山东德州化工厂爆炸事故案例分析
山东某化公司“1·3”爆炸事故分析
山东某化公司“1·3”爆炸事故分析
一、事故经过
2000年1月3日上午9时,山东某化肥公司供气车间主任通知机修车间主任安排人焊接脱硫贫、富液槽蒸汽加温管。
上午机修车间焊工班班长在从气车间脱硫工段长的带领下,去现场看了工作量。
下午14时10分,焊工班班长安排李某、薛某、宋某2人到脱硫岗位焊接管线,车间安全员刘某开具贫液槽焊接管线的动火证情况下,就开始焊接富液槽的蒸气管。
预制好由蒸气管引出20mm的管线至富液槽锥形上盖与筒体连接处北面斜上方约400mm处时,宋某从槽顶部下来,李某、薛某2人上去,把预制好的管子进行对焊,在焊接时发生爆炸,时间是3日16时45分,富液槽锥形上盖飞出70多米,李某被抛出25米左右,薛某从槽顶部摔下地面,事故发生后,公司立即安排人将李某、薛某送往医院抢救。
李某在送往医院的途中死亡,薛某腿部骨折。
二、事故原因
1.焊工李某、宋某及管工薛某严重违犯安全禁令,无证违章作业,是事故发生的直接原因。
2.安全人员未履行动火职责,车间管理人员安全管理工作松懈,安排工作草率行事,监护人监护不力是事故发生的重要原因。
3.公司领导对安全教育不严不细也是原因之一。
三、防范措施
1.加强对职工进行安全教育,提高安全员安全意识。
2.举一反三组织全公司员工查工艺、查设备、查电气、查规章活动,认真清除存在事故隐患。
3.加强动火管理,完善检修规程。
4.加强班组安全建设,健全各级安全管理网络,确保安全生产。
化工厂事故案例分析
化工厂事故案例分析
化工厂是一种高风险的生产环境,事故容易引发大规模的破坏和人员伤亡。
以下是一起化工厂事故案例分析:
2015年8月,中国山东省一家化工厂发生爆炸事故,造成165人死亡、798人受伤。
该化工厂生产钢制储罐,爆炸事故导致一座储罐倾斜并发生泄漏,造成相邻储罐也产生压力,最终引发爆炸。
此次事故的主要原因是工艺和设备设计不合理,防护措施不到位。
首先,储罐的设计存在问题,没有考虑到在事故发生时如何承受压力和热力的影响。
其次,化工厂没有建立完善的安全管理制度,缺乏必要的安全设备,如气体检测和火灾报警系统等。
此外,员工缺乏必要的培训和安全意识,无法有效应对事故发生时的突发情况。
针对此次事故,相关部门应当加强化工厂的安全监管,建立完善的安全管理制度。
首先,对化工厂的工艺和设备进行全面评估和审查,确保其能够应对各种突发情况。
其次,完善安全设备和防护设施,如安装气体检测和火灾报警系统,并进行定期维护和检查。
此外,加强员工的培训和安全意识教育,提高应对突发情况的能力。
总的来说,化工厂事故的发生往往由多个因素导致,包括工艺和设备设计、安全管理制度和员工素质等。
只有在各个方面都加强和改进,才能有效预防化工厂事故的发生,保障人员的安全和生产的顺利进行。
化工有限公司“1.1”爆炸事故案例
化工有限公司“1.1”爆炸事故案例
时间:2009年1月1日15时30分
地点:武城县经济开发区德州合力科润化工有限公司
事故原因:乙腈装置固定床反应器发生爆炸
损失情况:5人死亡、1人重伤、8人轻伤,直接经济损失160万元
处置情况:
2009年1月1日15时30分左右,德州合力科润化工有限公司乙腈装置固定床反应器发生爆炸,事故发生后,合力公司立即开展自救,并拨打120急救电话,伤员被立即送到德州市人民医院和德州市第二人民医院紧急救治。
接到报告后,武城县委、县政府和相关部门的主要负责人和分管负责人迅速赶到现场,并启动危险化学品突发事件应急预案,立即成立了事故救援领导小组,全力做好现场控制、救援和善后工作。
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重大化工厂火灾事故案例分析
重大化工厂火灾事故案例分析一、事件概述2019年12月5日,中国山东省东营市一家化工厂发生了一起重大火灾事故,导致数十人死亡,数百人受伤。
该化工厂主要生产化工产品,包括氨水、甲醛、甲胺等。
火灾发生后,大量有毒气体泄漏,严重威胁了周边居民的生命安全。
事故发生后,政府部门对该化工厂进行了彻底调查,并对责任人进行了严厉处理。
二、事故原因分析1.企业管理不善据初步调查,该化工厂存在严重的安全隐患,主要表现在企业管理不善。
首先,该化工厂在安全生产方面缺乏有效的管理制度和规范,导致了工人在生产过程中往往忽视了安全措施。
其次,企业在应急预案和逃生通道方面也存在漏洞,没有能够及时有效地疏散员工和附近居民,造成了火灾事故的严重后果。
最后,企业缺乏对于化工产品的储存和运输管理,使得化工产品泄漏风险大大增加。
2.安全设施不完善其次,事故的发生还与该化工厂的安全设施不完善有关。
据了解,该化工厂的消防设施陈旧,并且消防器材的使用和维护并不到位,无法在火灾发生时起到有效的控制作用。
与此同时,其化工生产设备也存在老化和损坏现象,增加了化工产品泄漏的风险。
这些都表明了该企业在安全设施方面的严重缺陷。
3.相关政府监管不力最后,事故发生还与相关政府监管不力有关。
据报道,这家化工厂在生产经营过程中存在多处违法违规行为,但相关政府部门并未及时发现并采取有效的监管措施。
此外,化工厂长期以来违规排放和储存化工产品,严重影响了周边居民的生活环境和健康,但政府监管部门也并未采取足够的措施予以制止。
三、事故影响1.经济影响首先,该火灾事故对当地经济造成了严重影响。
据统计,该化工厂每年的产值数以亿计,是当地的重要化工企业之一。
由于火灾造成了化工产品的大量泄漏和爆炸,该化工厂的生产设施几乎被毁,给当地经济带来了重大损失。
2.社会影响其次,该火灾事故也对当地社会秩序和居民生活造成了严重影响。
由于大量有毒气体的泄漏,附近居民面临着生命安全的巨大威胁,而当地政府也面临了应急管理和救援工作的巨大压力。
某化工厂爆炸事故案例分析
某化工厂爆炸事故案例分析第一篇:某化工厂爆炸事故案例分析某化工厂爆炸事故案例分析一、事故发生经过2005年2月24日下午,某化工股份有限公司乙二醇二甲醚车间发生爆炸事故,并引起附近成品仓库起火。
事故发生后,安监、环保、公安、消防等部门第一时间赶到现场,开展救援。
大火在1小时后被扑灭。
事故发生后,该市于25日在事故现场召开安全生产工作会,采取有力措施,确保安全生产形势的稳定。
根据省安委会授权,政府成立了事故联合调查组,对该事故展开调查。
此次事故造成6人死亡,11人受伤,直接经济损失180.44万元。
二、事故性质及原因分析事故调查组最终认定这是一起因企业违法建设、违规投产、违章操作,有关部门监督检查不力而造成的重大安全生产责任事故。
(一)事故直接原因在生产乙二醇二甲醚的醇钠反应阶段,由于加料速度快,导致反应釜内温度和压力急剧上升;而现场操作人员错误地打开了醇钠反应釜的闸阀,导致氢气从反应釜内高速冲出,高速流动的氢气产生了静电火花,引发了空间气体爆炸。
(二)事故的间接原因一是发生事故的车间的工程项目未依法办理立项审批和工程建设的相关许可,在有关部门下发停工通知单后继续违法施工,埋下了事故隐患。
二是化工厂违规试产,操作人员违规操作。
化工厂在新建车间试产前,未制订开车方案、安全操作规程和工艺规程以及相应的应急预案;在投产中发生异常情况时,操作人员应急处置不当,酿成大祸。
三是化工厂劳动组织不合理,生产现场管理混乱,安全管理薄弱。
四是事故发生地政府及其有关部门对违法建设项目监督检查不细,监督检查不力。
第二篇:2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、物体打击、机械伤害、火灾和高出坠落类似事故的分类依据是__。
A.事故危险的严重程度 B.导致事故的直接原因 C.事故类别D.职业健康的标准2、[2011年考题]锅炉结渣是指渣在高温下黏结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。
化工装置试车试生产过程中的案例分析
1.山东德州市某化工厂氨醇改扩建生产线试车过程中爆炸2007年7月11日23时50分,山东省德州市平原县某化工集团有限公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目试车过程中发生爆炸。
事故造成9人死亡,1人受伤。
一、事故经过和危害1.事故单位概况该公司成立于2004年,系原地方国有的平原县化肥厂改制后成立的民营股份制企业。
主要产品年生产能力为:合成氨75万吨、尿素100万吨、甲醇30万吨、碳酸氢铵24万吨、三聚氰胺3万吨。
事故发生在一分厂16万吨/年氨醇改扩建生产线试车过程中,该生产线由造气、脱硫、脱碳、净化、压缩、合成等工艺单元组成,发生爆炸的是压缩工序2号压缩机七段出口管线。
2.事故经过该公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素生产线,于2007年6月开始单机试车,7月5日单机调试完毕,由企业内部组织项目验收。
7月10日,2号压缩机单机调试、空气试压(试压至18MPa)、二氧化碳置换完毕。
7月11日15时30分,开始正式投料试车,先开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、H2混合气体),逐级向2号压缩机七段(工作压力24MPa)送气试车。
23时50分,2号压缩机七段出口管线突然发生爆炸,气体泄漏引发大火,造成8人当场死亡,1人因大面积烧伤抢救无效于14日凌晨0时10分死亡,1人轻伤。
事故还造成部分厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。
事故发生时先后发生两次爆炸。
经对事故现场进行勘查和分析,一处爆炸点是在2号压缩机七段出口油水分离器之后、第一角阀前1m的管线,另一处爆炸点是在2号压缩机七段出口两个角阀之间的管线(第一角阀处于关闭状态,第二角阀处于开启状态)。
二、事故原因分析1.事故发生的直接原因据分析,此次爆炸为物理爆炸。
事故发生的直接原因是2号压缩机七段出口管线存在强度不够、焊接质量差、管线使用前没有试压等问题。
2.管理上存在的主要问题(1)建设项目未经设立安全审查。
该公司将16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目(总投资9724万元)拆分为“化肥一厂造气、压缩工序技术改造项目(投资4868万元)”和“化肥一厂合成氨及尿素生产技术改造项目(投资4856万元)”两个项目,分别于2006年4月26日和5月30日向山东省德州市经济委员会备案后即开工建设,未向当地安全监管部门申请建设项目设立安全审查。
山东省德州市平原县德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故
山东省德州市平原县德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故一、事故单位基本情况xx化工集团有限公司成立于2004年,系原地方国有的平原县化肥厂改制后成立的民营股份制企业。
该公司现有总资产约20亿元,职工约2800人,有2个生产分厂。
主要产品年生产能力为:合成氨75万吨,尿素100万吨,甲醇30万吨,碳酸氢铵24万吨,三聚氰胺3万吨。
事故发生在一分厂16万吨/年氨醇改扩建生产线试车过程中,该生产线由造气、脱硫、脱碳、净化、压缩、合成等工艺单元组成,发生爆炸的是压缩工序2号压缩机七段出口管线二、事故简要经过该公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素生产线,于2007年6月开始单机试车,7月5日单机调试完毕,由企业内部组织项目验收。
7月10日2号压缩机单机调试、空气试压(试压至18MPa)、二氧化碳置换完毕。
7月11日15时30分,开始正式投料试车,先开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、H2混合气体),逐级向2号压缩机七段(工作压力24MPa)送气试车。
23时50分,2号压缩机七段出口管线突然发生爆炸,气体泄漏引发大火,造成8人当场死亡,一人因大面积烧伤抢救无效于14日凌晨0时10分死亡,一人轻伤。
事故还造成部分厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。
e4ZY经调查,事故发生时先后发生两次爆炸。
经对事故现场进行勘查和分析,一处爆炸点是在2号压缩机七段出口油水分离器之后、第一角阀前1米处的管线,另一处爆炸点是在2号压缩机七段出口两个角阀之间的管线(第一角阀处于关闭状态,第二角阀处于开启状态)。
三、事故原因初步调查分析(一)事故发生的直接原因事故发生后,山东省德州市人民政府组成事故调查组对事故有关情况进行调查,经初步分析判断,排除了化学爆炸和压缩机出口超压的可能,爆炸为物理爆炸。
事故发生的直接原因是2号压缩机七段出口管线存在强度不够、焊接质量差、管线使用前没有试压等严重问题,导致事故的发生。
(二)管理上存在的主要问题⒈建设项目未经设立安全审查。
化工有限公司“1.1”爆炸事故案例
化工有限公司“1.1”爆炸事故案例时间:2009年1月1日15时30分地点:武城县经济开发区德州合力科润化工有限公司事故原因:乙腈装置固定床反应器发生爆炸损失情况:5人死亡、1人重伤、8人轻伤,直接经济损失160万元处置情况:2009年1月1日15时30分左右,德州合力科润化工有限公司乙腈装置固定床反应器发生爆炸,事故发生后,合力公司立即开展自救,并拨打120急救电话,伤员被立即送到德州市人民医院和德州市第二人民医院紧急救治。
接到报告后,武城县委、县政府和相关部门的主要负责人和分管负责人迅速赶到现场,并启动危险化学品突发事件应急预案,立即成立了事故救援领导小组,全力做好现场控制、救援和善后工作。
(一)迅速抢救伤亡人员。
按照“生命重于泰山、时间就是生命”的原则,武城县委、县政府立即组织公安、消防、卫生等部门迅速开展救助,并将受伤人员转送医院进行紧急救治。
同时,组织公安干警现场值勤,确保事故现场秩序稳定。
(二)迅速成立事故处理领导小组。
立即成立了由县委、县政府主要领导同志任组长,有关领导和相关部门主要负责人为成员的事故处理领导小组,下设综合协调、医疗救治、现场处置、事故调查、善后处理、新闻接待六个工作小组,集中做好事故处置工作。
(三)积极做好伤员救治和伤亡家属的安抚工作。
建立了一个伤亡人员一套工作班子的工作机制,稳定伤亡者家属的情绪,有关领导及卫生局、民政局、劳动局、县医院等单位负责同志靠上工作,积极做好救治和安抚工作。
对于死亡人员,有关部门主要负责人、有关乡镇书记、派出所长和村支部书记,积极做好死者家属的安抚工作,并在最短时间内做好理赔等各项善后工作。
(四)认真搞好事故调查。
组织事故调查小组,积极配合省市调查组的工作,对事故原因展开深入调查,全面调查事故发生的原因。
重点了解这次试车过程中有关物品、设备的质量问题,了解操作规程是否符合规定,为事故处理奠定基础。
(五)加强现场处置。
立即责令德州合力化工公司全面停产整顿,不经验收不得开工、试车。
山东化工厂事故原因
山东化工厂事故原因一、事故简介2019年3月21日,山东德州市化工园区发生爆炸事故,导致至少47人死亡、640人受伤。
据初步调查,该事故是由一家化工厂生产过程中发生的事故所引发。
那么,究竟是什么导致了该化工厂事故的发生?本文将结合事故现场情况和专家分析,深入探讨山东化工厂事故原因。
二、化工厂事故常见原因化工厂事故常见原因有以下几种:1. 生产工艺和设备失控:在高温、高压、易燃、易爆、有毒等情况下,化工设备可能出现失控状态,从而发生事故。
2. 化学品储存、使用不当:例如基础化学品与其它化学品混储、不当储存、储量过大等,也会导致事故发生。
3. 管理不善:化工厂存在规章制度不健全、管理不善、监管力度不足等因素时,可能会导致生产过程失控,从而发生事故。
三、山东化工厂事故原因分析山东化工厂事故的发生主要是由于设备失控和管理不善所导致。
1. 设备失控据初步调查,化工厂的聚氨酯泡沫生产设备本身并无问题,但其原材料2,4-二异氰酸酯(TDI)在生产过程中出现了问题。
该化工厂的技术人员未能充分认识到TDI这种易爆物在储运过程中对温度、湿度、圧力的要求,致使液体TDI在贮罐内过度发热蒸发,聚合反应失控,最终导致爆炸。
2. 管理不善山东化工厂管理混乱,且监管力度不足。
这家工厂在前不久的2018年,曾因七起环保违法事件被治理,涉及黑臭水体、废气超排、危废处置等领域,且多次被行政罚款。
工厂内部也存在资质、证照不全、设备缺陷等情况,且不少工人未经过专业培训,放任不管更容易导致事故的发生。
四、事故启示山东化工厂事故暴露出我国化工生产中存在的严重管理问题,同时也敲响了化工行业安全生产的警钟。
1. 企业应建立科学可靠的安全管理体系,对生产工艺、原材料、生产设备等进行全面的安全评估。
明确安全责任,将安全生产纳入企业的战略管理,以更高的安全标准来要求企业自身。
2. 政府加强对化工行业的监管,强化行业标准,将事故防范、安全管理等方面的要求纳入相关法律法规中。
山东德齐龙化工公司“7.”爆炸事故
山东德齐龙化工公司“7.11”爆炸事故一、事故简要经过该公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素生产线,于2007年6月开始单机试车,2007年7月5日单机调试完毕,由企业内部组织项目验收。
7月10日2号压缩机单机调试、空气试压(试压至18MPa)、二氧化碳置换完毕。
7月11日15时30分,开始正式投料试车,先开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、H2混合气体),逐级向2号压缩机七段(工作压力24MPa)送气试车。
23时50分,2号压缩机七段出口管线突然发生爆炸,气体泄漏引发大火,造成8人当场死亡,一人因大面积烧伤抢救无效于14日凌晨0时10分死亡,一人轻伤。
事故还造成部分厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。
经调查,事故发生时先后发生两次爆炸。
经对事故现场进行勘查和分析,一处爆炸点是在2号压缩机七段出口油水分离器之后、第一角阀前1米处的管线,另一处爆炸点是在2号压缩机七段出口两个角阀之间的管线(第一角阀处于关闭状态,第二角阀处于开启状态)。
二、事故原因初步调查分析(一)事故发生的直接原因事故发生后,山东省德州市人民政府组成事故调查组对事故有关情况进行调查,经初步分析判断,排除了化学爆炸和压缩机出口超压的可能,爆炸为物理爆炸。
事故发生的直接原因是2号压缩机七段出口管线存在强度不够、焊接质量差、管线使用前没有试压等严重问题,导致事故的发生。
(二)管理上存在的主要问题⒈建设项目未经设立安全审查。
该公司将16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目(总投资9724万元),拆分为“化肥一厂造气、压缩工序技术改造项目(投资4868万元)”和“化肥一厂合成氨及尿素生产技术改造项目(投资4856万元)”两个项目,分别于2006年4月26日和5月30日向山东省德州市经济委员会备案后即开工建设,未向当地安全监管部门申请建设项目设立安全审查,属违规建设项目。
⒉建设项目工程管理混乱。
该项目无统一设计,仅根据可行性研究报告就组织项目建设,有的单元采取设计、制造、安装整体招标,有的单元采取企业自行设计、市场采购、委托施工方式,有的直接按旧图纸组织施工。
山东德齐龙化工公司“7.11”爆炸事故
一、事故简要经过该公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素生产线,于2007年6月开始单机试车,2007年7月5日单机调试完毕,由企业内部组织项目验收。
7月10日2号压缩机单机调试、空气试压(试压至18MPa)、二氧化碳置换完毕。
7月11日15时30分,开始正式投料试车,先开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、H2混合气体),逐级向2号压缩机七段(工作压力24MPa)送气试车。
23时50分,2号压缩机七段出口管线突然发生爆炸,气体泄漏引发大火,造成8人当场死亡,一人因大面积烧伤抢救无效于14日凌晨0时10分死亡,一人轻伤。
事故还造成部分厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。
经调查,事故发生时先后发生两次爆炸。
经对事故现场进行勘查和分析,一处爆炸点是在2号压缩机七段出口油水分离器之后、第一角阀前1米处的管线,另一处爆炸点是在2号压缩机七段出口两个角阀之间的管线(第一角阀处于关闭状态,第二角阀处于开启状态)。
二、事故原因初步调查分析(一)事故发生的直接原因事故发生后,山东省德州市人民政府组成事故调查组对事故有关情况进行调查,经初步分析判断,排除了化学爆炸和压缩机出口超压的可能,爆炸为物理爆炸。
事故发生的直接原因是2号压缩机七段出口管线存在强度不够、焊接质量差、管线使用前没有试压等严重问题,导致事故的发生。
(二)管理上存在的主要问题⒈建设项目未经设立安全审查。
该公司将16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目(总投资9724万元),拆分为“化肥一厂造气、压缩工序技术改造项目(投资4868万元)”和“化肥一厂合成氨及尿素生产技术改造项目(投资4856万元)”两个项目,分别于2006年4月26日和5月30日向山东省德州市经济委员会备案后即开工建设,未向当地安全监管部门申请建设项目设立安全审查,属违规建设项目。
⒉建设项目工程管理混乱。
该项目无统一设计,仅根据可行性研究报告就组织项目建设,有的单元采取设计、制造、安装整体招标,有的单元采取企业自行设计、市场采购、委托施工方式,有的直接按旧图纸组织施工。
BP德州炼油厂火灾爆炸事故
Only those who respect themselves are more courageous to shrink themselves.模板参考(页眉可删)BP德州炼油厂火灾爆炸事故1. 事故经过简述2005年3月23日中午一点二十分左右,英国石油公司(BP)美国德克萨斯州炼油厂的碳氢化合物车间发生了火灾和一系列爆炸事故,15名工人被当场炸死,170余人受伤,在周围工作和居住的许多人成为爆炸产生的浓烟的受害者,同时,这起事故还导致了严重的经济损失,这是过去20年间美国作业场所最严重的灾难之一(注:BP德克萨斯炼油厂隶属于BP北美产品公司,是BP公司最大的综合性炼油厂,每天可处理46万桶原油,日产1100万加仑汽油)。
爆炸发生后,美国化工安全与危害调查局(CSB)随即于3月26日成立了专门调查小组,并于4月1日正式进驻BP在德州的炼油厂。
CSB于2005年8月17日发布了新闻公报,公布了对BP公司德州炼油厂系列爆炸事故的初步调查结果。
2. 事故原因分析该爆炸着火事故的直接原因是操作工在异构化装置ISOM开车前误操作,造成烃分馏液面高出控制温度25华氏度。
操作工对阀门和液面检查粗心大意,没有及时发现液面超标,结果液面过高导致分馏塔超压,大量物料进入放空罐,气相组分从放空烟囱溢出后发生爆炸。
异构化装置的主管没有通过检查确保操作人员正确的操作程序,而且在事故发生的关键时刻离岗,设备操作人员没有及时拉响疏散警报,这都大大加剧了事故的严重程度。
总之,异构化装置主管的失职和值班工人没有遵循书面程序的规定是事故发生的根本原因。
德克萨斯城炼油厂的爆炸,还具有五个主要的间接原因:首先,历经多年的工作环境已被侵蚀到排斥变化的地步,而且缺乏信任、动力和目标。
监督和管理行为不清晰。
对条例的执行不彻底。
员工个人感觉没有提建议和进行改进的权力。
第二,管理者没有建立或强制实行流程安全、操作执行程序、系统的降低风险优先权等。
山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故
山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故1.事故经过
2007年7月11日23时50分,山东省德州市平原县德齐龙化工集团有限公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目试车过程中发生爆炸事故,造成9人死亡、1人受伤。
事故发生在一分厂16万吨/年氨醇改扩建生产线试车过程中,该生产线由造气、脱硫、脱碳、净化、压缩、合成等工艺单元组成,发生爆炸的是压缩工序2号压缩机七段出口管线。
该公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素生产线,于2007年6月开始单机试车,7月5日单机调试完毕,由企业内部组织项目验收。
7月10日2号压缩机单机调试、空气试压(试压至18MPa)、二氧化碳置换完毕。
7月11日15时30分,开始正式投料试车,先开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、H2混合气体),逐级向2号压缩机七段(工作压力24MPa)送气试车。
23时50分,2号压缩机七段出口管线突然发生爆炸,气体泄漏引发大火,造成8人当场死亡,一人因大面积烧伤抢救无效于14日凌晨0时10分死亡,一人轻伤。
事故还造成部分厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。
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本文部分内容来自互联网,不为其真实性及所产生的后果负责,如有异议请联系我们及时删除。
山东德齐龙化工集团公司“”爆炸事故
山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故1.事故经过2007年7月11日23时50分,山东省德州市平原县德齐龙化工集团有限公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目试车过程中发生爆炸事故,造成9人死亡、1人受伤。
事故发生在一分厂16万吨/年氨醇改扩建生产线试车过程中,该生产线由造气、脱硫、脱碳、净化、压缩、合成等工艺单元组成,发生爆炸的是压缩工序2号压缩机七段出口管线。
该公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素生产线,于2007年6月开始单机试车,7月5日单机调试完毕,由企业内部组织项目验收。
7月10日2号压缩机单机调试、空气试压(试压至18MPa)、二氧化碳置换完毕。
7月11日15时30分,开始正式投料试车,先开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、H2混合气体),逐级向2号压缩机七段(工作压力24MPa)送气试车。
23时50分,2号压缩机七段出口管线突然发生爆炸,气体泄漏引发大火,造成8人当场死亡,一人因大面积烧伤抢救无效于14日凌晨0时10分死亡,一人轻伤。
事故还造成部分厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。
经调查,事故发生时先后发生两次爆炸。
经对事故现场进行勘查和分析,一处爆炸点是在2号压缩机七段出口油水分离器之后、第一角阀前1米处的管线,另一处爆炸点是在2号压缩机七段出口两个角阀之间的管线(第一角阀处于关闭状态,第二角阀处于开启状态)。
2.事故原因(1)事故发生的直接原因事故发生后,山东省德州市人民政府组成事故调查组对事故有关情况进行调查,经初步分析判断,排除了化学爆炸和压缩机出口超压的可能,爆炸为物理爆炸。
事故发生的直接原因是2号压缩机七段出口管线存在强度不够、焊接质量差、管线使用前没有试压等严重问题,导致事故的发生。
(2)管理上存在的主要问题①建设项目未经设立安全审查。
该公司将16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目(总投资9724万元),拆分为“化肥一厂造气、压缩工序技术改造项目(投资4868万元)”和“化肥一厂合成氨及尿素生产技术改造项目(投资4856万元)”两个项目,分别于2006年4月26日和5月30日向山东省德州市经济委员会备案后即开工建设,未向当地安全监管部门申请建设项目设立安全审查,属违规建设项目。
火灾爆炸案例及分析报告
火灾爆炸案例及分析报告引言:火灾和爆炸事故频频发生,给人们的生命安全和财产造成了严重威胁。
本报告将通过分析两起典型的火灾爆炸案例,探讨造成事故的原因、损失情况以及防范措施等问题,为我们更好地预防类似事件提供有益指导。
一、山东化学厂爆炸案例背景:2019年7月,山东某化学厂发生严重爆炸事故,造成多人死亡和巨额经济损失。
案例描述:该化学厂是一家专门从事制药中间体生产的企业。
事故当天,因操作不当导致厂区内多个储罐发生泄漏,随后引发大火,并最终导致爆炸。
此次爆炸威力巨大,给周边村庄和工业区带来了严重影响。
原因分析:1.运营管理不善:从事化学品行业必须高度重视安全管理和操作规程,但在该化工厂中存在着明显的安全管理缺陷。
例如工作人员没有充分掌握有关化学品操作的知识,缺乏必要的应急处置能力。
2.无法正常处理危险物质泄漏:事故发生时,在第一时间内无法迅速发现和处理储罐泄漏问题,导致事态恶化。
这归因于监测设施不完善,以及企业从管理层面上对危险物质泄漏风险忽视问题。
3.紧急预案不完善:事故爆发后,厂区的紧急预案执行不力。
消防车辆进入困难、逃生通道封堵等情况加剧了伤亡和损失。
损失与影响:此次爆炸事故造成多人遇难、受伤,并对环境产生恶劣影响。
火灾持续时间长且规模巨大,造成厂房和设备严重损毁。
周边居民受到恐慌并被迫疏散。
二、日本福岛核电站事故背景:2011年3月,日本福岛核电站发生地震造成了该地区严重核泄漏事故。
案例描述:福岛核电站是日本最大的核电站之一,地震发生后,辐射泄漏至核反应堆内,导致核燃料棒过热并爆炸。
这次事故不仅对福岛及周边地区造成了巨大影响,也引起了全球范围的担忧。
原因分析:1.设备防护不足:核电站设备及防护体系未能承受住强烈地震的冲击。
在设计和建设时没有充分考虑到可能发生的严重自然灾害。
2.安全意识淡化:事故前夕,管理人员在面临长期运行经验有限、变更法规环境等多种因素影响下对安全风险逐渐麻木。
他们轻视并回避了提高设施安全性所需采取的措施。
德州化工产业安全生产事故
德州化工产业安全生产事故德州化工产业安全生产事故是指在德州地区发生的与化工产业相关的事故,这些事故通常会造成人员伤亡、环境污染等严重后果。
下面将详细介绍一起德州化工产业安全生产事故。
该事故发生在德州市一家化工企业,该企业是一家生产塑料制品的厂家。
2019年6月1日凌晨3点左右,该企业发生了一起严重的爆炸事故,导致多名工人丧生,还有数十人受伤。
事故发生后,德州市政府立即启动了应急预案,将事故现场封锁,并调派大批消防人员前往现场进行灭火和救援。
经过初步调查,事故发生的原因是一台工艺设备突发故障,导致化学物质泄漏并引发爆炸。
该企业平时并未重视设备维护保养工作,导致设备故障难以及时发现并修复,最终造成了这起事故。
此外,生产现场的安全设施也存在问题,例如没有足够的灭火器、防爆设备等,这在事故发生后进一步加剧了事故的严重程度。
这起事故造成了严重的人员伤亡和财产损失,同时也对环境造成了污染。
爆炸导致周围的化学物质散落到周边土壤和水源中,对土壤和水质造成了污染。
此外,爆炸还引发了大面积的燃烧,产生了大量有害气体,对空气造成了污染。
这些后果对当地的生态环境和居民的健康都带来了巨大威胁。
事故发生后,德州市政府迅速采取了一系列措施来处理事故后果。
首先,对事故现场进行了封锁,确保不再对周围环境造成进一步的污染。
接着,调派了专业人员从事救援和灭火工作,尽力减少事故造成的损失。
与此同时,组织专家对土壤、水源和空气进行了监测,及时采取了相应的治理措施。
此外,对事故的责任人进行了严肃的问责,追究了其相应的法律责任。
这起德州化工产业安全生产事故给每个人敲响了警钟,它揭示了化工企业在安全生产方面的薄弱环节。
为了避免类似事故的再次发生,化工企业以及相关部门应该重视安全生产,做好设备维护保养工作,加强员工的安全意识和技能培训,完善应急预案,并定期进行演练。
此外还应加强对外部环境的监测,及时发现和处理安全隐患。
总之,德州化工产业安全生产事故给我们上了一堂生动的安全课,它提醒我们安全生产工作任重道远,化工企业和相关部门要高度重视,加强安全管理,确保化工产业发展能够与人民群众的生命财产安全保持一致,为社会和谐稳定作出贡献。
山东德州石油化工厂液氯钢瓶爆炸
山东德州石油化工厂液氯钢瓶爆炸(1985年5月9日下午压力容器爆炸)一、事故概况及经过1985年5月9日下午,山东德州石油化工厂,电解车间液氯工段的工人正在进行液氯充装作业,已充装7只0.5吨的液氯钢瓶。
当第7只钢瓶将充装完时,钢瓶突然发生爆炸。
爆炸时产生巨大响声,每瓶被炸成近20块碎块,最大的一块重60kg,飞离现场200多米远。
钢瓶爆炸共造成3人死亡,2人重伤。
二、事故原因分析爆炸的气瓶是德州石油化工厂1984年从天津购入的160只旧气瓶中的一只,化工厂没有按照劳动部颁发的《气瓶安全监察规程》的规定对购进的气瓶作检验,就交给三氯化铝车间。
三氯化铝车间仅检查了钢瓶的外部,更换了瓶阀和易熔合金塞,就将该批气瓶作为合格品报给厂安全科。
厂安全科也没有对这些气瓶进行检查,就将这些气瓶交给销售科,由销售科作为液氯的包装容器投入使用,向社会销售液氯。
在一次充装液氯前,操作工曾发现有几只气瓶曾由瓶内向外流出无色透明的粘稠液体,就向厂安全科作了报告,安全科也向厂部做了报告,但安全科和厂部均未作任何处理,只是让车问将这几只气瓶一起推到液氯充装平台上放置。
于是,这几只内部混有芳香烃(事故后查明无色透明的粘稠液体为芳香烃)的钢瓶被充入液氯。
由于瓶内残存的芳香烃与液氯发生剧烈化学反应,产生高温高压,造成气瓶爆炸。
气瓶内介质混装是这起爆炸事故的直接原因。
三、防止同类事故的措施1.切实加强对液氯钢瓶的管理工作,制定相应的管理制度和安全操作规程。
对液氯钢瓶的使用、充装等人员要进行安全教育,使他们了解和掌握有关安全使用、充装液氯的基本知识并严格按有关要求操作。
2.液氯钢瓶的使用单位必须在液氯钢瓶与用氯设备的联接管线上配置逆止阀、缓冲罐等,以防止设备内物料倒灌钢瓶内。
3.液氯钢瓶充装单位,必须在充装液氯前,由专人对每只液氯钢瓶进行认真检查,确认瓶内没有倒灌除液氯之外的其他介质后方可进行充装。
对有怀疑的钢瓶,必须认真进行清洗,合格后再进行充装。
氮氢气体泄漏爆炸事故案例
让我们倾听大自然最 美的旋律----鸟儿的歌17声.
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世界淡水资源的面积不断
缩小
人体的70%是水,你污染的水早晚也会污染
你,把纯净的水留给下一代吧! 节约用水,
从点滴开始。
节约用水是实施可持续发展战略的重要
措施。水是生命的源泉、工业的血液、城
除了安全隐患,抢险救援工作结束。
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2.事故原因
(1)直接原因:经现场勘察和多方调查确认,一厂三车间2号4M40压缩机六
段油分出口止回阀因法兰内螺纹小径超差与进口管突然脱落,这是事故发生 的直接原因(法兰内螺纹0°~180°超差1.538mm、90°~270°超差 1.618mm)。
瞧!
多可爱的大熊猫,
你忍心伤害它吗?
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同在蓝天下 人鸟共家 园。
关注候鸟 保护 环境。
鸟是害虫的天敌, 鸟是人类的朋友。
保护鸟类,保护 生物多样性。
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鸟儿的歌声是大自然最动 听的声音,让这声音永远 回荡在我们耳边。
让人类在大自然愉快 前行,让鸟儿在天空中自 由翱翔。
②经调查,由于该企业当时没有建立和落实设备进货质量检验把关制度,
购进和使用了不合格产品,加之在设备大修期间没能及时发现和排除该
设备组件存在的内在隐患,是事故发生的另一原因。
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3.防范措施
(1)开展全厂安全生产大检查,特别是对所有压缩机止回阀及 其管道进行重点检查检测,不符合标准要求的必须立即更换, 做到万无一失,在确保安全生产的前提下,方可投入运行。 (2)加强设备及配件进厂的质量检验和把关,依据国家相关的 技术标准严格设备、管道及其他原、配件安装前的质量检验, 存在质量缺陷的原、配件严禁使用。 (3)进一步建立健全各项安全管理制度及岗位操作规程,规 范检修施工行为,严格检修施工程序,确保检修施工质量。 (3)进一步建立健全各项安全管理制度及岗位操作规程,规 范检修施工行为,严格检修施工程序,确保检修施工质量。
安全 某化工厂交接班疏漏引发爆炸事故案例分析
安全某化工厂交接班疏漏引发爆炸事故案例分析化工707安全专栏(201期)居安咨询——行业领先的工艺安全服务提供商小七:长期的安逸容易让我们失去危险的嗅觉,如果您身边有工作在一线的朋友,请不要吝啬您的点击分享。
或许,他们正因为看到这篇文章,提高了自身安全意识,将大部分突如其来的事故扼杀于摇篮之中。
交接班疏漏引发爆炸事故1事故经过2006年4月22日上午,山东东营某化学公司双氧水车间两名操作员向往常一样,在完成交接班后一起至现场例行检查,当他们巡检完毕准备离开操作间时突然听到外面传来“刺刺”声,接着传来一声巨大的爆炸声,顿时车间内浓烟滚滚,情急之下,两名操作工从窗户跳下,经过雨棚落到地下。
事发当时,有两名济南工艺设备安装公司人员正在车间内拆除脚手架,他们在逃离现场过程中,一人被大火烧死,一人被烧伤。
该事故使整个车间所有设备厂房全部报废,直接经济损失302万元以上。
2原因分析1、按照操作规程,车间氧化残液分离器在完成排液操作后,罐顶的放空阀必须打开。
而事发时罐顶的放空阀是关闭的,造成残液罐内双氧水分解后产生的压力不能及时有效的泄压,容器在极度超压下发生爆炸。
爆炸产生的碎片击中旁边的氢化液气分离器,氧化塔下进料管及储槽管线,使氢化液罐内的氢气和氢化液发生爆炸燃烧,继而形成车间的大面积火灾。
2、调查组询问得知,交班操作员朱迅交给接班操作员许平和张川之前,未按规定将氧化残液分离器罐顶的放空阀打开,而是准备交给接班后的人员处理,但又没有交代清楚。
接过工作后,接班操作员许平和张川又想当然的认为朱迅肯定已将氧化残液分离器罐顶的放空阀打开而没有进一步落实,最终导致了悲剧的发生。
3事故教训及预防措施1、车间对员工的“三违”现象监督不力,员工未严格执行操作规程,思想麻痹。
2、车间对氧化残液分离器风险认识不足,危险性教育不够。
3、与设计院沟通,在氧化残液分离器罐顶安装自动泄压装置,实现氧化残液分离器的自动泄压。
4、严格规范员工的交接班工作,认真执行双方现场交接并签字确认,确保交接班工作不流于形式。
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10环监 汤正权
生命可贵 安全生产!
一、事故单位基本情况
• 德齐龙化工集团有限公司成立于2004年, 系原地方国有的平原县化肥厂改制后成立 的民营股份制企业。该公司现有总资产约 20亿元,职工约2800人,有2个生产分厂。 主要产品年生产能力为:合成氨75万吨, 尿素100万吨,甲醇30万吨,碳酸氢铵24万 吨,三聚氰胺3万吨。
二、 事故概括
• 11年7月11日23时50分,山东省德州市原 平县德齐龙化工集团有限公司一分厂16wt| 年氨醇、25wt|年尿素改扩建项目试车过程 中该生产线由造气、脱硫、脱碳、净化、 压缩、合成等工艺单元组成,发生爆炸的 是压缩工序2号压缩机七段出口管线,造成 9人死亡,1人受伤。
三、事故简要经过
• (二)管理上存在的主要问题
有关要求
• (一)要从源头上严把危险化学品建设项目准 入关。 • (二)加强危险化学品建设项目工程管理和试 车安全管理。 • (三)各级安全监管部门要加强对危险化学品 建设项目和试生产的安全监管。 • (四)扎实推进化工行业安全生产隐患排查 治理专项行动。
愿死者安息
• 该公司一分厂16万吨/年氨醇、25万 吨/年尿素生产线,于2007年6月开始 单机试车,7月5日单机调试完毕,由 企业内部组织项目验收。7月10日2号 压缩机单机调试、空气试压(试压至 18MPa)、二氧化碳置换完毕。7月11 日15时30分,开始正式投料试车,先 开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、 H2混合气体),逐级向2号压缩机七段 (工作压力24MPa)送气试车。23时50 分,2号压缩机七段出口管线突然发 生爆炸,气体泄漏引发大火,造成8 人当场死亡,一人因大面积烧伤抢救 无效于14日凌晨0时10分死亡,一人 轻伤。事故还造成部分厂房顶棚坍塌 和仪表盘烧毁。
谢谢
• 观看
• 经调查,事故发生时先后发生两次爆炸。 经对事故现场进行勘查和分析,一处爆炸 点是在2号压缩机七段出口油水分离器之后、 第一角阀前1米处的管线,另一处爆炸点是 在2号压缩机七段出口两个角阀之间的管线 (第一角阀处于关闭状态,第二角阀处于开 启状态)。
四、事故原因初