约克制冷机组停机原因的分析及解决

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1. 引言
大庆炼化公司30万吨/年聚丙烯装置生产中,预环管反应器、催化剂夹套等设备温度是非常重要的工艺参数,这些非常重要的温度参数是由冰机冷却下来的冷冻水保证的,这说明冰机的稳定运行对于聚丙烯装置生产至关重要。

2005年8月份,大庆炼化公司30万吨/年聚丙烯装置开工初期,PK601约克冰机曾先后发生4次停车。

11月26日夜出现4次联锁停机,27日白天出现2次联锁停机。

对此,炼化公司领导非常重视,因冰机的运行状况直接关系到PP装置的平稳运行。

本文现将具体情况做以技术分析。

2. 停机情况介绍
开工初期PK601冰机4次停机现象为:就地液晶显示屏和DCS没有出现任何报警信息,同时在电气控制柜打出联锁跳牌。

机电仪三个专业检查无问题后,工艺迅速启机运行正常。

2005年11月26日夜间:
23∶03因PT404入口压力低联锁停机,在就地控制盘打出“吸入压力过低停机”报警,同时在电气打出联锁跳牌。

0∶03启机正常;
1∶19因PT404入口压力低联锁停机,在就地控制盘打出“吸入压力过低停机”报警,同时在电气打出联锁跳牌。

1∶35启机正常;
2∶02蒸发器液位高高LSHH402联锁停机,在就地控制盘打出“高液位停机”报警,同时在电气打出联锁跳牌。

(延时5S)2∶10启机正常,发现滑阀波动大;
4∶06因PT404入口压力低联锁停机,在就地控制盘打出“吸入压力过低停机”报警,同时在电气打出联锁跳牌。

4∶31启机正常,滑阀有波动;
2005年11月27日白天:
14∶47因PT404入口压力低联锁停机,在就地控制盘打出“吸入压力过低停机”报警,同时在电气打出联锁跳牌。

14∶58启机正常,滑阀回讯偶尔波动;
15∶40因PT404入口压力低联锁停机,在就地控制盘打出“吸入压力过低停机”报警,同时在电气打出联锁跳牌。

5∶55启机正常,滑阀回讯工作正常。

3. 事故分析及解决方案
针对PP开工初期的4次无故障停机的实际情况,我们在2005年聚丙烯装置首次停工检修期间进行了立项攻关,并且请约克公司来人共同检查分析,澄清了问题的关键。

2005年11月26日的4次停机均属于工艺联锁停机,仪表正常动作,在确认仪表正常后,工艺迅速启机,机组正常运行,滑阀波动问题也得到解决。

3.1 澄清了启机条件
本次攻关以前,在约克公司的资料中对启机条件没有专项明确,通过本次的检查和实验澄清了启机条件为7项。

◆ TE404油分离器温度不能低于9.4℃且不能高于75℃;
◆ 压缩机启动差压(排吸气压力变送器
■ 郝正宇 刘建宇
约克制冷机组停机原因的分析及解决
PT403与PT404的差压)不能大于6.9Bar;
◆ 滑阀启动位置小于10%;
◆ PT404吸气压力小于10.3Bar;
◆ 参与联锁的变送器无传感器故障(即变送器开路时的状态);
◆ 到达二次启机时间间隔(延时)20分钟。

若想尽快启机,可在控制盘上清除剩余时间。

◆ 除以上条件外,若其它联锁停机条件若存在,则能启机,但因有停机条件会导致立刻停机。

3.2 明确了联锁停机条件
在约克公司提供的资料中只提到12项,但通过实际模拟启机调试,最后发现有21个停机点。

这样从实际上就澄清了具体联锁停机点,为日后的维护提供了理论依据。

详细情况见表1。

值得注意的是:
(1)润滑油压力低联锁停机,其联锁设定值为动态值。

①正常运行时:
联锁设定值=当前排气压力-5Psi
延时900秒
报警设定值=当前排气压力-10Psi
延时600秒
②停机时:
联锁设定值=当前排气压力-30Psi
延时900秒
报警设定值=当前排气压力-25Psi
延时600秒
(2)所有带“传感器故障停机”的仪表,在没有启机的情况下,仍然对联锁停机有效;
(3)TE401吸气温度无启机条件、无停机联锁(无传感器故障停机)。

(4)TE403润滑油温度低低无启机条件、无停机联锁(但有传感器故障停机)。

(5)过滤器差压(过滤器入口压力PT402和出口压力PT401之差)中,PT401有传感器故障停机,但PT402无传感器故障停机。

(6)LSH403蒸发器液位高只报警不停机,在就地控制盘打出“辅助接点#1报警”报警。

3.3 建议整改的问题
3.3.1 存在问题
正常停机:模拟启机后,在模拟运行2分钟内,按手动停机键,机组停机,但在控制盘上无任何报警,只是在电气打出联锁跳牌。

此问题应该整改,正常停车不应该联锁跳牌。

3.3.2 整改措施
发现此问题后,我们立即和约克公司仔进行仔细的分析研究,将组态信息、硬件接线和图纸资料反复核实,并做了试验,发现约克冰机提供了2CR和5CR二个停机继电器输出接点(其中5CR为联锁停机输出),实际只用了2CR,而5CR处于闲置状态。

即正常停机和联锁停机都是通过2CR输出到电气控制柜,这样会导致电气无法区分是“正常停机”还是“联锁停机”,都打出“联锁跳牌”报警。

对此,建议利用备用电缆将5CR停机输出引入电气控制柜,将两种停机区分开,以便于日后维护时分析问题。

这对以前出现的4次无故障停机现象就可以解释了。

4. 滑阀波动问题
11月27日,仪表专业迅速组织人员对滑阀波动问题进行检查,检查的发现,滑阀的控制输出实际没有波动,只是回讯波动。

考虑到回讯问题不会影响机组的正常运行,因此在机组在线运行的情况下对回讯进行了详细的检查,检查发现:三线制回讯器的现场接线端子处,有一处接线有毛刺,于是进行了重新拨线紧固,投用后观察回讯再无波动,但运行约40分钟后又出现波动。

于是又将回讯器接线盒拆开进一步详细检查,发现稍用力便将接线端子与回讯器脱离,即接线端子与回讯器之间的4根信号线连接是通 过插针连接(实际用3根),然后借助接线盒的固定
螺丝紧固。

须知接线盒是固定在滑阀一端的壳体上的,滑阀在机组运行时是振动的,这样的针式连接是十分不可靠的,这与厂家约克公司提供的资料中介绍的连接方式是焊接的是不附的。

因此,我们决定取消接线端子,将3根信号线直接与回讯器露出的3根扁式插针相连,然后将扁式插针折压将接线卡死。

此后再未出现回讯波动。

滑阀回讯波动问题得以解决。

技术分析:
滑阀是调节螺杆式压缩机旁通孔的大小,用以调节压缩机负载大小。

其增载和减载控制信号是二个DO输出信号使得增减载电磁阀带电或失电。

而控制信号输出的条件是压缩机入口压力与
序号联锁回路名称报警信息执行器动作情况联锁值备注
1PT404吸气压力低吸入压力过低停机停机,电气联锁跳牌 4.36Bar原有,延时2秒2TT402排气温度高高排气温度高高停机停机,电气联锁跳牌100℃原有,延时5秒3PT403排气压力高排气压力高停机停机,电气联锁跳牌15.5Bar原有,延时2秒4PT404吸气压力高吸入压力过高停机停机,电气联锁跳牌10.34Bar原有,延时5秒5电机电流高电机电流过高停机停机,电气联锁跳牌58.7A原有,延时5秒6电机电流低电机电流过低停机停机,电气联锁跳牌21A原有,延时30秒
7
TT404油气分离器温
度低低
油分离器温度低低停机停机,电气联锁跳牌9.4℃原有,延时5秒
8TT403油温高高油温高高停机停机,电气联锁跳牌75℃原有,延时5秒
9
PT402/PT401油过滤
器差压
过滤器压力过高停机停机,电气联锁跳牌 2.07Ba原有,延时30秒10
润滑油压低(机组运
行时)
油压过低停机停机,电气联锁跳牌动态值原有,延时900秒11
LSLL401油分离器液
位低
低液位停机停机,电气联锁跳牌/原有,延时300秒12
LSHH402蒸发器液
位高
高液位停机停机,电气联锁跳牌/原有,延时5秒
13PT401传感器故障停机过滤器压力传感器故障停机停机,电气联锁跳牌/新发现,无延时14PT404传感器故障停机吸气压力传感器故障停机停机,电气联锁跳牌/新发现,无延时15TT402传感器故障停机排气温度传感器故障停机停机,电气联锁跳牌/新发现,无延时16PT403传感器故障停机排气压力传感器故障停机停机,电气联锁跳牌/新发现,无延时17TT404传感器故障停机油分离器温度传感器故障停机停机,电气联锁跳牌/新发现,无延时18TT403传感器故障停机油温传感器故障停机停机,电气联锁跳牌/新发现,无延时19误启动故障停机误启动故障停机--电机电流停机,电气联锁跳牌/新发现,无延时20启机电流过低停机
压缩机启动故障--电机电流
过低停机
停机,电气联锁跳牌/新发现,无延时
21电机无反馈信号停机辅助输入接点未通电停机停机,电气联锁跳牌/新发现,无延时表1 联锁停机点说明
容量控制设定值的偏差的大小来调节的。

因为压缩机是一个密闭容器,体积相对是不变的,根据密闭气体状态方程PV/T=K(P为压力、T为温度、V为体积、K为常量),当V为定值时,P与T同步变化,因此,在PK601冰机滑阀控制采用入口压力自动换算成温度控制。

偏差大于静区0.2℃小于比例区1.9℃时,滑阀为加载控制,即每隔3秒增载电磁阀带电一次,滑阀阀芯动作一次,回讯开度增大一些,如果偏差持续存在且在0.2℃与1.9℃之间,那么每隔3秒滑阀增载一次,直至偏差小于0.2℃为止。

在增载过程中,入口压力会逐渐减小,如果偏差大于比例区或入口压力降低到停止加载的设定值3.56Bar,那么滑阀将会停止加载。

滑阀减载控制与此类似,只不过设定的参数不同,因在减载时入口压力会升高,不会停机,因此在这里暂不分析。

滑阀的回讯器是一个三线制电位计,滑动电阻为0-1000Ω,在实际应用中损坏的可能性很小。

在机组控制方案中只参与启机条件(小于10%),不参与滑阀控制。

因此,本次的6次停机与滑阀的回讯波动无关系。

3.5 停机原因分析
六次停机均属于工艺联锁停机,仪表正常动作。

其中5次是入口压力低联锁停机,1次是蒸发器液位高高联锁停机。

3.5.1入口压力低联锁停机原因分析
首先,机组控制采用手动控制方式,排除了在自动控制方式时因入口压力波动频繁启停机的现象发生。

入口压力低的报警值是3.5Bar,联锁停机设定值为2Bar。

根据上述滑阀增载控制方案,当偏差存在持续增载几次后,会导致入口压力降低,当增载停止时,如果参数设定不合理,很容易因流体的惯性导致入口压力降到联锁停机值(尽管有2S延时停机)。

当容量控制设定值修改后,相应的参数也要调整,而且调整要合理。

基于此,仪表专业结合工艺技术人员将一些参数做了调整,即:
容量控制设定值:由原来的-5℃改为-3.2℃;
比例区:上限由原来的1.9℃改为1.4℃;
静区:上限由原来的0.2℃改为0.3℃;
循环上载时间:上限由原来的3S改为4S;
低吸气压力:停止加载由原来的3.56Bar 改为3.95Bar;强制卸载由原来的3.5Bar改为3.90Bar,低报警由原来的4.0Bar改为3.5Bar;联锁停机由原来的2.0Bar改为1.5Bar。

综上,当容量控制设定值修改后,相应的参数也要调整,参数设置不合理很可能是本次联锁停机的原因之一。

另外,滑阀控制是润滑油驱动,现场的油管线已经包保温,目前冬季气温不可能凉,可以排除动力油因素。

3.5.2蒸发器液位高高联锁停机原因分析
蒸发器液位控制采用外浮筒气动液位计LT401就地控制气动调节阀LCV401,当液位高时另外一外浮筒液位开关LSHH402动作,控制系统延时5S机组联锁停机,同时DO输出信号到电磁阀YY401,使LCV401关闭。

停机后检查液位开关LSHH402正常,排除误动作可能,蒸发器液位高高联锁停机确系液位实际就是高。

检查LT401和LCV401的气动控制系统也工作正常。

4. 结论
约克冰机的控制系统为昆腾控制板,它不同于P L C控制可对参数进行备份,控制程序不公开,给用户对机组的控制方案的细节问题的掌握带来了难度,而约克提供的图纸资料还不是很正规和齐全。

因此,对各项参数要做好记录,不断总结冰机运行经验,逐步提高对机组的驾御能力是非常必要的。

(作者郝正宇,刘建宇单位系大庆炼化公司机电仪厂)。

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