励磁碳刷故障

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励磁碳刷故障
Revised by Hanlin on 10 January 2021
一、事件经过
2010年2月20 B,机组“二拖一”运行,AGC投入,总负荷680MW, ttl 燃机负荷243MW, #2燃机负荷243MW, #3汽机负荷197MW,热网流量4600t/h,热负荷1100GJ/ho 10时37分,主控监盘发现#1燃机MARK6发报警MIFieldGroundFaultTrip (Ml 故障跳闸),
M2FieldGroundFaultTrip (M2 故障跳闸),C_Abortstoptrip (失磁跳闸),C_Fie 1 dGroundFaultTrip (励磁磁场故障跳闸),#1燃机发电机解列至燃机全速空载,AGC退出,总负荷突降至433MW后缓慢下降至351MW。

经市调同意后#2燃机“ BASELOAD”,将一拖一总负荷带至365MW,监盘人员将汽机高中压主汽调门综合阀关至80%,调整徉2炉汽包水位稳定,降低#3热网循泵勺管开度将热网流量由4600t/h快速减至2600t/h,热负荷由1100GJ/h 降至520GJ/h后热网稳定,手动关闭#1机高、中、低压主汽电动关断阀同时手动开高、中、低压旁路调门维持#1炉高、中、低汽包压力水位稳定,关小辅汽至采暖供汽调阀维持辅汽联箱压力稳定。

11时08分#1燃机转速降至598RPM,燃机熄火,停#1增压机。

二、原因分析
2月20 口10时37分,电气值班人员接通知后速到现场,根据报警信息对#1燃机发电机系统进行检查,自励磁小室观察孔观察发现#1燃机碳刷严重烧损,通知值长停燃机做进一步检查。

检查情况如下:
1.MARK6首发报警:MIFieldGroundFaultTrip (励磁Ml控制器接地故障跳闸);M2FieldGroundFaultTrip (励磁M2接地故障跳闸)"。

2.#1 燃机励磁系统报警(Ml、M2 相同):19AlarmGenACGndFltAlm;
22TripGenACGndFltTrip(ThegeneratorF i e1dGroundDet ec torhasidentif iedtheresistanceisbelowtheallowablelimit, setbyP. FGD_Rtrip. 发电机接地检测装置确认接地电阻已低于设定的跳闸允许值);
27DiagGenNegBusGround(ThegeneratorFieldGroundDetectorhaslocated theproblemonthenegativebus.发电机接地检测装置定位故障于负母线);187AlarmExtraAlarm; llOTripAbortStopTrip; 85NotRunning52closedo
3.励磁电流、励磁电压数据:据SIS上显示,励磁电流事故前均衡稳定1200A 上下,与#2燃机对比无明显差别,且与历史数据比较无明显上升趋势。

故障前1分钟有两次幅值较大的下降恢复的波动,后直线攀升至
1336A回落,15秒后开始直线下滑,又经2秒左右降至0A。

励磁电压在解
列灭磁前无明显异常。

据故障录波器数据,励磁电流在灭磁后有向下波动恢复过程,后直线下降至0。

励磁电压在解列灭磁前无明显异常。

4.励磁小室空间温度测点数据:经检查故障前曲线,事故前数据一直稳定在45度左右,在故障停机前15分钟由45度缓升到60度,故障停机前30秒急速升到113度。

5.燃机盘车投入,办理工作票打开检修侧盖,打开励磁小室外端盖,将正负极碳刷及刷架取下,发现有励磁碳刷环火迹象,6组刷握烧损严重,励磁碳刷碎裂脱落,部分刷辫烧断。

集电环表面颜色改变,出现划痕,局部有熔点。

6.经对烧损及完好的碳刷及刷握进行检查,并结合各项数据,分析本次故障的原因为部分刷握紧扣存在问题。

具体分析如下:
1)按照装配要求,刷握锁紧扣必须与碳刷有1mm以上间隙,以保障在碳刷受到切向力时不会紧压在缩紧扣上,碳刷在恒压弹赞的作用下可自由跟随磨损下移。

在拆下的碳刷中发现有部分碳刷与锁紧扣间隙不够,接触部分有很明显的卡槽。

在这种情况下,就可能在运行中碳刷受切向力与锁扣压紧,碳刷受阻力不能白由跟踪碳刷磨损下移,磨损后的碳刷不能与集电环紧密接触,接触电阻增大,导致碳刷及集电环表面过热及拉弧,造成碳刷和集电环不同程度的损坏。

2) til燃机励磁发电机刷握紧扣是由GE公司生产安装的,在安装过程安
装工艺不良,造成握紧扣与碳刷间隙不够。

三、防范措施
1.加强设备维护管理,对检修后的设备严把验收关。

更换碳刷时控制握紧扣与碳刷间隙1mm以上,并且多次在滑杆上滑动,确保无卡涩后再安装到发电机上。

2.加强集电环、碳刷检查和定期工作,增加定期工作项目:
1)增加对集电环、碳刷区域红外成像定期检查工作。

对过热碳刷及时调整更换。

2)缩短碳刷长度检查定期工作周期至每周一次。

3)加强碳刷、集电环的日常点检和定期工作,认真执行日、周、月的各项检查标准。

3.检修期做好碳刷清洁,调整和更换工作:
1)按上限执行更换碳刷长度标准。

2)严格执行碳刷清洁、调整、更换的工艺标准。

3)严格执行集电环检修工艺标准。

4)做好每个位置只碳刷的更换记录,定期分析,总结规律,以及早发现存在的问题。

5)加强小室通风系统检查,保证碳刷、集电环清洁,得到良好冷却。

4.改善设备运行、监测环境,以采用更多的检测手段。

燃机励磁小室空间较小,口常巡检查中仅能透过窥视窗进行检查,能够完成的检查项目少。

为方便直观观察碳刷与集电环运行状态,进行励磁小室检查窗改进的可行性论证。

5.加强技术培训。

应加强碳刷更换、安装的技术培训工作,制定工艺标准,提高碳刷研磨工艺水平,建立碳刷弹赞压力定期抽检制度,规范设备台帐管理。

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