高炉冲渣水余热回收利用
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高炉冲渣水余热回收利用
杨中国
【摘要】山钢股份莱芜分公司炼铁厂老区高炉冲渣水余热未有效利用,通过取水、换热、利用、返回等流程改造,最终实现渣池余热利用,降低区域蒸汽消耗.
【期刊名称】《山西冶金》
【年(卷),期】2017(040)003
【总页数】2页(P59-60)
【关键词】余热回收;岗位采暖;蒸汽消耗
【作者】杨中国
【作者单位】山钢股份莱芜分公司炼铁厂,山东莱芜271104
【正文语种】中文
【中图分类】TK115
山钢股份莱芜分公司(以下简称分公司)炼铁厂老区主要包括6座高炉和4座配
套烧结机,冬季采暖主要依托外部采购蒸汽和老区烧结机余热,冬季采暖蒸汽成本每年高达650万元。
分公司炼铁厂老区共4座高炉,其中3号高炉为图拉法工艺,1号、2号、4号高炉为水冲渣工艺,3座高炉共用1座渣池,池容积为6 000
m3。
每小时的循环量约为7 800 m3/h。
每座高炉的循环水量为2 500 m3/h,
每座高炉水泵运行方式为2用1备。
3座高炉日均产量约为8 000 t,渣比350~450 kg/t。
水渣温度1 400℃,高炉冲渣循环水温80~100℃,热源丰富,有必
要对此部分热源进行回收利用于冬季岗位采暖。
经统计,分公司炼铁厂老区采暖面积共计:40 784 m2,其中老区炼铁采暖面积:18 435 m2,二竖及二区原料采暖面积:17 945 m2,其他单位:4 404 m2。
分公司炼铁厂老区2015年岗位采暖消耗蒸汽19.04万GJ,消耗蒸汽成本761.23万元,造成较大成本压力,二区高炉渣池余热已使用三年,效果较好,老区渣池余热现白白浪费,在当前钢铁形势紧张,有必要对老区渣池余热利用,以降低老区蒸汽消耗。
高炉冲渣水余热回收利用技术比较成熟,二区高炉在2012年即已进行余热利用,作为二区高炉、60万吨t球团、二区烧结等岗位采暖热源,使用三年来,效果良好,老区高炉按二区高炉先例进行余热利用是完全可行的。
1)在4号冲渣泵房水池南侧有一梯形空地,高18 m,两侧长度15 m、18 m,
可利用作为换热水池砌筑及换热设备安装场地(定位图详见图1),渣池余热利用采暖系统采用闭式系统。
2)利用老区高炉高炉冲渣水池,不影响主体生产工艺,单独从渣池进行取水,换热完成后渣水直接回渣池。
最高温度约80℃的高炉冲渣澄清水经渣泵提升,送至
高效纤维束过滤器过滤,过滤后的冲渣水作为一次水进入高效板式换热器换热,换热器后的二次水(洁净的自来水)用于采暖,温度约65℃。
采暖水经换热器后经
采暖循环水泵加压后,由管道送至各用点(高炉区域、二区原料、二竖区域岗位)采暖,采暖供水压力为0.65 MPa。
采暖回水余压0.45 MPa,回水温度约50℃,再返回板式换热器与一次水进行换热,循环使用。
冲渣水循环系统流程(见下页图2和图3):
渣水水池→透平式自吸渣浆泵→渣水供水管道→渣水换热器→冲渣水回水管道→渣水池。
项目投用后,老区炼铁、老区原料、二区原料生活用汽全部改为水暖,年节约生活蒸汽热量12.76 万GJ,节约蒸汽成本510.59万元(详见表1)。
该项目实施后,不仅能有效利用冲渣水余热,促进企业节能减排的发展,同时降低有效降低老区渣池水温,导致渣池表面水蒸汽大大降低。
无论是对行车操作人员、运输部机车运行还是对过往行人、车辆的安全都将起到保护作用。