焦化干气制氢装置提高制氢量研究
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焦化干气制氢装置提高制氢量研究
韩其利;王贤山;魏艳艳;周海峰;王春雷
【摘要】Influence factors of improving hydrogen yield of hydrogen production unit were investigated by six-Sigma method. The results show that, when outlet temperature of the conversion reaction is 755~762 ℃, material volume is 3 360~3 400 Nm³/h, the hydrogen yield can reach 9 500 Nm³/h, and hydrogen purity can reach 99%, CO content in hydrogen is less than 10×10-6, CO2 content is less than 10×10-6.%通过六西格玛方法探讨了
制氢装置提高制氢量的影响因素。
结果表明正和集团焦化干气制氢装置转化出口温度在755~762℃、原料气量在3360~3400 Nm³/h范围内,可以满足制氢量
≥9500 Nm³/h,氢气纯度≥99%,产品氢CO含量<10×10-6,产品氢CO2含
量<10×10-6要求。
【期刊名称】《当代化工》
【年(卷),期】2016(045)004
【总页数】3页(P803-804,808)
【关键词】六西格玛;制氢;焦化干气;转化反应
【作者】韩其利;王贤山;魏艳艳;周海峰;王春雷
【作者单位】正和集团股份有限公司,山东东营257342;正和集团股份有限公司,山东东营 257342;正和集团股份有限公司,山东东营 257342;正和集团股份有限公司,山东东营 257342;正和集团股份有限公司,山东东营 257342
【正文语种】中文
【中图分类】TQ116
正和集团制氢装置自2006年12月份开工以来产氢量平均在8 000 Nm³/h左右,与装置设计值存在偏差,有一定的提升空间。
随着企业加工规模的扩大,汽油加氢装置的开工运行,正和集团制氢装置目前产氢量已不能满足氢源需求,难以达到产品提升的需求。
本文从六西格玛的管理方法出发,查找装置存在的问题,找出根本原因并解决,以提高装置制氢能力,使效益最大化[1]。
正和集团的制氢装置设计是以焦化干气为主原料,生产氢气规模为10 000 Nm³/h 工业氢。
装置技术采用轻烃水蒸气转化造气、变压吸附(PSA)净化工艺技术路线。
其中,轻烃水蒸气转化造气、变压吸附(PSA)净化工艺技术均采用上海华西化工科技有限公司的专有技术。
该装置由原料气压缩、原料气精制、轻烃水蒸气转化、中温变换、PSA以及余热回收等部分组成[2]。
采用六西格玛过程能力分析方法对 2014年 4月至5月装置制氢量及相关数据分
析得出表1。
由表 1数据可以看出制氢装置制氢量均值为8507.3 Nm³/h,与装置设计值10 000 Nm³/h相差较大,制氢量CpK,PpK值均为0,过程能力很差,亟待改善。
氢气纯度均值99.659,满足装置要求,其CpK,PpK值表明其短期过程能力、长期过程能力尚可,能够满足控制要求。
产品氢CO含量均值为1.191,其CpK,PpK值表明其短期能力、长期能力充分,能够满足控制要求。
产品氢CO2含量均值5.573,其CpK,PpK值表明其短期能力、长期能力充分,能够满足控制要求。
对制氢装置运行单元进行因子分析,采用团队头脑风暴法对原料进装、脱硫部分、转化部分、中温变换部分、PSA提纯部分影响因子进行分析,共找出31个因子。
通过C&E矩阵对31个因子进行打分,采用柏拉图对关联因子进行筛选得出图1。
通过图1可知,有13个因子对目标影响近80%,对其13个因子用FMEA进一
步分析。
分析后得出可以速赢的三个因子:转化催化剂、中变催化剂及脱附气压力。
2.1 三因子速赢方式改善[3]
(1)转化催化剂撇头、筛选处理,补充Z418催化剂0.2 t,Z417催化剂0.9 t。
转化气中催化剂含量为4.6%左右。
(2)中变催化剂更换11.3 t。
中变气中CO含量1.60%左右。
(3)脱附气压力调整为0.04 MPa。
投用小火嘴,将脱附气与燃料气分开燃烧。
火嘴燃烧正常。
三因子速赢后,制氢量约提高至8 727 Nm³/h。
2.2 关键因子相关性分析
速赢后FMEA分析得出关键因子有原料气量、配氢量、转化出口温度。
对关键因
子相关性分析得出表2。
由表2数据可以看出原料气量、转化出口温度与制氢量是相关的,配氢量与制氢
量无相关性。
为避免浪费氢源,同时考虑到装置工艺运行要求,将配氢量定为(300±10)Nm³/h[4,5]。
原料气量、转化出口温度与制氢量有显著影响。
对其进行回归分析得出:制氢量
=14 687-4.89原料气量+0.000 967原料气量2;制氢量=489 843-1 291转化
出口温度+0.866 4转化出口温度2。
影响制氢量的关键因子有2个,在已确认为最优区域的范围内,进行响应曲面实验,来研究响应变量Y与自变量X的关系,进而找到自变量的参数设置使得响应
变量Y得到最佳值。
通过CCF设计,得出表3。
通过响应曲面实验得出:模型总体有效,没有失拟现象。
R-Sq=98.24%与R-Sq (调整)=96.98%比较接近,说明模拟较好。
转化出口温度、原料气量×原料气量、转化出口温度×转化出口温度、原料气量×转化出口温度都是高度显著的,而原料
气量则不显著。
最后确定回归方程为:制氢量=567 088-11.8原料气量-1 448转化出口温度
+0.007 44原料气量×原料气量+1.07转化出口温度×转化出口温度-0.0473原料气量×转化出口温度(图2)。
Hydrogen Production
为保证装置稳定运行,考虑到装置运行后期转化炉尾管出现严重炭化现象,转化出口温度不宜过高。
我们要求转化出口温度低于762 ℃。
根据等值线图结果,我们确定转化出口温度在755~762 ℃、原料气量在3 360~3 400 Nm³/h范围内(如图2中阴影部分所示),可以满足制氢量≥9 500 Nm³/h,氢气纯度≥99%,产品氢CO含量<10×10-6,产品氢CO2含量<10×10-6要求。
由图3可知:改善前后制氢量对比发现,制氢量明显提高,且数据正态分布,过程能力较好。
4 结论
通过六西格玛分析,制氢装置制氢量的关联因子有转化出口温度及原料气量。
实验设计得出转化出口温度在755~762 ℃、原料气量在3 360~3 400 Nm³/h范围内,可以满足制氢量≥9 500 Nm³/h,氢气纯度≥99%,产品氢CO含量<
10×10-6,产品氢CO2含量<10×10-6要求。
经过改善,制氢量达到了预期的目标,同时氢气纯度、产品氢CO含量、产品氢CO2含量等指标也得到了保证,但由于时间关系,对长期流程能力的状况还有待进一步验证。
同时需要按照控制计划,监控各参数的指标,将制氢量控制在目前水平。
Research on Increasing Hydrogen Yield of Hydrogen Production Unit With Coking Dry Gas as Raw Material
HAN Qi-li,WANG Xian-shan,WEI Yan-yan,ZHOU Hai-feng,WANG Chun-lei(Zhenghe Group Co.,Ltd.,Shandong Dongying 257342,China)Abstract: Influence factors of improving hydrogen yield of hydrogen production unit were investigated by six-Sigma method. The results show that,when outlet temperature of the conversion reaction is 755~762 ℃,material volume is 3 360~3 400 Nm³/h,the hydrogen yield can reach 9 500 Nm³/h,and hydrogen purity can reach 99%,CO content in hydrogen is less than 10×10-6,CO2content is less than 10×10-6.
Key words: Six-Sigma;Hydrogen production;Coking dry gas;Conversion reaction
中图分类号:TQ 116
文献标识码: A
文章编号: 1671-0460(2016)04-0803-02
收稿日期: 2016-03-02
作者简介:韩其利(1968-),男,山东省东营市人,高级工程师。
为保证装置稳定运行,考虑到装置运行后期转化炉尾管出现严重炭化现象,转化出口温度不宜过高。
我们要求转化出口温度低于762 ℃。
根据等值线图结果,我们
确定转化出口温度在755~762 ℃、原料气量在3 360~3 400 Nm³/h范围内(如图2中阴影部分所示),可以满足制氢量≥9 500 Nm³/h,氢气纯度≥99%,产品氢CO含量<10×10-6,产品氢CO2含量<10×10-6要求。
由图3可知:改善前后制氢量对比发现,制氢量明显提高,且数据正态分布,过
程能力较好。
通过六西格玛分析,制氢装置制氢量的关联因子有转化出口温度及原料气量。
实验
设计得出转化出口温度在755~762 ℃、原料气量在3 360~3 400 Nm³/h范围内,可以满足制氢量≥9 500 Nm³/h,氢气纯度≥99%,产品氢CO含量<
10×10-6,产品氢CO2含量<10×10-6要求。
经过改善,制氢量达到了预期的目标,同时氢气纯度、产品氢CO含量、产品氢CO2含量等指标也得到了保证,但由于时间关系,对长期流程能力的状况还有待
进一步验证。
同时需要按照控制计划,监控各参数的指标,将制氢量控制在目前水平。
【相关文献】
[1]中国质量协会.六西格玛管理[M].第三版.北京:中国人民大学出版社,2014.
[2]王正烈.物理化学[M].第二版.北京:化学工业出版社,2006.
[3]王者顺.制氢装置操作工[M].北京:中国石化出版社,2007.
[4]庞少伟,李栋,秦建军.焦化干气制氢装置运行分析及扩量改造研究[J].石油与天然气化工,2011,02(11):132-136.
[5]杨川,等.天然气组分对合成氨装置的影响[J].云南化工,2014 (3)∶32-36.。