QC小组成果报告书

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5)由王建军负责脱脂循环箱内液体的定期更换,机组检修辅助。
6)由刘喜旺负责钢带表面观察实施。
9、标准化
1)上卷前认真检查来料材质,认真输入钢卷信息,确定各项工艺参数,生产过程中紧密观察钢带表面。
2)出现特殊钢时,及时根据钢带实际运转情况调整工艺参数。
3)脱脂剂浓度按照每日测量,浓度不够及时添加办法。
4)清洗脱脂循环箱内液体的定时更换。
5)对机组操作人员的培训,重点让每位职工养成正确生产观念,在日常生产过程中精细精益。
10、遗留问题及今后打算
1)标准化推广。需要持续推进标准化。
2)QC活动工具单一,今后应加强。
3)协助其他小组,分享QC活动经验。
8、效果检查
1)改善脱脂剂净洗合格99.3%/月,投入刷辊净洗合格率100%/月,提高职工生产技能与意识净洗合格率100%/月,共计净洗合格比率5%,达到预期效果。
4、分析原因及影响因素
1)钢带自身材质;
2)机组设备自身问题;
3)脱脂液原液浓度不足;
4)操作工经验欠缺,主要是依据钢种调节速度方面。
组长:孟蕾蕾发表人:孟蕾蕾填写:孟蕾蕾审核:
5、调查确认主要原因:
1)钢卷来料材质不同,使用工艺速度不同;
2)由于刷辊易造成划伤,经常无法正常投入使用;
3)脱脂液原液浓度无法满足;
4)脱脂循环箱内液体及时观察,水质不好及时更换。
5)提高机组职工的生产技能与生产意识。
6、对策
1)上料前检查来料,确定钢种,制定正确的工艺速度、温度、转速。
2)刷辊的投入会造成一定的划伤,但是不投入,清洗速度无法提高,所以依据钢带材质确定能否投入刷机,如若不能投入,依据实际情况降速生产。
3)脱脂液的添加与更换,在添加过程中不得盲目添加。
4)操作工经验不足,不能按照操作规程进行。
7、实施
1)上卷前的工艺设置由邓小年负责实施,同时负责对特殊钢清洗的指导。
2)由李福根负责刷辊的运转状态,一旦出现钢带表面划伤,立即采取相应措施,尽量保证刷机运转不停用刷机。
3)由孟蕾蕾负责对清洗脱脂液的测试,数据的统计,对日常生产中产生的不合卷进行分析。
4)由梁欣亮负责职工培训工作,尤其是职工的意识方面。
附3:
太钢(集团)公司QC小组成果报告书
单位:太钢不锈钢精密带钢有限公司单位领导:武显斌财务:(盖章)财务专员:陶翔2012年9月20日
课题名称
解决清洗机组洗不净问题
课题类型
现场

精致精细
活动时间
2012.3—2012.9
发表
时间
备注
1、概况
解决清洗机组由于表面洗不净而造成的不合卷,提高清洗机组下工序合格率,提高优级品率。

3、可行性分析
通过对每日生产数据的统计,分析,查找清洗机组净洗合格率最好时期,经过对标以“人员生产意识、生产辅料、钢带材质、机组设备”各方面寻找原因分析,认为达到合格净洗率99.8%的目标可行。
2、分析现状及确定目标
根据统计前期数据显示,活动前清洗机组的净洗比率为96%,结合自身实际情况,确定奋斗目标为99.8%。
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