关于某电厂1号机组3号高加运行中发生泄漏的原因分析及预防措施
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
关于某电厂1号机组3号高加运行中发
生泄漏的原因分析及预防措施
高海军张博
摘要:高加是火力发电厂回热系统加热给水的换热设备,对火电厂的经济生产
尤为重要,同时它又是一种故障多发的设备,容易发生泄漏,影响经济性。
因此,要严格把控高加的设计、材料和制造关,保证采购质量过硬的高加设备,但光有
好的设备还不够,我们还必须在运行中精心操作和维护。
文中针对不同泄漏原因
进行了分析讨论,并提出了相应措施,对机组安全、经济运行十分重要。
关键词:高加泄漏;分析;措施
根据数据统计显示:某热电厂2021年10月12日,1号机组3号高加运行中
管束泄漏,封堵16根;2022年11月12日,1号机组3号高加运行中管束泄漏,封堵13根。
共计封堵29根,高加总共有2828根管束,最大允许堵管数为10%额
定管束。
因此目前不影响高加正常运行。
1 高加发生泄漏的原因简要分析如下
1.1 换热器温差大的影响。
3号高加是给水加热的第一级换热器,进水温度
最低,进汽来自三段抽汽,由中压缸三级后抽出,进汽温度最高:额定负荷时进
汽温度472℃,深调负荷时温度460℃,且给水温度最高只有183℃。
因此3号高
加在运行中换热温差最大,工作环境相对恶劣,换热器管束受到的交变应力最大,因此是3号高加发生泄漏的原因之一。
1.2 高加疏水逐级自流的影响。
3号高加作为回热抽汽系统最后一级加热器,接收来自1、2号高加的正常疏水,因此其管束还要承受来自于前两级加热器高温、高压水汽的冲击,因此3号高加管束承受的冲击应力要远大于其它加热器,
因此是3号高加发生泄漏的原因之一。
1.3 高加对应抽汽管道流量较大的影响。
根据兰州陇能公司出具性能试验报告,结合我公司高加说明书以及主机规程参数显示,在满负荷工况下1号机一、二、三抽压力、流量均超出设计值,给水经加热后温升也超出设计值,尤其3号
高加超出设计值最大,因此对高加管束冲刷应力也增大,是3号高加发生泄漏的
重要原因之一。
1.4 设备运行时间长的影响。
3号高加制造日期显示2009年10月,1号机
组于2011年1月8日通过168试运行正式投产,3号高加投入使用已经十二年,
进入材料及装配工艺的疲劳周期,也是发生泄漏的重要原因之一。
1.5 机组发生异常,突然甩负荷停机事故的影响。
经查阅历史曲线发现我公
司近两次带负荷跳机事故,3号高加温降率最高达8.67℃/min、最低3.41℃/min,远远超出了我们规程规定的温降率应小于1.83℃/min,最大不超过2℃/min。
因
此此项因素也是高加发生泄漏的原因之一。
1.6 2021年10月12日至2022年11月12日之间,1号机高加因设备原因
人为投、退共计4次。
运行中在进行高加解列操作时,温降率最大6.71℃/min,
已经超出了规程规定的温降率最高不大于2℃/min的要求,但是持续时间仅为
5min,温降率短时超限的主要原因为:DCS电动门无开度显示,人为手动控制精
度不够;另外根据高加内部构造判断冷却较快部位为管束部分,封头处管板较厚
冷却较慢,因此会在管束与封头胀口处存在较大温差,由此判断温降率过快时泄
漏点应该在管束胀口处发生,而1号机组3号高加泄漏部位并不在胀口处,具体
泄漏点待高加解体检查才能确定。
因此可排除运行操作原因造成高加泄漏,但是
我们在后续高加解列操作中会严格控制温降率最大≯2℃/min。
1.7 机组启动高加随机投入温升率的影响。
经查阅历史曲线,最近3次1号
机组启动,高加组随机投运,在并网带初负荷至100MW时,3号高加温升率最大7.66℃/min,最小值1.14℃/min,平均值2.26℃/min,机组负荷高于100MW以
上时温升恢复正常值。
鉴于高加为随机投运,在机组2000r/min时已投入,属于
热态投运,另外高加温升率在5℃/min时对高加金属材质是安全的,因此高加随
机投入温升率影响因素较小,可以排除对高加泄漏的影响。
1.8 高加疏水端差较大的影响。
经查阅历史曲线,正常运行中主要是下端差较大,高加下端差长期超出设计值运行,但在允许运行范围内,我们通过水位调整发现高加水位对下端差影响不大,可以排除疏水带汽对高加管束的冲刷影响,因此端差大对高加泄漏的影响可以排除。
1.9 经现场检查,1、2、3号高加在运行中振动、汽流声均正常,无异常振动现象,因此排除振动对管束泄漏的影响。
1.10 负荷调整频繁的影响。
自1号机组参与30%深调及一次调频以来,负荷升降频繁且升降范围大,但是查阅历史曲线近三个月升、降负荷,1号机组3号高加出口温升、温降率为0.9℃/min,最大
2.01℃/min,符合运行规程对温升、温降速率的规定范围,因此此项对高加泄漏的影响因素可以排除。
1.11 给水溶氧超标的影响。
若除氧器出口溶氧超标,会对高加钢管管束造成氧化腐蚀,在某些存在缺陷的区域会造成穿孔泄漏。
但根据我公司给水溶氧控制情况,除氧器出口溶氧均<10μg/L达到给水品质要求,因此溶氧超标的影响因素可以排除。
2 综合以上各种因素判断,造成1号机组3号高加泄漏的原因如下
2.1 换热器温差大。
2.2 高加疏水逐级自流疏水量大。
2.3 高加进汽管道压力、流量超出设计值对加热器管束冲击大。
2.4 机组发生甩负荷停机事故温降率超限。
2.5 设备运行时间长。
3 针对以上原因采取的措施
3.1 在机组启停过程中,要求高加随机启停,严格执行规程和操作票要求,保证高加疏水及时切换。
3.2 正常进行高加投、退操作时严格控制温升、温降速率,在投运过程中严格控制出水温度变化率不超过3℃/min,停运过程中温度变化不超过2℃/min。
3.3 提高运行质量,保证零非停,杜绝机组甩负荷停机事故。
3.4 提高高加疏水调节门自动控制的的准确率,控制高加水位和疏水端差在规范要求范围内,杜绝低水位和无水位运行,防止发生疏水闪蒸和汽液两相流现象。
3.5 提高阀门泄漏治理力度,减少泄漏量,保证给水流量不超限。
3.6 在高加投运及运行过程中,及时打开汽水侧空气门将聚集空气排出,确保高加内无空气运行。
3.7 严格控制给水品质,重点是PH值和含氧量,防止腐蚀。
3.8 严格控制机组负荷升、降速率在规定范围,减少内部疏水冲刷现象。
3.9 在机组停运高加检修时,要进行加氨-联氨钝化保养;停运时间较长时应放尽系统存水,采用充氮法保养。
3.10 保证堵管焊口的焊接工艺质量,防止出现已经封堵的管束再次发生泄漏,对相邻管束造成冲刷泄漏。
高加对火电厂的安全经济生产尤为重要,同时它又是一种故障多发的设备,因此,要严格把控高加的设计、材料和制造关,保证采购质量过硬的高加设备,但光有好的设备还不够,我们还必须在运行中精心操作和维护,投退操作严格按规程和操作票执行,发生异常泄漏时能及早发现并正确处理,才能有利于提高火电厂的安全经济性。
参考文献:
[1]《660MW汽轮机运行规程》.中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司,2022
[2]《火电厂高加设备泄漏原因分析及处理措施》.北极星电力技术网,2012
作者简介:
姓名:高海军;职称等级:工程师;从事专业:汽轮机运行;。