2#5万汽轮机组主汽门螺栓断裂失效分析

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2#5万汽轮机组主汽门螺栓断裂失效分

37112219860626****日照钢铁控股集团有限公司
37060220040612****烟台青华中学
主汽门紧固螺栓采用热紧双头螺栓,型号M56x4,共16颗,其中1颗断裂失效。

自上次大修后更换至今,运行约4年,即3.5万小时。

从断貌、光谱、金相三个方面对螺栓失效进行分析,并对螺栓进行拉应力强度校核,分析螺栓断裂失效原因,防止类似事件再次发生。

一、M56螺栓断貌分析
图1 M56紧固螺栓宏观断貌
由图1(左)知:裂纹由位置点1向位置点2扩展,呈放射状;裂纹收敛处(结合处)为裂纹源,即为位置点1处;位置点2处为最后撕裂位置。

由图1(右)知:断裂失效发生于螺纹根部,此处加工因尖角易产生应力集中。

二、M56螺栓光谱分析
对螺栓表面进行打磨,对断裂螺栓进行光谱分析,各元素含量如图2.
图2 螺栓元素含量表
通过对螺杆表面进行光谱分析,检测元素符合材质20Cr1Mo1VTiB标准要求。

依据DL/T439—2006标准,其材质最高使用温度为570℃,室温下其强度极限为785MPa,屈服极限为685MPa。

主汽门蒸汽温度约535℃,20Cr1Mo1VTiB材质能够
满足工况要求。

三、M56螺栓金相分析
图3 M56螺栓试样腐蚀后
图4 M56螺栓试样组织图调质金相组织图
由图3可知,试样在做腐蚀处理后,表面呈现明显的异常组织,见图红框内;对使用进行金相分析,试样组织为马氏体,该组织通常由淬火热处理获得,该组
织使得材料较高的硬度,但同时带来较高的脆性;通常再进行回火处理进行调质。

调质后组织为回火索氏体,其组织均匀有良好的韧性和塑性,具有较高的强度,
具有良好的综合力学性能。

四、螺栓校核分析
通过现场了解,蒸汽压力约8.83MPa,主蒸汽门截面直径约350mm,则蒸汽
产生的推力F:
通过16颗M56x4螺栓将主汽门法兰进行固定,应力截面积2144mm²,螺杆中
心存在φ20的加热孔,则螺栓实际承载面积S约:
假设螺栓均布受力,则单颗螺栓承受的拉应力δ:
通过对螺栓强度校核分析,550℃下,20Cr1Mo1VTiB的蠕变极限所需应力值为185MPa,单颗螺栓承受拉应力为30MPa小于蠕变极限所需应力值,说明螺栓不会发生条件蠕变。

五、结论及建议
1、螺栓从螺纹根部(易产生应力集中)开始失效,使用过程中裂纹扩展,最终因强度不足失效;
2、对断裂失效紧固螺杆表面进行光谱分析,检测各化学元素含量符号
20Cr1Mo1VTiB标准要求,其最高使用温度为570℃,能够满足工况使用要求。

3、由金相分析可知,组织为马氏体,该组织易导致螺栓脆硬;建议进行回火处理,提高螺栓的塑形和韧性。

4、对失效螺栓进行强度校核分析,假设16颗紧固螺栓均布受力,单颗螺栓承受的拉应力为30MPa,远小于550℃下其蠕变极限所需的应力值,材料强度满足使用。

5、建议优化备件加工质量,减少螺纹根部敏感性;
6、对于批量备件,建议提供PT探伤报告及热处理报告;
4 / 4。

相关文档
最新文档