依靠科技进步 提高装备水平
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依靠科技进步提高装备水平
晋城煤业集团公司袁宗本
一、前言
我们国家自八十年代初综采上马以来,经过二十多年的历程,积累了丰富的经验,煤矿机械化程度越来越高,采掘设备的装备水平虽然离世界上发达国家的水平,还有一定的差距,但也有了很大的进步,例如,世界上目前领先的交流变频电牵引采煤机,我们国家也可以生产。这二十多年来,笔者一直从事
晋城煤业集团位于山西省东南部晋城市境内,是我国重要的无烟煤生产基地。全公司现有四对生产矿井和一对基建矿井。四对生产矿井为:古书院矿、凤凰山矿、王台铺矿、成庄矿。由于老区(即古书院矿、凤凰山矿、王台铺矿)3#煤储量的急剧枯竭,产量逐年递减,97年投入运行的成庄矿担负着全局的生产重任;寺河矿属于基建矿井,设计能力800万吨,为了延长老区三矿的服务年限,必须加快西区的建设进度。正在建设中的寺河矿将于2001年部分投入生产,赵庄矿区正在积极筹建中。
晋城矿区东西长约70Km,南北宽约35Km。矿区煤炭储量丰富,共有可采煤层5层,其中二叠系的三号煤为主采层,煤层平均厚度6m,地质构造简单,煤层赋存稳定,倾角一般在3-5度,顶板多为砂质页岩,底板为砂质泥岩,煤层硬度f=3.8-4.2。该煤层为优质无烟煤,具有低硫、低灰、高发热的特点,是化工生产的优质原料,有广阔的发展前景。正是由于这些得天独厚的条件,使得采掘综合机械化水平在
我局得到了快速发展,自80年首次使用两套引进的综采设备开始,揭开了我公司综合机械化开采的新篇章。到目前为止,全公司综合机械化程度为100%。1985年开始出现百万吨综采队,1989年以后,每年百万吨队组都保持在6-7个。1992年引进国外大功率电牵引采煤机和高运量、高强度刮板运输机等主要设备后组建的高产高效综采队,93年首创了分层铺网工作面年产200万吨的纪录。从此,在我公司开始了大功率、框架式、横向布臵电牵引采煤机的广泛应用。
晋城煤业集团的发展,依靠的是科技进步,通过使用先进的采煤设备,使我公司由一个名不见经传的矿区,一跃成为年产千万吨的大公司,这些成绩的取得,都离不开高可靠性的综采设备。
现在,就我公司综采发展的简况及设备选型方面的做法做简要阐述。
一、综采发展历程:
回顾我公司二十多年来的综机发展历史,大体可分三个阶段。
第一段:摸索阶段:1978-1991年,是我局综采从起步走向成熟的阶段,其主要表现是出现了百万吨综采队。
十年动乱刚一结束,党中央就出资引进了100套综采设备,由于晋城矿区的资源与赋存条件优越,煤炭部决定晋城局要积极创造条件上综采。
1978,公司成立了综采办公室,组织全局技术骨干赴大同、开滦、阳泉、徐州四大局学习、调查,并挑选出了12名技术干部到部组织的各种综采师资培训班学习三个月,收集、整理、编制了有关综采的各
种管理制度和安全规章制度。第一套综采设备1979年运到王矿时,经过地面配套、调试后,于年底在井下安装完毕。80年正式投产,当年就达到了乙级队水平。第二套综采于80年下半年下井试生产,也顺利达到了乙级队水平。这两套综采的顺利投产,不仅消除了大家的疑虑,增强了广大职工的信心,也为全公司今后的发展壮大奠定了坚实的基础。
做为晋城煤业集团第一个投产的矿井----古书院矿,当王台铺矿、风凰山矿上综采时,正在进行第一次改扩建,能力由90万吨扩建成150万吨,84年改扩建即将结束时,公司领导高瞻远瞩,决定上综采。该工作面85年投产,当年就创造年产110万吨的好成绩,不仅开创了我公司百万吨队的先例,而且实现了当年投产、当年夺冠的目标。
现在回顾这段时间,虽然仅仅是综采的开始和起步,但这几年的综采发展,为晋局的腾飞打下了坚实的基础,开拓了新路。总结这几年的主要经验,首先要有一支懂技术、善管理的干部队伍,第二是必须有一支培养有素、作风过硬、懂操作、会维护保养的技术工人队伍;第三是必须有一套适应综采管理的规章制度,并能操作实施,至今四班作业、四检制度、设备管理、配件管理、油脂管理仍在坚持执行;第四、与综采配套的各个生产环节必须与工作面生产能力相配套、相适应。
这一阶段,全局综采机械化程度由零提高到78.31%,综采单产由开始的 4.03万吨/个.月,提高到7.98万吨/个.月,综采工作面效率由13.42t/工提高到23.842t/工,全员工效由1.73t/工提高到2.299 t/
工。
这一阶段,主要采煤设备为:
采煤机:AM-500与EDW-600型液压牵引采煤机
刮板运输机:SGB-764/264
支架:普通四柱400吨支撑掩护式支架
皮带运输机:DSP-1063/1000型皮带运输机
以上这些设备在实际使用中,主要存在如下问题:
1、液压牵引采煤机牵引力小,当牵引速度达到3m/min左右时,泵箱就发热严重,机器振动大;截割部与电机之间的连接强度低,经常损坏;且泵箱结构复杂,对乳化液油的要求较高,出现故障后,判断和维护困难。
2、刮板运输机为轧制结构,铲板、低档板通过M27的螺栓与中部槽联接,安装困难,连接强度低;大链规格为Φ22 86,破断力小,中板材质16Mn,厚度20mm,根据统计,中部槽、大链的过煤量只有50-70万吨;该运输机的运输长度为150米,运量只有700t/h,根本不能适应高产高效的要求。
3、液压支架工作阻力400吨,根据井下实测,完成一个降移升循环的时间在30s左右,只能与采煤机3m/min的牵引速度相匹配,这根本不能适应高产高效的要求。
4、胶带输送机的运输能力为630吨/小时,带宽1000mm,水平铺设长度1000米(理论),在实际使用中,当皮带铺设长度超过700米时,就频繁出现断带事故;同时,胶带的连接强度较低,驱动装臵
的启动方式又不是软起动,这样就对皮带的冲击较大。根据实测当拉力达到母带强度的20%左右时,就从皮带与扣的连接处拉脱。
上述设备所存在的问题,严重制约了生产力的发展,无法实现高产高效、减人提效的目的。
第二阶段:1991-2000年,这正是我公司全面探索建立高产高效工作面有效途径的阶段,其主要标志是:引进国外大功率直流电牵引采煤机、大功率高强度刮板运输机,组建高产高效工作面,大力推广横向布臵交流电牵引采煤机和整体铸造刮板运输机,在分层铺网和放顶煤条件下实现了日产万吨,年产量突破200万吨。
1992年,在国家计委、能源投资公司、煤炭部及山西省的大力支持帮助下,利用古书院矿二次改扩建的机会,引进国外大功率综采设备进行高产高效的尝试。以下是该工作面概况及引进设备的主要性能参数:
工作面编号:11303上分层工作面
工作面长度:225米
工作面走向长度:2400米
采高:3米
工作面最高日产:12719吨
工作面最高月产:216896吨
年产量:200万吨
采煤机:德国艾柯夫生产的EDW450/1000L型,纵向布臵、直流电牵引采煤机。装机功率:500 2+40 2=1080Kw;供电电压:3300V;