便携式SL22螺杆式空压机性能测试设备的设计
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便携式SL22螺杆式空压机性能测试设备的设计
发布时间:2021-07-05T11:10:51.817Z 来源:《基层建设》2021年第10期作者:詹欢令少辉邵鹏余红雨
[导读] 摘要:SL22螺杆式空压机应用在城市轨道交通车辆上,存在运转率较低导致润滑油乳化的现象,而空压机润滑油乳化可能引起转子异音、温控阀失效及泵风性能差等问题。
武汉地铁运营有限公司武汉 430000
摘要:SL22螺杆式空压机应用在城市轨道交通车辆上,存在运转率较低导致润滑油乳化的现象,而空压机润滑油乳化可能引起转子异音、温控阀失效及泵风性能差等问题。
本文研究设计一种便携式SL22螺杆式空压机性能测试设备,可直接安装在车载空压机上,检测其油温、压力、泵风量、净排量等数据,实现对空压机温控阀、最小压力阀、进气卸载阀等部件功能及泵风量、净排量等性能的测试功能,从而快速准确地判断空压机的故障件和故障原因,有效减少空压机维护作业量及维护成本,满足保障运营用车。
关键词:SL22螺杆式空压机;润滑油乳化;性能测试
0 引言
SL22螺杆式空压机具有工作噪声低、高可靠和免维护的特性,逐渐应用在城市轨道交通车辆的制动系统上。
而在地铁车辆调试与运营期间,调试与空载等运行条件、线路开通后客流量低于设计值、冷备车空气压缩机库内短时间供电工作等工况,均可能导致螺杆空压机组运转率较低,造成润滑油乳化现象[1]。
同时,空气压缩机润滑油乳化可能引起转子腔锈蚀、排气量低、油过滤器故障、油细分离器失效和干燥器故障等问题[2][3]。
在城市轨道交通车辆现有维护条件下,转子异响、泵风效率慢、部件排污多等问题出现时,无法快速准确地判断故障件及故障原因,普修只能拆下空压机返厂检测维修,高级修程则需将空压机拆装至试验台进行测试,作业效率低、工作量大、成本较高,且对运营用车影响大。
所以,提出一种减少作业量、降低测试成本、保障运营用车,实现车上直接测试空压机各部件状态的测试手段显得很有必要。
1 测试设备的设计
便携式SL22螺杆式空压机测试设备通过代替螺堵、风管路等形式与空压机设备连接,实现测试功能,并自动采集储存测试数据。
测试数据可通过SD卡或USB接口转存至电脑,并通过软件系统分析测试数据。
1.1 测试设备的硬件结构
便携式SL22螺杆式空压机测试设备包括温度传感器、压力传感器、流量计、记录仪、测试接管及相应的连接标准件,各传感器安装位置如图1所示。
1)温度传感器
采用PT100铂电阻传感器,量程-50~200℃,精度±0.1℃。
分别安装在空滤进气口和注油口处,用于检测进入空压机的空气温度和空压机腔体内油温。
2)压力传感器
采用SIN-P300G高温型压力变送器,量程0~1.6MPa,精度±0.5%。
分别安装在注油口和双塔干燥器进气口处,用于检测空压机腔体内气体压力和进入双塔干燥器的气体压力。
3)流量计
采用涡街流量计,量程0~1466L/min,1.5级精度等级。
分别安装在双塔干燥器进气口和精细油过滤器出风口,用于检测空压机泵风量和空压机净排量。
图1 测试设备各传感器安装位置
1.2 测试设备的数据储存与管理
记录仪含6个测试接头,接受传感器的信号输入并储存,具有实时数据曲线显示,历史曲线追忆,报警状态显示等功能。
通过USB接口或SD卡插座,将记录仪储存的数据导入管理软件,按需求读取历史数据和曲线,并进行数据处理。
2 测试设备的测试内容
便携式SL22螺杆式空压机测试设备可以测试温控阀、最小压力阀、进气卸载阀的功能以及空压机泵风量、净排量等。
2.1 温控阀的测试
温控阀能维持恒定的润滑油温度和粘度。
为保证空压机性能,要求该阀反应灵敏、动作迅速、阀的开度合理[4],即空压机开始工作后,腔体油温温升试验时间不超过标准值,空压机持续运转15分钟后,油温维持在标准范围内。
2.2 最小压力阀的测试
最小压力阀能使空压机建立机组内压,促使润滑油循环,同时具有单向阀的作用,能防止空压机卸载运行时压缩空气逆流至腔体。
为保证空压机性能,要求该阀无泄漏、动作灵活,即当腔体压力达到标准值后,最小压力阀迅速打开,压缩空气排向双塔干燥器,且该过程耗时不超过标准值。
2.3 进气卸载阀的测试
当空压机停止工作时,压力必须在标准时间内下降至标准值,随后进气卸载阀关闭,然后通过进气卸载阀上的喷嘴使得压力继续下降
至0bar 。
2.4 泵风量与净排量的测试
空压机持续工作15min 后,从空气压缩机出风口通向双塔干燥器的标况流量不低于线路标准值,精细油过滤器出风口通向总风管的标况流量不低于线路标准值。
3 测试设备的可靠性
3.1 测试设备对空压机泵风性能的影响
目前,空压机状态判断标准主要体现为充风时长,其标准为“总风压力自7.5bar 升至9bar 的充风时间不超过5分钟”。
根据武汉轨道交通7号线一期20列电动客车的静态调试记录单数据,空压机先后进行两次泵风试验的充风时间差值如图2所示,可见空压机正常状态下,充风时间差值不超过20s 。
随机选取武汉轨道交通7号线一期车辆上的10台空压机,比较测试设备连接前后,空压机泵风试验的充风时间,充风时间差值如图3所示,可见安装测试设备前后,充风时间差值在正常范围内,即测试设备的安装不影响空压机性能。
图2 正常状态下充风时间差值
图3 安装测试设备前后充风时间差值
3.2 测试设备的测试结果
选取一列武汉轨道交通7号线列车的空压机进行测试,将该车的非测试空压机的启动电源空开切断,同时切除待测空压机所在车辆及相邻车辆的总风截断塞门,打开待测空压机所在车辆的总风缸排污塞门,排尽该车压缩空气后,在待测空压机上安装测试设备。
由于总风压力低,送高压激活列车后,待测空压机将自动启动,且该车总风缸排污阀保持在打开状态,空压机输出的高压气体将经由风管路排向大气,保证了压缩空气接收端压力稳定,在此状态下,空压机以较稳定的状态持续工作。
对于武汉轨道交通7号线车辆上的空压机,对温控阀的具体测试标准是空压机腔体油温由55℃升至83℃的时间不超过100秒,空压机持续运转20分钟后油温维持在77°C 至93°C ;对最小压力阀的测试标准是当腔体压力达到6.5bar±0.5bar 后,压缩空气排向双塔干燥器,且该过程耗时不超过10秒;对进气卸载阀的具体测试标准是空压机停机后10s 内腔体压力下降至1.8±0.5 bar ,随后压力缓慢下降至0bar ;对泵风量的测试标准是不低于830L/min ;对净排量的测试标准是420±25L/min 。
空压机的测试数据如图4、图5、图6所示。
由图可知,该空压机持续泵风过程中油温55℃升至65℃耗时88s ,持续运转15分钟后油温稳定在82℃左右;启机后6s ,腔体压力达673kPa ,最小压力阀打开,双塔干燥器进风口风压自0Kpa 上升至353Kpa ;空压机停机后5s 内腔体压力下降至1.5bar ,随后压力缓慢下降至0bar ;持续运转15分钟后泵风量为841L/min ,净排量为454L/min ,可见,本设备能够完成最小压力阀测试、温控阀测试、泵风量与净排量测试、泄压阀测试等,且试验数据与参考值基本符合。
图4 SL22螺杆式空压机的温度测试数据
图5 SL22螺杆式空压机的压力测试数据 图6 SL22螺杆式空压机的流量测试数据
4 结论
综上所述,便携式SL22螺杆式空压机测试设备可直接安装在车载空压机上进行测试,不影响空压机性能,能够稳定地完成空压机温控阀、最小压力阀、进气卸载阀等部件功能及泵风量、净排量等性能的测试;可自动采集储存测试数据,并通过SD 卡或USB 接口转存数据进行分析;能够有效减少空压机维护作业量、降低测试成本、保障运营用车。
参考文献:
[1] 李天一,王雯,安震.车辆制动系统螺杆空压机组润滑油防乳化控制方法[J].城市轨道交通研究,2020,23(04):51-53.
[2] 刘俊博,李煜,詹欢.SL22-螺杆式空气压缩机再地铁车辆上的应用[J].数字化用户,2019,25(48):204.
[3] 谭志华.螺杆式空气压缩机润滑油乳化原因及防治措施[J].上海铁道科技,2016(04):96-97.
[4] 宋钧风.温度自动调节器的试验研究[J].柴油机,2002(06):22-24.。