汽液两相流疏水器汽侧信号管改造
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汽液两相流疏水器汽侧信号管改造
摘要:以金万通镁业自备电厂两台机组为例,以运行实践为基础,探讨了汽液两相流在实际运行当中,汽侧信号管接法错误导致的安全运行稳定运行问题,认为目前情况下,需要针对汽液两相流信号管进行改造,提出方案和改造方法。
关键词:高压加热器、汽液两相流、疏水、信号管改造
一、概述
金万通镁业自备电厂两台机组在我检修调试公司进入该项目前,已经竣工投产并移交生产单位发电。
在生产运行过程中发现了两台机组#1、#2高压加热器经常满水,达到高二水位,常采用事故放水给高加降水位,这样的运行状况直接影响到机组的安全和稳定,对经济运行极为不利。
为了解决这一难题,经过反复研究和翻阅厂家提供的图纸,结合现场情况,最终发现了#1高加到#2高加汽液两相流疏水器有问题。
二、信号管连接位置错误在实际运行当中遇到的问题
汽液两相流调节器具有:自动(自力)调节、不耗能、准确、传感得当自如,经济性强,误差率极小,无需检修,寿命长等优点。
所以经常使用在火电厂系统的回热加热器系统中间,充当自动疏水器的角色。
从表面看来,金万通镁业自备电厂两台机组运行中会出现高加疏水不畅,尤其是1#高加容易满水。
在负荷变动的过程中,低负荷投入高加后即开始疏水水位上升,将汽侧信号管控制阀门关闭,水位迅速下降。
恢复开启汽侧信号管控制阀门,水位又会上升。
在升负荷和满负荷运行时,这个水位涨幅尤为明显。
水位过快的升高,使得高压加热器疏水水位上升至高二值,联动开启事故放水门,将高加的疏水迅速的排出至定排。
在反复这样的运行中,#1、#2高加的水位不能很好的控制,水位时高时低,使得高加内部的金属U型胀接管一直处于剧烈的高低温变化过程中,加速了金属的蠕变和热应力,使得加热器某些胀管开焊破裂,最终导致高加的泄露。
这样不仅加重了检修调试公司的检修维护量,也严重危及机组的安全稳定运行,更谈不上经济性。
三、系统改造方案简介
现场在机组的安装过程中,将汽液两相流的汽侧信号管接到了#1高压加热器的备用进气同高位置的入口处,如图上图所示:原信号管安装位置。
在机组调试直至移交过程中,没有发现这个问题。
最终导致运行中出现高加满水和泄露现象。
汽液两相流自调节液位控制器是基于流体力学理论和控制原理,利用汽液两相流的流动特性设计的一种液位控制器,属自力式智能调节,需消耗少量的汽(约为排水量的1-2%)作为执行机构的驱动源。
该液位控制器由调节器(见图中的标号4)和信号管(见图中的标号2)两部分组成。
信号管的作用是发送水位信号和变送调节用汽;调节器的作用是控制出口水量,相当于自动调节系统中的执行机构。
其调节原理是:当加热器的水位升高时,信号管内的水位随之上升,导致发送的调节汽量减少,因而流过调节器中两相流的汽量减少、水量增加,加热器的水位随之下降。
反之亦然。
由此实现了加热器水位的自动控制。
原来的错误接法接到了正常水位偏上600mm的汽侧,导致信号管内的汽侧分压较高,从而直接影响疏水的流通,所以,我们将信号管的位置连接在正常水
位处,这样就可以就实现了水位自动控制,从根本上解决了高加满水和泄露的问题。
四、改造过程以及用料
将原信号管接口处切割开,在接口处焊接一个法兰,并加装堵板;将切下的信号管焊接法兰,连接至高加正常水位接口处,注意保持信号管水平位置坡度。
4月14日上午办理工作票,将#1机组#1高加汽侧、水侧隔离,高加汽侧排污阀打开,降温,做好安全措施。
由检修调试公司汽机专业检修组史师傅、乔师傅等4人完成这项工作,我指出改造管道的位置和连接位置,用了一下午时间,将#1机#1高压加热器汽液两相流疏水器的信号管改装完毕。
恢复保温,打扫现场并结束工作票。
人工4人一天,用料:φ50合金钢管3米、法兰2片、φ50弯头2个、焊条若干。
五、改造后的试运效果
14日晚上带负荷投入高加运行,发现#1机组#1、#2高加水位控制正常,没有出现满水和水位突然上升情况,负荷变化时高加水位稳定。
所以这次改造是比较成功的,有利于机组安全运行。
同样,在18号将#2机组的#1高加疏水汽液两相流信号管也做了相同的改造。
经过实际运行检验,高加水位保持正常,机组能安全稳定的投入高压加热器运行。