科堡龙门铣故障检修

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2 原滚珠 丝杆 的拆卸
拆除 W1 轴下部护板 , 将其 上部护板拉至顶
部 , 电机 上部 的钢板 攻 M 0的螺纹 ( 了起 吊 电 在 2 为 机, 减速机 及滚珠 丝杆 )松开 电机制 动 , 电机 , , 把 减
速 机拆除 ; 用软带 把丝杆 固定好 , 拆除 固定在横 梁 ( 下转第 6 ) 7页
丝杆及螺 母 内的滚道 , 弹子磨 损相பைடு நூலகம்当严重 。经分析
很 大 的原 因是 由于丝杆 润滑油 的流量 偏小造成 的。 在这 种情况 下如 果 不对 其 进行 更 换 而继 续使 用 的
高度为 5m。利用 加 装 各 种 附件 铣 头 实 现 任 意角
度 的铣 , , , 镗 钻 攻丝 等加工 , 意三 轴数控 联动 , 任 使 得该机 床具有 高精 密加工 能力 。 经过 3年多 的高负荷 连续运 行 , 科堡 机床 在正
据 W1轴 和 W2轴 的光 栅 尺 实 际检 测 值 对 西 门子
Wl W2轴 的相 对位 置在滚珠 丝杆 拆 除后保 持不 和
变。
80 4D中的参 数 300进行 调整 , Wl W2为例 , 49 以 > 具体 方法如 下 :
W2 :W2 ( —w2 / ’ +3 Wl )4
故 障检 修 工 作 总 结 了方 法 , 开拓 了思 路 。
关键词 : 铣; 误差; 龙门 报警; 光栅尺 检测; W轴滚 珠丝杆; 润滑
中图分 类号 : G 4 文献标识 码 : 文章 编号 :62— 94 2 1 ) 一O6 0 T 52 B 17 9 9 (0 0 增 0 4— 1 P w r e 60 G—S o e Te 50A 2型 数控 龙 门镗铣 床 是 我 公 司从 德 国瓦德 里希 . 堡公 司引进 的大 型数控 科 在调 整过程 中尽可 能对 W2轴 的参 数进行 调试 ) 。 经此调整 后上 述 报 警 消除 , 床运 行 正 常 , 机 但 究竟 是什么原 因导致 了上述 故 障的发生 呢 , 矛头 直 接指 向了 W 轴 的滚 珠丝 杆 和螺 母 。于 是 对 w 轴 的滚珠丝 杆和 螺母进行 了检查 , 发现 W1 的滚珠 轴
l 横梁 的支撑
首先在工 作 台两端 分 别放 置 一 个 高 18I左 . I T 右 的支撑架 , 在支撑 架上放 置 10t 0 千斤 顶 , 把横 梁
移动至合 适 位 置 用 千 斤 顶 把 横 梁 顶 住 , 量保 证 尽
过 0 1r 否则机 床报警 。而此 时 W1 和 W2 .5 m, a 轴 轴 的光 栅尺实 际检 测值 已差将 近 l m。于 是决 定 根 m
第 2 增 刊 o卷
21年 1 0O 1月
安 徽 冶 金 科 技 职 业 学 院 学 报
Ju lo n u oainlC l g fMea ug n e t lg o ma fA h iV c t a o eeo tlrya dT e o y o l l mo
V0 . O 12 No v.2 O 01
话, 不仅机床 会 频繁 出现 此故 障 , 且极 有 可 能会 而
对 W2 的滚珠丝 杆和螺 母 也造 成损 坏 , 轴 遂决 定 对
常加 工 过 程 中 w 轴 出 现 报 警 , 警 号 分 别 为 报
7 0 1 C U I N G nr 0 5 7( A T O a t y—w rigl t I2一 > f ann i 2 mi P d
W1 的滚珠 丝杆 和螺母进 行更换 。 轴
考虑 到此项 工作 的复杂性 和高难 度 , 在下 手之
s r W) 50 1 ( C—s r i ii er at — t t 和 13 5 N a t tn b :r r n r W a h t o g y
前查 阅 了大 量 的技术 资 料 , 了充 分 的 准备 , 定 做 制
科 堡 龙 门铣 故 障 检 修
赵 斌
( 马钢 股 份 公 司 重型 机 械 设 备 制造 公 司 安徽 马鞍 山 2 3O ) 4OO
摘 要 : 龙门 科堡 铣是马 钢重机公司的重点 设备, 在正常 加工过程出 现报警, 通过对此故障的 检修, 及对可能存 以 在隐患
的分析 , 发现导致故障的潜在原 因—— 滚珠 丝杆磨损严重, 而对其进行更换 , 继 从根本上 解决了上述故障。同时也为今 后的
加 工机床 , 总投 资约 70 00万人 民币 ,05年 7月投 20 入使用 。该机 床 汇集 了世 界 先 进龙 门镗 铣床 设计 和制造 技术 , 为代 表 当今龙 门镗 铣 床先 进 典 范。 成
该机 床最 大加工范 围 : 长度 为 1 宽 度 为 6 5m, 8m, .
2 1 年增刊 00
赵德乾 : 分析 H 3 20捷克镗铣机 数控铣 头故障 WC — 5
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检测 出主 轴编码 器原始连 接位 置 , 而作 为普 通用户
障。
只能在铣头控制程序中, 修改原始位置的偏移量来
解决 问题 。 此次 IV 0 控 铣 头 故 障 的发 生 和 解 决 , F W26数 提醒 我们 在检修数 控机床 时 , 除要 严格按 检修 工艺
通过对 W2 的调整 , 使两轴的实际检测值逐步 逼近 , 保证两个轴的误差小于光栅尺检测误差的报 警极 限值 0 1r 即可 ( .5 m a 由于 W1 为主动 轴 , 以 轴 所
收稿 日期 :OO一 9— 5 2 L 0 2 作者 简 介 : 斌 (94一)男 , 赵 18 , 重型 加 工 厂 , 助理 工 程 师 。
了如 下 的方 案 :
ai , 轴 被 封 锁 , 床 无 法 运 行 。经 检 查 为 W1 ) )W 【 s 机 轴和 W2轴龙 门误 差 超 出极 限所致 。查 阅 资料 后
发现 , 轴和 W2轴 的 电机编 码 器 的 实 际检 测 误 W1 差 不能超 过 0 8 m, .m 而光 栅尺实 际检测 误差不 能超
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