

励磁参数设置错误导致机组跳闸事件分析

励磁参数设置错误导致机组跳闸事件分析

励磁参数设置错误导致机组跳闸事件分析摘要:本文通过对励磁参数设置错误导致机组跳闸事件进行分析,分析了事件的起因、影响和解决方案,总结了预防类似事件的经验教训。

导言:励磁系统是机组运行的关键部件之一,其作用是为发电机提供所需的励磁电流,从而保证机组的正常运行。

然而,由于操作人员的疏忽或不正确的操作导致励磁参数设置错误,可能会导致机组跳闸,给电力系统的稳定运行带来威胁。

因此,对励磁参数设置错误导致机组跳闸事件进行分析有助于加强对励磁系统的管理和操作。

一、事件起因事件的起因是励磁参数设置错误,具体表现为励磁电流设置不当或励磁系统参数调整不合理。

这可能是由于操作人员对励磁系统不熟悉,或者在操作过程中产生了误解导致的。

二、事件影响1.机组跳闸:励磁参数设置错误可能导致励磁电流不足或过大,从而使发电机无法正常运行,最终导致机组跳闸,影响电力系统的供电稳定性。

2.设备损坏:励磁电流设置不当可能会对发电机设备造成不可修复的损坏,需要进行维修或更换设备,增加了电力系统的维护成本。

3.经济损失:机组跳闸导致停电,给电力用户带来不便,同时也给电力系统运营商造成经济损失。

三、事件分析1.检查励磁参数设置:一旦发生机组跳闸事件,首先需要检查励磁参数设置是否正确。

具体包括励磁电流、励磁系统参数和调节装置的设置等。

2.梳理操作记录:分析操作记录,找出操作人员对励磁参数设置错误的原因。

可能是由于对励磁系统的不熟悉,或者操作人员在操作过程中存在误解。

3.整理经验教训:总结事件中存在的问题和教训,找出操作人员对励磁系统的误解或疏忽,并制定相关培训和操作规程,加强对励磁系统的管理和操作。

4.加强沟通和协调:提高操作人员对励磁系统的认识和理解,加强与励磁系统设计人员和制造商的沟通和协调,确保励磁参数设置的准确性和合理性。

四、解决方案1.建立操作规程:制定详细的励磁操作规程,明确操作人员在励磁参数设置方面的职责和要求。

包括励磁电流设置的范围和方式、励磁系统参数的调整方法等。

机组原因引发功率振荡的处置预案剖析

机组原因引发功率振荡的处置预案剖析

机组原因引发功率振荡的处置预案XX大唐国际XXX开发有限公司发布目录1 总则 (1)3 组织机构职责划分 (2)4 功率振荡事故处理 (2)5 注意事项 (4)6实施措施 (4)7检查、考核 (5)前言本预案由企业突发事件管理领导小组提出本预案起草单位:XXX本预案主要起草人:本预案主要审定人:XXX本预案批准人:XXX本预案由马鹿塘水电厂归口并负责解释本预案2010年首次发布,本次为第3次修订机组原因引发功率震荡的处置预案1总则1.1为保证机组及电网安全运行,防止因发电机非同期并列或失磁等原因引起的系统震荡,以及针对系统出现的电网震荡能够及时正确地进行处理,特制定本预案。

1.2本预案按照“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,坚持防御和救援相结合的原则,结合《二十五项反措》内容和有关实施细则进行制定。

1.3本预案启动后,坚持以安生部主任为核心,统一指挥,协同作战。

公司各专业技术人员在接到报警后要在最短时间内赶赴现场,协助安生部主任群策群力,判明事故原因,确定工作重点,顾全大局,及时采取措施,防止事故扩大。

1.4 本预案未涉及到的部分,各级值班人员应根据实际情况采取措施并及时汇报调度部门。

2运行防止震荡措施2.1发电机并网操作必须采用自动准同期方式,严格操作票制度,便安排有操作经验的电气专业监护人进行监护。

2.2发电机正常运行中励磁方式应采用自动方式运行,自动备用通道应保证能够自动切换操作。

2.3 正常运行中应保证发变阻保护、线路保护按规定投入;功角测量装置、电网安全稳控装置故障录波装置等要按中调命令投入。

2.4 运行人员应按照巡回检查制度对装置、设备进行认真检查,发现问题及时通知有关人员处理。

2.5 运行值班过程中认真监盘,精神集中,严格按照调度命令调整机组出力。

2.6 因系统事故,电压剧烈波动等引起发电机的自动励磁调节器和强行励磁动作,在允许的时间内运行人员认真监视其动作,发现电压异常及时汇报中调和相关专业人员。

一起发电机机端CT故障引发机组跳闸原因及动作情况分析

一起发电机机端CT故障引发机组跳闸原因及动作情况分析

一起发电机机端CT故障引发机组跳闸原因及动作情况分析发表时间:2017-03-02T14:22:58.370Z 来源:《电力技术》2016年第11期作者:吴芳蓉[导读] 发电机是电力系统重要组成部分,其安全运行对保证电力系统正常工作和电能质量起着决定性的作用。

福建华电可门发电有限公司福建福州 350512摘要:对一起发电机机端CT故障引发机组跳闸事故的原因进行分析和判断,提出相应措施。

当机组跳闸后,应根据保护动作及现场设备情况及时分析原因,准确判断是一次设备还是二次设备造成,并快速消除设备缺陷,保证机组安全稳定运行。

关键词:CT断线;发电机差动保护发电机是电力系统重要组成部分,其安全运行对保证电力系统正常工作和电能质量起着决定性的作用。

发电机差动保护是作为发电机最主要的保护,是防止发电机内部发生相间及匝间短路故障的一种主保护,其动作正确与否显得非常重要[1,2];电厂发电机差动保护动作时,现场运行及检修人员应及时掌握发电机一、二次设备及保护动作信息,并立即进行分析、判断和处理,确保机组安全稳定运行。

1 事故经过某电厂1号机组容量600MW,其发电机组保护采用双重化配置(RCS985G和DGT801B),比率差动保护定值启动电流0.2Ie。

2015年4月13日,该机组带有功功率420MW,无功功率183Mvar运行。

10:29:52,发电机TA断线报警,同时RCS985G保护差动保护动作,机组跳闸,主变220kV断路器201跳闸,灭磁断路器Q01跳闸,厂用电切换成功;而双重化配置另外一套保护装置未动作。

2 事故后检查情况事故发生后,立即组织运维各专业人员到现场,对发电机及其差动保护范围内的电气设备及一、二次回路进行全面检查。

检修专业人员对故障录波、保护定值进行检查,保护定值正确,设备动作正确;对另外一套保护进行检查是否保护拒动,发现保护装置没有动作出口。

运维人员做好安全措施后,对发电机出口开关、出口母线、励磁变压器、中性点接地电阻柜等设备进行外部检查,看是否有短路引起的电弧灼烧痕迹;对出口共箱母线连发电机进行绝缘测试,均未发现异常。

电厂机励磁调节器故障造成跳机

电厂机励磁调节器故障造成跳机

电厂机励磁调节器故障造成跳机集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-电厂3号机“励磁调节器故障”造成跳机【事故经过】2004年3月31日1时57分,黔北3号机组运行中机端电压突然上升至21.04kV,同时中央预告、事故信号发出,5031开关跳闸,3号发变组与系统解列。

检查励磁系统发现:灭磁开关跳闸、励磁系统非线性电阻柜上“过压”灯亮、A和B套通道通讯故障、励磁系统故障录波启动、A套和B套负责采集开入和控制开出的通讯模块坏、I组整流柜开入模块坏;检查发变组保护B柜上“过激磁(反时限)”灯亮。

【检查分析】事故后检查分析的重点是:1.导致机端电压上升的原因;2.导致三个通信模块损坏的原因;3.通信模块损坏和机端电压上升是否是同一原因造成。

事故后的检查由试验院、东方电机厂、建管部及我厂人员协同进行,首先对损坏的三个通信模块进行了更换,其它硬件的外观检查也无异常,更换模块后调节器无任何自检出错信息。

事故后的检查内容包括发电机转子、到转子直流封闭母线、励磁变、励磁调节器及功率柜、灭磁柜、过压吸收柜的一、二次回路,盘柜接地等抗干扰检查,励磁调节器及功率柜的小电流开环试验(特别检查了脉冲放大后是否与调节器输出脉冲一致及可控硅的好坏及主回路绝缘)、作一些模拟试验(包括开关电源特性试验、将坏的通讯模块换上后模拟故障影不影响调节器功能等)均正常。

由于厂家原设计励磁调节器开入、开出、调节器工作电源、脉冲及通信共用一路24V电源,有些开入量电缆引出很远,24V电源配置不合理,经厂家同意,新增一路24V电源作开入量单独用,与其他24V电源隔离,减小外部问题造成对调节器及可控硅脉冲等的影响。

另检查出一块直流电源模块绝缘较低。

根据检查结果及收集到的发变组保护动作报告及发变组录波、励磁故障录波文件及故障信息、热工趋势图、运行记录对此次励磁调节器故障导致跳机分析如下:①A套励磁调节器检测到通信模块故障后已切换到B套,且触发角а趋势是增大(往逆变方向走),但为何转子电流增大原因不清;②三个通信模块损坏原因不清;对以上二点厂家认为可能是干扰所致,但对还要采取什么措施防止何种干扰却无定论。

600MW机组发电机励磁系统故障导致机组跳闸原因分析

600MW机组发电机励磁系统故障导致机组跳闸原因分析

600MW机组发电机励磁系统故障导致机组跳闸原因分析摘要:现阶段,电能对于我国经济发展产生的影响也越来越大,发电机励磁系统的故障问题,也引起了设备维护人员及研究人员的重视。

如何有效的处理发电机励磁系统故障,并且保障发电机的稳定运行,成为当前火力发电厂发电机维护中主要面临的问题。

中主要面关键词:600MW机组;发电机励磁系统;故障;机组跳闸原因分析引言励磁系统是同步发电机重要的组成部分,在电力系统正常运行或发生故障时,同步发电机的励磁控制系统起着重要作用。

良好的励磁系统不仅可以保证发电机运行的可靠性和稳定性并提供高品质的电能,而且可以有效地提高发电机及其并网后的电力系统的技术经济指标。

本文科学分析了发电机励磁系统中常见的故障原因,简要阐述了如何有效地预防励磁系统事故的发生。

1发电机励磁系统的作用励磁系统由励磁控制和励磁功率输出两部分构成,不仅能为发电机厂提供交流电流,并且还完成了对发电机支流磁场的建立。

发电机励磁系统的作用主要表现在以下三个方面。

第一,电压控制功能。

为了确保发电机的正常运行,应保证系统在正常运行状态下,为发电机提供励磁功率,并结合不同的负荷情况,有效调节励磁电流的大小,以实现对电压给定水平的有效维持。

第二,无功分配。

需要对励磁系统中发电机组的无功功率进行合理分配,充分发挥调节系统的作用,以实现对发电机组中功率因数、电流及无功功率参数的有效控制。

第三,确保电力设备的安全运行。

在电力设备运行过程中,要提升系统的动态稳定性和静脉稳定性。

一旦发电系统出现短路故障情况,需要及时将故障切断,有效维护电力系统中的电压,以便加速电压的快速恢复,确保电力设备运行的安全性。

2 火力发电厂发电机励磁系统常见故障分析2.1 发电机无法起压发电机运行中如励磁系统缺少剩磁,则在系统运行的过程中无法建立励磁电压,该类现象下则造成发电机在启动运行中达不到起压效果。

励磁系统缺少剩磁主要的原因为剩磁过少,并且由于设备维修中接线错误,造成设备启动瞬间电流传输造成了剩磁消失现象,最终因剩磁消失造成发电机在运行中无法建立电压。

交流励磁机故障导致发电机跳车事故的处理

交流励磁机故障导致发电机跳车事故的处理

•发输变电-交流励磁机故障导致发电机跳车事故的处理刘玉芒(山西晋煤天源化工有限公司,048400,山西高平)1现场情况某日上午10:45,变电站主控室综合自动化后台系统突然响起报警声,监控屏幕上光字牌不停闪烁,告警信息显示:发电机组失磁保护动作跳闸。

当班人员立即去现场查看,发电机并网开关已跳闸,装置的失磁保护动作指示灯点亮,励磁控制屏告警信息显示V/Hz限制、过励限制(给定极限)等信息,没有励磁控制系统元器件故障的告警信息。

2检查分析技术人员首先对励磁控制系统进行全面检查,未见任何异常。

然后,对交流励磁机及旋转整流盘进行外观检查,未见异常。

用万用表测量交流励磁机接线盒处励磁绕组的直流电阻,测试结果为17kQ左右,明显异常。

励磁绕组直流电阻的原始测量数据为13.5Q,初步判断,交流励磁机励磁绕组可能存在断线故障。

对交流励磁机进行解体检查,用万用表分别测量每个极靴上励磁绕组的直流电阻。

测量十点钟方向极靴上的励磁绕组时,发现该组励磁绕组的直流电阻测量数据很不稳定,时而几 十千欧,时而达到上百千欧。

无意中用手一拉绕组间的连接线,没想到该绕组的引出铜带齐根断裂(见图1)。

铜带断口呈不规则锯齿形,明显是受到外界应力作用折断的,并非通过大电流烧断, 98%以上的断面已氧化发黑,仔细观察能隐约看到一点点金属铜的颜色。

也就是说,励磁绕组引出铜带的断裂并非一朝一夕所致,而是长期受到外界应力的作用逐步折断的。

励磁绕组引出铜带很薄,硬度比较差,引出励磁绕组部'U'U'l(2020-11)图1励磁绕组引出铜带断裂情况分大约有5~6em长,靠近铜带端部开有小孔,装有小螺钉,用于固定绕组间的连接线。

励磁绕组间的连接情况如图2所示。

图2励磁绕组间的连接情况5~6cm长的引出铜带未采取任何固定措施,在靠近铜带的端部开孔,用小螺钉进行安装,固定绕组间的连接线,造成励磁绕组引出铜带头重脚轻。

励磁绕组间的连接线未采取任何防抖动措施,在外部作用力下,连接线极易带动铜带发生抖动。

励磁整流柜故障引起跳机的分析处理

励磁整流柜故障引起跳机的分析处理

第11卷 (2009年第9期)电力安全技术52中山横门发电厂2台125 MW发电机于1997年投产,均采取三机交流整流的励磁方式。

发电机励磁整流柜正常运行方式是4台并列运行,当任意一台励磁整流柜冷却装置故障时自动退出该柜运行;当3台整流柜故障时启动发变组保护出口跳机,机组解列灭磁。

电厂从2005年开始连续几年发生励磁整流柜装置温度高引起保险熔断、冷却风机马达烧坏等故障,致使励磁整流柜交流输入开关跳闸,引起发变组与系统解列的事故,严重影响电厂的经济效益,危害设备的健康运行。

1 故障情况(1) 2005-09-09,警铃响,1号发电机跳闸,“整流柜故障”信号发出。

现场检查发现 1,2,3号整流柜的A-输出保险均熔断,保险熔断指示弹出,撞击器动作,交流输入开关跳闸。

检修人员更换了熔断的保险后,1号发电机与系统重新并网成功。

但机组带满负荷后,发现新更换的3只保险外壳温度较其他保险外壳高。

经检修人员分析、检查、测量后,发现4号柜A-保险也已熔断,但保险熔断指示未弹出,撞击器亦未动作。

更换4号柜A-输出保险后, 1,2,3号整流柜的A-输出保险外壳温度下降,恢复正常。

(2) 2006-2-19,警铃响, 2号机“整流柜故障”信号发出。

现场检查发现2号机2号整流柜跳闸;“风机过流”信号发出,风机工作电源B相熔断,其余电源完整,测该风机马达绝缘合格。

退出该柜交、直流开关,送上该柜风机电源,单独测试该柜风机运行,突然间其他整流柜风机红灯闪烁,4台整流柜输出电流一摆,随即交流输入开关跳闸,2号发变组“整流柜保护”动作,2号发变组与系统解列。

检查发现2号机整流柜风机工作总电源380VIIA段B相熔断,其备用总电源三相完整,其余各柜分支保险没有熔断,2号整流柜风机已烧。

2 原因分析故障1中跳机的原因是,4号柜A-输出保险熔断后,熔断指示未弹出,撞击器亦卡死未动作,造陈伟坚(中山嘉明横门发电厂,广东 中山 528449)励磁整流柜故障引起跳机的分析处理成该整流柜不能跳闸,集控室“整流柜故障”信号不能发出,并增加了其他柜A-输出保险的负担。

励磁装置故障导致发电机进相运行

励磁装置故障导致发电机进相运行

励磁装置故障导致发电机进相运行励磁装置是发电机中的一个重要部件,其主要功能是提供足够的磁场使发电机能够产生电能。

当励磁装置发生故障时,会导致发电机进相运行,下面将详细介绍励磁装置故障导致发电机进相运行的情况。

一、励磁装置故障的原因1. 电源故障:励磁装置通常由电源供电,如果电源发生故障,如电压过低、电压波动等,就会导致励磁装置无法正常工作。

2. 励磁系统故障:励磁系统包括励磁绕组、励磁电流调节装置等,如果这些部件发生故障,就会导致励磁装置无法产生足够的磁场。

3. 励磁装置损坏:励磁装置可能因为长时间使用或者人为操作不当而损坏,一旦损坏就无法正常工作。

二、发电机进相运行原理当发电机的励磁装置无法工作时,发电机就会进入相运行状态。

所谓进相,就是指发电机的电枢绕组中的磁场与定子绕组的磁场不完全同步,导致发电机输出的电压、电流波形失真,严重时可能会导致发电机停机。

发电机进相运行的原因是缺少励磁磁场,而励磁磁场是产生电能的基础。

正常情况下,励磁装置通过电磁感应原理,将电能转化为磁能,进而产生磁场。

磁场与定子绕组的磁场同步旋转,产生交流电,供给负载。

当励磁装置故障时,励磁磁场无法形成,即发电机电枢绕组的磁场与定子绕组的磁场不同步。

在这种情况下,发电机依然会产生一定的电压和电流,但其波形会失真,频率可能发生偏移。

励磁装置故障导致发电机进相运行(二)1. 发电性能下降:由于励磁装置故障,发电机输出的电压和电流波形失真,导致发电性能下降。

这会影响到供电系统中其他设备的正常运行。

2. 发电机磁通漏磁增加:进相运行会导致发电机的磁通漏磁增加,使发电机的磁路饱和,进一步影响发电机的性能。

3. 发电机发热增加:进相运行会导致发电机内部的电流波形变形,增加了发电机内部的导热损耗,导致发电机发热增加。

4. 发电机损坏风险增加:进相运行会导致发电机内部电流的偏移,产生较大的电磁力,增加了发电机绕组的应力,有可能导致绕组断线、绝缘击穿等故障,严重时可能导致发电机损坏。

发电机同步振荡原因

发电机同步振荡原因

发电机同步振荡原因
发电机同步振荡是指发电机与电力系统中其他同步发电机之间发生的不稳定振荡。

同步振荡可能由多种原因引起,其中一些主要原因包括:
1.系统不稳定性:电力系统中存在各种动态特性,包括发电机、
负荷和传输线路等的惯性、阻尼和耦合关系。

如果系统的稳定
性边界被越过,可能导致同步振荡。

2.系统负荷变化:突然的大负荷变化可能引起系统频率的瞬时变
化,从而导致发电机同步振荡。

这可能由于负荷快速增加或减
小引起的频率偏离引起。

3.发电机励磁系统故障:励磁系统的故障或失效可能导致发电机
电压下降,从而影响同步性,引起同步振荡。

4.传输线路故障:电力系统中的传输线路故障,如短路或线路断
开,可能导致电力流向变化,进而引起同步振荡。

5.频率韧性不足:如果系统的频率韧性不足,即系统不足以抵抗
外部扰动的能力,也容易导致同步振荡。

6.过度励磁:发电机励磁过度可能导致电压不稳定,从而引起同
步振荡。

7.系统电压不稳定:电力系统中的电压不稳定性可能对发电机同
步性产生负面影响。

为了防止和抑制发电机同步振荡,电力系统通常采取措施,如使用自动发电机调度装置(AVR)、使用同步电力系统稳定装置(PSS)等。

此外,对电力系统进行良好的规划、调度和监控也是确保系统稳定性的关键因素。

2024年励磁装置故障导致发电机进相运行(2篇)

2024年励磁装置故障导致发电机进相运行(2篇)

2024年励磁装置故障导致发电机进相运行【案例简述】某电厂xx年投产,装备2125MW高温高压抽汽式机组。

xx年2月23日,该厂两台发电机的励磁调节器由于存在性能不稳定缺陷,在#2发电机发生误强励后,导致#1发电机深度进相运行,进而两台机组先后跳闸。

xx年2月23日电厂运行方式为:110kV系统:双母线并列运行,#1、#2机组分别运行在两段母线上,母线电压116.2kV。

#1机组:发电机有功负荷99MW,无功负荷-9.7Mvar(进相运行),定子电压13.05kV,WKKL-2型双通道微机励磁调节器A、B柜自动并列运行,手动励磁跟踪备用。

#2机组:发电机有功负荷87MW,无功负荷3.2Mvar,定子电压13.15kV,WKKL-2型双通道微机励磁调节器A、B柜自动并列运行,手动励磁装置跟踪备用。

8时30分,#2发电机励磁调节器均流越限光子牌发出,B柜退出运行,#2发电机定子电流在1.5秒内由4000A突增至8000A,无功负荷由3.2Mvar上升至135Mvar,110kV系统电压由116.2kV上升至125.9kV,#2发变组反时限过负荷保护动作,励磁调节器A柜被切除,手动励联动投入,#2机组事故停机,6kV厂用备用电源自投成功。

就地检查#2发电机两套调节器它柜退出、均流越限和误强励信号发出,#2发变组反时限过负荷掉牌,灭磁开关柜过电压掉牌。

通过对#2发电机PT一、二次回路以及励磁调节器各保护功能进行全面试验、检测,未发现异常。

#2机组于17时20分并网。

8时30分,#1发电机无功功率由-9.7Mvar快速下降至-82Mvar,发电机深度进相运行进而失去稳定,有功在-90MW至161MW 之间波动,无功在-122Mvar至103Mvar之间波动,#1发电机励磁调节器低励限制、A柜退出和B柜退出信号发出,手动励磁联动投入,机组转速在7秒内由3009r/min升至3297r/min,#1汽机超速保护和#1发变组逆功率保护相继动作,#1机组事故停机,6kV厂用备用电源自投成功。

电厂#9机励磁调节器故障跳机事件分析报告

电厂#9机励磁调节器故障跳机事件分析报告

In many cases, what we lack is not ideas, but the courage to act.整合汇编简单易用(页眉可删)电厂#9机励磁调节器故障跳机事件分析报告1、事件经过(1)1月8日,#9机正常运行中励磁调节器常发公共报警、给定值极限位置,且能自动复归。

(2)16:50时,电气检修到场后交待暂维持运行,待停机后处理。

(3)21:17时,#9机值班员监盘中,突然听到尖锐的异响,立即检查发现#9机已经跳机。

#9机跳闸后转速最高升至3092rpm(就地转速表指示)后进入惰走,大旁路保护快开,立即将对外供热切换至#7炉,同时通知供热部,#7机维持单循环运行,且将#7机负荷降至75MW。

(4)经查,#9发电机保护柜上报警为:主汽门关闭、热工保护、灭磁开关联跳;励磁调节器柜上报警为:调节器跳闸、逆变、故障切换、TRIP;汽机保护柜上报警为:发电机保护动作;DCS中报警为:ETS已跳闸、发电机保护动作、就地打闸、励磁系统画面有公共报警、给定值极限位置报警。

(5)检修接到通知后立即赶赴现场,对励磁调节器柜上AVR 通道各卡件进行清灰检查,同时复归报警信号。

(6)23:05时,#9机重新冲转定速,启励正常,并于23:26时并网运行正常。

整个故障处理1小时48分。

2、原因分析(1)此次故障的直接原因是:由于#9发电机励磁调节器故障跳闸引起。

(2)当日运行中时常有公共报警出现后自动复归,从故障后各报警信号判断首先是灭磁开关跳闸引起跳机。

(3)#9机励磁调节器正常AVR方式运行,若AVR通道故障,FCR备用通道异常,则失磁保护动作,故障后发电机保护柜无失磁保护动作报警,可排除调节器通道故障。

(4)若励磁系统旋转二极管短路或调节器误强励、误强减,则立即跳灭磁开关,且调节器柜上相应信号灯亮,二故障后调节器柜上无此报警,可排除此因素。

(5)从故障后的检查得知公共报警、给定值极限位置报警属误报警,而FCR通道上的0503卡件因蓄电池火警后烟尘持续存在,1月13日利用#9机停机机会,再次检查调节器各通道卡件时,证实0503卡件确实被污染(积满灰尘和油污),误跳灭磁开关,是造成此次故障跳机的原因。

励磁调节柜通信故障引起机组跳闸事故分析及处理

励磁调节柜通信故障引起机组跳闸事故分析及处理

励磁调节柜通信故障引起机组跳闸事故分析及处理摘要总结某电厂4号机组在使用北京吉思GEC-300型励磁调节柜A套A VR 故障时,由于CAN通信线故障使励磁调节柜无法自动切换到B套A VR运行,引起机组失磁跳闸的事故原因及解决方案。

关键词励磁调节柜;失磁;CAN通信回顾近二十年来微机励磁的发展历程,大致经历了以下三个阶段:第一代(1G):半数字式微机励磁,其前端的采样为直流采样,仍旧沿用模拟式变送器,后端脉冲输出也仍旧沿用模拟电路;第二代(2G):全数字化微机励磁,其前端为交流采样,后端的脉冲直接形成,以及控制策略的实现均采用了数字化技术,硬件结构简洁,如GEC-1全数字式微机励磁调节器;第2.5代(2.5G):32位图形化界面的微机励磁,其结构形式与第二代的最大区别为增加一个上位机作图形化人机界面,而下位机则采用32位的DSP控制技术,如GEC-2数字式微机励磁调节器。

随着时代的发展,在电力系统中大容量高参数机组的普遍应用,对励磁控制系统的可靠性和性能提出了更高的要求。

自动装置在电力系统应用越来越广泛,通信技术的发展给电力生产带来巨大变化,各种各样的通信方式以及通信协议分别应用于电力生产各个环节,减少电气二次回路电缆和保护人员维护量,但因通信故障引起设备异常及机组跳闸事故不断出现,因此提高通信设备运行可靠性对增强电力安全生产具有十分重要的意义。

1情况简介某电厂4号机组为北京重型电机厂生产的100MW双水内冷发电机机组,励磁方式为三机励磁,2008年4月励磁装置换型为北京吉思生产的GEC-300型励磁调节柜。

发电机额定电流为7116A,额定电压为10.5kV,额定励磁电流为1503A,额定励磁电压为270V。

2问题发生2009年7月17日14时34分21秒,发变组控制屏上“调节柜电源故障”光字亮,发变组控制屏所有表计大幅摆动,就地检查励磁调节柜上“异常”灯亮,励磁调节柜上的表计也大幅摆动。

约几秒后,发变组控制屏上“调节柜装置异常”、“调节柜限制动作”光字亮,14时34分40秒,发电机失磁保护动作,跳开发电机220kV侧出口断路器、MK开关、汽机主汽门关闭,6kV工作电源开关跳闸,备用电源开关自投。

电厂#3机励磁系统异常跳机事件分析报告

电厂#3机励磁系统异常跳机事件分析报告

Don't get angry and try to win, don't see through and make breakthroughs, don't be jealous and appreciate, don't procrastinate, be positive, don't be moved by action.精品模板助您成功(页眉可删)电厂#3机励磁系统异常跳机事件分析报告1、事件经过(1)2008年4月24日13:23时,#3发电机发P150 GENERATOR BREKER TRIPEED、P567 LUOCKOUT RELAY 74/86-2A-TRIP、P569 G60A GLOBAL ALARM报警,#3发电机跳闸,燃机维持空载满速。

#4机13:26时解列按正常停机,汇报相关领导及中调。

13:29时,#3机发P125 HIGH EXHAUST TEMPERATURE SPREAD TRIP报警,#3机自动熄火遮断停机,检查3个起动失败排放阀无油流出。

(2)14:00时,电气检修检查确认为#3机励磁开关自动跳闸后导致#3机发电机出口开关2202跳闸,而励磁开关跳闸原因需进一步检查。

其它未发现异常,将94EXTRIP-2到G60的线在端子上解开,告知机组可以启动。

15:05时,#3机开机;15:24时,#3机并网;15:51时,#4机并网。

(3)22:39时,#3机又跳闸,其现象、报警同下午跳机情况比较,除多来失火焰外,其他一致。

检查发现#3发变组220kV开关2203首先动作,无其它保护动作信号发出,开关跳闸无异常。

4月25日00:40时,因无法确定具体原因,向调度申请将2203转为冷备用,进行扩大性检查。

(4)4月25日08:10时,邀请海恩电厂及海天电厂专家帮助查找原因,经大家共同分析和做相关试验,得出以下结论:94EXTRIP有两付触点,一付供G60信号为94EXTRIP-2,另一付触点94EXTRIP-1启动86G-2A出口跳闸,所以第二次跳机由于断开94EXTRIP-2,G60上无信号,而直接跳开2203开关。

励磁装置故障导致发电机进相运行

励磁装置故障导致发电机进相运行

励磁装置故障导致发电机进相运行励磁装置故障是发电机运行中常见的故障之一,一旦发生励磁装置故障,可能导致发电机进相运行。

本文将从励磁装置的作用、励磁装置故障的原因和影响以及应对和处理故障的方法等方面进行详细阐述。

首先,我们先了解一下励磁装置的作用。

励磁装置是发电机中的一个重要组成部分,主要用于调节和控制发电机的励磁电流。

励磁电流是发电机产生电磁场的关键因素,它直接影响着发电机的电压和输出功率。

励磁装置通过调节励磁电流的大小和方向,使得发电机的电磁场达到所需的电压和频率,从而保证发电机的正常运行。

然而,励磁装置也存在故障的可能。

励磁装置故障的原因主要有以下几种:1. 电路故障:包括电路中的元件损坏或连线接触松动等问题。

这些故障可能导致励磁电路中的电流无法正常流动,进而影响到发电机的励磁电流。

2. 励磁电源故障:发电机的励磁电源可能存在供电故障,如电源电压过高或过低、电源频率不稳定等问题。

这些故障会导致发电机励磁电流无法维持在正常范围内。

3. 励磁控制系统故障:励磁控制系统负责监测和控制发电机的励磁电流,一旦励磁控制系统出现故障,可能会导致励磁电流异常、无法稳定或无法调节。

励磁装置故障会导致发电机进相运行,意味着发电机的输出电压会失去稳定性。

具体来说,发电机输出的电压会出现频率与电网电压不一致的现象,即电压失去灵敏调节能力。

这对电力系统来说是十分危险的,可能会导致电力系统的运行不稳定甚至引发系统故障。

对于励磁装置故障导致的发电机进相运行,我们需要进行相应的应对和处理。

具体而言,可以采取以下几种方法:1. 尽快排除和修复励磁装置故障:首先需要找到故障的原因,修复或更换故障的元件和设备,确保励磁装置能够正常工作。

2. 采用备用励磁装置或备用电源:一旦发现励磁装置故障,可以及时切换到备用的励磁装置或备用电源,保证发电机的励磁电流能够维持正常水平。

3. 调整发电机输出功率:如果发电机已经进入了相运行状态,可以通过控制发电机的输出功率来降低其对电网的影响,避免进一步损坏发电机和电力系统。

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励磁调节器同步变压器C相碰壳引起发电机振
荡跳机
集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
励磁调节器同步变压器C相碰壳引起发电机振荡跳机【事故前运行方式】
#1、#2机运行,有功均为250MW,无功分别为-5.2、6.2MVar,DEH投入功率回路,#3机有功290MW,无功-31Mvar。

500kvⅠ、Ⅱ母母线电压分别为540.8、541.6kv,#1、#2、#3高变带6kvⅠ、Ⅱ、Ⅲ段运行,#1、#2启备变空载备用,#1、#2、#3柴油发电机热备用。

【事故经过】
13:42,#3发电机有功升至291MW,无功-30Mvar,预告音响发出,#3发电机定子电流、电压、励磁电流、频率在波动。

立即从汽机盘上调出电气发变组画面,发电机各参数均在波动,过激磁反时限动作光字牌发出,发电机有功在315-265MW,无功在+150至-60Mvar间波动,定子电流在8600-11000A,励磁电流在900-1500A,频率在49.8-50.2HZ,定子电压在21-22kv左右波动,#3发电机发出周期性的轰鸣声。

炉膛负压在
±550MPa间波动,引风机电流120-130A波动,6KV辅机电流均有不同程度的波动,其它参数无变化。

汽机转速在2980-3020r/min波动,润滑油压最低至0.1MPa,主机振动等主参数无变化,调门未波动。

“500kvI母母线电压事故越上限”信号发出,电压上升到550.31KV。

#1机有功功率在222MW~290MW之间波动,频率49.87至50.13之间波动,机端电压19.82KV~20.41KV之间摆动,无功在-22至+30Mvar间波动,励磁电流波动,#1发电机发出周期性的轰鸣声。

DEH功率回路跳闸,DEH上有功功率发生两次到零,此时凝结器疏扩减温水电动门联开,汽机本体疏水门联开后联关,主气管上疏水联开后联关。

#1炉参数未见变化。

#2机有功功率在209MW~295MW之间波动,无功在-30至+40Mvar间波动,频率在49.86HZ~50.18HZ之间波动,励磁电流波动,机端电压
19.85KV~20.52KV之间摆动,#2发电机发出周期性的轰鸣声。

在此过程中热机参数未发生明显变化,主气压力,温度,炉膛负压,汽轮机各主要参数均无主要变化,13:47恢复正常。

#2集控电气见无功和机端电压偏高,立即减了几手励磁,并联系汽机适当压负荷,因炉膛负压波动大,立即解除引风自动,但还是波动大,立即投油枪稳燃,投入七支油枪,汽机由于功率回路投入,采用输入设定压负荷,但负荷调门无反应,于是解除自动,手动输入阀位压负荷,并停运C磨两个火嘴(当时C磨四个火嘴运行),收风后又停运C磨,再停运C磨两个火嘴,汽压由14.47下降至13.47MPa,13:47,负荷降至230MW,#3机组振荡有所减小,无功在+80Mvar左右,波动较小,此时事故音响发出,5031、6301、6303开关跳闸,厂用电切换成功,运行正常,但灭磁开关未跳闸,立即手动拉跳,检查厂用电切换成功,检查发变组保护A柜如下保
护掉牌:断水t1、热工保护,转子一点接地,转子两点接地,B柜:过激磁反时限,低频保护。

检查励磁调节器上有故障量:低厉限制动作,开关量:电气事故,油开关合(分),脉冲丢失,磁场增,磁场减,磁场开关分,风机开关合。

检查500kv升压站5031A、B、C三相均在分位,开关油压,气压正常,5031开关保护柜上TA、TB、TC灯亮。

汽机跳闸,首出为“发变组故障”,交流油泵未联动,手动启动,其余联动项目正常,将轴封汽倒为辅汽供,手动打闸小机,大机惰走至零后投入连续盘车。

锅炉MFT动作,首出为“汽机跳闸且负荷大于30%”,所有联动设备正常,A、B汽泵跳,主汽压力由13.47上升至14.77Mpa,立即将电泵勺管由40%提到60%,给水流量增至504t/h,给水压力提至14.8Mpa,手动开启PCV 阀,向锅炉进水,13:49,将汽包水位进至可见水位,最低水位到-380mm,将风量收至820t/h,复位所有跳闸设备,锅炉保温保压。

#1集控电气见无功和机端电压偏高,也减了一手励磁,未进行有功的调整,13:47,#3机跳闸后,#1、#2机振荡现象消除。

在上述过程中,本厂125MW#1、3、4机组无功分别增加约20Mvar,有功约有10MW的波动。

#3机组跳闸后,立即汇报中调将#3发变组转检修,合上#3发变组出口地刀500367,在#3发电机出口PT处搭接地线一组,测量#3发电机转子绝缘合格,测主变三相直流电阻平衡且合格后,将#3发变组转为热备用,
19:16锅炉点火,20:27达冲转参数汽机冲转,冲至3000r/min后测发电机交流阻抗合格,电气开始并网操作,将机端电压升至额定后,发现机端电压有1.14kV的波动,励磁电流有92A的波动,经检查系励磁调节器同步变压器C相碰壳,经处理后于23日3:54与系统并列。

【事故原因】
1.振荡发生的原因:励磁调节器同步变压器C相碰壳,使励磁调节器调节失常,励磁电流、电压波动,引起#3发电机振荡,从而引起了
300MW#1、2机组振荡及125MW三台机组有、无功的波动。

2.跳机原因:振荡过程中转子两点接地保护误动,造成跳机,误动原因待查。

(过激磁保护此前已退出,只发信)
3.断水保护掉牌原因:由于振荡过程中发电机频率、机端电压的波动,使得定子冷却水泵出力降低而发出。

4.低频保护掉牌原因:机组跳闸后,因灭磁开关未跳,而机组转速下降造成。

5.灭磁开关未跳闸原因:与#1、2机不同的是,#3机灭磁开关跳闸的必要条件是主开关跳闸,当转子两点接地保护动作出口时,在主开关未跳
开前,灭磁开关跳不开,而主开关跳开后,保护返回,灭磁开关也就无法跳开了。

【经验教训总结】
1.#1、#2集控电气均压了无功,这种处理方法是错误的,也是极其危险的,很可能使发电机振荡幅度加大而失步,从而扩大事故。

在发电机发生振荡时,正确的处理方法是降低有功,增加无功,使发电机振荡逐渐减小并最终稳定。

2.发电机振荡时周波、电压的波动造成了厂用辅机出力的波动,并造成了一定的影响,本次事故中引风机电流在120至130A之间波动,造成负压在-550至+550之间波动,定子冷却水泵出力波动使断水保护t1掉牌。

在这种情况下,一方面机炉要注意辅机出力的波动造成相关的参数波动,及时采取控制措施,另一方面若厂用电周波、电压波动大,应考虑将厂用电切换至备用电源带,但在切换之前一定要确认220kv周波、电压正常。

3.机组事故情况下紧急压负荷要采用汽机输入阀位关小调门,锅炉甩火嘴、停磨机的方法来进行,压负荷过程中尽量多投几只油枪稳燃,以防灭火。

4.在振荡过程中#3机润滑油压由0.12Mpa降至0.1Mpa,应及时启动交流油泵运行稳定油压,并密切监视主机参数。

5.振荡过程中由于有功波动大,可能造成汽机凝结器疏扩减温水电动门、汽机本体疏水门、主气管上疏水联开,在振荡结束后应检查上述疏水门是否关闭。

6.要加强技术业务的学习,在事故发生时才能准确判断事故性质,采取正确的处理方法。

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