焦炉烟气脱硫脱硝月总结
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焦炉烟气脱硫脱硝月总结
改造前的总结:
1、各取气口进行扩孔,尤其4炉。
2、催化剂层堵塞严重,用压缩空气对其进行清理。
3、喷氨管有堵塞现象,隔离仓室进行清理。
4、脱硝塔进口烟道进行清理。
5、液氨站氨气缓冲罐压力提高至0.6MPa,原来0.2MPa。
方法:利用氨热器将液氨储罐压力提高至0.8MPa,液氨蒸发器设定压力0.7MPa。
根据现场调试及操作情况,现做出如下总结,主要用于排查系统问题、避免操作失误;
一、脱硫溶液密度控制在1035~1040Kg/h,
入口SO2约100mg/Nm³时,喷浆量1t/h;
入口SO2约150mg/Nm³时,喷浆量1.5t/h;
入口SO2约200mg/Nm³时,喷浆量2t/h;
若密度在1015~1020,以上入口工况情况下,喷浆量加倍,每周两次(周三、周日)用手持式密度计校核密度计。
二、开启泵等设备时,观察所在管路密度、压力、温度、流量等变化,可以判断是否有介质通过管路及仪表是否准确,以便及时处理问题。
三、若二次冷却水管道堵塞,则会影响对雾化器一次冷却水的降温效果;夏天中午,一次冷却水温度过高,无法降温时,可以采用边加冷水,边排热水的方式降温(一次冷却水温过高也可以通过此方式解决),也可以加轴流风机吹一次冷却水箱。
四、喷吹改为一天24小时不间断喷吹,改变喷吹时间间隔,一般在200S~300S之间调节,保证脱硝塔进出口阻力在正常范围内波动(800~1500Pa),若压力过高,则用U型管检查各个
仓室除尘段、脱硝段各催化剂层阻力,根据各个仓室之间阻力比较堵塞情况,及时清理布袋、脱硝段孔板、催化剂等可能堵塞的地方。
若布袋阻力过高,也可能是脉冲阀故障、气包前压缩空气管道阀门未开启导致,脉冲阀故障通过点动喷吹,现场排查的原因找出。
五、由于两套系统喷氨管道距离有差异,开启喷氨时,全开一号系统喷氨调节阀,二号系统喷氨调节阀开度由小到大调节,直到两套系统同时达标,若出口指标过低,可以通过适当减少相应喷氨调节阀调节。
通过稀释风系统阻力变化,判断喷氨管堵塞情况。
六、输灰系统开启顺序:先开斗提机,再开集合刮板机,然后开左右侧刮板机,最后再开启气动排灰阀,开启时间间隔为10分钟,注意开启后观察设备等是否已运行;
输灰系统关闭顺序:先关气动排灰阀,再关左右侧刮板机,然后关集合刮板机,最后再关斗提机,关闭时间间隔为30分钟。
以上有连锁,可以设置时间间隔,但是需要注意观察设备是否起闭,避免由于设备故障导致积灰、堵灰。
七、每天凌晨4点、中午12点开启自动排灰,上午7点、下午3点人工检查自动排灰情况(通过灰斗负压口检查负压)、气动阀动作情况,若自动排灰情况不好,则人工排灰,若气动阀有故障,及时处理。
八、每1~2个月,根据系统压力和指标变化情况,组织人员检查布袋掉袋情况,脱硝段孔板、喷氨管等积灰堵塞情况。
九、出口指标波动时,注意是否是入口指标有波动导致喷氨量、脱硫剂量不足,还是氨区、浆液制备有故障。