调速系统油动机难以开启的原因分析及处理
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机电信息工程
调速系统油动机难以开启的原因分析及处理
黄波
(广东粤华发电有限责任公司,广东广州510000)
摘要:汽轮机调速系统和安全生产具有密切关系,只有掌握调速系统故障,才能够对症下药。
本文简单分析调速系统的基本构造,提出燃气轮机调速系统油动机难以开启的原因,并且对如何解决此故障提出方案,从而使生产单位能够作为参考。
关键词:调速系统;油动机;燃气轮机
转速感受机构、传动放大机构、反馈机构和配汽机构构成汽轮机调速系统。
转速感受系统利用汽轮机转速感受变化,并且输出物理量;放大传动机构能够放大较弱信号。
和汽轮机调速系统故障结合,采取针对性措施,使检修效率和质量得到提高,以此提高汽轮调速系统的安全性和稳定性。
1燃气轮机调速系统的构造
11汽轮机转速感受机构
汽轮机转速能够对汽轮机转速变化全面掌握,利用物理量方式实现变化输出,充分发挥传动机构的作用。
利用转化差异性使用不同型式,包括电气式、液压式、机械式等,通过转速变化离心力的原理,实现机械式、液压式的工作。
12配汽机构
高压调节阀、主气阀、再热调节门、主汽I'1创建汽轮机调速系统配汽机构,使高汽主气阀卧式布置。
如果汽轮机出现紧急停机,立刻关闭主气阀,将气源切断,在启动时对汽缸内蒸汽流量控制。
作为单座提升阀高压调节阀,使阀门开度改变,从而掌握汽轮机进汽量。
13放大传动机构
通过油动机、反馈机构与滑阀创建放大传动机构,由于降低调速器信号,无法直接启动配汽机构,要求传动放大机构放大信号,并且实现信号的转移,充分发挥信号的作用。
利用液压式传动放大,滑阀能够控制流量大小,油动机包括旋转式和往复式,放大功率对调速气阀操纵为重点。
14反馈机构
通过刚性反馈和弹性反馈构成反馈机构,利用反馈量和时间的变化决定。
刚性反馈是指在动作过程中会出现反馈量,和时间差异没有关系。
弹性反馈通过有差调节的方式使系统正常工作,降低反馈量,动态与静态具有不同的偏差表现,此方式在压力不变供热汽轮机中使用。
2调速系统油动机异常描述
电厂受到外部电网事故的冲击,三台机出现甩负荷并且超速,OPC超速保护动作触动,OPC动作复位之后,因为高调门开度不足,无法恢复三台机的转速,持续下降,导致三台机组跳闸,中断厂用电,表1为3号机过程数据。
表13号机过程数据
时间
发电机有功
功率/PW
系统转速
/(r/min)
主油泵出口
压力/7Pa
DEH输出阀
位指令/%
高调门行程
/%
21:20:011842152240.8894.5282.52
21:20:02672555540.880.001802
21:20:0319*******.880.000.00
21:20:0419*******.910.000.00
21:20:0518*******.950.000.00
21:20:06191151020.950.000.00
21:20:0722*******.92 5.52 2.92
21:20:0816*******.9114.52 6.41
21:20:0912*******.8723.32 5.82
21:20:10135247210.8123.92 5.62
21:20:11138446250.7424.52 5.54
21:20:12153245210.7524.71 5.61
21:20:131********.7225.62 5.61
21:20:14179143250.6825.22 5.62
21:20:151********.6525.65 5.62
3过程原因分析
3.1错油门工作原理
错油门套筒和壳体腔室实现五档不同功能油路的创建,动力油进油为中间部分,相邻的两个分别和油缸活塞上下腔相同。
在工作过程中,通过错油门滑阀对油的流向进行控制,滑阀指的是滑阀体和转动盘的组合件,工况稳定时滑阀上端弹簧力和下端二次油作用力平衡,滑阀在中间的位置,滑阀凸肩封住了中间套筒油口,阻断油缸进出油路,所以油缸活塞没有动作,气阀开度没有改变。
如果工况改变会提高二次油压,使滑阀力平衡改变。
所以,在油缸活塞上腔油口具备动力油时,接通活塞下腔和回油。
因为油缸活塞上腔进油,下腔排油,所以活塞下行,加大调节气阀的开度,增加进入到汽轮机蒸汽流量,提高机组转速(另外,活塞下行,利用反馈板弯角杠杆等动作,增加了簧工作荷'作用滑阀二压力
弹簧力平衡的时候,滑阀为中间位置,气阀开度在新位置。
假如降低二次油压,各个环节的动作和以上过
《湖北农机化》2021年第8期
机电信息工程
程相反。
为了使油动机动作灵敏敏度得到提高,将特殊结构错油门应用到油动机中,主要特点就是在工作过程中错油门滑阀转动,并且上下颤振。
以此,在创建滑阀滑阀体与转动盘加工通油孔、油腔,在转动盘上端设置推力球轴承。
3.2电超速保护装置
在甩负荷动态试验过程中,甩全负荷转速在电超速保护系统投入时飞升到3445r/min;切除电超速保护系统时甩全负荷转速飞升到3480r/min;调节系统动态迟缓率比0.3%值要高。
以此可以看出来,无论是否使用电超速保护系统,此机组都无法甩掉全负荷。
其实,一台良好动态性能的机组在甩掉全负荷的时候,调节系统要使机组转速控制就是危急遮断器动作转速。
此机组转速危急遮断器动作转速中,此汽轮机只能够根据危急遮断器避免出现超速事故,对机组安全运行造成了威胁。
实践证明,危急遮断器为静止状态,会出现动作失常、卡涩等问题,所以只是根据危急遮断器是无法保证机组安全运行。
对液压热控回路、控制系统、电气等进行全面分析,表示液压控制系统响应延迟,甩负荷时候预启时间比较长,前0,5s油动机没有起动,高压油动机从动作开始到结束只需要0,8s。
油动机动作前0,5s,全负荷蒸汽量进入到汽轮机对于甩负荷之后,转速飞升具有一定的影响,油动机动作后0.8s蒸汽量也从满负荷状态到零,时间越长,转速飞升也就会越严重。
3.3调速气阀重叠度不当
主要是降低负荷摆动,由于开启调速气阀过程中,初开阶段的阀前阀后的压差比较大,增加进汽量。
在开阀门过程中,前后压差会缩小。
这个时候,增加阀开度'长比较缓。
度
当,那么油动机进程和流量关系曲线并不会出现不光滑连续曲线。
三号机组检修完成并且启动,空负荷试验调速系统正常工作。
并网带负荷之后,操作同步器对负荷有所改变的时候,机组会出现大幅度负荷摆动,个别工况能够稳定负荷。
3.4设备部件漏油
在燃气轮机调速系统部件漏油的时候,会使调压'动力'加
统的迟缓率,汽轮机调速系统出现晃动;另外,系统部严会对机定、的成危害。
汽轮机调速系统液压调节油路并不平整、系统部件严重磨损、腐蚀等,都会导致油系统零件漏油。
和汽轮机油系统部件漏油情况结合,对汽轮机组油压的变化情况密切重视,必要的时候停机调整汽轮机,并且针对汽轮机系统漏油时候及时使用堵漏和
防火的措施。
4治理措施
利用以上分析可以看出来,油动机没有正常动作主要是因为工作油源的油压持续降低,对应DEH指令输出二次油压也在降低,从而导致油动机无法根据相应的指令达到相应开度。
所以要避免出现以上问题,稳定调速油压,避免陷入到恶性循环中。
针对以上问题,提出了以下治理措施:
其一,三台机辅助油泵提前启动,保证调速系统的油压不会发生改变,并不会跟着汽轮机转速的变化而出现改变,设置OPC动作后联动辅助油泵,保证OPC复位之后的调速油压比较稳定,使油泵机和DDV阀都能够正常的工作。
此种措施比较简单,只需要实现热控对于辅助油泵自启控制逻辑进行修改就能实现;
其二,设置独立的高压抗燃油站,从而使调节油系统能够脱离主机转速关系,稳定油源的压力,使调速系统灵敏性得到提高。
但是改造投资比较大,需要设置抗燃油箱,并且使整套调速部件进行更换+
其三,在二次油压和调速系统中实现独立油泵的设'OPC动作后动泵连'泵能
够提供二次油压,通过注油泵提供油动机动力油。
其四,在高压油动机两侧机底安装电磁阀,在机组甩负荷时使电磁阀通电,将二次油压泄去并且进入到高压油中。
由于新加装高压油动机接近电磁阀,油管短,没有不必要管件,有效缩短高压油动机延时关闭时间,促进高压油动机关闭。
5结语
汽轮机调节系统属于繁杂液压传动系统,因为系统部件比较多,所以提高了调节系统故障诊断难度。
所以本文和调速系统的结构特点结合,针对调速系统常见故障,要求检修人员的安全责任意识得到强化,针对性的使用相应解决措施,并且熟练掌握调速系统故障的检修方法,使工业生产日常需求得到满足,使安全隐患全面消除,从而能够保证汽轮机调速系统稳定、。
参考文献:
东建华.调速系统油动机无法开启原因分析及治理措施福建建材,2020(02) +698+103.
[2]焦庆利.柴油加氢循环机组油动机故障在线处理方法
化工管理,2018(023)+11.
[3]李志强,胡新峰.哈汽K01B型机组中压调汽门门杆断裂
的分析和处理电力系统装备,2018(4)+11112.
(收稿日期:2021-03-14)
《湖北农机化》2021年第8期。