500kV交流CVT高电压介损诊断对比分析
500kV CVT故障原因分析及预防措施
联( 补偿) 电抗器间的两层绝缘纸板有较 明显的吸潮 痕迹 , 且被烧出孔洞( 见图 4 。 )
5 4 3k =3 4 7k A相 电压异 常 。运 4 . V、 1. V,
行 人 员 检 查 了 合 包 线 电 容 式 电 压 互 感 器 (V ) 引 C T [ 。该产 品系加拿 大传 奇公 司 19 年生 99 产, 其结构与国产设备基本相同( 图 1 , 同的是 见 )不 电磁单元 中串联( 补偿) 电抗器设 置有次级绕组 , 该
[3李福寿. 1 消弧线圈 自动调谐技术 讲义[ ] R.上海 : 交通 大学,0 2 上海 20. []要焕年 , 2 曹梅月. 电力 系统谐振接地[ .北京 : M] 中国电力 出版社 ,00 20. []陈忠仁 , 3 董浩斌 , 李景禄. 自动消弧装置的接人对 配电网运行 的影 响及对 策[] 华北 电力技术 ,008 :82. J. 20 () 1—1 [3陈玉书 . 4 张一华. 谐振 接地 系统单 相接地 故障 D K法 选线及 其应 用[] J. 高 电压技术 , 0 ,0 6 : 97 . 2 43() 6— 0 0 []许允之.消弧线 圈并 电阻接地方式[ ] 5 R .合肥 : 合肥工业大学 .01 20. [3罗军川 , 6 姚瑞清.5k 3 V消弧 线圈线 圈 自动跟踪调 谐技 术原理 及其 应用 D] .高电压技术 ,992 () 7—4 19 ,59: 27. []陈维江 , 国雄 , 7 蔡 蔡雅萍. 1 V配电网中性 点经消弧线圈并联 电阻接 等.0 k 地方式 [ .电网技术 ,042 (4 ;66. J ] 20 ,82)5— 0 [] 张俊杰. 联中电阻自动调谐消弧线 圈系统运行报 告[ ] 8 并 R .上海 : 上海交
某500kV CVT的故障原因诊断及分析
Y N ag X in ,Q N We, U u , H N h—og A G Y n , UQag I i G OR i Z A G Z i n y
接 的放 电痕 迹 。分析 指 出, 分 电容 器元件 的被 击 穿或 短接 造成 了分压 比 的 变化 , 而导致 二 部 从 次电压 的升 高 , 引起保 护 动作 。
关键 词 : 电容式 电压 互感 器 ( V ) 介 损 ;绝缘 电 阻 ;电容 器元 件 ; 压 比 CT ; 分
编 号 :17 —77 2 1)40 6 -4 T 5 . 6415 (0 10 -0 8 0
及电容值均严重不合格 , 步分析是上节耦合 电容器密封盖密封不严导致 受潮, 初 形成 内部部分
绝缘 贯 穿性放 电通道 , 使得 部 分 电容 器元件 被 击 穿或 短 接 。通 过 吊芯检 查证 实 了上部 密封 盖 密封 不 严 导致此 C T在 一年 的 运行 中逐 渐 受潮 , V 电容 器心 子上 有部 分 电 容 器元件 被 击 穿或 短
mosu e i u h b th o VT i e r Sc n i u u p r t n a d t e t c f ra d w rs o t it r n s c ac fC 1 y a ’ o t o s o e a i n h r eo e k o n o h r n n o a b — c r u t fs me c p ct n e s c in x s . I i p i t d o t i h n l ss t a h r a d wn o i i o o a a i c e t s e i s t s on e u n t e a ay i h tt e b e k o r c a o t s o — i u t f o a a i n e s ci n a s s t e c a g fv l g a i wh c s st e s c n — h f c r i o me c p ct c e t s c u e h n e o o t er t l c s a o h a o, i h r e h e o d i
500kV电容式电压互感器的运行监视及故障分析处理
500kV电容式电压互感器的运行监视及故障分析处理摘要:电力的快速发展使我国其它行业发展非常迅速。
为了降低500kV电容式电压互感器(CVT)故障导致电量计量错误或事故的风险,依据CVT工作原理及特点,结合某水电站运行实例,用正接、反接屏蔽和自激法分析了运行中CVT出现的典型故障和原因。
关键词:500kV电容式电压互感器;运行监视及故障分析处理引言电力的发展奠定了我国整体经济发展的基础。
电容式电压互感器(CVT)在运行过程中误差稳定性不高,易出现计量误差超差现象,直接影响电能计量的准确性。
1 CVT工作原理电容式电压互感器(CVT)由电容分压器和电磁单元两部分组成,其设计和相互连接使电磁单元的二次电压实质上正比于一次电压,且相位差在连接方向正确时接近于零。
C1是由C11、C12、C13组成电容分压器的高压电容,C2是电容分压器的中压电容,载波耦合电容器C是由C1和C2组成;500kVCVT共有三节瓷套,C11在上节瓷套中,C12在中节瓷套中,C13和C2在下节瓷套中并由法兰和电磁部分连接在一起;T为中间电压变压器,将中间电压降为100/槡3V和100V两种电压输出,并按一定精度提供一定的输出容量,供电压测量、功率测量及二次继电保护用;P为保护装置,作用是限制补偿电抗器上的过电压,并参与抑制铁磁谐振;XL为补偿电抗器,XL与T的漏抗一起,与电容分压器的等值容抗在工频下处于串联谐振状态,以补偿电容分压器的容抗压降,使电容式电压互感器的二次输出精度高、输出容量大。
Z为阻尼装置,是由速饱和电抗器与电阻串联组成,其作用是阻尼电容式电压互感器可能出现的铁磁谐振。
在该CVT中,抑制铁磁谐振的回路有两个。
第一个是阻尼装置Z,由速饱和电抗器与电阻串联组成,并联于剩余电压绕组,其工作原理是利用速饱和电抗器具有一电压域阀值的特性,也就是当其端电压小于电压域阀值时,磁路不饱和,呈现很高的感抗,流过的电流很小,当其端电压大于电压域阀值时,磁路迅速深度饱和,流过的电流剧增。
500+kV电容式电压互感器介损超标原因分析及处理
2008年4月19日,在对500 kV沙来线CvT
预 Q伽试1时 26, .发 01现 —A2相00C6、《厂电r力下设节备(c交t3接串和Q)预介损 防接 性近 试
验规程》规定的临界值,后用自激法分别测量C13和 Q,发现C13介损超标,测量结果如表1。
沙来线原A相C、,T型号为TYD2500/√3 —0.005H。2003年10月生产。
CvT在结构上主要由电容分压器和电磁单元组 成(见图1),电容分压器分CI和Q两部分。CVT在
上节磁套Cu 中节磁套C12
下节磁套{:?
匕≥
匕:
e薹
图1 CvT结构简图
外形上由3节瓷套组成,Cll和c12分别在上、中两节 瓷套中,C13和Q在下节瓷套中并由法兰和电磁部 分连接在~起。下节瓷套的电容共有154个元件, 其中C13有130个元件,C2有24个元件。正常情况
参考文献(1条) 1.Q/GXD 126.01-2006.电力设备交接和预防性试验规程
本文链接:/Periodical_gxdljs200901008.aspx
收稿日期:2008—09—02
万方数据
28
广西电力
2009年第1期
3返厂试验及解剖 返厂后,对该相C、,T复测,结果与现场试验基
本一致。 将电容分压器和中间变压器拆分后单独测量,
试验结果见表2(表中序号与试验顺序一致)。从表 2可以看出,C2不存在缺陷。c13随着电压升高,介 损减小,电容量增大。当电压升至额定电压时,穿。随后,介损和电容量均 不再随电压变化而变化,说明故障元件已完全击穿 导通。预试时的介损超标是因为故障元件未完全击 穿导通,电阻增大所致。电容ci3共有130个元件,
关于500KV变电站一线B相CVT二次电压异常分析
关于500KV变电站一线B相CVT二次电压异常分析作者:任新华来源:《科技信息·上旬刊》2017年第07期摘要:随着我国经济法快速发展,对于电力资源的需求逐渐增多。
变电站作为电力供应的重要组成部分,运营水平的高低对人们的生活有着很大的影响。
鉴于此,本文针对某500KV 变电站一线B相CVT二次电压缺陷进行分析,并对电压差距表达的问题及进行深入研究。
此次研究的主要目的是为某500KV变电站一线B相CVT二次电压缺陷的解决贡献力量。
关键词:二次电压;异常分析;500KV前言:近年来,我国的电力事业发展迅速,电力供应水平和电力技术得到了很大的提升。
电容式电压互感器(CVT)在电力行业中的应用非常广泛,是电力系统的重要组成部分。
但是在CVT的运行过程中,二次电压异常等电容量问题较多,制约了电力行业的进一步发展。
一、某500KV变电站一线B相CVT二次电压缺陷分析针对某500KV变电站一线B相CVT二次电压监控,是变电站工作的重要组成部分,也是对变电站故障分析的重要数据参考。
在某500KV变电站一线B相CVT二次电压运行过程中,相关工作人员发现一线和二线的后台监测数据存在较明显的问题。
后台监测的负荷和电压的波动起伏较大,二线路的电压和一线路B相电压存在较大的差距。
分析后台监控显示数据,发现一线的线路电压值为544.03KV,二线的线路电压值为527.03KV,线路电压差值为17KV。
同时,一线B相电压值和二线B相电压值分别为321.84KV和306.01KV,B相电压的差值为15.83KV。
针对上述电压差距问题,进行现场电压数据采集。
现场测控装置的电压数据显示,一线的电压值分别为Ua=61.23V、Ub=64.26V、Uc=61.75V。
二线的电压值分别为:Ua=60.47V、Ub=61.08V、Uc=60.73V[1]。
一线的线路CVT端子箱二次空开电压存在异常情况,二线三相电压表现正常。
二、某500KV变电站一线B相CVT二次电压设备参数及电压异常分析在对某500KV变电站一线B相CVT二次电压异常分析汇总,需要对相关设的参数进行充分了解。
一起500kV电容式电压互感器缺陷故障案例分析
一起500kV电容式电压互感器缺陷故障案例分析摘要:电容式电压互感器在发生内部电容击穿故障时,会改变中间变压器的变比,从而引起二次电压的变化。
本文介绍了一起CVT二次电压偏低的故障缺陷,通过红外测温、停电测试及设备解体,最终确认缺陷原因为CVT分压电容C2发生击穿引起二次电压异常。
结果表明,在确保元件制造质量与安装质量的同时,应加强对二次电压的测量和记录,对异常情况及时上报并消缺有助于设备的安全稳定运行。
关键词:电容式电压互感器;二次电压偏低;电容击穿0 引言电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformers)简称CVT,与电磁式电压互感器相比,具有电场强度裕度大、绝缘可靠性高、不与开关断口电容形成铁磁谐振并能削弱雷电波头等电气优点。
电容式电压互感器一般适用于110kV及以上电压等级,目前在电力系统已得到广泛应用。
电容式电压互感器由电容分压器和电磁单元组成,可兼顾电压互感器和电力线路载波耦合装置中的耦合电容器两种设备的功能,CVT的电气原理如图1所示。
电容分压器由高压电容C1和分压电容C2组成,电磁单元位于油箱内,由中间变压器、谐振电抗器、阻尼器和避雷器组成,二次绕组端子、电容低压端、接地端及保护间隙等位于端子箱内,部分CVT设备中间电压端子A´不引出(引出为试验用),部分老旧的CVT设备中间变压器一次绕组侧还并接有避雷器。
图1 CVT电气原理图本文介绍了一起500kV电容式电压互感器二次电压偏低的异常情况,从CVT原理和结构出发分析了缺陷的可能原因,通过解体检查验证了CVT分压电容C2已经被击穿,并就CVT日常运行维护提了几点建议。
1 设备缺陷概述1.1 运行中CVT二次电压情况某500kV变电站#2主变变高侧三相CVT的二次电压监测如下,#2主变变高A相CVT在近三年的监测中存在二次电压偏低。
B相、C相CVT二次电压一直稳定在60~61.3V之间,A相CVT二次电压则在57.6~59.4V间波动,电压幅值与其余两相比较有-5%左右差别,设备运行状况相对稳定。
一起500kV线路CVT二次电压异常的故障推断及分析
一起500kV线路CVT二次电压异常的故障推断及分析作者:李先宁来源:《华中电力》2013年第11期内容摘要:主要描述了500kV电容式电压互感器在运行中出现二次输出电压偏高的故障现象,介绍了故障排查及推断过程、试验分析及解体检查的过程,得出了故障原因,并提出相应措施及建议。
关键词:电容式电压互感器、电容内部渗油、电容单元击穿、故障处理1 引言本文通过对南方电网500kV贺州变电站一组500kV电容式电压互感器在运行中出现故障录波启动、二次电压异常升高的异常进行处理和故障查找,现场通过不拆线的试验方法对该CVT进行电容值及介损的试验分析,推断出CVT存在严重的电容击穿故障,同时经返厂解剖,查找出了故障点及故障的原因,结合本次故障原因及分析,提出了避免事故扩大的的建议。
2 故障现象及初步分析2013年3月4日南方电网超高压输电公司贺州变电站,500kV柳贺乙线在正常运行条件下,运行人员发现500kV柳贺乙线故障录波装置启动,系统Uab、Ubc、、Uca电压异常,分别为545.19kV、548.12kV、547.14kV,检修人员在CVT端子箱对柳贺乙线CVT二次电压进行测量并与旁边其他运行正常线路CVT二次电压对比,发现柳贺乙线三相电压均存在异常,其中C相二次电压异常偏高,具体见该电容式电压互感器由3节瓷套外壳的电容分压器和安装在下部油箱的电磁单元两部分构成,其中C11,C12分别安装在第1和第2节瓷套内,C13和分压电容C2共装在第3节瓷套内。
3 故障原因的推断由该设备工作原理可知,在正常运行方式下,整台电容式电压互感器承受500/ KV的对地电压,分压电容器C2和油箱电磁单元正常状态下,承受的额定电压为U2N=U1N*C1/(C1+C2),由于分压电容C2远大于主电容C1,假设电容分压器C11,C12、C13的其中之一存在电容单元击穿缺陷,C1变大,该节将承受较低的电压,C2节承受的电压升高,会造成CVT二次电压升高;若C2电容击穿电容量变大,CVT二次电压输出会降低。
500kVCVT电压异常分析与处理
500kV CVT电压异常分析与处理发布时间:2021-12-23T08:21:43.269Z 来源:《防护工程》2021年27期作者:李长旭李世民[导读] 受制造工艺、现场安装及运行环境等因素影响,CVT 在运行过程中暴露出二次电压异常、介损及电容量异常、渗漏油、发热、铁磁谐振等问题,影响其安全稳定运行。
国网安徽省电力有限公司检修分公司安徽省 230000摘要:电压互感器是一种专门用于变换电压的特种变压器,具有测量、保护、绝缘等作用。
电容式电压互感器(capacitive voltage transformer,CVT)因体积小、重量轻、维护量少等优点广泛应用于 110 kV 及以上电压等级电网中。
电容式电压互感器(CVT)已在电力系统得到广泛应用。
CVT与电磁式电压互感器(PV)相比,具有电场强度裕度大、绝缘可靠性高、不与开关断口电容形成铁磁谐振并能削弱雷电波头等电气优点。
受制造工艺、现场安装及运行环境等因素影响,CVT 在运行过程中暴露出二次电压异常、介损及电容量异常、渗漏油、发热、铁磁谐振等问题,影响其安全稳定运行。
关键词:电容式电压互感器;电压异常;击穿;故障分析CVT在安装、运行中,发现的制造质量问题较多,这也是目前CVT运行中比较突出问题。
故障后果轻则二次电压测量异常,重则分压器击穿严重,甚至会引起CVT爆炸,应引起有关部门高度重视。
制造厂必须重视制造质量和安装的正确性,优化设计细节,如在元件引箔片处增加两层0.08mm的电缆纸以杜绝引箔毛刺对介质的损伤;严格规范制造流程,要加强电容元件真空干燥,保证真空、注油过程的连续性;重视元件的筛选及元件直流耐压性能的测试,加强对外购引箔片的进厂检验。
该次CVT故障,显然原因有多方面,但归根结底是元件质量不过关,生产过程把关不严造成的,制造厂应坚持对每台产品进行密封试验,防止不合格产品出厂。
1 CVT结构原理及运行要求CVT在结构上主要由电容分压器和电磁单元组成,电容分压器分C1和C2两部分,电压从C2上引接,这样从根本上消除了与开关断口电容形成铁磁共振的可能性。
直流500kV电子式电压互感器介损测试值异常的分析
及 介损 ,之后 相继进 行直 流 电压精度 测量 、直 流耐 压 局放试 验 、雷 电冲 击和 操作 冲击试 验 、工频 耐压 局 放试验 、直 流 电压 精度 复测 ,最后 再次 进行 电容 量和 介损 测试 。精度 测量 和绝 缘试验 均 正常 。进 行 电容量和 介质损 耗测试 的接 线 图如 图 l 所示 。
Ana l y s i s 0 n Abno r ma l Di e l e c t r i c LOS S Te s t Va l ue 0 f
D C 5 0 0 kV El e c t r o ni c Vo l t a ge Tr a n s f 0 r me r
共 5节 ,串联 的屏蔽 电阻共 l 0 0 0 M Q,所 以测 试 的
按相 关 国家标 准和产 品技术规 范 要求 ,在进 行 5 0 0 k V直流 电子 式 电压 互 感器 的绝 缘 强度 试 验 时 , 试验 前后 应分 别进 行产 品 的电容量 和 介质损 耗 ( 介 损 )测量 ,并 要求 前后 两次 的测量 值 不能有 明显差
异 , 以帮 助判 断设备 的绝缘 性 能 。
XI ANG S h u o , YU Bi n , BAI Gu o- x i n g
500kVCVT预防性试验结果异常的分析和处理案例
500kV CVT预防性试验结果异常的分析和处理案例摘要:本文主要论述了一起500kV的CVT试验中碰到的异常现象。
简单介绍了CVT的结构和工作原理,分析CTV试验中的异常现象发生的原因和正确的处理方式,并针对这种异常分析提供有效的解决对策。
通过对CVT试验中碰到的异常现象及其处理过程的分析,旨在对该类型CVT的故障分析提供一点建议。
关键词:CVT;二次电压;电容量;电压抽头接地开关引言:CVT是电容式电压互感器的简称,电压互感器承担着电力系统的电压转换的重要作用。
CVT具有质量轻、体积小、绝缘性能好、抗铁磁谐振的优点,因此有逐渐取代电磁式电压互感器的趋势。
我国的电力系统中的CVT在35kV电压等级以上的电网中都有应用,其中以110kV~500kV电压等级应用居多。
目前CVT在我国的市场占有率:少量35~66kV电压等级,超过80%的110 kV电压等级,超过95%以上的220 kV电压等级,覆盖全部的330~750 kV电压等级。
不过,部分国产的CVT的电磁单元因设计或质量问题导致的缺陷较多。
对CVT在试验中出现的异常现象进行细致分析,避免错过发现电磁单元内部缺陷而引发事故,对提高CVT的运行可靠性和保证电网安全运行有着重要的意义。
基于此,本文研究一起500kV CVT试验数据异常的分析案例,以供参考。
一、电容式互感器的结构和工作原理(一)结构CVT主要由电容分压器和电磁单元两大部分组成。
电容分压器由高压电容C1(根据电压等级不同,C1可由1~4节电容串联组成,即C11、C12、C13、C14)和中压电容C2串联组成。
电磁单元由中间变压器、补偿电抗器串联组成。
其中电容分压器还可作为耦合电容器使用,可在其低压端的CAR端子连接结合滤波器以传送高频载波信号。
此外,在电磁单元内部还安装有阻尼器和过压保护器等其他元件。
本案例所述CVT的结构如下图所示:(二)工作原理CVT通过电容分压器C1和C2的串联分压,将高电压分压后得到的在C2上的中间电压(一般为10~15kV)通过中间变压器降为100/ V或100V(或100/3V)的电压,为电压测量及继电保护装置提供电压信号。
500kv cvt电容元件击穿导致二次电压异常故障的分析与处理
个电容元件(33#、37#、106#)已击穿,C2 部分有 1 个电
容元件(113#)已击穿,4 个电容元件均可见明显的
放电痕迹。其中 2 个电容元件放电点在铝箔边缘
66
放电点在铝箔中间部位(106#电容)
3 CVT 电容放电、
击穿分析
容值分别增加了 0.92%、2.9%;C2 电容值与停电时
2.3
11.22
0.044
0.0 193
0.0 172
0.0 191
图3
图2
表2
各测量电压下 C12 电容曲线
各测量电压下 C2 电容、介损测量值
电压/kV
电容/nF
0.173
145.7
1.44
145.8
0.73
3.65
7.24
10.2
介损/%
1.44
145.7
1.244
145.9
0.214
145.9
145.9
部分可兼作藕合电容器供高频载波通道使用,绝缘
强度高、优良的瞬变响应特性、经济成本较低等特
点,目前在我国 110 kV 等级及以上电力系统中得到
广泛的使用,目前 500 kV、750 kV、1000 kV 等级电
力系统中均大量应用了电容式电压互感器。
1003-1510(2019)06-0065-03
C2 电容值、介损值相比上一次预防性试验数据有明
硕士,
从事水电厂电气设备技术管理工作。
65
向江汉,
赵 磊,
宛小绚:500 kV CVT 电容元件击穿导致二次电压异常故障的分析与处理
2.2
CVT 全电压下电容及介损测量
在解除电磁单元后,对下节电容器进行各电压
500kV电容式电压互感器介损试验及分析
500kV电容式电压互感器介损试验及分析摘要:随着电容式电压互感器(CVT)在电力系统中的广泛应用,其检测手段也有多种。
本文主要结合实际介绍了电容式电压互感器的电容量及介损测试的方法及要点,根据不同的实际情况,采用不同的接线方法,通过分析各种方法的特点,结合实际测试,得出一些结论,为电容式电压互感器介损测试提供参考。
关键词:电容式电压互感器;介损;测试1电容式电压互感器组成电容式电压互感器CVT主要由电容部分和电磁部分组成,电容部分由主电容器组(C1)和分压电容器(C2)构成电容分压器,电容器之间会有分压抽头引出以方便介损测量。
电磁部分由中间变压器(T1),补偿电抗器(L),阻尼器(R0),保护间隙(P)组成。
工作时,一次电压通过CVT中的电容分压器将一次高压将低到一定水平通过后面的中间变压器处理转变为可供二次设备保护,测量,计量用的小电压,这种内部结构从一次侧看CVT呈容性可有效避免如串级式电压互感器(电磁式互感器一次呈感性)与电源侧开关断口电容结构形成谐振回路防止了谐振过电压出现。
电容分压器(C2)的低压端(N)与地之间可接入载波耦合器(J)它的阻抗值在工频(50Hz)时极小可视为短路,N端在不作载波通讯时必须接地。
为补偿电容分压器(C2)的容性阻抗串入补偿电抗器(L)使CVT在工频下回路中电感和分压电容的等效电容处于谐振中从而减小CVT回路自身的阻抗提高了测量精度和带负荷的能力。
中间变压器(T1)工作在磁化特性线性段输出低电压供给保护与测量设备其低压端(Xt)在设备运行时与接地端短接并禁止开路,阻尼器(R0)起抑制铁磁谐振保护设备绝缘作用它并联在二次绕组(da,dn)中,该绕组提供零序保护电压额定输出100V也称剩余电压绕组用作高压输电线路某相出现单相接地时给保护器零序电压报警。
其余几个绕组可根据准确度分别使用‘0.2’级用作电能计量,‘0.5P’级用作测量及保护电压一用,‘3P’级用作继电保护电压二额,定输出电压都为‘100/√3’V。
500kV东莞站500kV东惠乙线三相CVT设备缺陷发现与原因分析
500kV东莞站500kV东惠乙线三相CVT设备缺陷发现与原因分析针对试验过程中发现CVT介损偏大问题,通过差异化运维要求,每三个月对CVT开展红外测温,分析二次电压趋势,关注红外检测异常发热以及二次电压的增长趋势,并结合停电工作进行更换,避免了电网故障发生;同时,通过对故障CVT解体发现,其C相C13的(由上往下)第1个、第42个、第108个电容单元电容值存在异常情况,接近于零,估算电容偏差应 2.3%左右,与实测电容偏差2.37%相近。
关键字:CVT,介损,差异化运维,电容值,电击穿一、缺陷(故障)概况内容应包括:1、设备缺陷(故障)发生经过2018年08月9日,高压试验班对500kV东莞站500kV东惠乙线CVT进行试验时发现C相CVT介损偏大,其中上节C11介损0.189%,下节C13介损0.187%,C11及C13介损值增量均超出上次测试值的30%以上;另外下节C13的电容为18150pF,铭牌电容为17740pF,电容量偏差2.3%。
其他A、B两相CVT 的介损也有不同程度的增加。
按照变电设备运维策略以及电力设备检修试验规程的要求,对该线路的CVT实施差异化运维,主要采取以下措施:1、每三个月对CVT开展红外测温,分析二次电压趋势,关注红外检测异常发热以及二次电压的增长趋势;2、鉴于东惠乙线CVTC相的电容量增量超过了规程值+2%注意值的要求,按照规程缩短停电试验周期,计划2019年内申请停电进行复测,密切关注电容量与介损的变化。
按照差异化运维策略要求,2019年8月19日开展对500kV东莞站500kV 东惠乙线CVT进行停电复测检查,结果发现500kV东惠乙线CVTA相上节C11、B相中节C12、C相中节C12的介损值超过了规程规定不超过0.2%的标准。
进一步综合分析近三次试验数据,发现B相下节C13、C相上节C11及下节C13的介损值呈现增长趋势,且接近规程的规定值。
综合判断500kV东惠乙线CVT 三相介损不合格。
500kv线路cvt故障处理探析
TECHNOLOGY AND INFORMATION工业与信息化科学与信息化2019年10月下 93500kV线路CVT故障处理探析罗应康广东电网有限责任公司清远供电局 广东 清远 511500摘 要 针对某500kV变电站一例500kV线路复电过程中线路CVT发生电压测量故障后的事故处理,以及将其返厂解体维修后判断得出的故障原因,提出了包括加强运行监测、红外测温、设备验收等缺陷管控措施,要求制造厂加强设备生产质量管理的同时,提高设备运维的要求,有效地保证设备安全稳定运行。
关键词 电容式电压互感器(CVT);故障分析;电磁单元;击穿近年来,CVT 故障时有发生,影响了电力系统的安全稳定运行。
本文以笔者的实际运行经验为基础,分析了一例500kV 线路CVT 复电过程中二次失压故障的主要原因并提出今后的预防措施。
1 事故经过概况500kV 库湾变电站500kV 主接线为3/2接线,每回500kV 线路侧均设一组CVT 。
2018年12月29日凌晨,500kV 库湾站对500kV 库从乙线进行由检修转运行的操作(单送5033边开关,5032中开关不操作)。
00时20分,500kV 库从乙线5033开关成功合闸。
00时27分,监控后台报“500kV 库从乙线PT 计量电压消失”告警,监控后台显示500kV 库从乙线间隔C 相CVT 失压。
经运行人员现场排查500kV 库从乙线间隔CVT 发现:①C 相所有绕组的二次空开均在合闸状态,但测量空开上下侧电压均无压,A 、B 相绕组二次电压测量正常,与后台显示一致,表示二次回路正常;②三相CVT 外观正常,无异响,无漏油,红外测温图谱显示C 相二次接线盒温度比其他两相高8摄氏度。
初步怀疑 CVT 设备内部出现异常,需立即向总调申请停电进一步检查。
03时17分,500kV 库从乙线进行由运行转检修。
500kV 库从乙线C 相CVT 型号:TEMP-500IU ,生产日期为2006年1月30日,投运日期为2011年6月30日(2013年11月返回上海MWB 互感器有限公司进行电容器密封结构改造)。
一起500kV变电站主变高、中压套管介损增长异常的诊断分析
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3 6
6 0 6 0
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H V 9 0 0 1 介损仪 5 O 0 o
目 前. 我公司常用 的介损测量设 备为上海思 创 电气设备 厂生产 的 H V 9  ̄I 型 和济南 泛华 仪 器设备有限公司生产的 A I 一 6 0 0 0 K型仪器 .两种 仪器均是 基于西林 电桥原 理改进 的 自动抗 干扰 介质损耗 测量仪 .介损测量 接线及 方法基 本一 致 。主变高压电容式套管现场均选 用正接法 . 加 1 o k v压测量 以该 5 o o k v变 电站 主变变高套管 介损测量为例 , 其接线如图 1 。 测量 中 . 被测套 管高压 端加压 . 末屏对 地绝 缘, 进入 电桥 . 被 测套管 高压端与该 套管绕 组有 电气连接的其它套管高压端均可靠短 接 . 与其绕 组无 电气连接的其它套管 高压端 均短接后接地 . 非被测套管末屏均接地 , 变压器外 壳、 铁芯 、 夹件 均接地
中套管
2 0 0 9 — 1 0 — 2 4 2 0 l I - 0 3 - l 1 2 0 0 2年出厂值
0 3 5
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l 2 . 9 % 4 3 2 . 0
0 . 4 7 0 . 4 8
0 . 3 5 8 O . 4 2
3 4 . 2 % 4 3 1 . 4 5 1 5
1 异 常数 据
某5 0 0 k V变电站 # 5 主变在近两次预试 中发现其 A 、 B相 高、 中压 图 1 测量接线圈 套管介损虽在预试标准允许值 ( 2 2 0 k V 、 5 0 o k v ≤0 . 8 %, l l O k V <1  ̄ %) , 但 介损 明显 增长 , 增 长率均 超过 3 0 %, 相对 出厂值也 均超过 3 0 %, 电 2 主变及套管基本情况 容量无 明显 变化 , 末屏绝缘电阻正常 , 红外检测正常 。 套管介损及历史 该5 0 0 k V变 电站 # 5 主变变高 、 变 中均为瑞典 A B B生产 的油纸电 测量 数据见表 1 。 容式套 管 ,套管结构 由内向外依次 为导电杆 、 电 表 1 介损测量数据 容芯子 、 瓷套外绝缘 和安装 法兰 . 设 备历史 运行 好, 未 发生过缺陷及故 障。主变套 管信息 设备 试验 日期 介 损, % 介损增 电容 温 湿度% 测试仪器 末屏绝 情况 良 。 长率 量, p F 度℃ 缘M n 如表 2
马寺变500kV CVT缺陷分析
i aa c .h o g ed a n s swef dt a alh otg rn f r r a eq ai ds g rme t si ln eT r u h t ig o e n t lt ev l eta some v u l mb h i h a h  ̄ if u e n . i
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发 现 该 站 所有 5 0 V C T 均 存 在 质 量 问题 。本 文 分 析 了缺 陷 原 因 。 对 暴 露 的 问题 提 出 了对 策 。 0k V 针 关 键 词 :0 k VT 缺 陷 50 V C 中图 分 类 号 : M 5 T 4 12 . 对 策 文 献 标识 码 : B 文 章编 号 : (0 6 一 4 0 7 0 X 2 0 )0— 3— 3
T eat l n lz s h a o n ie ec u tr e sr . h r cea ay e er s na dgv st o ne i t e h m aue k ywo d 5 0 V e rs: 0 k CVT; thp rl l o n cinc p ctr;h au etn s c aal n e t a a i s teme sr 6 wi ec o o a
又 突然降低 。经 河南 电力试 验研究 院与送 变 电公 司
500kv变电站主变高、中压套管介损异常的诊断与分析
500kv变电站主变高、中压套管介损异常的诊断与分析摘要:文章以500kv变电站主变高、中压套管介损常见故障问题作为研究对象进行分析,并提出相应的处理方案与措施。
通过实际的工作案例,对故障及其处理方法在实际工作过程中的应用进行分析,希望通过文章相关的论述能够为今后500kv 变电站主变高、中压套管故障问题的检修与处理提供一些思考与帮助。
关键词:500kv变电站;主变高;中压套管;介损异常;诊断;分析1 前言在500kv变电站正常运作的过程中,变压器占据着非常重要的地位,是变电站核心设备之一,其对电能的输配具有非常直接的影响作用。
由于变压器的结构较为复杂,再加之组成元件较多,若是其中任何一个部件出现异常都可能导致变压器不能正常工作,进而影响到整个电力系统出现运行故障,而在变压器常见问题当中,因主变高、中压套管而引起的问题比较频繁。
2 主变高、中压套管的作用在主变压器中,套管占据着不可取代的地位。
它的主要作用就是将变压器中的高压引线与低压引线同时引到油箱的外部,不但要作为引线起到对地绝缘的作用,还要担负固定引线的责任。
在主变压器运行的过程中,套管作为载流元件而存在,因其长时间有负载电流通过,所以若是变压器的外部出现短路故障,就会有短路电流通过。
因此,对于主变高、中压套管提出以下要求:首先,其必须要满足机械强度以及电器前度的要求;其次,其必须要具备优良的热稳定性,在出现短路现象时,能够承受因短路产生的瞬时过热;第三,要求其外形要小、质量要轻、具有良好的密封性与通用性,并且要便于维修检查。
3 主变高、中压套管在设备运行中容易出现的故障问题及原因分析在主变压器运作过程中,其套管很少出现大的问题,但是,一旦出现问题,不论大小,都会对主变压器造成严重的影响。
其中容易产生的故障问题包括压力释放动作喷油、主变跳闸、套管的介质损耗数据出现异常现象。
下面结合某变压器的实际情况,对差动保护现象进行细致的分析。
3.1 主要情况(见表1)3.2 情况分析1)电气量保护方面:从该主变的差动保护以及高后备保护的相关故障可以发现:在忽略了故障电流的情况下,该主变的高压侧B相产生了较大的电流,高压侧的电压出现了明显下降的现象,并且高压侧的零序电压明显上升。
500kV电容式电压互感器精度超差分析及处理
500kV电容式电压互感器精度超差分析及处理电容式电压互感器(CVT)是一种由串联电容器分压,再经电磁式互感器降压和隔离,可用于保护、同期、计量和电力载波的电压互感器。
电容式电压互感器主要由电容分压器和电磁单元组成,如图1所示。
电容分压器由瓷套和装在其中的若干串联电抗器组成,瓷套内充满保持0.1MPa正压的绝缘油,并用钢制波纹管平衡不同环境以保持油压。
电磁单元由装在密封油箱内的变压器、补偿电抗器、避雷器和阻尼装置组成。
一次绕组分主绕组和调节绕组,一次侧和一次绕组之间串联一个低损耗电抗器。
由于电容式电压互感器的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振,因此在二次绕组上跨接一个由电阻和电抗器组成的阻尼装置来抑制谐振。
电容式电压互感器与电磁式电压互感器相比,具有冲击绝缘强度高、制造简单、重量轻、体积小、成本低、运行可靠等优点[1]。
1 精度超差发现过程华东某抽水蓄能电站通过两回出线接入华东500kV系统主干网,每相500kV出线安装1台西安西电电力电容器有限责任公司生产的TYD500/√3-0.005H型电容式电压互感器。
自2011年投产以来,该电站6台500kV电容式电压互感器运行情况良好,未出现漏油、裂纹、温度高等异常现象,各项试验数据均正常。
投产前试验数据见表1,其中f是压差,δ是角差。
2015年经华东电力试验研究院有限公司对电站的6台电容式电压互感器进行准确度试验,试验过程中发现电站的5台TYD500/√3-0.005H型电容式电压互感器均存在不同程度的超差现象。
试验数据见表2。
对比2011年投产前与2015年实验数据,可发现测试值整体正向偏移,但偏移量不大。
2 精度超差原因分析查阅相关资料及设备说明书可知,导致电容式电压互感器准确度发生变化的原因主要有温度、电源频率、运行时间、实验仪器以及高压引线的角度等,排除以上因素的等影响,且根据测算,若高压电容C1一个元件变化量被击穿,引起的误差偏移量为正偏5%,因此判断导致正向偏移量不大的原因,不可能是电容元件击穿[2]。
一起500kV断路器均压电容介损超标问题的分析
一起500kV断路器均压电容介损超标问题的分析摘要:某500kV变电站500kV断路器断口均压电容在现场10kV电压下介损超标,通过分析断口均压电容的特性,并在现场排除各种干扰,将其进行高电压介损试验。
试验结果表明由于卡登效应的影响,在10kV电压下测得的介损值远高于实际电压下的介损值。
高电压介损试验可以消除卡登效应的影响,能更真实的反映断口均压电容在运行状况下的介损情况。
关键词:均压电容,介损超标,断路器电气试验引言500kV断路器一般由两个以上的断口构成,为了使各断口间的电压均匀分布,改善断路器的开断能力,断口间通常加装并联均压电容器。
在开断近区故障时,电容可以降低断口高频恢复电压上升限度,避免在断口开断后因电压分布不均匀而造成损坏。
断路器断口均压电容器通常采用瓷套外壳,元件全部串联,内部带补偿浸渍剂以及随运行温度变化而体积变化的金属波纹管。
其材料、工艺及质量与其它电容器基本相同。
介质损耗因数tanδ是反映高压断路器断口间并联均压电容(以下简称均压电容)绝缘性能的一项重要指标,在现场预试工作中,通过测量介损值的大小来判断均压电容的整体受潮、劣化变质等缺陷。
由于试验现场存在强磁场、感应电等条件干扰,使断路器均压电容可能出现在10kV试验电压下介损值tanδ偏大,不能真实反映设备的绝缘状态。
1现场例行试验数据分析2017年11月4日,某局变电所一次检修班对所辖桂林站500kV桂山甲线间隔5043断路器均压电容进行试验时,发现5043断路器B相均压电容10kV下介损值均超过《电力设备检修试验规程》(Q/CSG1206007-2017)所规定:断路器断口间并联电容如采用油纸绝缘,10kV试验电压下tanδ不大于0.5%的注意值。
现场采用高空车进行接线,对断口均压电容金属连接部分、瓷瓶进行清洁、擦拭,确保试验接线夹接触良好,排除过渡电阻、污秽、温度、湿度等因素对试验数据的影响,试验过程中尽可能排除感应电干扰,多次进行试验,得出数据进行对比分析。
两例500 kV CVT 异常分析及日常运行监视探讨
两例500 kV CVT 异常分析及日常运行监视探讨代英俊【摘要】对500 kV叙府变电站两例500 kV线路电容式电压互感器( CVT)的电容量及介损异常增长原因进行分析,分析得出CVT内部元件击穿导致电容量及介损异常增长。
通过返厂对故障CVT进行试验及解体检查,证明了由于原材料及制造工艺水平导致了CVT内部电容元件击穿。
最后对500 kV CVT出厂试验、例行试验及日常运维监视进行了探讨。
%The causes for the abnormal growth in capacitance and dielectric loss of capacitor voltage transformer ( CVT) in two 500 kV transmission lines at 500 kV Xufu substation are analyzed , and the analysis shows that the abnormal growth in capaci-tance and dielectric loss are due to the breakdown of internal components in CVT .Through the testing and disassembling in-spection on the fault CVT which is returned to the factory , it is proved that the breakdown of internal capacitance components in CVT is caused by raw materials and manufacturing process .Finally, the routine test,daily operation and monitoring for 500 kV CTV are discussed .【期刊名称】《四川电力技术》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】4页(P32-35)【关键词】电容式电压互感器(CVT);介损;电容量;击穿【作者】代英俊【作者单位】国网四川省电力公司检修公司自贡运维分部,四川自贡 643010【正文语种】中文【中图分类】TM4510 引言相比传统电磁式电压互感器(TV),电容式电压互感器(CVT)由于结构简单,造价低等特点广泛运用于110kV及以上电网系统。
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低碳技术LOW CARBON WORLD 2017/12 500k V文流CVT高电压介损诊断对比分析刘利宾(国网四川省电力公司检修公司,四川成都610000)【摘要】本文基于一次500kV C V T耦合电容器高压介损试验案例,对部分电容元件的绝缘缺陷这一类导致电容实测值增大的故障进行了更加深入的分析,对两个故障耦合电容器介损和电容量测得值在试验电压从10〜96kV左右的上升过程中不同的变化趋势进行了分析、对比。
并 形成典型案例手册,对以后CVT试验过程中干扰因素进行排除,对设备真实状态进行科学准确评估判断。
【关键词】电容式电压互感器;故障;绝缘缺陷;介损;电容元件【中图分类号】TM83 【文献标识码】A【文章编号】2095-2066(2017)36-0136-02引言500k V电容式电压互感器(CVT)主要由两部分组成,即电容分压器和电磁单元,对于500k V C V T的电容分压器而言,根据状态检修规程的要求,必须在例行试验中进行介损和电容值的测量,以判断耦合电容器是否受潮以及电容元件是否击穿|_。
近年来,在全国电网系统中,时常发生C V T二次电压异常升高的故障,产生的原因正是500k V C V T电容分压器中高压电容C,有部分电容元件被击穿导致而本文基于一次500k V C V T耦合电容器高压介损试验案例,对部分电容元件的绝缘缺陷这一类导致电容实测值增大的故障进行了更加深入的探讨分析。
1500k V C V T高压介损诊断试验案例1.1缺陷的发现2014年2月,某500k V变电站内某500k V C V T进行状态检修例行试验中发现,该500k V C V T的高压电容C,有两只耦合电容器介损和电容测得值超标,其故障耦合电容器状态检修例行试验结果如表1。
表1故障电容器状态检修例行试验结果耦合电容器介质损耗因素LgS%电容量(nF)实测出厂实测出厂互差(%)甲0.2840.07815.2914.48 5.60乙0.1070.08114.9614.50 3.10技术标准LgS%臆0.25电容量初值差不超过(±2%)可以看出,这两只耦合电容器的电容量初值差均超过国家电网《输变电设备状态检修试验规程》所要求的±2%的警示值,介损测得值也超过0.25%的规程要求。
有的人力、设备等资源通过临时加强值班等措施可以足够应对应急期间增加的配网故障处理业务的集约化配网调度机构来说,可采用这种应急处置机制。
(2)调度权临时下放机制对于应急期间以现有的人力、设备等资源通过加强值班等措施仍无法应对增加的配网故障处理业务的集约化配网调度机构来说,应采用应急期间调度权临时下放至配网线路运行单位的工作机制,配网调度管理实行“常规集中,应急分散”的原则。
应急期间调度权临时下放至线路运行单位,调度业务指挥流程发生了较大的变化,在线路运行单位层面将可能产生新调度运行风险,因此采用此种配网调度应急处置机制需在地区供电局层面充分谋划、不断完善应急处置调度权下放规范;明确配网线路设备调度权临时下放范围和启动条件;明 确了配网线路调度权下放后责任主体;加强下级单位调度权临时负责人员资质培训,确保配网线路调度权临时负责人具备良好的调度技能;及时更新各地区配网图,确保配网线路调1.2高压介损诊断试验及结果在发现该500k V C V T的这两只耦合电容器电容量初值差超过警示值后,高压试验人员决定对两只电容量初值差超标的耦合电容器进行高压介损诊断试验。
此次高压介损试验采用谐振方式升压,电桥可自动找谐振点,完成升、降压测量。
测量结果如表2〜3。
表2耦合电容器甲高压介损诊断试验结果试验方法正接线自动多点升压试验频率自动调谐介损已换算到50Hz序号电压(kV)频率(Hz)电容(pF)介损(%)019.7949.515280+0.2650218.9949.515280+0.2570328.4849.515280+0.2420437.4949.615280+0.2330546.2949.615280+0.2210655.4249.815280+0.2140764.6849.715280+0.1550873.5649.715290+0.0820982.0949.715460+0.0761095.9649.715470+0.065从表2〜3可以看出,随着试验电压从状态检修例行试验的10k V左右增加96k V左右(也就是耦合电容器在带电运行条件下所实际承受的高电压),耦合电容器曱实测电容量从15.28n F增大到了15.47n F,初值差从 5.6%增加到了6.84%,介损实测值从0.265%降低到了0.065%。
而耦合电容器乙随着试验电压从10k V升高到99kV,实测电容量和介损值几乎没有发生任何变化。
在试验电压不断升高过程中的耦合电容器度权临时负责人掌握最新的配网运行信息。
参考文献[1] 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001- 2015).[2] 《中国南方电网有限责任公司应急管理规定》(Q/CSG 2 10 0032014).[3] 《中国南方电网电力调度管理规程》(Q/CSG212045-2011).[4] 《广东电力系统调度规程(修订)》(Q/CSG-GPG2 12 001-2011).[5] 《广东电网公司电气操作导则实施细则》(S.00.00.05/PM.0500.0087).[6] 《广东电网公司配网调度运行操作管理规定》(Q/CSG-G PG212 003-2012).收稿日期:2017-9-22作者简介:梁升洪(1983-),男,工程师,本科,主要从事配电网电力调度工作。
136LOW CARBON WORLD 2017/12低碳技术表3耦合电容器乙高压介损诊断试验结果试验方法正接线自动多点升压试验频率固定单频介损已换算到50Hz序号电压(kV)频率(Hz)电容(pF)介损(%)0110.0652.014950+0.0980219.4352.014950+0.0910328.9252.014950+0.0890438.0352.014950+0.0850547.6252.014950+0.0820657.0552.014950+0.0790766.2952.014960+0.0800875.9852.014960+0.0820985.1152.014960+0.0851099.4752.014950+0.087曱实测电容值和介损值显著的变化趋势和耦合电容器乙测得值的几乎没有任何变化,这二者之间构成了鲜明的对比。
2对该案例的分析这两只耦合电容器产生缺陷的原因必然不是受潮引起的贯穿性放电通道,而是部分电容元件的绝缘缺陷引起的非贯穿性故障,否则介损值和电容量初值差超标会更加显著和严重。
文献「7]介绍和分析了由部分电容元件击穿导致500kV C V T电容分压器单元的耦合电容器介损和电容测得值超标的一起案例。
在这个案例中,故障耦合电容器的电容量出厂值为18.15n F。
将试验电压从2k V逐渐升高到81kV,再将试验电压从81k V降低到10kV,在这个升压和降压过程中,其介损和电容量测得值如表4。
该耦合电容器在81k V测试电压下电容量初值差达到了4.18%,解体发现有在耦合电容器的130个电容元件中有5个电容元件被击穿「7|。
表4某电容器甲介损及电容量试验结果试验电压(kV)介损测得值(%)电容量(nF)电容量初值差(%)20.32718.51 1.98100.18418.47 1.76810.04918.91 4.18100.04918.91 4.18通过类似文献「7]的计算方法,可以计算出耦合电容器曱和乙的完好电容元件和损坏元件各自所占的比例。
在10k V测 试电压下,耦合电容器曱的电容量初值差达到了5.6%。
计算得知,该耦合电容器的电容元件中有94.7%完好,有5.3%已被击穿损坏。
在96k V测试电压下,耦合电容器曱的电容量初值差达到了 6.84%。
计算得知,该耦合电容器的电容元件中有93.6%完好,有6.4%已被击穿损坏。
也就是说,从10~96kV,击穿元件占全部元件的比例从5.3%增加到了6.4%,这部分增加的击穿元件占全部损坏元件的17.2%。
在10k V和99k V的测试电压下,耦合电容器乙的电容量初值差均为3.1%,计算得知,在这两种测试电压下,该耦合电容器的电容元件中有97.0%完好,有3.0%已被击穿损坏,在这个升压过程中没有击穿元件的增量。
文献「7]中的故障耦合电容器介损测得值随着试验电压增加显著下降,而电容量初值差从10k V测试电压下的1.76%增大到了81k V测试电压下的4.18%。
可见,耦合电容器曱与文献「7]中的故障耦合电容器,二者的高压介损测试结果完全呈现出相似的趋势。
利用文献「7]中的分析方法可知,在状态检修例行试验所加的10k V测试电压下,所有损坏元件里至少有17.2%没有被完全击穿,这使得10k V测试电压下的介损值很大,而到了96k V测试电压下,这部分元件已完全击穿并导通,因而测得的介损值大大下降,电容量初值差有所增加。
耦合电容器乙随着试验电压从10k V升高到99kV,实测电容量和介损值几乎没有发生任何变化。
这说明该耦合电容器这3%的损坏元件在高压介损诊断前就已被完全击穿导通,在升压过程中没有任何击穿元件的增量。
3耦合电容器甲和乙试验结果的对比、分析在试验电压从10~96k V左右的上升过程中,耦合电容器曱和乙的电容量和介损测得值呈现出了完全不同的变化趋势。
耦合电容器曱有部分损害元件没有被完全击穿导通,而呈现出电阻状态,这使得升压过程中发生了击穿导通元件的增量。
耦合电容器乙所有损坏元件都已被完全击穿导通。
正是这种差别导致了不同的介损和电容测试结果和变化趋势:在10k V测试电压下,耦合电容器曱介损较大,乙的介损较小曰随着试验电压升高,曱的电容量初值差明显变大,而介损测得值显著变小,乙的电容量初值差不发生任何变化,介损虽有所减小,但下降的幅度远远小于曱。
4结束语本文对某500kV C V T电容分压器的两个故障耦合电容器进行了高压介损诊断,对它们介损和电容量测得值在试验电压从10~96k V左右的上升过程中不同的变化趋势进行了分析、对比。
通过本文的试验分析与研究可以得出以下结论:(1) C V T电容器中的松弛极化损耗、贯穿电导损耗以及带电粒子的振荡是损耗产生的重要原因;低电压下带电粒子随电压升高的产生,消亡以及运动规律是介质损耗变化的主要原因。
(2)由试验和理论分析得出:在较低电压下C V T的介损随试验电压的升高而增加而在试验电压高的一定范围内,介损数值不会再有明显变化。