某型液压泵机械密封结构改进 陈晨

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某型液压泵机械密封结构改进陈晨
摘要:机械密封也称作端面密封,是由一对或数对动环与静环组成的平面摩擦副构成的密封装置,广泛应用于泵、马达类产品中。

某型液压泵的轴尾机械密封结构在工作300h~500h时,基本均出现了漏油超标(要求不大于5mL/h)的现象。

漏油故障导致外场计划外维修,影响了部队的装备完好率。

本文对该液压泵机械密封结构分析,查找漏油故障原因,并针对性地提出改进方案。

关键词:液压泵;机械密封;结构改进
1 原轴尾机械密封结构
1.1 结构及工作原理
图1 泵结构示意图
液压泵轴尾密封结构见图1。

产品工作时,传动轴通过花键驱动斜盘运转,斜盘通过平台配合带动密封座(动环)旋转;密封座同时作为补偿环,在密封弹簧的弹力(通过安装在密封座内部的垫片和密封圈2的作用)作用下贴合到密封环(静环)端面,形成机械密封。

密封圈1起动辅助密封的作用,非本文研究重点,故不多赘述。

1.2 漏油产品分解检查情况
对存在漏油超标现象的液压泵轴尾进行分解,检查发现密封座平台卡滞在斜盘平台上磨损的槽内,且难以取出,分解后检查斜盘与密封座在平台接触位置均有不同程度的磨损,形成了一道沟槽(见图)。

图2 密封座与斜盘平台接触位置均存在磨损
1.3 原因分析
根据机械密封的工作原理,密封座作为动环(补偿环),需要在产品运转时应及时补偿运转跳动、磨损等引起的贴合间隙。

当密封座因平台磨损而卡滞在斜盘磨损形成的沟槽内,无法在密封弹簧弹力作用下与密封环完整贴合,密封座的补偿作用失效,导致机械密封漏油。

本液压泵采用了单平台驱动的结构,即由斜盘平台驱动密封座平台旋转。

由于设计和制造间隙的存在,两平台之间理论上就是平台一侧的线接触驱动。

密封座平台的轴向宽度仅1.2mm,因此接触线长度也仅1.2mm。

产品在外场使用过程中,受机上振动环境作用,以及产品起停、转速变化的作用,使得平台接触部位存在频繁的接触-脱离冲击现象,密封座与斜盘平台接触位置产生较大的冲击应力。

由于斜盘与密封座表面硬度均在HRC60左右,在此条件下,两平台将互相磨损。

磨损逐步加剧,两平台之间的不平行角度将加大,进一步加大了冲击间隙和冲击载荷,斜盘轴颈处磨损成凹槽(见图3)。

密封座的平台落入斜盘平台磨损形成的凹槽,导致密封座卡滞、无法轴向运动,即失去了轴向补偿功能,密封环与密封座的接触面之间出现缝隙,最终导致轴尾漏油超标。

2 同类型机械密封结构分析
2.1 结构分析
图3 同类型密封结构
另一型号液压泵存在类似机械密封结构,但存在一定的区别:斜盘驱动密封
座(动环)并不是通过斜盘和密封座上配对的平台,两个零件上均无平台结构;
而是密封弹簧的两端均有伸出“腿”,分别卡入斜盘和密封座上专门设计的开口槽,以此,斜盘可以通过密封弹簧驱动动环(图)。

密封弹簧既具备压缩弹簧的功能,也具备扭簧的功能,这样,密封弹簧的扭簧作用也对液压泵的起-停和转速变化在斜盘和动环之间形成了“缓冲”的作用。

2.2 存在的问题
该类型轴尾密封结构的液压泵产品在外场累计(500~600)h时,也存在轴尾
漏油超标情况,分解检查发现密封圈2内侧磨损。

更换密封圈后,漏油现象消失。

2.3 原因分析
通过对多台产品漏油现象分析和验证,该类轴尾密封漏油超标的原因是密封
圈2的磨损,产生机理为:密封座与密封环存在一定的摩擦力矩,因此产品在起-停、转速变化时,密封弹簧(扭簧)在借助斜盘对密封座的驱动中必然存在一定
的扭转,因此密封座与斜盘的瞬时转速不能完全同步,导致密封圈2在斜盘轴表
面上产生相对转动;密封圈2和斜盘轴径形成动密封型式,复核密封圈2的压缩
量为10%~17%,较机械密封设计中该类型辅助密封(O形密封圈同时受径向和
轴向压缩)4%~5%的设计要求偏大[2]。

产品长期工作后,密封圈2内侧磨损加
剧压缩量下降,进而导致密封失效引起产品漏油超标。

3 改进的轴尾密封结构
3.1 改进方案
通过对上述两种轴尾密封结构进行分析,可见第二种轴尾密封结构仅存在密
封圈2磨损问题,稳定性相对较高。

因此,在第二种轴尾密封结构的基础上,本
文提出了一种“密封圈+保护帽”的组合密封结构来解决密封圈磨损问题。

(1)密封圈2的改进
新增保护帽,将密封圈2改为“密封圈+保护帽”的组合密封结构(如图)。


护帽材料选用耐磨损性较好的填充(玻纤)聚四氟乙烯材料,具有较高的耐磨性
以及较低的摩擦系数,该设计避免了密封圈2和斜盘轴之间的相对运动对密封圈
2造成的磨损。

图4 组合密封示意图
(2)密封座的改进
密封座改为无平台结构,并增加一Ⅱ型[3](HB/Z 4-1995)密封沟槽,即将弹
簧垫片组合设计,使密封圈2所处“变宽槽”为定宽槽,避免密封弹簧弹力加剧密
封圈2以及保护帽的变形以及磨损,如图所示;
图5 密封座取消平台
(3)斜盘的改进
图6 斜盘取消平台
斜盘取消平台结构(见图)。

(4)密封弹簧的改进
图7 密封弹簧增加引脚
密封弹簧改为有双引脚结构(见图)。

3.2 改进后的轴尾密封结构
改进后的轴尾密封结构如图所示。

改进后的轴尾密封工作原理同第二种密封
结构一致,但是密封圈2处辅助密封改为组合密封,以提高密封件的耐磨能力。

图8 改进后的轴尾密封结构
4 改进方案验证情况
为验证改进方案是否合理、有效,特加工试验件,并开展耐久试验以及功能
振动试验工作加以验证。

验证工作中,耐久试验按照GJB2188A-2002中的耐久试验载荷谱开展1200h,试验过程中检测无漏油超标现象(未成滴)。

功能振动试验依据GJB150.16-1986开展,每个轴向2h,试验过程中检测无漏油超标现象(未成滴)。

试验后对产品进
行静压密封测试,无渗漏。

5 结论
(1)通过分析液压泵原机械密封结构,确定由于密封座与斜盘驱动平台处之
间发生磨损,导致密封座卡滞,密封座的补偿作用失效,无法与密封环完整贴合,导致机械密封漏油;
(2)基于一种同类型密封结构,并针对原产品机械密封问题,提出了一种组
合密封替代密封圈的改进方案;
(3)根据改进方案,加工试验件,并通过开展耐久试验以及功能振动试验,
充分验证了本改进方案合理、有效。

参考文献:
[1]成大先.机械设计手册[M].北京:化学工业出版社,2009
[2]陈德才,崔德容.机械密封设计制造与使用[M].北京:机械工业出版社,1993
[3]中国工业总公司.O型密封圈及密封结构的设计要求:HB/Z4-1995[S].北京:中国工业总公司第三〇一研究所,1996
[4]中国人民解放军空军标准化办公室.飞机变量液压泵通用规范.GJB 2188A-2002[S].北京:总装备部军标出版发行部,2003。

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