三菱数控系统Z55通信故障的分析和故障排除

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三菱数控系统Z55通信故障的分析和故障排除
摘要:本文论述了在调试三菱数控系统过程中排除“通讯故障”的方法,论述了电能回生单元,变频器,开关电源对系统通讯的影响及实验过程。

关键词:数控系统干扰通讯故障
某客户专用机床使用三菱数控E60 系统,在为其调试过程中,有一起“通信故障”反复出现,很长时间不能消除,由于该故障在数控系统的调试和使用过程中经常出现,笔者对引起这起故障的各种因素做了详尽分析,并且做了相关实验。

提出了排除该故障的若干方法。

1.数控系统的配置和硬件布置:
1.1.数控系统配置:
系统:E60;
基本I/O HR341
远程I/O:DX110;
电源模块:MDS-C1-CV-55
驱动器:MDS-C1-V1-45
电机:HA300NC;
编码器:OSE104
1.2 硬件布置:
1.2.1 CNC控制器与显示器,基本I/O 单元安装于操纵箱内;
1. 2。

2驱动单元,电源供给及转换单元,远程I/O DX110 安装于电控柜内;
远程I/O DX110 单元通过通信电缆与基本I/O 相连。

操纵箱与电控柜相距15米,(经过坦克拖链)用随行电缆相连。

2.通信故障报警:
2.1 与常规现象的不同通信故障报警
上电以后,系统“READY”的绿灯亮1秒后熄灭,报警画面出现:
Z55 RIO未连接 000A
EMG STOP;
每次上电后都出现同一报警,
但本例中出现的报警现象与以前出现的不同,虽然同为Z55 报警,但是每次上电后,“Z55 RIO未连接000A ”随机的变化,其表示有通信故障站的远程站的站号从“0004”随机变化为0008—000A ” ,但系统没有连接如报警信息指示的远程I/O站。

而且每次都伴有
“EMG STOP”报警出现;这表示由于PLC程序停止运行引起系统急停;
出现故障报警后,观察到基本I/O单元和远程I/O单元上的表示远程通信的绿灯是亮的,而远程通信的绿灯是亮的表示其“通信正常”。

而且“EMG STOP”报警表示PLC程序停止运行。

但实际上NC 内的PLC程序在正常的运行,并没有停止。

3 。

对报警的分析和判断:
Z55 报警的实质是:在控制器(或基本I/O)和RI/O 之间的通讯出现了故障和错误。

所以下列情况可能会引起Z55报警。

3.1. 通信电缆型号选用是否正确以及通信电缆是否有脱线或虚焊;
电缆型号选用当控制器与远程I/O 在同一控制柜内时。

可以用 SH411电缆。

如果控制器与远程I/O不在同一控制柜内时,必须使用“FUCA-R211”电缆,“FUCA-R211”电缆带有屏蔽线,其屏蔽线必须接地。

(屏蔽线两端有FG端子)。

SH41电缆没有屏蔽线。

在较长距离连接时使用了SH411电缆。

由于其没有屏蔽线接地,也出现Z55报警。

而且其报警出现是随机的,没有规律。

3.2 当控制器与基本IO之间的通讯电缆CF10插头松动或电缆故障时,会出现Z55报警。

3。

3 当主电机回路绝缘不好时出现过Z55报警。

这是电机的接地线和通信电缆R211的屏蔽线共地引起的故障.
3.3 对远程I/O 的供电是否正常。

需要检查电源的容量和电压;
3. 4 远程I/O 单元硬件有故障。

3.5 外部干扰的影响;
4.排除故障的方法及相关实验:
按照常规的抗干扰措施。

进行了一步步的排除工作;
4. 1 检查基本I/O和远程I/O之间的通信电缆。

该电缆的制作要求是要求线粗0。

3平方毫米,外加屏蔽,屏蔽层接地。

而且要求通信电缆与动力电缆分开
客户实际制作的通信电缆其线粗0。

12平方毫米,无屏蔽层接地。

而且通信电缆与动力电缆同时穿管走线。

整改措施1:
a. 要求客户将动力线与通信线分开穿管走线,依旧报警。

b. 要求客户制作0。

3平方毫米通信线,换通信电缆后依旧报警。

c. 将通信电缆屏蔽层接地,依旧报警。

这样:排除了通信电缆的影响。

另外,在将线径加大很粗时,基本I/O上出现“通信异常”。

整改措施2。

原电抗器进线端与出线端接反,改正后依旧报警。

与电抗器接线无关。

整改措施3
更换了基本I/O,远程I/O单元,仍然报警,排除了有关硬件的影响。

整改措施4:从新改善了接地系统,各单元都接地,仍然报警
由于报警信息的随机变化,可以判定是干扰引起。

况且电控柜内有“电源单元”,变频器等干扰源存在。

5.干扰源及其影响:
5.1 “电源单元”;
电源模块:MDS-C1-CV-55,其功能除了向驱动器提供工作电源外,还要将制动过程的回生电流经过整波后送回电网,其间要产生大量高次谐波。

所以“电源单元”是一强大的干扰源。

5.2 变频器
电控柜内装有变频器,变频器也是通过PWM 方式获得不同的工作频率,也会产生大量的高次谐波。

所以“变频器”是一强大的干扰源。

5。

3 直流开关电源也是干扰源。

5.4 相关的实验
为了判断各干扰源的影响,在工作现场做了如下实验:
5.4.1 伺服系统及其“电源再生单元”的影响:
将数控系统设定为“无伺服系统”运行模式,脱开连接伺服系统的总线电缆;远程I/O 单元保持连接,在4小时内未出现报警。

此时伺服系统包括“电源单元”处于上电状态;4小时后出现过同一报警。

5。

4。

2 将远程I/O 单元从控制柜中移出1米,上电后不马上出现报警,在3—5分钟后出现同一报警;将远程I/O 单元从控制柜中移出5米,上电后不出现报警,在1-2小时后出现同一报警;
这表明控制柜内有干扰源存在。

而且受距离的影响。

由于控制柜内的变频器未启动,只有开关电源和伺服系统工作。

那开关电源的影响有多大呢?
5.4.3开关电源的影响
(客户原采用一般市售DC24V直流开关电源)
用三菱数控系统自带的DC24V直流电源PD25向远程I/O 单元供电。

情况有所改善。

一度上电后不发生报警,稍后又有报警发生,再用同一DC24V直流电源PD25向远程I/O 单元所管理的输入输出回路供电,在2小时内未发生报警;
这说明良好的电源对抗干扰很重要。

用客户使用的市售DC24V直流开关电源向远程I/O 单元供电,将开关电源移出控制柜5米之外,在2小时内偶有报警发生。

将开关电源移回控制柜内,报警立即发生。

换用某名牌DC24V直流开关电源向远程I/O 单元供电,将开关电源移出控制柜5米之外,在4小时内偶有报警发生,将开关电源移回控制柜内,报警立即发生。

这说明开关电源也是一较强的干扰源,在安装时应该尽量远离远程I/O 单元。

6.经过综合分析:得出如下结论:
6.1 。

通信电缆必须达到0。

3平方毫米的要求而且要有屏蔽层。

6.2 除了伺服系统及其“电源再生单元”和变频器是干扰源外,一般的开关单元也是足够大的干扰源;
6.3 应该将远程I/O单元,基本I/O单元与上述干扰分开装与不同的电柜中。

或者对装有伺服系统及其“电源再生单元”和变频器的电柜做足够的屏蔽。

在本案例中,将远程I/O 移到操纵箱中,远离干扰源,采用标准线径的通信电缆后,故障消除。

COUNTER ERROR R831.4为1时,刀仓检测刀具的传感器检出异常。

故障原因:刀仓侧检测刀具的传感器检出异常。

解决方法:1.检查刀仓本体传感器(X6.3)﹝X1012.3﹞及传感器(X6.4)﹝X1012.4﹞感应距离及电路是否正常。

2.刀仓原点复归灯亮,将模式切换至原点复归模式(ZRN),按下“刀仓原点”键,刀仓自动执行原点操作,完成后ALARM会自动消失
永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。

虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。

况修短随化,终期于尽。

古人云:“死生亦大矣。

”岂不痛哉!
每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

后之视今,亦犹今之视昔。

悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。

后之览者,亦将有感于斯文。

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