提高开井时率夯实油井稳产基础
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提高开井时率夯实油井稳产基础
摘要:本文针对所管油田实际,就如何有效的提高开井时率、控制自然递减,进行了有效地实践和管理创新,实施了“三化”管理,取得了一定的成效。
关键词:三化管理开井时率老区稳产
1、背景条件及选题依据
我队是一个开发30年的老油田,经过长期的高速强采,采出程度高,综合含水高,剩余油采油速度高,由于“三高”的矛盾,造成我队油井挖潜余地小,措施的难度大。
在不断精雕细刻充分挖掘老油田潜力的同时,如何提高开井时率,是我们实现稳产的基础,因此我队分别从油藏管理、井筒管理、地面管理三个方面出发,实施“三化”管理,多措并举,综合控制,有效的提高了开井时率,控制了自然递减,取得了明显的经济效益。
经过分析,我们认为,开井时率影响因素主要有以下原因:
1.1地下原因:
(1)措施有效率低,措施增油不能够有力弥补产量的递减
(2)中低含水层抽改电、下大泵提液等强化措施加剧递减
为了上产需要,对一些含水较低的抽油机井下电泵提液,这些强化措施实施后,在短期内增油效果明显,但由于电泵强采后含水上升幅度加大,使得日产油量递减幅度加大,既影响了采收率,又加剧了递减。
1.2井筒原因:
(1)老井多、井况差,致使作业返工甚至交大修的井多
开发多年,由于套管漏失、破裂等井况原因,造成作业返工、更改措施,使油井无法正常生产,甚至交大修。
2011年共有4口,这些井累计影响产能25.9吨。
由于作业监督问题造成的返工井2013上半年共2口4井次,累计影响产能23.6吨。
(2)生产参数不合理
由于产量的需求,我们队油井44的泵较多,且生产参数高,冲次4次的居多,还有冲次4次的。
虽然暂时提升了液量和产量,但也造成了管、杆负荷变化频繁,加之斜井多,造成管杆普遍偏磨。
(3)多年的高速强采,普遍存在出砂现象
2012上半年共4口井由于出砂躺井上作,由于出砂造成停井占产约40天,影响产量18吨。
1.2、地面原因
(1)管网方面
由于我队油井普遍高含水,且矿化度高,存在地面管线结垢现象,这就导致:管线腐蚀严重、回压高、易穿孔。
2012上半年全年我队各类集、输油管线累计穿孔13次,占产时间89小时,影响产量49吨。
(2)设备方面
由于我队投产时间长,抽油机存在超期服役的问题。
全队36台抽油机中,就有28台使用15年以上。
(3)电路方面
我队共管辖着大小7条线路,2012上半年因变压器烧、零壳松、烧、控制柜坏、电机烧等因素造成的停井为12井次,时间约13小时,影响产量47吨。
(4)综合治理方面
由于管辖油区临近村庄,随着原油价格的不断上涨,我队还存在着不法分子盗窃、破坏等综合治理对自然递减的影响因素。
这主要表现在:不法分子对低含水油井破坏井口、盗窃套管油等。
这些因素,一方面直接造成原油损失,另一方面整改问题、恢复油井正常生产,间接造成原油损失。
据统计,2012上半年不法分子在我油区大小破坏行为18井次,间接、直接影响产量约21吨。
由于以上因素,13上半年我队开井时率为98%,造成原油损失100吨。
因此,2013下半年如何采取有效的管理手段,提高开井时率,是我们稳产基础和增产增效主要控制点。
2、措施实施及所取得的成绩
2.1实施油藏管理“三细化”夯实用经管理基础
a细化油藏描述
我们本着产量与效益结合、长远与当前结合的原则,按油藏管理的要求,对油井进行经济产量评价,油田开发由生产管理逐步向油藏管理转变,逐步形成了断块油藏剩余油研究模式,提高了措施的成功率。
b细化资料录取
我们制定了严格的资料录取制度,重点井、大头井承包到队干部头上,由队干部亲自录取资料。
一般井由班组人员负责录取,资料室人员每周搞一次计量调查,对资料的录取情况进行监督。
c细化油水井分析
建立三级分析制,实施产量预警分析。
把资料员的职能向资料分析员进行转变。
建立了班组资料员、队分析员、技术员三级分析制度。
对液量波动大于5%、含水波动大于1%的井,班组资料员要进行初步分析,随时上报队分析员;队分析员要重新落实量化资料,通过单井的日分析、旬分析制出群众性挖潜措施,同时根据单井生产情况,提出单井管理措施上报技术员;
2.2实施井筒管理“三优化”,从技术上把关,提高开井时率
一是优化工艺参数,加强管杆偏磨井的治理
加密电流测试,平衡调整,保证平衡率80%以上,2012年4-6月调整平衡9井次;这两项措施由两名副队长负责控制。
二是优化培养长寿井措施,由提液增油向控液稳油转变
我们把优化井筒技术管理,延长检泵周期,培养长寿井作为井筒管理的目标。
专门由一名副队长负责这项工作,加强井筒管理。
我们适时的转变方法,将提液增油向培养长寿井,稳液稳油转变。
2.3实施地面管理“三强化”,从管理上提高开井时率
一是强化地面管网、电网、设备的管理
针对管网结垢严重、腐蚀严重、频繁穿孔,影响开井时率,我们主要从下面两方面入手解决问题;
A现场新措施、新工艺的应用
主要有“外输线双流程工艺”、“管线防垢清垢工艺”、“自制特殊堵漏工具”。
B技术、资料管理新措施
有“建立管线使用台帐”、“建立管线穿孔预案”、“加强职工岗位培训”
实现:各站外输线可以交互使用、站与站之间分流降压、不停井更换管线、
不停井清垢、高效处理管线穿孔。
另外,我们还强化电网的管理,同水电汛大队建立互联活动卡,互相交流信息,做到早发现、早处理线路问题,避免因线路隐患造成突发停井,达到“有备而战”,减少产量损失。
到目前为止,共处理8井次,占产4小时,累计影响产量11吨。
未发生一起因线路问题造成停井。
二是强化作业井监督工作
我们专门成立作业监督班,一改过去的重点监督到现在的全过程监督,做到“全部工序有人盯、重点工序干部盯”,优化了施工工序、减少了作业占产时间、降低了无功低效井井次。
2012年6-9月不但没有出现工序返工井,还因为提供情况及时、真实,及时更改设计,避免了3口井重复施工作业,挽回经济损失9万余元。
另外,结合我队部分油井地处田庄村村内,上作井夜间村民不让施工、工农关系复杂,我们积极协调,不分白昼保作业施工、处理工农关系38次,减少作业占产时间,尽快开作。
我们还牢固树立“综合治理也是增效点”的思想,加大油区的治理力度。
通过上井口防盗箱、加单流阀、实施夜间挂牌制、夜班人员和队值班干部交叉巡逻等方法,减少了破坏事件的发生,降低了损失。
6-9月份因不法分子破坏等综合治理因素影响的井次比去年同期减少14井次,产量损失减少了19吨。
3、几点认识:
3.1完成产量要多措并举,不能单纯依靠措施。
原油生产任务的完成是一项综合性的系统工程,有地层因素、井筒因素,也有人为因素和主观因素,因此,要多种措施一起上,不能仅局限于措施增油,而忽视了其它因素的控制。
3.2要抓主要矛盾。
制约原油生产的矛盾很多,不能胡子眉毛一把抓,而要结合本队实际,抓住主要矛盾,采取积极措施,这样才能找出关键点。