机组深度调峰对汽轮机运行的影响

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机组深度调峰对汽轮机运行的影响
摘要:众所周知,大型燃煤机组深度调峰已成为不争的事实,大多数汽轮机在
深度调峰期间机器辅助设备实际运行时状况与设计工况不符,因此对机组运行安
全产生一定的影响。

作者结合部分机组在深度调峰期间运行情况,阐述了机组深
度调峰对汽轮机运行、汽轮机本体及其辅助设备寿命的影响,总结了普遍存在的
问题以及相应的处理措施。

关键词:机组;汽轮机;深度调峰;
1 机组深度调峰对汽轮机运行的影响
1.1 给水泵再循环阀投运方式
机组负荷降低,给水流量也随之降低,当给水流量降低至接近再循环阀保护
开启值时,需提前开启给水泵再循环电动门和最小流量阀。

部分机组发生过再循
环阀突开启,造成给水流量降低引起机组跳闸的事故。

调峰降负荷过程手动控制
给水泵再循环阀开度。

深度调峰负荷较低,辅汽压力较低时,需要将一台给水泵
退出带给水,并开启再循环阀,另一台给水泵遥控投入手动调整给水,或者启动
电动给水泵,这种运行方式能够有效提高机组在深度调峰时给水调整的稳定性,
但会导致机组经济性降低。

1.2停运1台汽动泵的影响
机组深度调峰时,若停运1台汽泵,则给水控制品质提高,但可能导致停运
泵出现转子热弯曲现象。

泵停运时,泵内积存的水逐渐冷却降温,其中的冷水会
下沉到泵底部,在泵体内部产生一定的温差,使转子产生热弯曲。

这种热弯曲一
般在停运2 h左右达到最大,停运6 h后才会逐渐消除。

在此期间启动,可能会
产生异常振动,引起动静碰磨。

如果有条件进行连续盘车的,应投入连续盘车;
如不具备连续盘车条件,则应在启动前对给水泵进行充分的预暖,使水泵内各部
位温度分布均匀,并尽量接近除氧器内给水温度。

如果深度调峰持续时间不超过
6 h,建议给水泵采用最低转速旋转备用;如果深度调峰持续时间超过6 h,应停
运小机汽泵至盘车状态。

1.3小汽轮机汽源的切换
小汽轮机的汽源一般选择四级抽汽,同时设置冷段再热蒸汽和辅助蒸汽为备
用汽源。

在深度调峰时,四级抽汽的压力较低,可能无法满足锅炉给水的需要,
需要投入冷再或辅汽汽源。

因此,机组深度调峰时,需要提前进行小汽轮机的汽
源切换工作,否则可能造成小汽轮机进汽管路暖管不充分,进汽温度突降,甚至
进冷气水,导致小汽轮机做功能力下降,给水流量降低等事故。

某机组在降负荷过程中,小汽轮机进汽温度在4 min内由270 ℃骤降至160 ℃,
导致小汽轮机喷嘴压条脱落变形,平衡块被脱落压条撞击移位。

造成该事故的原
因是,辅汽至小汽轮机管道在机组正常运行中逆止阀保持关闭状态,且未设计自
动疏水系统,大量的冷水、冷汽积聚在辅汽至小汽轮机管道的疏水盲段中。

降负
荷过程中,四级抽汽压力逐渐下降,一旦四级抽汽压力低于辅汽压力时,辅汽至
小汽轮机管道逆止阀就会瞬时打开,导致疏水盲段中的冷汽、冷水进入小汽轮机。

1.4末级叶片出汽侧的回流冲蚀
汽轮机低压缸末级叶片在极高的离心力和湿蒸汽腐蚀的环境中工作,承受了
很大的蒸汽作用力。

部分服役年限较长的机组原先设计为承担基本负荷,并没有
考虑机组长期深度调峰对末级叶片安全运行的影响。

因此,这部分机组在长期深
度调峰运行时,末级叶片在出汽侧出现了大范围的冲蚀损伤,严重的甚至造成叶
片断裂、飞脱,这通常是受到回流的湿蒸汽中水滴的冲刷及化学物质的腐蚀共同
作用所致。

机组排汽容积流量随机组负荷降低而降低,当其降低至某个数值,导
致机组乏汽不能充满整个流动汽道时,湿蒸汽在叶片根部就会逆向流动,形成回流,对叶片的出汽侧形成冲蚀。

机组排汽容积流量越小,回流发生的范围越大,
在叶片出汽侧的回流冲蚀就越严重,回流范围甚至会扩大到机组的次末级叶片。

1.5机组振动及真空调整
部分机组在低负荷运行时会出现低压转子振动大的问题。

该振动频谱以1倍
频为主,具有动静碰磨的特征,且都发生在机组真空过高的时候。

通过初步分析,基本排除转子动不平衡、轴系中心不正、末级叶片颤振等原因。

进一步分析认为
其主要原因是,机组的真空过高,引起低压缸发生弹性形变,形变量过大所致。

该类型机组低压缸模块采用座缸式结构,低压缸轴承座与低压缸整体焊接,刚度
较差,在负荷过低、真空过高的情况下,汽缸内外压力差增加,同时低压缸几何
尺寸较大、设计强度偏低。

文献[9]表明,机组真空对低压缸各个轴承标高会产生
明显的影响,进而影响到各个轴承的载荷分配,在低压缸强度较低的情况下,可
能导致汽封与转子间隙逐渐变小,直至发生动静碰磨。

表1为某600 MW机组凝汽器抽真空过程中低压缸各个轴承标高的变化量,该机
组的2个低压缸坐落在3号至6号轴承上。

由表1可见,在凝汽器抽真空过程中,低压缸各个轴承标高均存在不同程度的变化,其中5号轴承标高改变量最大,标高变化量接近400 μm 。

表1 抽真空过程中低压缸轴承标高变化量
针对低压缸轴承标高变化导致动静碰磨的问题,可以采用以下措施:将低压
转子轴封间隙适当放宽;在低压缸增加辅助支撑及筋板,提高汽缸局部的刚度;
在机组冲转及低负荷运行时停运一台真空泵,降低凝汽器真空度。

通过上述措施,可以有效减小低压缸的形变量,避免汽封动静碰磨的发生,改善机组振动情况。

某机组利用大修的机会,对低压缸进行了加固处理,增加辅助支撑和筋板,
收到了良好的效果。

低压缸加固方案结构示意如图1所示,加固前后形变量对比
见表2。

低压缸在加固前,各个负荷下振动最高值超过了100 mm[10];加固后,
形变量得到了明显的抑制,机组运行声音更加平稳,各个负荷下振动最高值不超
过80 mm。

2 对机组寿命的影响
2.1汽轮机本体寿命分配
汽轮机寿命一般是指从首次投运至转子出现第1条宏观裂纹期间的总工作时间。

影响汽轮机寿命的因素主要可以分为2大类:一是转子材料受到高温和工作
应力作用产生的蠕变损耗;二是转子材料受到交变应力引起的低周疲劳损耗,由
启动、停机、变负荷等不稳定变工况引起。

转子总的寿命损耗为这两类损耗之和。

汽轮机转子在启停及变负荷工况下运行,内部温度场处于非稳定状态,使转子内
部承受热应力。

负荷波动越频繁,这种热应力冲击次数就越多,对转子寿命损耗
就越大,这就是低周疲劳损伤。

低周疲劳损伤约占转子总寿命损伤的80%,是研
究汽轮机转子寿命损伤的主要考虑对象。

目前认为汽轮机服役年限是30年,为
获得最大的经济和社会效益,必须合理分配并充分利用汽轮机寿命。

2.2辅助设备寿命
机组调峰运行,给水泵内介质温度、压力也会随机组负荷的变化而变化,在
机组升负荷的过程中,除氧器压力和温度提高,高温水流入低温泵体内,将产生
一定的热冲击。

降负荷时,泵体和介质的温度变化相反,也同样会产生热冲击。

泵体需承受这样的交变应力,必然导致给水泵的寿命损耗,这就对泵的可靠性提
出了较高的要求。

回热加热器温度、压力等参数均随机组负荷变化而变化,因而在机组负荷大幅度
变动时,回热加热器都将承受相应的交变应力。

这种交变应力会对金属部件产生
不利影响,降低使用寿命。

因此,在机组变负荷过程中,应严格控制负荷的变化率。

回热加热器解列后重新投入时,应严格按照规定的温升速率控制进汽阀开启度。

各个回热加热器的连续排汽需保持通畅,保证加热器内的不凝结气体及时排出,既提高了换热效率,也延缓了金属部件的腐蚀。

3 结论
1)大型燃煤机组深度调峰是目前各发电企业面临的实际问题。

综合考虑汽轮机设备在深度调峰时的运行特点,在大多数情况下,汽轮机及辅助系统不存在限
制机组降负荷的制约因素,但汽轮机设备在深度调峰时的状态监测应该引起重视。

机组深度调峰期间,机组实际运行工况偏离设计工况较大,机组运行的安全性和
经济性会受影响,同时也会导致机组寿命损耗加快,影响机组寿命分配方式,降
低机组实际寿命。

需要加强深度调峰技术研究,积极开展相关试验,保证机组深
度调峰期间运行安全。

[参考文献]
[1]梁金丽, 张玉军. 350 MW机组降负荷期间风险控制及措施优化[J]. 冶金动力, 2016(11): 11-13.
[2]袁尧, 李光彩. 给水泵汽轮机进汽温度异常下降原因分析[J]. 湖南电力, 2015,
35(6): 56-57.
[3]李录平, 晋风华, 张世海, 等. 大功率汽轮发电机组转子与支撑系统振动[M]. 北京: 中国电力出版社, 2017: 137-152.。

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